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文檔簡介
均化庫穩定停磨煅燒工藝的操作調整總結我四五期燒成工序自xx年下半年,至xx年8月底,存在立磨停機后,窯系統煅燒質量嚴重不可控現象,為扭轉趨勢,穩定質量,自xx年8月中旬到xx年12月底,進行了多次停磨時的成分調節和均化庫處理嘗試,目前已基本解決停磨后煅燒質量不可控的現象。在xx年9月至12月底,四五期立磨停機檢修約10余次,已有超過6次停磨10小時、12小時窯煅燒質量完全合格,其余停機次數時,一般不超過1至2個樣短時超標。歷次操作方略在化驗室及窯中控處、四五期QQ群,均可查找到,歷次停磨質量情況在窯中控質量記錄或化驗室歷史數據中均可翻閱,為總結經驗,推廣學習,對均化庫煅燒穩定控制措施進行本次總結。均化庫的工作原理均化庫是新型干法水泥生產線的重要工藝環節,主要功能在于消除出磨生料的三率值等參數的不穩定性,減少高低差值的波動,使得入窯時候的生料變得成分均勻,進而使得窯的熱工制度更加穩定,提高熟料質量,附帶使得產量提升,綜合能耗降低。均化庫的流程為:生料經入庫提升機,到達均化庫頂部之后,下至8根分配斜槽,分別從各個方向撒入均化庫內部(物料卡堵斜槽時,有旁路插板供直通進庫)。庫底結構方面,下部是一個大圓錐,庫壁和圓錐有大約2米左右的間隔,構成一個環形區域,該環形區域被劃分為了八個大部分(外區)分地上設置有氣流管道和空氣氣箱,物料在接觸氣箱后,因空氣振動而形成促流原理,進而通過錐體的孔洞,進入錐體內部;錐體內部共劃分為四個大部分(內區)如外環一樣;內區的中心有一個圓形孔洞(大約70公分直徑),經改造設計后,該孔洞成為均化庫庫存物料的出口,可經4210、4209兩個分支旁路(及手動插板閥)進入失重倉,失重倉噸位顯示,一般是55到100噸左右,噸位高低,可用4210或4209進行中控自動模式或中控手動模式,設置倉噸位范圍;失重倉料位的安全生產控制值,一般在70-85噸之間,一般低于65噸就有可能發生不下料,而高于90噸(目前四線高報警設置90噸,五線高報警設置100噸),就會超出倉儲存范圍,進而漫料(一廠生產線均發生過失重倉料位顯示失準,漫料淹沒全均化庫底設備),所以對促流的內外環羅茨風機進行了倉位聯鎖,超過報警值,即刻內外環風機全部聯鎖停機。物料出失重倉,有兩個通道,1是經生料轉子秤(和手動插板閥),進空氣斜槽,2是經沖板流量計(和手動插板閥)進空氣斜槽,后經入窯提升機入窯。均化庫的均化原理:1、庫頂多股分配斜槽下料,使得物流盡量平鋪均勻進入均化庫;2、庫底空氣攪拌均化及重力作用均化,構成特殊的漏斗式下料,庫存生料在向下降落進入內環時,盡量多層料位切割取料,在切割不同外環區域的料時,平行的料面,發生不同位置的徑向傾斜,再次混合均化;3、最終形成一種內部比較特殊的平鋪、豎取。平鋪的料每個小時層面的成分會有不同,一般各個外區豎取,道理上來講,豎取層越多,平均效果越好,但是發生過度豎取,或者取穿料位,物流離析分級會出現的很嚴重(比如我們超長時間的固定吹區)。