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文檔簡介
1、 淺談氧化鋁生產(chǎn)配料合格率的影響因素及對(duì)策 陳海摘 要:溶出配料rp是整個(gè)氧化鋁生產(chǎn)的主要技術(shù)指標(biāo)之一,在日常生產(chǎn)中溶出rp值合格率越高氧化鋁的溶出效果越好、溶出率越高。本文提出了用拜耳法生產(chǎn)氧化鋁工藝中影響溶出配料rp合格率的幾大因素,并結(jié)合某廠氧化鋁原料工藝的配料實(shí)際情況對(duì)之進(jìn)行探討,提出了提高溶出配料rp合格率的根本途徑。關(guān)鍵詞:拜耳法;氧化鋁;溶出率;配料rp合格率;影響因素中圖分類號(hào):tp273.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:a 文章編號(hào):1004-7344(2018)21-0342-02術(shù)語解釋:溶出配料rp值:溶出礦漿液中al2o3/na2o
2、的比值;礦石a/s:鋁土礦中氧化鋁和二氧化硅的質(zhì)量比;母液nk:循環(huán)母液中苛性堿(na2o)的濃度g/l。某廠是全國第一家采用純拜耳法工藝生產(chǎn)氧化鋁的企業(yè),在用拜耳法生產(chǎn)氧化鋁過程中,溶出配料rp是最主要的生產(chǎn)指標(biāo)之一,溶出rp值合格率越高,氧化鋁的溶出效果越好、溶出率越高。在實(shí)際生產(chǎn)中,根據(jù)生產(chǎn)的不同情況,調(diào)度室會(huì)制定不同的配料要求。氧化鋁生產(chǎn)中原料磨工序的主要任務(wù)是為溶出提供原礦漿,主要生產(chǎn)原料是鋁土礦、石灰和循環(huán)母液,工序通過穩(wěn)定下礦量并配入適量的循環(huán)母液以達(dá)到生產(chǎn)要求的溶出rp值。1 溶出rp的影響因素及分析1.1 礦石a/s均化效果礦石a/s的均化效果對(duì)溶出配料rp的合格率的影響比重
3、較大,根據(jù)理論計(jì)算,當(dāng)?shù)V石ao含量波動(dòng)1%,按照原料工藝100t/h下礦量計(jì)算,單位時(shí)間內(nèi)配入的母液總量相應(yīng)地會(huì)波動(dòng)5m3/h,配料rp值變化0.01。根據(jù)表1數(shù)據(jù)可以看出,當(dāng)?shù)V石均化ao%含量波動(dòng)超過3%后,單是礦石均化效果對(duì)配料rp值的影響就超過了調(diào)度控制范圍,日常生產(chǎn)控制中,鋁礦的化驗(yàn)數(shù)據(jù)都是滯后的,當(dāng)鋁礦均化出現(xiàn)波動(dòng)后,操作上無法及時(shí)調(diào)整,往往就會(huì)造成配料rp合格率下降。圖2是2008年礦石均化效果對(duì)比較為明顯的1月份和6月份對(duì)溶出rp合格率產(chǎn)生影響的對(duì)比圖,其中1月份礦石均化a/s合格率為91.8%,相對(duì)的80%高出11.8%,對(duì)應(yīng)的溶出rp合格率1月份為71.8%,比6月份的63.
4、9%高出了7.9%,從以上分析可以看出,鋁礦均化這一環(huán)節(jié)對(duì)溶出rp的穩(wěn)定起著至關(guān)重要的作用,鋁礦均化效果越好,溶出rp越穩(wěn)定,反之波動(dòng)越大。造成鋁礦均化效果差的原因:設(shè)備陳舊,下礦精度差;生產(chǎn)控制不嚴(yán),給料機(jī)未按礦石品位調(diào)節(jié)下礦量、經(jīng)常定點(diǎn)布礦、經(jīng)常單臺(tái)取料機(jī)取礦;礦石運(yùn)輸混亂,相應(yīng)品位的礦石未能按時(shí)、按品位入倉;取樣、制樣不規(guī)范,未能真實(shí)反應(yīng)鋁礦真實(shí)品位等。1.2 循環(huán)母液nk濃度目前,原料磨工序進(jìn)行配料計(jì)算的各項(xiàng)物料成分?jǐn)?shù)據(jù)化驗(yàn)滯后,循環(huán)母液的化驗(yàn)數(shù)據(jù)滯后大約2h,因此該工段的配料是一個(gè)連續(xù)的過程,在生產(chǎn)中不希望發(fā)生所供循環(huán)母液nk濃度反復(fù)波動(dòng)的情況,一旦發(fā)生就會(huì)影響到后續(xù)生產(chǎn)工序指標(biāo)波動(dòng)
