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某化肥廠變換爐爆炸事故一、事故經(jīng)過(guò)某年8月6日,某化肥廠正常生產(chǎn)時(shí),中變爐突然發(fā)生爆炸,爐體攔腰炸斷、爐內(nèi)弊板飛出,落在35m處廠區(qū)道路上,砸死1人。爆炸氣浪將飽和熱水塔掀翻,壓壞廠房和設(shè)備。二、原因分析經(jīng)過(guò)分析,爆炸的原因是設(shè)備運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)期超溫過(guò)熱,(持續(xù)時(shí)間在2000小時(shí)以上)。引起設(shè)備局部氧化、蠕脹、裂縫,產(chǎn)生材料脆性蠕變斷裂而爆炸。造成設(shè)備局部超溫的主要原因是變換爐內(nèi)保溫層局部損壞。三、事故教訓(xùn)及防范措施變換爐內(nèi)保溫層施工時(shí),必須選用耐火質(zhì)量高的保溫器材,施工單位必須選擇具有一定資質(zhì)的建筑隊(duì)伍,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。加強(qiáng)對(duì)變換爐爐壁溫度的檢測(cè),發(fā)現(xiàn)溫度超高,應(yīng)及時(shí)處理。嚴(yán)格工藝指標(biāo),嚴(yán)禁超溫、超壓。定期檢查爐內(nèi)壁保溫材料完好,發(fā)現(xiàn)損壞,及時(shí)處理。合成車間中變爐外壁超溫事故一、事故經(jīng)過(guò)老系統(tǒng)大修中對(duì)中變爐爐內(nèi)保溫進(jìn)行修復(fù)。修復(fù)完成后,系統(tǒng)按方案進(jìn)行中變的正常升溫還原開(kāi)車,某年某月7日對(duì)中變爐上段二層爐壁測(cè)溫,發(fā)現(xiàn)爐壁溫度在340?360℃范圍內(nèi),處理外保溫后仍普遍在310?320℃,超出設(shè)計(jì)溫度。二、原因分析1、直接原因:施工隊(duì)伍選擇的施工方案及選擇的保溫材料存在問(wèn)題,保溫性能不佳,達(dá)不到其質(zhì)量保證和保溫要求。2、間接原因:(1)車間未按公司大修項(xiàng)目管理規(guī)定對(duì)項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行上報(bào)。(2)大修檢修技術(shù)組未對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)管。(3)工程部未按公司大修項(xiàng)目管理規(guī)定要求進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。三、事故教訓(xùn)及防范措施1、工藝防范措施:車間制定專項(xiàng)制度,凈化按照臨時(shí)操作規(guī)程精心操作,避免溫度和壓力大幅度波動(dòng),認(rèn)真巡回檢查測(cè)溫,發(fā)現(xiàn)溫度異常情況及時(shí)匯報(bào)處理;2、把中變爐列為重大危險(xiǎn)點(diǎn),車間加強(qiáng)監(jiān)護(hù)和事故演習(xí);3、管理部門(mén)及車間要對(duì)外來(lái)施工隊(duì)伍全面管理監(jiān)督,按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施,車間要對(duì)所接受的檢修后設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。造氣一車間9#煙囪內(nèi)爆炸事故一、事故經(jīng)過(guò)某年某月22日,化工三班上白班、9:10老系統(tǒng)副班長(zhǎng)安排9#煤氣爐停車下灰,9:13操作工停車,到現(xiàn)場(chǎng)打爐蓋點(diǎn)火,操作工到一樓監(jiān)督下灰工清理灰斗、中心管、下氣道的清理。9#爐操作工確認(rèn)清理工作完成后匯報(bào)班長(zhǎng)安排開(kāi)車。9:21分26秒開(kāi)車后由于煤氣的溫度較高在煙囪內(nèi)發(fā)生爆鳴事故。二、原因分析1、直接原因:接到9#煤氣爐停車命令下灰時(shí),未在吹風(fēng)階段停下來(lái),而是變上吹后8?10秒才停車,嚴(yán)重違反安全操作規(guī)程。停車后上氣道聚積煤氣,應(yīng)該是在吹風(fēng)階段停車,停車后上氣道是一定的吹風(fēng)氣。造成開(kāi)車時(shí),煤氣帶入煙囪與煙囪內(nèi)的空氣混合發(fā)生爆鳴。2、間接原因:操作工未按操作程序停車,安全意識(shí)不強(qiáng)。三、事故教訓(xùn)及防范措施1、加強(qiáng)職工安全、技術(shù)培訓(xùn),嚴(yán)格崗位操作法和崗位操作規(guī)程的管理,杜絕類似事故重演。2、培訓(xùn)教育措施:正確引導(dǎo)認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的思想方針,安全為天、持之以恒。教育職工明白爆炸對(duì)設(shè)備、工藝的危害性,要求職工嚴(yán)格崗位操作規(guī)程。3、管理措施:加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn),定期進(jìn)行考試提高素質(zhì),深入基層班組,參加班組的班前班后會(huì),落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制。造氣二車間2#吹風(fēng)氣回收總管爆炸事故一、事故經(jīng)過(guò)某年某月27日5:50因系統(tǒng)短停,2#吹風(fēng)氣回收停車,燃燒爐自然降溫,某月30日10:00燃燒爐點(diǎn)火成功(T5:400℃),5月1日早8:00根據(jù)升溫趨勢(shì)圖T5:770℃,溫度已具備回收吹風(fēng)氣,但當(dāng)時(shí)系統(tǒng)負(fù)荷低單機(jī)生產(chǎn),煤氣爐開(kāi)爐情況較少,依靠釋放氣繼續(xù)提溫升壓。8:40系統(tǒng)組織負(fù)荷,開(kāi)爐情況為1大3小爐供氣,同時(shí)吹風(fēng)氣回收崗位,做回收吹風(fēng)氣前的準(zhǔn)備工作,8:40通知班長(zhǎng)開(kāi)八臺(tái)爐南、北吹風(fēng)氣回收總管兩個(gè)吹凈閥和10#-12#爐吹風(fēng)氣回收總管一個(gè)吹凈閥,置換吹風(fēng)氣回收總管,要求U型彎全面檢查,防止加水過(guò)大,總管帶水。9:45通知班組放掉13#、18#及10#爐U型彎水封,水封放掉后,9:55回收13#、18#爐兩個(gè)循環(huán),回收同時(shí)吹風(fēng)氣操作工調(diào)節(jié)配風(fēng),釋放氣壓力、燃燒爐溫度、余熱鍋爐壓力正常,在還沒(méi)有通知10#爐回收時(shí),10:05分,813吹風(fēng)氣回收總管發(fā)生爆炸。