單磨機生料系統停機后的燒成異常表現我四五期生料磨為單磨機,停磨后,窯煅燒僅僅使用均化庫庫存,近幾年的停磨煅燒中,常出現以下工藝異常:入窯KH大幅度上升至1.1以上,最高達到過1.3以上,硅率大幅度降低2.7以下;熟料KH大幅度上升至1.0以上,硅率大幅度降低至2.4甚至以下,鐵鋁含量上升至8.5%以上;熟料結粒逐漸轉好,直至鋼健有力,甚至出現結餅和黃心料;游離氧化鈣含量逐漸超標,持續超標,超大標,超特大標;窯前二次溫度1-2小時內上升明顯,窯前亮度由暗紅轉泛黃、再轉發白,飛砂少,火焰逐漸粗壯,黑火頭(四期)由正常時的0.6米左右,收短至0.4米左右;逐步在扣減頭煤,降低爐溫,但窯電流普遍保持偏高;窯前區筒體溫度上升明顯,燒成溫度大大提升,且后區出現漲輔窯皮,熟料溫度及熱電發電量大幅度上升;F、停磨時間偏長后,回灰倉調節逐漸失去效用(或效用微弱),對改善熟料成分影響很小;2、生料立磨停機后均化庫均化效果下降的原因(1)、均化庫調節問題A、停磨后,均化庫壓力控制過高,該外區料位快速降低后取料取穿進而物料離析,成分高漲;停磨前,均化庫外環壓力過低,長時間后板結物料區影響下料面積(均化面積),使得取料均勻性大大降低;B、庫底內外區吹區運行不對應(如內1,外4),下料不暢或者不均勻;C、庫底內外區工作不暢,內有板結物料區,或者某電磁閥異常(損壞、漏氣、不工作等),全開或全關某區管路供風,未按標準換區下料;D、控制箱吹區時間與庫存總量不匹配,取料的料層不均,或定區吹區后,單區超長時間取料,打破平衡狀態,物料離析分級嚴重;E、停磨前,長時間回灰進庫,回灰料高成分料下料不均勻,長期積壓,使得入窯成分整體偏高;(2)、生料工序配合的問題A、停磨前,長時間保持均化庫極其高的料位(庫空10米以內),使得外環氣壓無法取得均化效果,庫內物料成分區分明顯,各物料分層后均化效果急劇下降,成分持續居高不下,或者偏低不漲;B、生料磨超長時間停機,超過均化庫自身所能調節的極限(超過12小時),物料成分上升明顯;C、均化庫頂長期分配斜槽效用低下,發生堵塞,甚至開啟旁路進庫等情況,導致物料平鋪效果差,某一成分物料未得到混合均化;(3)、化驗室工作配合的問題A、日常生料工序的細度管理(小于18的0.08毫米篩余)監督不夠,停磨計劃前2日的細度要求不足;B、停磨前對前期2日的成分未加以綜合判斷,停磨前的成分中和調整度不足;C、停磨前成分調節的時間不足(小于16小時),未足夠的進行物料離析分級的預防性均化;三、立磨停機的煅燒穩定處理措施(一)、停磨前的操作1、窯系統A、停磨前至少2日內,回灰入窯(不入庫),降低庫內物料飽和比;B、停磨前用空回灰倉,檢查窯尾除塵28個灰室是否放空;C、停磨前3個班,檢查均化庫吹區設備,確保吹區控制柜的各區指示燈和現場實際各區電磁閥一一對應;D、停磨前確認均化庫有無板結區(死區),如死區為單數字區,為穩定質量,則停磨定點吹區為外2、4、6、8,反之為1、3、5、7,除另有計劃利用停磨定點吹除死區的安排以外,應當從質量管理角度出發,執行該原則;E、停磨前觀察均化庫空,以均化庫空決定定點吹區換區實際安排;2、生料及化驗室方面A、停磨前至少2日內,復查2次均化庫頂生料提升機旁路閥門未開啟,各分配斜槽泄料正常;B、停磨前至少2日內,原料堆棚預均化灰石與輔料盡量避免換區,使停磨前期成分穩定,均化庫內物料成分均衡;C、停磨前確定立磨計劃檢修時間,設定8小時、12小時、16小時三個檢修時間段位,依據三個不同長度時間確定提前調整成分時間,分別對應16小時,20小時,24小時,進行前期成分預調節;D、停磨前至少24小時,入窯成分穩定至KH0.96-0.98左右,熟料KH穩定至0.90-0.92左右,熟料硅率2.7正負0.05;E、停磨前16小時,入窯成分KH0.95正負0.02,熟料KH0.89-0.91左右,熟料硅率2.75正負0.05;F、停磨前8小時,入窯成分KH0.94正負0.02,熟料KH0.88-0.90左右,熟料硅率2.75正負0.05;G、停磨前3小時,入窯成分KH0.93正負0.02,熟料KH0.87-0.90左右,熟料硅率2.8正負0.05;H、入窯及熟料成分1小時一報,看清成分走勢以更好的進行調節;(二)停磨后的操作1、定點吹區控制停磨前確認均化庫有無板結區(死區),如死區為單數字區,為穩定質量,則停磨定點吹區為外2、4、6、8,反之為外1、3、5、7。