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1、150m2明流式壓濾機,該機縱梁為6cm厚鋼板,且機頭支撐腿與基礎接觸為滾針式,即壓緊作業時,機頭能夠1伸縮自由,該設備經多年運行,故障率低,可靠性好。而現用的250m2明流式壓濾機,其縱梁僅為4cm厚鋼板,且其機頭支撐腿與基礎直接接觸,摩擦阻力很大,因此當時分析,造2成設備變形的原因有:(1)縱梁設計厚度較少,不足以支撐濾板及壓濾機自重;(2)機頭支撐腿處與基礎直接接觸,造成滑動阻力太大,以致于縱梁發生拉伸變形時,產生的余量無處3釋放,造成縱梁變形;(3)左右兩側拉板小車不同步,造成拉板時頭板與左右兩側縱梁不垂直,以致于拉板結束時,所有的濾板均與縱梁不垂直,因此壓緊作業時,作用與縱梁左右兩側
2、4的拉力不同,即壓緊時,濾板傾斜方向接近與機尾側的縱梁承受的拉力大,發生的變形也大,反映到自由延伸的機頭側時,則縱梁彎向于受拉力較小的一側;(4)卸料時濾板清理不干凈5,造成濾板殘余的物料較多,進行壓緊作業時,可能造成類似于(3)的后果。通過以上分析,縱梁變形主要原因是左右兩側拉板小車不同步造成的。故障排除根據拉板小車不同步造成縱6梁變形的原理,反其道而用之,采取反向改變小車的位置,使左右縱梁方向變形,以抵消縱梁原有的變形,經過反復試驗,除機頭變形較大以外,其它位置變形基本消除。然后將小車重新7調到同步。調整時,使兩側小車的靠近鏈條端與機頭處的距離相等,此時鏈條呈松散狀,非拉緊狀態,結果運行一段時間后,又出現了前面的情形,說明小車不同步的根本原因沒有找到。8在重新對縱梁進行校直后,通過檢查發現,小車鏈條抻緊后,從小車到機頭數過相同的鏈條節數,發現左右兩側鏈條驅動輪的齒尖與齒根的位置不同步,由于左右兩側中間傳動鏈輪及中間9傳動鏈條的節數相同,因此判斷馬達驅動輪至鏈條驅動輪之間,可能某個傳動齒輪安裝時未能按照設計要求。檢查發現,與馬達驅動輪同軸的兩個驅動鏈輪鍵槽不共線,引起兩側小車不同10步,從而造成了壓濾機故障的發生。在對鏈輪重新進行了安裝,并
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