二、原因分析直接原因:10#爐回收閥彎頭長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行局部腐蝕出現(xiàn)漏點(diǎn),回收閥快開(kāi)門(mén)未關(guān)嚴(yán),操作工放U型彎水封時(shí),未及時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)13#爐和18#爐回收吹風(fēng)氣時(shí),在引風(fēng)機(jī)的作用下吹風(fēng)氣與空氣在燃燒爐進(jìn)口吹風(fēng)氣回收總管發(fā)生回火爆炸,造成10#-12#爐吹風(fēng)氣回收總管膨脹節(jié)損壞。間接原因:車間管理人員責(zé)任心不強(qiáng),車間管理出現(xiàn)漏洞,現(xiàn)場(chǎng)指揮不到位,沒(méi)有嚴(yán)格按要求執(zhí)行開(kāi)車確認(rèn)制度,同時(shí)開(kāi)車確認(rèn)項(xiàng)目編寫(xiě)不完善,對(duì)實(shí)際操作指導(dǎo)性不強(qiáng)。三、事故教訓(xùn)及防范措施1、車間管理人員加強(qiáng)安全學(xué)習(xí),提高工作責(zé)任心。2、完善崗位責(zé)任制,切實(shí)履行崗位職責(zé)。3、涉及到吹風(fēng)氣回收系統(tǒng)所有的設(shè)備、管道,利用吹風(fēng)氣停車期間進(jìn)行全面檢查,消除安全隱患。4、車間有關(guān)管理人員在開(kāi)停車或重大檢修期間,不準(zhǔn)離開(kāi)崗位。5、加強(qiáng)對(duì)職工的技術(shù)培訓(xùn),提高職工操作技術(shù)水平及安全意識(shí)。6、完善開(kāi)停車確認(rèn)程序,并逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任人。造氣一車間1#吹風(fēng)氣爆炸事故一、事故經(jīng)過(guò)某年某月某日,化工三班上白班1#吹風(fēng)氣10:00按照抽盲板證抽盲板結(jié)束;10:10分氮?dú)庵脫Q馳放氣總管,蒸汽置換吹風(fēng)氣總管,于10:50置換測(cè)爆分析合格,開(kāi)始接受馳放氣;10:55左右,段長(zhǎng)安排操作工郭某開(kāi)引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)對(duì)吹風(fēng)氣系統(tǒng)開(kāi)始置換,10分鐘后,技術(shù)員姚某配合操作工王某進(jìn)行煙氣取樣,經(jīng)過(guò)三次分析后,12:05王報(bào)告分析結(jié)果:氧含量20.9%,可燃?xì)怏w0.3%,符合點(diǎn)火條件;12:10工藝主任張某安排操作工郭某班長(zhǎng)朱某調(diào)整現(xiàn)場(chǎng)配風(fēng)閥,停引風(fēng)機(jī)然后上燃燒爐封大蓋準(zhǔn)備點(diǎn)火,爐下由工段長(zhǎng)李某配合開(kāi)點(diǎn)火總閥,操作工、班長(zhǎng)點(diǎn)火后,操作工郭某伸手示意點(diǎn)火成功,隨后工藝主任張某電話聯(lián)系朱某,朱匯報(bào)火色正常,并通知爐下人員投用自調(diào),工段長(zhǎng)李某接到爐上人員通知后,伙同安全員馬某打開(kāi)自調(diào)閥前后截止閥及2#燒嘴引火閥后,進(jìn)入控制室通知操作工王某投用自調(diào),自調(diào)閥開(kāi)至55(25為關(guān)閉狀態(tài)),此時(shí)燃燒爐第一點(diǎn)溫度為30度左右,約10分鐘后發(fā)生爆炸事故。二、原因分析1、直接原因:吹風(fēng)氣點(diǎn)火后,班長(zhǎng)朱某及操作工郭某對(duì)火色及燃燒位置判斷有誤,并將信息傳達(dá)給段長(zhǎng)李某,李現(xiàn)場(chǎng)處理后便通知操作工王某在操作室投自調(diào),操作工王沒(méi)有觀察燃燒爐溫度上升趨勢(shì),直接投入自調(diào),投入自調(diào)后,長(zhǎng)達(dá)10分鐘左右管理人員及操作工沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的爐溫上漲趨勢(shì),也沒(méi)有采取有效措施,致使投入自調(diào)后大量的馳放氣及配風(fēng)空氣未能燃燒,并大量聚集達(dá)到爆炸極限,從而發(fā)生爆炸事故。2、間接原因:(1)車間管理問(wèn)題,沒(méi)有嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,制定了開(kāi)車確認(rèn)單沒(méi)有進(jìn)行確認(rèn)簽字,操作規(guī)程及開(kāi)車方案簡(jiǎn)單,沒(méi)有通知調(diào)度,擅自點(diǎn)火等違章指揮、違章操作現(xiàn)象,點(diǎn)火工作安排分工不明,程序不清;(2)車間管理人員及班長(zhǎng)、操作工平時(shí)學(xué)習(xí)不夠,操作技能低、安全意識(shí)不強(qiáng)。三、事故教訓(xùn)及防范措施1、組織管理人員學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)的工藝管理制度,提高管理水平,提高管理人員分析、判斷和解決問(wèn)題的能力。加強(qiáng)職工技術(shù)培訓(xùn),提高車間操作人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題和處理問(wèn)題的技術(shù)水平。2、完善和細(xì)化吹風(fēng)氣點(diǎn)火操作規(guī)程及開(kāi)停車方案,明確責(zé)任人,進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定有效的應(yīng)急處理措施,組織全員學(xué)習(xí)。3、加強(qiáng)職工安全教育,提高管理人員及操作人員的安全意識(shí)。4、加裝吹風(fēng)氣點(diǎn)火視鏡裝置,避免類似事故發(fā)生。某化肥廠碳化塔爆炸事故一、事故經(jīng)過(guò)某年5月7日,某化肥廠檢修碳化塔,拆卸水箱蓋大螺栓時(shí),因摩擦產(chǎn)生火花引起爆炸,2人死亡,1人重傷。二、原因分析檢修碳化塔,未將塔內(nèi)與系統(tǒng)徹底隔絕和置換,當(dāng)拆除第一只水箱后,空氣進(jìn)人塔內(nèi),并與塔內(nèi)可燃?xì)怏w棍合,形成爆炸性混合氣體,當(dāng)拆卸水箱蓋大螺栓時(shí),發(fā)生金屬摩擦,產(chǎn)生火花,引起爆炸。三、事故教訓(xùn)及防范措施:碳化塔檢修是較易出事故的作業(yè)。