吹區方案1循環吹區內1外1內3外5內2外3內4外7循環吹區吹區方案2循環吹區內1外2內3外6內2外4內4外8循環吹區停磨8小時0.5小時2小時2小時2小時2小時轉至循環且設500S停磨12小時1小時3小時2小時2小時2小時轉至循環且設500S停磨16小時2小時4小時3小時3小時2小時轉至循環且設300S停磨20小時2小時5小時4小時3小時2小時轉至循環且設180S庫空大于15米時,不考慮停磨時間長短進行控制1小時2小時2小時2小時2小時轉至循環且設300S,該庫空最高有效調節不超過10小時從歷次停磨應對操作來看,停磨后的吹區控制是有時間限制的,和立磨停機時間長短有最直接的關系,也是和我們的均化庫存量密切相關的。從均化庫自身的角度來說,停磨狀態下,其自身對成分調整幅度和定點吹區的效果,是有限制的,結合這幾個因素,才確立了以上停磨吹區控制要求。理論上來說,均化庫庫存越滿,停磨前提前降低并穩定成分以中和物料離析分級的預調節時間越長,那么,停磨后所能堅持煅燒質量穩定的時間越長。一般地,均化庫物料成分在各層料之間是有差別的,停磨后打破了邊入邊出的可隨時調整平衡,物料分級離析遲早體現出來,若庫內物料本身均勻度不足,或者停磨前期成分偏高或原料來料波動極大,則停磨后穩定時間將大大減小。2、定點吹區進行時的煅燒質量波動處理措施A、嚴格按照吹區時間設定進行定點吹區和對點換區,避免打破物料平衡;B、關閉除定點吹區以外的所有內外區管道蝶閥,避免因串風而導致其它區串料;C、果斷存、扣回灰至回灰倉,在計劃時間后期成分猛然偏高太多,可倒回灰入庫,一般在停磨計劃超過12小時的時候,可在第10個小時左右執行,不超過3小時的回灰入庫,以減小對庫內物料成分的進一步打亂;D、在執行B的同時,降低均化庫風壓至40KP左右,降低取料力度,減小物料分級離析效果,達到略降低成分之目的;3、生料磨開機后的煅燒成分穩定操作方略A、開機前均化庫轉入循環吹區,恢復庫底各管路蝶閥開度,降低循環吹區風壓至45正負5KP,并降低循環吹區設定時間,使得物料快速循環,不求降低,但求平穩入窯成分,以求得煅燒穩定;B、取均化庫低料位口4210下料,使得物料流通順利;C、控制投料量,保持熟料結粒和燒成力度;D、再次聯絡化驗室,入窯并熟料KH,1小時一報,直至熟料KH降低至0.90-0.92之間,入窯KH降低至0.98以內,且持續2個樣平穩,游離鈣合格;E、計算熟料成分,倒推直通料用量,一般地,熟料KH降低至0.90-0.92之間,入窯KH降低至0.98以內,且持續2個樣平穩,游離鈣合格,則可停止倒用直通料;F、如四期倒用直通料時提升電流波動過大,那么只在質量波動特別大,或者連續連續超0.95以上KH,且游離鈣2.0以上時,才進行直通料倒用,否則依舊是不倒用直通料;多次停磨開機證明,大量低成分的物料在不倒直通料的情況下進入均化庫,扭轉質量時間要短于燒直通料
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