5、和生產(chǎn)的不穩(wěn)定。因此循環(huán)母液nk濃度的穩(wěn)定與否將直接影響到溶出rp的合格率情況,目前某廠氧化鋁生產(chǎn)對(duì)循環(huán)母液nk濃度的控制要求為247255g/l,在其它條件不發(fā)生變化的情況下,母液nk濃度的波動(dòng)情況對(duì)溶出rp的影響如表2所示。通過表2中數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出,當(dāng)母液nk濃度波動(dòng)超過6g/l時(shí),100t礦所需配母液總量就超過了15m3/h以上,對(duì)應(yīng)的配料rp波動(dòng)超過了0.03,超出了生產(chǎn)上調(diào)度的控制要求,這種情況下就會(huì)造成溶出rp合格率的降低。以下是2008年16月份原料磨工段配礦所使用的循環(huán)母液nk濃度上下兩個(gè)點(diǎn)樣差值統(tǒng)計(jì):總點(diǎn)樣數(shù)為2201,最大波動(dòng)值為19g/l,平均波動(dòng)值為0.0018,超出
6、6g/l點(diǎn)樣數(shù)為334,占總樣數(shù)的百分比為15.2%。可以看出,母液nk濃度的點(diǎn)樣波動(dòng)值超過6g/l的達(dá)到了334個(gè)點(diǎn)樣,占總點(diǎn)樣數(shù)2201的15.2%,根據(jù)前面分析可知,在使用這部分母液配料時(shí),母液總量的調(diào)整超過了15m3/h,而因?yàn)槭苌a(chǎn)數(shù)據(jù)化驗(yàn)滯后這一情況的限制,在生產(chǎn)控制上無法及時(shí)調(diào)整,這樣15m3的母液量就會(huì)導(dǎo)致溶出rp偏離0.03左右,造成了溶出rp的波動(dòng)。造成蒸發(fā)母液nk濃度波動(dòng)大的原因:母液調(diào)配波動(dòng)大;補(bǔ)堿量過大;生產(chǎn)組織不好,母液槽低液位送料,致使母液混勻不均;其它臨時(shí)性原因。1.3 下礦量由于鋁土礦是固體物料,在配礦過程中,鋁土礦下礦量的可調(diào)節(jié)性較差,目前,絕大多數(shù)配料方式
7、都是采用固定鋁土礦下礦量,調(diào)整循環(huán)母液配入量的方式進(jìn)行配礦,在配料過程中,下礦量一般為定值,不進(jìn)行調(diào)整,但實(shí)際生產(chǎn)中由于礦石給料機(jī)精度的不同,實(shí)際下礦量往往存在一定的偏差,下礦量偏多,溶出礦漿的rp會(huì)偏大,下礦量偏少,則溶出礦漿的rp會(huì)偏低。自投產(chǎn)以來,某廠原料磨工段的給礦先后采用過板式給料機(jī)和電子皮帶秤兩種設(shè)備,它們的使用情況和對(duì)溶出配料rp的影響見表3。從表3可以看出,由于2005年以前采用精度較低的板式機(jī),造成溶出rp的波動(dòng)達(dá)到了0.027,而改用精度相對(duì)較高的電子皮帶秤,溶出rp的波動(dòng)值降到了0.014,減少了0.013。1.4 磨機(jī)的開停磨機(jī)的開停對(duì)溶出rp的影響主要體現(xiàn)在開磨、停磨
8、的過程中母液量的調(diào)整滯后,在實(shí)際控制中為了保證生產(chǎn)的正常,開磨前需打開母液流程,母液進(jìn)入棒磨機(jī)后再啟動(dòng)棒磨機(jī)下礦,下礦滯后時(shí)間一般為510分鐘,按照開磨之前把日常母液控制量降低到280m3/h計(jì)算,因開磨多加的母液量為1428m3。同樣在停機(jī)時(shí),需先停下礦,再停母液,生產(chǎn)要求在停機(jī)后需要對(duì)殘留在母液管道里面的母液進(jìn)行放料,母液管線越長,殘留母液量越多,通過生產(chǎn)實(shí)際測量,一次放出的母液量有30m3左右,放出的母液通過污泵送回生產(chǎn)流程,使正常母液配入量偏多,這些多加的母液就會(huì)使溶出rp值的偏低,造成波動(dòng)。對(duì)2008年16月份磨機(jī)開停次數(shù)對(duì)溶出rp影響點(diǎn)樣數(shù)的統(tǒng)計(jì)如表4。從表4可以看出,隨著磨機(jī)開停
9、車次數(shù)的增加,造成溶出rp偏離的點(diǎn)樣數(shù)也不斷增加,特別是在5、6月份,為了保證氧化鋁、系列的供料,在、系列所配的礦漿經(jīng)常需要向、系列礦漿槽轉(zhuǎn)移,增加了、系列磨機(jī)的開停車次數(shù),同時(shí)造成配料偏離的點(diǎn)樣數(shù)也增加到了36和34個(gè),因此可以得出,磨機(jī)的開停對(duì)溶出rp的穩(wěn)定產(chǎn)生了較大影響。1.5 崗位人員的操作技能在原料磨的配料作業(yè)中,往往涉及到較多數(shù)據(jù)的收集與分析、配料出現(xiàn)較大波動(dòng)的應(yīng)急處理和調(diào)整、工藝技術(shù)指標(biāo)與生產(chǎn)的穩(wěn)定性掌握等。氧化鋁生產(chǎn)中,物料的理化數(shù)據(jù)都是人工取樣送到化驗(yàn)室化驗(yàn)得出的,在取樣、制樣與化驗(yàn)等環(huán)節(jié)都可能出現(xiàn)誤差,因此在運(yùn)用“原料磨專用計(jì)算公式”計(jì)算所需配入母液量時(shí),如果物料的理化數(shù)據(jù)