必須將檢修的碳化塔與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離,在塔進(jìn)出口閥門(mén)處加盲板,加水置換,要求水從塔頂最高處滿水或使用氮?dú)庵脫Q,并取樣分析合格后,辦理設(shè)備檢修證后,才能進(jìn)行檢修作業(yè)。某化肥廠循環(huán)機(jī)出口管道斷裂引起爆炸一、事故經(jīng)過(guò):某年10月27日,某化肥廠合成車間1#循環(huán)機(jī)在運(yùn)行中西側(cè)氣缸出口管突然從法蘭盤(pán)上脫出,高壓氣體噴出,瞬間發(fā)生空間爆炸,并形成火災(zāi),5人死亡,壓縮機(jī)廠房及附屬?gòu)S房全部被破壞。二、原因分析:與機(jī)體連接的高壓管道由于經(jīng)常拆卸及安裝,而發(fā)生嚴(yán)重變形,使管道的外螺紋與法蘭的內(nèi)螺紋不能有效接觸。高壓出口管道配管不合理,產(chǎn)生應(yīng)力。管道長(zhǎng)期震動(dòng),沒(méi)有及時(shí)固定。三、事故教訓(xùn)及防范措施:嚴(yán)格執(zhí)行高壓管道安裝及維修規(guī)程,對(duì)管道、法蘭定期維護(hù)、檢查、檢側(cè)。改進(jìn)配管,使管道受力合理。高壓管道必須經(jīng)常檢查加固,防止長(zhǎng)期震動(dòng)。緊固螺栓要合理,不能使用長(zhǎng)套管緊固。造氣車間脫硫崗位2#富液槽槽頂撕裂事故一、事故經(jīng)過(guò)某年某月15日凌晨1:00,正在運(yùn)行中的造氣車間脫硫工段控制室人員突然聽(tīng)到異響,當(dāng)班班長(zhǎng)李某、主操陳某、操作工張某急忙趕到現(xiàn)場(chǎng),對(duì)所有設(shè)備逐一仔細(xì)檢查,確定2#富液槽槽頂被撕裂,同時(shí)確認(rèn)脫硫工藝、設(shè)備運(yùn)行均正常,未影響系統(tǒng)生產(chǎn)。二、原因分析(1)直接原因:富液槽內(nèi)可燃?xì)怏w超標(biāo),經(jīng)分析由于靜電導(dǎo)致富液槽槽頂撕裂。(2)間接原因:工段對(duì)設(shè)備、工藝運(yùn)行管理不到位,對(duì)設(shè)備內(nèi)存在安全隱患未及時(shí)排除。三、事故教訓(xùn)及防范措施(1)、工程技術(shù)措施:車間、工段對(duì)設(shè)備進(jìn)行逐一檢查,對(duì)存在安全隱患立即進(jìn)行整改,并會(huì)同電氣車間對(duì)脫硫設(shè)備接地裝置進(jìn)行排查、測(cè)繪,對(duì)存在隱患立即排除。(2)、培訓(xùn)教育措施:加強(qiáng)職工操作技能、責(zé)任心及安全意識(shí)教育,同時(shí)各班組加強(qiáng)安全隱患排查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改。(3)、管理措施:對(duì)富液槽無(wú)法徹底消除運(yùn)行中脫硫液帶可燃?xì)怏w現(xiàn)狀,對(duì)該設(shè)備加氮?dú)庵脫Q;對(duì)進(jìn)入車間內(nèi)儲(chǔ)存有危險(xiǎn)源的設(shè)備及裝置區(qū)域,禁止攜帶一切通訊工具,并懸掛警示標(biāo)志。山東某化肥公司脫硫爆炸事故一、事故經(jīng)過(guò)某年1月3日上午,山東某化肥公司供氣車間主任通知機(jī)修車間主任安排人焊接脫硫貧、富液槽蒸汽加溫管。上午機(jī)修車間焊工班班長(zhǎng)在從氣車間脫硫工段長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,去現(xiàn)場(chǎng)看了工作量。下午14時(shí)10分,焊工班班長(zhǎng)安排李某、薛某、宋某2人到脫硫崗位焊接管線,車間安全員劉某開(kāi)具貧液槽焊接管線的動(dòng)火證情況下,就開(kāi)始焊接富液槽的蒸氣管。預(yù)制好由蒸氣管引出20mm的管線至富液槽錐形上蓋與筒體連接處北面斜上方約400mm處時(shí),宋某從槽頂部下來(lái),李某、薛某2人上去,把預(yù)制好的管子進(jìn)行對(duì)焊,在焊接時(shí)發(fā)生爆炸,時(shí)間是3日16時(shí)45分,富液槽錐形上蓋飛出70多米,李某被拋出25米左右,薛某從槽頂部摔下地面,事故發(fā)生后,公司立即安排人將李某、薛某送往醫(yī)院搶救。李某在送往醫(yī)院的途中死亡,薛某腿部骨折。二、原因分析1.焊工李某、宋某及管工薛某嚴(yán)重違犯安全禁令,無(wú)證違章作業(yè),是事故發(fā)生的直接原因。2.安全人員未履行動(dòng)火職責(zé),車間管理人員安全管理工作松懈,安排工作草率行事,監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)不力是事故發(fā)生的重要原因。3.公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全不嚴(yán)不細(xì)也是原因之一。三、事故教訓(xùn)及防范措施1.加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行安全,提高安全員安全意識(shí)。2.舉一反三組織全公司員工查工藝、查設(shè)備、查電氣、查規(guī)章活動(dòng),認(rèn)真清除存在事故隱患。3.加強(qiáng)動(dòng)火管理,完善檢修規(guī)程。4.加強(qiáng)班組安全建設(shè),健全各級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò),確保安全生產(chǎn)。壓縮機(jī)爆炸事故一、事故經(jīng)過(guò)某年12月6日,山東省某化工集團(tuán)化肥廠合成車間壓縮工段檢修8#壓縮機(jī)一段和二段,更換缸頭和活塞環(huán)。操作工進(jìn)行處理,使一段人口管處于零壓狀態(tài)。檢修人員先更換了二段缸頭和活塞環(huán),然后更換一段。首先把封頭和連桿螺母拆除,為便于頂出活塞,而卸下了里邊最右側(cè)的進(jìn)氣活門(mén),活塞頂出后,又裝上了進(jìn)氣活門(mén),更換完活塞環(huán)后往氣缸里裝時(shí)很費(fèi)力。這時(shí)下班鈴聲已響過(guò),為迅速完成任務(wù)盡快下班,2人找來(lái)一根小57的鋼管,4人一起用鋼管搗擊活塞,約30次后,“砰”的一聲響,伴隨著一團(tuán)自煙,活塞從缸內(nèi)崩出,活塞擊中其中3人,造成2人死亡,1人重傷。二、原因分析:①此時(shí)檢修用關(guān)閥門(mén)的辦法隔絕半水煤氣,而閥門(mén)內(nèi)漏,進(jìn)入了一段缸內(nèi),在往內(nèi)推活塞時(shí),半水煤氣和空氣的混合氣受到壓縮,搗擊活塞時(shí)在鋼管與活塞間以及活塞環(huán)處產(chǎn)生火花,引爆混合氣是直接原因。 ②安裝程序有誤,在活塞裝入前,不應(yīng)裝上氣缸前部曾卸下的進(jìn)氣活門(mén),以使氣缸里的氣體能從活門(mén)處排出。