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文檔簡介
1、Word文檔 化工生產中的自燃現象及安全防火措施 化工企業大多是易燃易爆工廠,所以平安防火問題成為化工企業的頭等大事。化工生產中,由于物質自燃引發的火災事故時有發生。物質自燃往往不引起人們的重視,有許多自燃現象的發生又是很難預料的,絕大多數發生在生產裝置區內的特別操作和檢修過程當中,危急性極大。如何避開和正確處理化工生產中物質自燃現象,對平安生產非常重要。 可燃物不與明火接觸而發生著火燃燒的現象稱為自燃。自燃有受熱自燃和本身自燃兩種。 受熱自燃:可燃物質被加熱到肯定溫度,即使不與明火接觸也能自行著火的現象,稱為受熱自燃。可燃物無明火作用而能自行著火的最低溫度,稱為自燃點。 在化工生產中,由于可
2、燃物靠近高溫管道或設備,加熱或烘烤過度,化學反應的局部過熱,在密閉容器中加熱溫度高于自燃點的可燃物一旦泄漏,均可發生可燃物的自燃。 本身自燃:某些物質在沒有外來熱源的作用下,靠本身受空氣氧化或受外界溫度、濕度影響,由于物質內部發生的化學、物理和生物化學作用而產生熱量,漸漸積聚使物質溫度達到自燃點發生燃燒的現象,稱為本身自燃或自熱自燃。如黃磷在空氣中自燃;長期堆放的煤堆、濕木屑堆、濕稻草堆等由于生物作用而自燃;浸有植物油或動物油的纖維如油棉紗等積累起來,由于油脂的氧化和聚合作用發熱,散熱不良就可能引起自燃。 隨著經濟的進展和科學技術的進步,化學晶的生產迅猛進展,這些化學晶的生產過程具有高溫高壓、
3、易燃易爆的特點。在化工生產區域內,可燃化學晶在使用、儲存和運輸等環節,由于受熱產生自燃引發火災事故的現象許多。 31 生產過程中的自燃現象 化工生產過程中的物料大多為易燃易爆物質,假如操作不當或設備故障,使某些物料具備了自燃條件就會發生自燃,甚至引發著火爆炸事故。 事故案例一:黃磷車泄漏起火 起火緣由是因黃磷罐車長時間使用,閥門損壞引起泄漏,又因當時氣溫較高,黃磷是一級自燃物質,所以引起了火災。 事故案例二:重苯儲槽爆頂事故 事故緣由:該儲槽爆頂前曾于7月15日從今儲槽裝出了一批重苯,液面高度下降至1.4m,7m高的大槽上部剩有5.6m的高度空間,槽內有蒸氣蛇管加熱器,加熱器高2m,加熱器下端
4、距槽底0.4m,既有約1m高的加熱器蛇管暴露在油面之上的槽內空間。15日由于要清理重苯槽相鄰的另一個儲槽,提高了儲罐區的蒸氣壓力,使原來就內漏的重苯槽加熱器進口閥漏氣更為嚴峻,致使該儲槽內重苯溫度漸漸上升,油氣不斷揮發到儲槽內上部空間。因儲槽內上部空間有空氣存在(有人孔),所以隨著油氣的不斷揮發,儲槽上部空間就形成了可燃油氣和空氣的混合氣體,混合氣體達到爆炸極限,在儲槽上部空間發生了爆炸。 分析緣由,爆炸肯定是由于自燃產生的。自燃有兩種可能,一個是已經達到爆炸極限的混合氣體,被暴露在油面上部的蛇管加熱器(1m高)連續加熱,達到了自燃點發生爆炸。另一個緣由就是儲槽在長期使用過程中,由于物理化學作
5、用,一些生成物質沉積在加熱器上和儲槽內壁,由于溫度達到了沉積物的自燃點發生了自燃,點燃了油面上部空間的混合氣體,發生了爆炸。 事故案例三:儲槽內硫化物自燃引起苯類物質著火 事故緣由:11號槽原裝未洗混合物(生產焦化苯過程的中間產品,主要含有苯、甲苯、二甲苯),因未洗混合物含有硫化物,在長期儲存中,硫化氫和有機硫化物對設備的接觸腐蝕作用,形成了硫化鐵。干燥的硫化鐵能在常溫的空氣中自行發熱而燃燒,不消失火焰,只呈現酷熱狀態,但溫度很高,能引起可燃物著火。因11號槽頂的人孔蓋敞著,12號槽放散管有呼吸作用,槽內進入了空氣,形成了爆炸混合氣體。其中一個槽內的硫化鐵自燃后,引爆了槽內的可燃混合氣體,并向