10、出現(xiàn)大的波動(dòng)時(shí),準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析與處理就相當(dāng)關(guān)鍵。另外在日常生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)設(shè)備跳停、物料斷料和堵料等造成配料指標(biāo)異常波動(dòng),生產(chǎn)中斷事故,在處理這些事故時(shí)如何做到既調(diào)整好工藝指標(biāo)不出現(xiàn)波動(dòng),又保證生產(chǎn)的正常與穩(wěn)定,這些就需要操作人員具有熟練的操作技能與經(jīng)驗(yàn)。圖3是原料磨工段四個(gè)生產(chǎn)輪班2008年16月份所配物料溶出rp偏離控制中值的主效應(yīng)圖。從圖3可以看出,四個(gè)生產(chǎn)輪班的控制結(jié)果存在較大差異,其中丁班和甲班所配物料溶出rp相對(duì)穩(wěn)定,乙班控制偏低較多,丙班控制偏高較多。從中可以得出,甲班和丁班的操作技能較為熟練,丙班和乙班還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。1.6 其它影響因素在生產(chǎn)中,原料磨配灰量的變化、溶出洗液
11、添加量變化、溶出率波動(dòng)、溶出工序設(shè)備故障等都會(huì)造成溶出配料rp的波動(dòng),因此也是影響溶出配料rp合格率的重要因素。2 提高溶出配料rp合格率的途徑綜上分析,“一是靠管理,二是靠科技”是穩(wěn)定配料,提高溶出配料rp合格率的根本途徑。提高氧化鋁生產(chǎn)中溶出配料rp合格率必須針對(duì)各項(xiàng)影響因素,采取相應(yīng)的措施加以控制。2.1 強(qiáng)化管理、穩(wěn)定配料(1)加強(qiáng)進(jìn)廠鋁礦的監(jiān)督、監(jiān)控力度,做好鋁土礦的分類進(jìn)倉,確保相應(yīng)礦倉不空倉。(2)強(qiáng)化生產(chǎn)組織,確保均化過程中各種品位礦石按比例配礦;杜絕鋁土礦均化過程中出現(xiàn)定點(diǎn)布礦;盡量減少單臺(tái)取料機(jī)取料次數(shù)。(3)控制好母液的調(diào)配,嚴(yán)格母液補(bǔ)堿量的控制(一般應(yīng)小于8m3/h),
12、蒸發(fā)母液槽應(yīng)盡量保持高液位送料,確保母液成分穩(wěn)定。(4)做好開停磨機(jī)調(diào)小母液量工作。確保礦漿槽高液位開機(jī),便于開機(jī)后有充分的緩沖時(shí)間用于母液配入總量的調(diào)整,使提前進(jìn)入礦漿槽的母液和預(yù)存礦漿混合均勻;磨機(jī)停機(jī)前后調(diào)小母液量,以緩沖停機(jī)多配的母液對(duì)影響配料。最好對(duì)磨機(jī)開停機(jī)的母液量調(diào)整進(jìn)行量化,制定標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范操作方法。(5)做好下礦電子皮帶秤的抽秤工作,及時(shí)校正下礦精度,保證下礦準(zhǔn)確度。(6)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),不斷完善現(xiàn)有的“原料磨配料計(jì)算公式”,提高計(jì)算母液量的準(zhǔn)確度。(7)控制好溶出工序的蒸汽量,保證溶出溫度,穩(wěn)定溶出率。(8)根據(jù)操作工配料技能的熟練情況,有針對(duì)性地進(jìn)行培訓(xùn),提高職工操作技能。2.2 依靠科技科技進(jìn)步,優(yōu)化指標(biāo),提高溶出rp的穩(wěn)定性(1)使用精度更高,運(yùn)行穩(wěn)定性更好的礦石電子皮帶秤給礦。(2)鋁土礦取樣采用自動(dòng)取樣器作業(yè),保證取樣準(zhǔn)確性。(3)對(duì)運(yùn)行不穩(wěn)定的設(shè)備及時(shí)改造,保證生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。(4)運(yùn)用密度計(jì)對(duì)溶出進(jìn)料礦漿進(jìn)行密度監(jiān)控,為原料磨配料提高參考。3 結(jié) 語溶出配料rp是氧化鋁生產(chǎn)
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