③檢修沒(méi)有使用防爆工具,且違章野蠻檢修。這都說(shuō)明檢修工安全及技術(shù)素質(zhì)不高,而廠里又沒(méi)有進(jìn)行有針對(duì)性的教育。④檢修沒(méi)有制定具體安全措施和施工方案,制度、規(guī)程在企業(yè)得不到起碼的落實(shí),尤其是安全制度沒(méi)有落實(shí)。三、事故教訓(xùn)及防范措施:①更換活塞環(huán)的工作,應(yīng)該在進(jìn)出口管上加盲板隔絕。②拆裝機(jī)件應(yīng)有工作程序,有利于安全和效率。③工作中遇難度,應(yīng)查明原因,不要蠻干。也可請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),請(qǐng)教他人。合成二車間非正常排放事故一、事故經(jīng)過(guò):某年某月8日車間安排環(huán)保檢查所有倒淋禁止外排。1月9日上午,凈化三班上白班,檢查工張某帶領(lǐng)新工人徐某按要求排放入工段濾油器油水至油罐,由于排放過(guò)大,排放時(shí)沖破液封導(dǎo)致廢油水串到地溝。發(fā)現(xiàn)后操作工馬上把地溝的廢油水清理回收到壓縮廠房南廢油池。二、原因分析:操作工排放時(shí),閥門(mén)開(kāi)度過(guò)大,沖破油罐水封,導(dǎo)致廢油水溢流到地溝。三、事故教訓(xùn)及防范措施:1.加強(qiáng)職工技術(shù)學(xué)習(xí),熟練掌握崗位操作技術(shù)。2.提高職工環(huán)保意識(shí)。3.加強(qiáng)管理,做好各項(xiàng)工作的檢查落實(shí)。4.對(duì)凈化廢油槽廢油水及時(shí)回收,每班排放后廢油水的回收由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)。造氣車間“12.18”31#煤氣爐夾套燒干事故一、事故經(jīng)過(guò):某年某月13日因醇烴化碰頭新系統(tǒng)停車,14日儀表車間造氣組對(duì)31#-36煤氣爐夾套鍋爐汽包遠(yuǎn)傳液位計(jì)和遠(yuǎn)傳壓力表檢查,發(fā)現(xiàn)有受凍跡象,為防止遠(yuǎn)傳液位計(jì)和壓力表凍壞,把儀表轉(zhuǎn)換器關(guān)死,造氣煤氣爐控制室DCS操作系統(tǒng)顯示壓力為零、液位全滿,造氣車間14日交接班記錄本有“A座夾套汽包液位計(jì)壞,以現(xiàn)場(chǎng)為主”記錄,儀表車間14日交接記錄本上有A座停表記錄,但兩車間交接班記錄上均沒(méi)有向下交接。某月某日14:20分造氣車間化工一班31#煤氣爐準(zhǔn)備點(diǎn)火,工藝段長(zhǎng)張某、技術(shù)員袁某負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮操作,執(zhí)行《31#煤氣爐開(kāi)車確認(rèn)單》,確認(rèn)單上未要求儀表車間確認(rèn),在16:20分及16:22分操作工張某分別執(zhí)行確認(rèn)單第10項(xiàng)“保持汽包液位并于控制室內(nèi)一致”、第11項(xiàng)“校正夾套鍋爐壓力及液位計(jì),確認(rèn)蒸汽回收閥處于開(kāi)的位置”的檢查,16:30分班長(zhǎng)張某進(jìn)行了此兩項(xiàng)項(xiàng)目確認(rèn)。18:30分技術(shù)員袁在確認(rèn)單上簽字同意開(kāi)車,18:30分時(shí)31#煤氣爐點(diǎn)火升溫。某月某日00:00化工四班接班,班長(zhǎng)萬(wàn)某要求以現(xiàn)場(chǎng)液位為主進(jìn)行操作,巡檢工趙某、操作工王某按規(guī)定對(duì)汽包液位進(jìn)行檢查加水,5:30分執(zhí)行《造氣車間16臺(tái)爐A、B座供813系統(tǒng)開(kāi)車置換執(zhí)行確認(rèn)單》,儀表車間職工郭某在未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表狀況確認(rèn)情況下簽字同意開(kāi)車。某月某日8:00化工二班接班,造氣車間工藝段長(zhǎng)張某、工藝技術(shù)員袁某負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮操作,造氣車間工藝段長(zhǎng)張某現(xiàn)場(chǎng)檢查31#爐汽包液位在2/3處。9:10分系統(tǒng)開(kāi)始置換,操作工李某操作31#-33#爐、操作工趙某操作34#-36#爐,班長(zhǎng)梅某在電除塵崗位指揮開(kāi)車,在制氣過(guò)程中,操作工李從微機(jī)看到

顯示夾套汽包液位滿未處理,也未向班長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào);巡檢工李某未按要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)巡檢,未對(duì)31#爐汽包進(jìn)行加水,14:30分左右,風(fēng)機(jī)巡檢工張某巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)31#爐夾套燒紅急忙向控制室人員報(bào)告,技術(shù)員袁接到報(bào)告后讓操作工李緊急停車并作上吹放空處理,在處理過(guò)程中,31#煤氣爐爐體中上部鼓包焊縫開(kāi)裂泄露蒸汽。二、原因分析:1、直接原因:造氣車間工藝操作人員、巡檢人員、開(kāi)車確認(rèn)執(zhí)行人員及儀表車間開(kāi)車確認(rèn)人員責(zé)任心不強(qiáng),未按規(guī)定執(zhí)行工藝制度。2、間接原因:造氣車間及儀表車間安全、工藝管理薄弱,對(duì)職工日常教育及培訓(xùn)不足。三、事故教訓(xùn)及防范措施:(一)工程技術(shù)措施:1、儀表車間對(duì)造氣現(xiàn)場(chǎng)儀表及遠(yuǎn)傳液位計(jì)保溫檢查,對(duì)影響儀表及遠(yuǎn)傳液位計(jì)冬季運(yùn)行的隱患進(jìn)行整改,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)出現(xiàn)液位不準(zhǔn)確問(wèn)題進(jìn)行整改。2、機(jī)動(dòng)部安排專業(yè)廠家對(duì)31#煤氣爐夾套及氣包進(jìn)行檢查,消除事故造成的設(shè)備隱患。3、儀表車間針對(duì)事故組織開(kāi)展全廠范圍內(nèi)儀表保溫排查,保證冬季儀表正常運(yùn)行,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改。(二)培訓(xùn)教育措施:1、造氣及儀表車間要組織職工學(xué)習(xí)《崗位操作法》、《巡回檢查制度》、《開(kāi)停車確認(rèn)制度》、《交接班制度》,組織開(kāi)展事故討論,教育職工認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)制度及規(guī)定。