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文檔簡介
600MW機組節電潛力分析及節電措施研究
1某電廠Ⅲ期設備概述某電廠Ⅲ期工程2x600MW機組是山東電力首次利用世行貸款進行建設的火電機組,其中5號機組是山東省第一臺600MW大型發電機組。
該工程根據世界銀行要求,采用了分島招標的方式進行國際招標。其中,汽輪發電機組由中國東方電氣集團公司(DEC)與日本日立公司(HITACHI)聯合設計、制造、供貨。鍋爐由美國FOSTER
WHEELER能源公司設計、制造、供貨。機組主體工程設計由西北電力設計院承擔,山東電力建設一公司負責施工、安裝。
首臺機組于1997年1月17日完成168小時連續滿負荷試運轉,正式移交試生產。機組主要設計指標:鍋爐效率:92.55%;廠用電率:5.16%;發電標準煤耗:294g/kWh;供電標準煤耗:310
g/kWh。
2某發電廠600MW機組節電潛力分析隨著電力體制改革的進行,為了進一步做好節電降耗工作,我們對機組運行情況進行了認真分析研究,從制粉系統、循環水系統、運行管理及設備運行方式等方面進行了綜合分析,為做好節電工作提出了努力方向:
2.1某發電廠制粉系統存在節電潛力分析
某發電廠制粉系統采用正壓直吹式,設有兩臺50%容量的一次風機提供一次熱、冷風輸送煤粉。制粉系統共配有6臺雙進雙出、單電機驅動鋼球磨。磨煤機主要參數如下:
一次風機主要參數如下:
磨煤機和一次風機總電耗約占本臺機組總廠用電的36%左右,因此做好相應的挖潛工作是十分必要的。制粉系統存在的主要問題如下:
2.1.1按原設計某發電廠四臺磨煤機就可帶滿600MW負荷,實際上由于磨煤機容量選型偏小,造成五臺磨才能帶滿負荷。又由于山東電網峰谷差相差較大,夜間#5、6機組只能帶300MW負荷,為節電需要,因此夜間一般保持三臺磨煤機運行。這就造成了磨煤機啟停頻繁,從而增加了磨煤機的空載電耗。
2.1.2由于兩臺一次風機采用雙進離心式風機,依靠風機入口調節擋板調節風機出力,風機電耗高且隨機組負荷變化較小,造成低負荷下,風機電耗相對較大。
2.1.3由于空預器漏風率較大(大于15%),漏風損失造成風機電耗增大。
2.2某發電廠循環冷卻水系統存在節電潛力分析
循環水系統主要參數如下:
循環水泵總電耗約占本臺機組總廠用電的21%左右,因此做好相應的挖潛工作是十分必要的。循環水系統主要存在的問題如下:
2.2.1由于運行中循環水泵電機轉速不可調,這樣造成低負荷下,循環水泵電耗相對較大。
2.2.2備用循環水泵出口碟閥可靠性不高,經常出現循泵聯啟后碟閥打不開情況。因此造成即使冬季也無法實現單臺循環水泵運行。
2.2.3機組啟停機及正常運行期間,存在許多運行方式不合理的地方,造成輔機耗電量相對較大。
3某發電廠600MW機組節電措施
發電廠節電工作主要應在加強運行管理和設備改造等方面采取措施,由于設備改造需要工期長、投資大,大部分需要在大修期間完成,雖然節電效果較為明顯,由于受時間、費用限制不能及時實現。管理降耗則是在現有設備系統的基礎上,根據試驗結果和運行經驗,制定可行的操作措施來挖掘潛力,在日常管理中加強運行考核來實現節能降耗的目的,具有費用少、見效快、效果好等優點。目前,我們采取的措施主要有以下幾方面:
3.1加強運行管理,進一步降低制粉系統電耗
3.1.1提高磨煤機暖磨速度,減少磨煤機空轉時間,降低磨煤機制粉單耗。磨煤機停運
時,如果大風量吹掃15分鐘且煤粉已經吹空后,未出現停止磨煤機運行條件,可以手動跳閘磨煤機,減少磨煤機空轉電耗。
3.1.2根據負荷變化及時調整一次風壓力設定值。正常運行時一次風壓力設定值保持在9.0-11kPa之間,運行人員根據負荷變化、磨煤機運行方式等及時調整一次風壓力設定值。通過試驗結果對正常運行時一次風壓力設定值做如下規定:
1)根據磨煤機容量風擋板開度調整一次風壓力設定值。當磨煤機容量風擋板開度小于
42%時,在允許的范圍內盡量降低一次風母管壓力設定值。
2)如果運行磨煤機輔助風檔板全關且磨煤機出力不能滿足負荷要求時,可以適當增加
一次風壓力設定值。
3)正常運行時發現一次風機電流超過170A(啟動磨煤機、事故處理情況除外),應就
地手動調整空預器密封扇形板,減少空預器漏風,降低一次風機電流。
4)#5、6爐空預器密封扇形板均存在自動調整不正常、漏風的缺陷,運行人員應熟記