6、外傳播,引起了另一個槽的爆炸。 32 特別操作時的自燃現象 許多化工企業存在裝置規模小、動力供應不穩定因素,使裝置開工、停工、臨時停工進行故障處理等特別操作增多。在這種狀況下一般都為了趕時間盡早恢復正常生產,常常由于平安防火措施考慮不周,操作方法不當產生自燃,發生著火爆炸事故。 事故案例一:舊工作服自燃引起液體瀝青著火 事故緣由:9月15日瀝青裝置停工,9月16日8時預備將裝置內的瀝青往瀝青池排放時,發覺瀝青管道有一段明管堵塞(管內瀝青軟化點90oC)。臨時用一舊作服將瀝青管道保溫,并通入蒸氣直接加熱堵塞的瀝青管道。10時30分,管內凝固瀝青被加熱熔化,管道疏通,放料正常。裝置內260oC的熱
7、瀝青正常向瀝青池排放,使瀝青管道溫度上升,達到了工作服布料的自燃點(布匹自燃點200oC)發生自燃。事故后發覺管道上的工作服有燃燒的痕跡,是工作服燃燒的明火落人液體瀝青引起火災。 事故案例二:蒸餾柱管道接口爆鳴噴火 事故緣由:由于是生產過程中臨時故障處理,未對蒸餾柱內可燃氣體進行徹底置換,白天處理時由于蒸餾柱內溫度高,并有直接蒸汽連續進入蒸餾柱內,空氣不能進入,不具備燃燒條件。隨著時間的延長,蒸餾柱內溫度下降,直接蒸汽有可能發生間斷現象,這時蒸餾柱內氣體由于溫度下降體積縮小而吸人空氣,具備了燃燒條件。當時蒸餾柱內溫度仍在120oC左右,達到了蒸餾柱內混合可燃氣體或沉積物的自燃點發生自燃,消失爆
8、鳴噴火事故。 33 設備檢修時的自然現象 設備檢修前做預備工作時,往往一些平安措施都是圍繞設備工作介質的性質作常規處理,許多事故隱患預料不到,防火平安措施不完善,發生自燃著火現象。 事故案例一:初餾塔檢修沉積物自燃著火 事故緣由:生產期間發覺初餾塔塔盤有堵塞現象,確定停產檢修,將初餾塔與系統隔離,按規程向塔內通人蒸汽置換24小時。于4月8日8時將塔體上下人孔蓋拆開自然通風冷卻,待降溫后進行檢修。由于初餾塔剛剛用蒸汽置換完,塔內溫度仍在100-110C左右,拆開人孔后塔內進人大量空氣,致使塔內的沉積物(主要成分硫化鐵) 自燃著火。 事故案例二:儲槽清理時的著火事故 日本某化工廠為了清除碳黑原料用
9、的雜酚油儲槽(立式圓錐頂,直徑17.5m,高13m)內的沉積渣,槽內液體物料排空后,注入少量乙烯基洗油洗凈底部,用風扇經3天時間排解槽內殘留的蒸氣,第4天在排風扇運轉前先行檢查儲槽內部,發覺里面布滿白煙,就在這種狀況下進入了運行。約1h后從槽上部開口排出白煙,并從灰色變成黑煙,最終產生爆炸聲音,同時噴出了火焰。 事故緣由推斷:在事故發生9天后,依據積累渣層內的溫度高達40-70oC,自燃著火的說法是有道理的。 但依據用著火點試驗裝置對同一渣樣的試驗結果,查明25小時升溫32oC,在溫度達到80oC時,并未自燃著火。 依據以上狀況,用試驗裝置使渣再次著火是困難的,但通過實際條件、環境等綜合因素推
10、斷上例是升溫引起的自燃著火。 防止物質自燃火災和爆炸,大致分為防止可燃物與空氣共存和溫度的掌握。 41 防止可燃物與空氣共存. 411 防止管道和設備中溫度高于自燃點的可燃物泄漏。 412 遇空氣能自燃的物質要實行隔絕空氣的措施,如黃磷儲存在水里。 413 常壓生產系統的化工設備上部人孔不要放開,以免空氣產生對流進入內部產生自燃。 414 長期閑置的設備(如儲槽)應將內部沉積的物料殘渣清理潔凈,不便于清理的,往設備里注入一些水(工藝允許)浸沒沉積渣,對防止自燃是有效的。把設備內液體物料全部排盡,而不對沉積渣進行處理是最擔心全的。 415 在設備的臨時故障和檢修時,應用惰性氣體(氮氣、水蒸氣)將可燃氣體置換出去。這樣即使沉積殘渣發生自燃也不會引起爆炸事故。 42 溫度的掌握 421 避開可燃物與高溫設備和管道接觸。 422 設備的臨時故障和檢修時,置換合格后,用水清洗設備(工藝允許)降溫,同時浸濕沉積殘渣可避開自燃。 423 液體加熱設備在運行時,液體物料應將加熱器浸沒,不要使加熱器露出液面加熱可燃氣相物料。假如工藝要求加熱氣相物料,應避開空氣進入形成爆炸性混合氣體,自燃發生爆炸。 424 檢修時,當設備內液
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