2、各生產(chǎn)單位要吸取三、事故教訓(xùn)及防范措施,對(duì)照本單位實(shí)際組織職工開(kāi)展學(xué)習(xí)及討論;生產(chǎn)部、安環(huán)部、機(jī)動(dòng)部、勞人部等職能部室要對(duì)各單位職工對(duì)崗位操作規(guī)程、工藝指標(biāo)、事故及緊急狀態(tài)下應(yīng)急處理措施掌握情況進(jìn)行檢查和考核。(三)管理措施:1、生產(chǎn)部、安環(huán)部要對(duì)各單位巡回檢查情況及開(kāi)停車確認(rèn)單執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,征求車間意見(jiàn)修訂完善巡回檢查制度及開(kāi)停車確認(rèn)制度。2、各單位要制訂和完善職工對(duì)崗位操作規(guī)程、工藝指標(biāo)、事故及緊急狀態(tài)下應(yīng)急處理措施等崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容的培訓(xùn)計(jì)劃,重在實(shí)效。3、各單位要組織職工學(xué)習(xí)安全、工藝、設(shè)備管理規(guī)定,各職能部室要對(duì)車間制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格考核。漫畫(huà):呵護(hù) (鄭若英)合成塔出口管道著火爆炸一、事故經(jīng)過(guò):某年4月26日,某化肥廠正常生產(chǎn)時(shí),合成塔出口至廢熱鍋爐進(jìn)口一段高壓管道突然爆裂,大量高壓氣體噴出并起火,沖向20m處的廠調(diào)度室,當(dāng)場(chǎng)燒死7人。二、原因分析:該廠自行修改設(shè)計(jì),材質(zhì)選用不當(dāng)。原設(shè)計(jì)應(yīng)采用1Cr18Ni9Ti鋼管,但在施工中采用15CrMo鋼管取代。還使用兩個(gè)20號(hào)鋼彎頭直接與鋼管焊接,焊接過(guò)程中沒(méi)有下達(dá)工藝要求。由于合成塔出口溫度超過(guò)300c,鋼管及彎頭受到嚴(yán)重的氫腐蝕,致使彎頭強(qiáng)度下降,發(fā)生爆裂.三、事故教訓(xùn)及防范措施:嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)程序執(zhí)行,變更設(shè)計(jì)必須有設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審定。嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工規(guī)定施工,金屬焊接必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工藝要求.合成塔出口溫度超過(guò)200℃,其管道必須選用耐高溫耐氫腐蝕的高壓合金鋼。-某化肥廠液氨貯罐爆炸高溫耐氫腐蝕的高壓合金鋼。-一、事故經(jīng)過(guò):某年6月22日,某化肥廠,汽車槽車運(yùn)輸液氨途中,突然爆炸,罐體斷裂,大量液氨外泄,10人死亡,47人中毒,大片莊稼被毀。二、原因分析:該廠使用的液氨貯罐質(zhì)量低劣,焊接質(zhì)量差。該廠壓力容器管理混亂,這臺(tái)壓力容器沒(méi)有進(jìn)行檢查、檢側(cè),沒(méi)有記錄臺(tái)賬,液氨超裝。夏季中午氣溫高,使容器內(nèi)壓力上升,發(fā)生爆炸。三、事故教訓(xùn)及防范措施:氨罐制造必須由資質(zhì)單位進(jìn)行,并按照壓力容器有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢側(cè),廠部要加強(qiáng)對(duì)壓力容器的管理,容器上的安全閥要定期校驗(yàn),保證靈敏、可靠。嚴(yán)格按照規(guī)定灌裝液氨,嚴(yán)禁超裝。夏季運(yùn)輸液氨應(yīng)安排在晚上溫度相對(duì)低時(shí)進(jìn)行。漫畫(huà):火災(zāi)后的反思(于昌偉)河北大城縣化肥廠煤氣爆炸事故概況及經(jīng)過(guò):某年4月20日10時(shí)40分,河北省大城縣化肥廠合成工段煤氣爆炸,死亡17人,重傷9人,輕傷16人,經(jīng)濟(jì)損失70萬(wàn)元。是日,該廠年度大修即將結(jié)束,變換工段已經(jīng)開(kāi)車升溫,同時(shí)開(kāi)啟高壓機(jī)用空氣向合成輸送,對(duì)合成系統(tǒng)進(jìn)行試壓、試漏。當(dāng)系統(tǒng)壓力升至140公斤/平方厘米時(shí),停高壓機(jī),并切氣5分鐘,保持系統(tǒng)恒壓。10時(shí)40分,合成工段突然發(fā)生大爆炸,造成1臺(tái)油分離器、2臺(tái)氨分離器、l臺(tái)冷交換器、1臺(tái)水冷卻器被炸毀;合成塔、合成氨冷凝器、立式水冷卻器等多臺(tái)設(shè)備受到不同程度的損壞,部分廠房倒塌、傾斜;當(dāng)班的17名操作工死亡,9名重傷,16名輕傷,造成直接經(jīng)濟(jì)損失27萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失43萬(wàn)元。二、原因分析的分析:1.合成系統(tǒng)大修前置換使用的惰性氣體中含有一氧化碳,經(jīng)計(jì)算和分析,確認(rèn)此氣體系半水煤氣和空氣的混合氣體。2.在合成送氣時(shí),開(kāi)動(dòng)4號(hào)壓縮機(jī),通過(guò)總管1從6號(hào)壓縮機(jī)一小法蘭處吸氣,事后檢查6號(hào)壓縮機(jī)一段入口閥門(mén)開(kāi)度有問(wèn)題,致使管1內(nèi)形成負(fù)壓,而管1又與脫硫系統(tǒng)相連,吸進(jìn)半水煤氣。3.連通管1與半水煤氣總管的大副線閥沒(méi)有關(guān)嚴(yán),閥芯與閥座有4至5毫米寬的月牙形縫隙,其他兩閥門(mén)雖關(guān)閉,但試漏時(shí)仍發(fā)現(xiàn)有大量漏氣,第4只閥門(mén)有少量漏氣,并且試壓系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)未加盲板。合成系統(tǒng)進(jìn)行氣壓試驗(yàn)時(shí),冷卻排管上正在切割淋水板鋸齒,操作時(shí)出現(xiàn)的熔渣落到排管上,同時(shí)碳化工段正在用電焊,電焊機(jī)地線連在全廠設(shè)備管線上,如有接觸不良,便產(chǎn)生電火花導(dǎo)致事故的發(fā)生。防止同類事故的措施:1.試壓系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)要用盲板隔開(kāi),試壓、試漏時(shí)要對(duì)氣體進(jìn)行嚴(yán)格分析,氣體合格后方可送氣。