各種工況下六大風機的電流值,根據吸、送風機、一次風機電流、空預器電流變化情況及時手動調整空預器密封扇形板的位置,降低空預器漏風率,減少風機電耗。
5)運行值班人員注意監視磨煤機電流變化,磨煤機電流正常控制范圍在115-118A之
間,發現磨煤機電流降低至115A且磨煤機出力降低時及時聯系添加鋼球,保證磨煤機出力。
6)減少因磨煤機檢修后試轉而切換制粉系統運行的情況。磨煤機本體機械部分檢修后試轉,應采用點動方式啟動。
3.2加強輔機的經濟調度,降低輔機耗電率
3.2.1正常運行中加強輔機的經濟調度,降低輔機耗電率
1)
合理調整真空泵運行方式,根據凝汽器真空參數及真空嚴密性情況,確定采用一臺或
2)
兩臺真空泵運行方式。當凝汽器真空高于-95kPa且能夠保持穩定時保持一臺真空泵運行。#5、6機經真空治理后真空泵運行方式由兩臺運行(一臺6kV,一臺400V)改為僅有一臺400V泵運行。
3)
真空泵正常冷卻水源為開式循環水,當循環水進水日平均溫度高于24℃時,將真空泵
4)
冷卻水源由循環水切換為摻混水運行,降低真空泵冷卻水的溫度,提高真空泵效率。
5)
根據環境變化及設備運行狀況,及時調整摻混水泵和雜用水泵運行方式。夏季高溫季
6)
節,可開啟2-3臺雜用水泵運行;冬季寒冷季節,可只保留一臺摻混水泵或雜用水泵運行。
7)
各開關室、變壓器室事故排風扇正常情況下應停運,夏季合理安排各開關室集中空調
8)
運行方式,開關室實行"人走燈滅",
每天可節電714.9kWh,全年可節電260938.5kWh。
9)
合理安排輔助設備運行方式;提高廠用電電壓,降低廠用電率。在系統、設備切換、
10)
停運時,盡量節約廠用電。
11)
根據設備實際情況。正常運行情況下#5、6機各停運一臺檢修變,節省變壓器空載損
12)
耗,每天可節電72kWh,全年可節電26280kWh。
13)
嚴格按調度曲線調整220kV、500kV母線電壓,降低線損。
14)
在網上無功負荷較低的情況下或大霧天氣,應首先采用發電機進相運行的方式調整系
15)
統電壓,在網上電壓能夠滿足要求的情況下,盡量不要投入35kV系統電抗器。
3.2.2機組啟停機過程中加強輔機的經濟調度,降低輔機耗電率
1)
啟動過程中合理安排各輔機運行方式,降低輔機耗電率
2)
爐升壓時即啟動一臺小機運行,鍋爐上水盡量不要采用電動給水泵。
3)
旁路系統投入前,再啟動凝升泵運行。
4)
鍋爐空預器出口熱一次風溫160℃以上時,再啟動第一套制粉系統。
5)
汽輪機沖轉前,根據真空情況可僅保持C真空泵運行。
6)
汽輪機轉速3000r/min且穩定后,及時停運主機交流潤滑油泵TOP、主機馬達吸入油泵MSP。
7)
發電機沖轉前再啟動第二臺循泵。
8)
發電機并列后,再啟動第二套制粉系統。
9)
機組負荷150MW以上,除氧器由備用汽源切換至本機四段抽汽后,應及時停運除氧再循環泵。
機組停運期間合理安排各輔機運行方式,降低輔機耗電率
1)
機組負荷200MW,應停運一臺小機,停運前置泵。
2)
汽輪機打閘后,停運一臺循泵。打閘5小時后,啟動輔助冷卻水泵,停運最后一臺循泵。將除氧器上至高水位后,停運凝升泵運行。
3)
鍋爐完全不需要上水時,停止除氧器加熱,停運除氧再循環泵。
4)
調整制氫站用水、Ⅲ期暖通減溫用水后停運凝結水泵。
5)
當低壓缸排汽溫度均降至50℃以下且無用戶時,停運輔助冷卻水泵。
6)
汽輪機盤車裝置投運后,停運主機馬達吸入油泵MSP。
7)
汽輪機長期停機檢修,高壓缸第一級金屬內壁溫小于180℃時,可停運盤車;當該處壁溫小于150℃時,可停運主機交流潤滑油泵TOP。
8)
鍋爐全面放水后,應及時破壞凝汽器真空,停運真空泵、軸加風機。
9)
空預器入口煙溫低于121℃,停運空預器;煙溫低于80℃時,方可停運火檢風機。
3.3加強設備治理力度和設備技術改造,降低輔機耗電率
1)
大修時計劃將循環水泵電機改為變頻調節或雙速,降低循環水系統電耗。
2)
聯系制造廠家對循環水泵出口碟閥檢修,增加可靠性,冬季氣溫0℃以下及低負荷時可以采取單臺循環水泵運行。
3)
大修時計劃將一次風機電機改為變頻調節,降低一次風機電耗。
4)
聯系廠家對空預器密封間隙調整裝置進行調整,降低空預器漏風率。
4小結采取
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