2.檢修完后要對(duì)所有設(shè)備,管道等進(jìn)行嚴(yán)格檢查,達(dá)到技術(shù)要求后才能開(kāi)車。3.嚴(yán)格禁止各種手動(dòng)電器工具的接地線與設(shè)備管線相連,嚴(yán)格動(dòng)火制度。浙江衢州市合成氨廠循環(huán)槽爆炸事故概況及經(jīng)過(guò):某年7月31日8時(shí),浙江省衢州市化學(xué)工業(yè)公司合成氨廠造氣車間脫硫1號(hào)循環(huán)槽發(fā)生爆炸,死亡3人,重傷1人,輕傷2人。是日,該廠造氣車間變換一組對(duì)硫1號(hào)循環(huán)槽槽體外壁進(jìn)行除銹防腐,當(dāng)時(shí)有3名工人在循環(huán)糟槽蓋上用小榔頭敲打槽蓋上的鐵銹,幾分鐘后循環(huán)槽突然發(fā)生劇烈爆炸。爆炸時(shí),槽蓋西側(cè)入孔處半邊的鋼板被掀起,將槽蓋上的3名工人拋上高空,其中1人被拋至離1號(hào)循環(huán)槽55.2米處;1人被拋起后撞在2號(hào)脫硫塔外壁10米左右高處;1人落在離1號(hào)循環(huán)槽16米處,均當(dāng)場(chǎng)死亡。另外,槽蓋上的一塊鋼板被炸飛出,打在北邊脫硫廠房二、三層樓之間的磚墻上,向東掉落到加熱器西側(cè),砸傷1名女工,造成重傷。此外,由于爆炸沖擊波震碎脫硫廠房玻璃窗多塊,碎玻璃落下時(shí),造成工人輕傷。二、原因分析:由于脫硫塔中的脫硫液流進(jìn)循環(huán)槽時(shí),溶解態(tài)和泡沫態(tài)煤氣也同時(shí)流入循環(huán)槽,槽體與大氣相通,壓力比脫硫塔低。因此,煤氣在槽內(nèi)析出后,與空氣混合,逐漸形成具有爆炸危險(xiǎn)性的混合氣體。當(dāng)工人用鐵榔頭除銹時(shí),由于敲打槽蓋鋼板產(chǎn)生火花,引致爆炸。防止同類事故的措施:加強(qiáng)全廠含有易爆氣體的槽、罐的管理,凡是這類槽、罐,都標(biāo)明“嚴(yán)禁煙火,嚴(yán)禁敲擊”的字樣,并加強(qiáng)安全教育,修訂和健全安全管理的規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行檢修、維修票的審批手續(xù),特別是動(dòng)火證的審批更須慎重。造氣一車間蒸汽連通閥液擊事故一、事故經(jīng)過(guò):某年某月10日20:13分,8.13系統(tǒng)與651工段老系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)連通閥稍開(kāi)3扣,為防止凍壞此連通閥,工段通知651化工四班班長(zhǎng)張慶軍再稍開(kāi)此連通閥2扣。21:50分,此連通閥受到水擊,閥板、閥門(mén)殼體均被損壞。二、原因分析:1、直接原因:新系統(tǒng)與651工段老系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)連通閥長(zhǎng)時(shí)間不用,管道內(nèi)存有冷凝水。2、間接原因:新系統(tǒng)與651工段老系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)連通管的①25mm導(dǎo)淋管結(jié)冰,沿途導(dǎo)淋管也存在不通情況。三、事故教訓(xùn)及防范措施:1、工程技術(shù)措施:更換新的8.13系統(tǒng)與老系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)連通閥,將①25mm的導(dǎo)淋閥更換為①57mm。2、管理措施:將蒸汽管道的閥門(mén)、導(dǎo)淋分工維護(hù)到班組、個(gè)人,并掛牌標(biāo)明。3、培訓(xùn)教育措施:教育職工明白蒸汽管道水擊的危害性,要求職工在打開(kāi)蒸汽閥門(mén)之前一定要暖管,開(kāi)導(dǎo)淋。4、個(gè)體防護(hù)措施:蒸汽管道導(dǎo)淋盡快加裝保溫材料。安徽白帝乳業(yè)有限公司“7.29”液氨泄漏事故事情經(jīng)過(guò):2009年7月29日5時(shí)40分,安徽白帝乳業(yè)有限公司牛奶制冷車間員工在給制冷系統(tǒng)低壓循環(huán)氨罐輸送液氨過(guò)程中,用于輸送液氨的橡膠軟管與500公斤規(guī)格的液氨鋼瓶接口處破裂,泄漏出液氨約200公斤,產(chǎn)生大量高濃度的氨氣。事故發(fā)生后,經(jīng)市消防、安監(jiān)等有關(guān)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急處置,避免了對(duì)周圍居民的傷害。事故發(fā)生的主要原因:是液氨輸送工藝落后,采用普通橡膠軟管輸送液氨,在高壓流體的沖壓下造成軟管破裂;企業(yè)安全隱患排查治理不力,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)并消除橡膠軟管等安全隱患;現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急裝備和工具不齊備,應(yīng)急處置能力差。三、事故教訓(xùn)及防范措施與防范措施:一、立即開(kāi)展檢查,消除安全事故隱患。二、落實(shí)安全評(píng)價(jià),提高本質(zhì)安全水平。建立健全安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,做好安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),加強(qiáng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施安全管理,淘汰落后工藝,制止“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。三、加強(qiáng)應(yīng)急救援,定期組織開(kāi)展事故應(yīng)急救援演練,提高安全處置能力。浙江建德市新化化工有限責(zé)任公司液氨泄漏事故事故概況:某年12月17日0時(shí)50分,建德市新化化工廠有限責(zé)任公司因合成液氨槽氨閥門(mén)進(jìn)口中腔破裂,導(dǎo)致大量液氨泄漏,造成4人死亡,12人受傷。二、原因分析:.直接原因:因該閥門(mén)破裂處周圍最小壁厚僅2.3mm。周圍平均壁厚也只有3.7mm,因此存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。.間接原因:該公司企業(yè)內(nèi)部管理制度不健全,制度執(zhí)行不嚴(yán)。預(yù)防同類事故的措施:1.完善閥門(mén)等承壓設(shè)備的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、保養(yǎng)、領(lǐng)用的管理制度,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。2.從企業(yè)內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置,員工配置,制度建設(shè),措施落實(shí)上建立起科學(xué)的安全生產(chǎn)的保障體系。3.修訂和完善企業(yè)的化學(xué)事故應(yīng)急救援預(yù)案,改善通信設(shè)備,購(gòu)置配置防護(hù)救援器具。4.對(duì)液氨槽的隱患

進(jìn)行整改。合成一車間3#、4#壓縮機(jī)引線爆事故一、事故經(jīng)過(guò):某年某月4日10:50分3#壓縮機(jī)停車進(jìn)行日常檢修,12:30分合成一車間在啟動(dòng)3#2500KW壓縮機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)電機(jī)西側(cè)碳刷有打火現(xiàn)象,立即停車,火自滅。電氣車間14:00上班后組織值班人員對(duì)3#機(jī)碳刷、短路環(huán)、定子線圈、電纜等各部位做了檢查,在測(cè)絕緣合格后,17:30分啟動(dòng)試車時(shí),負(fù)荷電纜與電機(jī)引線發(fā)生打火,引燃機(jī)坑架子板及架子板上的廢舊機(jī)布,發(fā)生著火。經(jīng)在場(chǎng)檢修的電氣車間檢修人員和合成一車間職工的全力撲救,火勢(shì)得到有效遏制,同時(shí)通知調(diào)度,消防隊(duì)趕到現(xiàn)場(chǎng)迅速將火撲滅。10月5日14:10分,熱電6#給水泵電機(jī)端部引線過(guò)流燒斷,同樣引起合成一車間4#機(jī)電纜與引線結(jié)合部位打火,造成4#機(jī)跳車。二、原因分析:直接原因:電氣設(shè)備運(yùn)行電流增高,設(shè)備啟動(dòng)時(shí)壓降大、電流大,對(duì)一些老舊設(shè)備絕緣薄弱處極易產(chǎn)生沖擊而發(fā)生故障。間接原因:1、灰塵進(jìn)入電機(jī)和設(shè)備后會(huì)對(duì)絕緣產(chǎn)生影響,降低電氣設(shè)備的絕緣性能,產(chǎn)生安全隱患。2、電氣設(shè)備下丟棄的廢舊油機(jī)布太多,為故障打火提供了可燃物。3、車間安全檢查不到位,對(duì)電機(jī)基礎(chǔ)坑內(nèi)的架子檢查不到位,架子在火源的作用下著火。三、事故教訓(xùn)及防范措施:1、電氣車間:①、建議調(diào)度室將負(fù)荷控制在6萬(wàn)KW以下。②、加強(qiáng)檢修后的程序管理,嚴(yán)格執(zhí)行文明檢修,確保工完料凈場(chǎng)地清。③、清理現(xiàn)場(chǎng)可燃物。④、對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行全面排查,消除類似隱患。⑤、建議工藝車間務(wù)必空載啟動(dòng)電機(jī)。2、合成一車間:①、加強(qiáng)事故案例的學(xué)習(xí),加強(qiáng)應(yīng)急事故演練,提高職工處理突發(fā)事故能力,避免次生災(zāi)害的發(fā)生。②、車間加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理和廢棄物的管理,及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)油污和雜物。③、車間今后細(xì)化安全檢查范圍和內(nèi)容,不留死角。第二部分:供汽、尿素系統(tǒng)事故案例供汽車間3#鍋爐爐膛燃?xì)獗ㄊ鹿室弧⑹鹿式?jīng)過(guò):某年某月15日3#鍋爐過(guò)熱器管漏,搶修后經(jīng)水壓試驗(yàn)正常,11:15分拆煤氣盲板同時(shí)放水至點(diǎn)火水位。12:10分班長(zhǎng)與調(diào)度聯(lián)系準(zhǔn)備點(diǎn)爐,同時(shí)副司爐對(duì)鍋爐進(jìn)行全面檢查,司爐對(duì)四個(gè)燃?xì)忾y進(jìn)行了檢查和壓緊工作。12:15分車間副主任對(duì)2#、3#、4#煤氣閥進(jìn)行了檢查,而后開(kāi)3#煤氣一、二道總閥點(diǎn)燃點(diǎn)火器點(diǎn)火,為防止冒火將引風(fēng)機(jī)電流開(kāi)大至150A,同時(shí)司爐、副司爐點(diǎn)燃2#燃燒器,點(diǎn)燃后又自動(dòng)滅火一次,重新點(diǎn)燃,經(jīng)調(diào)整燃燒正常。接著準(zhǔn)備點(diǎn)1#燃燒器,當(dāng)走至1#、2#火嘴中間時(shí)爐膛發(fā)生爆炸,爆炸過(guò)后發(fā)現(xiàn)1#煤氣閥拉桿斷開(kāi),并有明顯的舊傷痕跡。通過(guò)檢查,爐墻損壞約二十多平方米。二、原因分析:由于1#煤氣閥有舊傷,當(dāng)對(duì)閥9門(mén)壓緊時(shí)可能閥門(mén)已經(jīng)損壞,因不明顯看不出,當(dāng)開(kāi)煤氣總閥時(shí),由于0.4MPa煤氣壓力的作用,使拉桿筋斷開(kāi),當(dāng)點(diǎn)燃2#燃燒器時(shí),煤氣已從1#燃燒器漏人爐膛,由于2#燃燒器已點(diǎn)燃,漏人爐膛的煤氣遇火即發(fā)生爆炸。預(yù)防措施:1、嚴(yán)格按照點(diǎn)火程序進(jìn)行點(diǎn)爐。2、對(duì)設(shè)備檢查認(rèn)真仔細(xì),發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)聯(lián)系處理。3、在原有的Dg80截止閥前或后增設(shè)經(jīng)水壓試驗(yàn)的球閥,保證嚴(yán)密性。漫畫(huà):不該傾斜的“塔” (鄭若英作)供汽車間2#鍋爐爐膛爆炸事故一、事故經(jīng)過(guò):某日5:30分,接車間指示啟動(dòng)2#引風(fēng)機(jī),5:40分接調(diào)度通知點(diǎn)爐,隨即拆卸煤氣盲板,6:35分分析工作爐膛動(dòng)火分析合格,6:45分司爐、副司爐點(diǎn)3#煤氣火嘴,將點(diǎn)火棒伸至點(diǎn)火器,打開(kāi)一道閥即聽(tīng)見(jiàn)過(guò)氣聲,因從點(diǎn)火處看不到燃燒器是否點(diǎn)燃,副司爐想從打焦孔看一下3#火嘴是否點(diǎn)燃,這時(shí)就聽(tīng)見(jiàn)爆炸聲,將2#火嘴外爐墻炸壞約十平方,并將東墻鋼梁移位,部分鋼架損壞。二、原因分析:1、操作人員安全意識(shí)淡薄。2、使用天然氣點(diǎn)火,燃燒器無(wú)空氣混合裝置。3、沒(méi)有嚴(yán)格點(diǎn)火規(guī)定。4、受燃燒器及鍋爐本體制約,燃燒器不易觀察火焰著火情況,爐膛負(fù)壓由于點(diǎn)火棒易滅而保持較小。預(yù)防措施:1、加強(qiáng)操作人員點(diǎn)火安全教育,要求認(rèn)真執(zhí)行點(diǎn)火操作法。2、制作專門(mén)點(diǎn)天然氣的點(diǎn)火棒。3、在適當(dāng)位置增設(shè)點(diǎn)火孔和看火孔。4、在燃燒器控制閥外加中20mm旁路,專供點(diǎn)火時(shí)使用,減少漏氣量。尿素一車間尿塔大蓋泄露事故一、事故經(jīng)過(guò):某年某月10日上午7時(shí),工藝巡檢人員發(fā)現(xiàn)尿素合成塔(以下簡(jiǎn)稱尿塔)大蓋出現(xiàn)一處泄漏,是尿塔大蓋的東北方位。檢修工段立刻安排檢修人員上塔對(duì)大蓋主螺栓進(jìn)一步進(jìn)行緊固,但大蓋的泄漏并未止住。車間于上午11時(shí),系統(tǒng)停車。二、原因分析:1、直接原因:齒形墊存在制造缺陷,在螺栓壓緊力及工作壓力(20Mpa)雙重作用下暴露。2、間接原因:車間應(yīng)對(duì)所領(lǐng)出的設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé),采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)所采購(gòu)的設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。三、事故教訓(xùn)及防范措施:1、尿塔大蓋安裝時(shí),對(duì)尿塔的齒形墊及其相關(guān)部件進(jìn)行詳細(xì)的宏觀檢查和檢測(cè),并做好記錄。2、進(jìn)一步加強(qiáng)備件的采購(gòu)質(zhì)量的監(jiān)督和管理。3、車間要進(jìn)一步完善尿塔檢修技術(shù)規(guī)程中關(guān)于尿塔大蓋安裝的檢修技術(shù)規(guī)范。尿素一車間跳車事故一、事故經(jīng)過(guò):某年某月15日,電氣車間電修一組職工孔某、卜某在對(duì)電氣設(shè)備例行檢查維護(hù)中,對(duì)尿素一車間1#壓縮機(jī)的輔機(jī)柜吹灰時(shí),由于二次線接線螺絲松動(dòng),控制回路瞬間開(kāi)路,造成油泵電機(jī)跳車,從而引起1#壓縮機(jī)工藝跳車,隨后電氣車間向生產(chǎn)部就跳車原因進(jìn)行了匯報(bào)。據(jù)尿素一車間工藝人員反映,由于當(dāng)時(shí)系統(tǒng)負(fù)荷比較低,此次跳車造成尿素系統(tǒng)波動(dòng),產(chǎn)生部分黃尿素。二、原因分析:1、環(huán)境溫度變化,熱脹冷縮引起接線松動(dòng)。2、現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)引起接線松動(dòng)。三、事故教訓(xùn)及防范措施:1、合理安排設(shè)備維護(hù)時(shí)間。2、加強(qiáng)青工的技術(shù)培訓(xùn)。3、消除現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)。10尿素二車間V109出口蒸汽管爆裂一、事故經(jīng)過(guò):某年某月18日14:40尿素二汽提蒸汽冷凝液分離器(V109)出口蒸汽管道第二個(gè)彎頭處突然爆裂,周圍蒸汽彌漫,噪聲較大,人員靠近困難,當(dāng)班操作、管理人員立即趕到現(xiàn)場(chǎng),采取緊急停車處理,系統(tǒng)停車。二、原因分析:車間召開(kāi)事故分析會(huì),當(dāng)時(shí)生產(chǎn)工藝條件正常,排除超溫、超壓等誤操作現(xiàn)象。經(jīng)查看蒸汽管爆裂部位第二個(gè)彎頭外側(cè)處:局部嚴(yán)重減薄,爆裂面積約20cm2,裂開(kāi)部位厚度由原來(lái)6mm減薄至最薄處的0.5mm.故該彎頭處蒸汽沖刷減薄,是造成其爆裂的主要原因。三、事故教訓(xùn)及防范措施:(1).定期檢測(cè),加強(qiáng)設(shè)備預(yù)測(cè)工作。(2).做好設(shè)備的檔案記錄,規(guī)范管理。尿素一車間1#氨泵前軸承損壞事故一、事故經(jīng)過(guò):某年某月15日上午10:30分左右,尿素值班人員發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的1#氨泵電機(jī)聲音有變化,隨即反映給電氣車間,值班電工到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)聲音、電流、溫度等進(jìn)行分析、判斷,在確定無(wú)明顯變化后上報(bào)電修一組班長(zhǎng)高某,高在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)分析判斷后,認(rèn)為電機(jī)可以繼續(xù)運(yùn)行,并對(duì)操作人員交代觀察運(yùn)行,當(dāng)晚21時(shí)許1#氮泵前軸承發(fā)生故障停車。二、原因分析:1、直接原因:在接到電機(jī)異響問(wèn)題后,沒(méi)有組織有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,沒(méi)有采取有效措施。2、間接原因:(1)電氣車間技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)該電機(jī)運(yùn)行情況誤判。(2)檢查人員在2#氨泵備機(jī)情況下,沒(méi)有及時(shí)調(diào)整設(shè)備倒機(jī)。三、事故教訓(xùn)及防范措施:1、加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí),結(jié)合事故案例教育職工,提高職工業(yè)務(wù)能力。2、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理事故隱患。熱電6#鍋爐鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)燒停爐事故一、事故經(jīng)過(guò):某年某月13日18:46分熱電6Kv系統(tǒng)報(bào)交流接地信號(hào),繼之6#爐鼓風(fēng)機(jī)跳車,經(jīng)檢查由于下雨致使電機(jī)進(jìn)水,使電機(jī)內(nèi)部匝間絕緣降低,使線圈燒壞,速斷動(dòng)作。二、原因分析:該電機(jī)沒(méi)有防雨罩,防護(hù)等級(jí)為IP23的,等級(jí)偏低,不能有效的防止雨水的進(jìn)入,從而造成了此事故。預(yù)防措施:1、電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP23改為IP44。2、化工車間對(duì)電機(jī)增加防雨罩。3、在訂貨時(shí)要充分考慮電機(jī)的防護(hù)等級(jí)要與其使用條

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