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文檔簡介
1、造氣事故案例分析案例1、風管線由于沒有置換造成風管線爆炸。1997年5月的一天,現在的V系造氣,白班突然停電,由于上班的操作工在停電時沒有及時把煙囪、上行支好,造成造氣爐內的煤氣沒處放空,在送風閥處串到風管線里。因為在停電時風機也停了,管線內沒有了壓力,但是爐內有壓力,通過送風閥串入,使管線內全部是煤氣,又由于當時沒有風管線上的蒸汽置換管線,來電后開啟油泵電機,閥門全部起來后,又開啟了風機。在開啟風機后,由于風管線全是煤氣,空氣與煤氣形成混合氣體,同時達到了一定的濃度后,是風管線爆炸。在8#爐樓后,使風管線的兩節卷管本成了平板,現場相當狼藉。原因:1、操作工沒有及時把閥門支好,如果支好了也不會
2、出現此次事故。2、那是也沒有風管線上的蒸汽置換,通過那次,全部配好了蒸汽置換。防范措施:1、在每次突然停電時,必須進行風管線用蒸汽置換,同時,把管線全部置換透,避免出現同類事故的發生。2、在緊急停電時必須及時支好閥門。3、在閥門上放好支閥門的東西,減少找東西的時間。案例2、夾套缺水造成報廢。1994年某月,現在的皿系造氣崗位4#爐,液位工刑金剛,由于長時間沒有排液位計倒淋,每次巡檢都看到有液位,不進行驗證,就是不排倒淋閥,造成假液位,沒有及時發現,導致夾套長時間缺水,是夾套燒的嚴重變形,被迫停爐換夾套,給廠子造成了嚴重的經濟塤失。原因:對自己的份內工作不盡職不盡責,馬馬虎虎,稀里糊涂干事,而造
3、成的后果。防范措施:1、定時進行排倒淋,確保倒淋流水,并且關死倒淋后能夠回到原來的位置。2、必須定期沖洗液相和氣相是否通,如果那個管子不通,及時叫鉗工修復好。3、作為主操作勤查看夾套溫度,出現不正常必須及時查明原因,查不出不允許開爐。案例3、V系造氣8#爐,因入爐蒸汽超壓造成夾套報廢。2002年某月,由于5#爐下灰東油管軟管長期不換,以及軟管與樓板磨損,使軟管內的鋼絲網磨壞,承受不住油路50kg的壓力,使軟管長時間呲油,二樓工沒能夠及時發現,三樓主、副操作工也沒有發現油位降及油壓低等現象的出現,導致油箱的油全部呲沒,使5#爐的閥門不能正常起落,從5#爐東灰倉噴出火來,引燃了呲出的油,5#爐從二
4、樓到三樓一片火海,燒壞了閥站和本崗位的線路,使本崗位突發停電,三樓一點燈光都沒有,作為三樓的主、副操作工,也沒有及時按照緊急停電方案處理,沒有去打汽包放空閥等工作,及由于安全閥長周期沒有進行校驗,使入爐蒸汽一直上漲,安全閥也沒有起跳,造成入爐蒸汽超壓,把8#爐夾套憋開30-40cm的裂口,造成夾套報廢。原因:在出現事故緊急停電時,主、副操作工沒有按照緊急停車方案執行,沒有及時打開汽包放空,又由于安全閥不起跳,減壓閥內漏,以及自產蒸汽壓力的增高,使入爐蒸汽系統嚴重超壓,導致了夾套的報廢。防范措施:1、崗位上不論緊急停電還是緊急停車,首先把汽包放空、入爐放空總閥打開,避免蒸汽系統超壓。2、安全閥定
5、期校驗,確保在蒸汽系統超壓時自動放空。3、軟油帶定期換新,避免老化承受不住系統壓力。4、保證軟油管不與任何物體磨損,避免長時間磨壞軟管。5、加強崗位巡檢力度,發現隱患及時處理,把事故消滅在萌芽中。案例4、因夾套進水管堵而造成夾套報廢。2006年11月份,1系造氣由于4#爐夾套加水與5#爐夾套加水用一個汽包,并且都是用的是解稀液,由于解稀液里帶有沙粒,當時是5#爐已正常開爐運行有很長時間,造成解稀液里帶著的沙粒把4#爐夾套加水管線堵死。當時點爐時,操作工也沒有進行夾套排污檢查試驗,點起爐子就升溫,操作工也想到看夾套溫度,但是夾套溫度不準,沒有及時叫儀表工修復好,導致爐溫升高,夾套的水基本全消耗沒
6、,夾套不進水,使整個夾套全部燒紅,后經降溫處理,被迫安全滅爐。滅爐后經查看夾套鼓包、變形,已報廢不能使用。原因:1、解稀液帶的沙粒堵塞夾套進水管,使夾套缺水燒干鍋。2、夾套溫度沒有提前驗證好是否準確,如果夾套溫度準確,不會造成此次事故。3、當班操作工在點爐升溫期間沒能夠做到對本臺爐的認真巡檢,巡檢不到位,沒能及時發現隱患。防范措施:1、在點爐前必須先進行夾套排污驗證,確保夾套進水管暢通無阻,通過排污看汽包液位是否下降來判斷。2、儀表溫度是生產的眼睛,必須保證夾套溫度準確無誤。3、對新點爐加強巡檢、監護,發現問題及時解決,把事故消滅在萌牙之中。案例5、由于風機軸瓦缺油而造成軸瓦損壞。1997年,
7、新上北造氣1#軸瓦風機,由于供油油壓低,當時鉗工對風機稀油站不能全部掌握,一名鉗工在調整油壓時,誤動了供油油閥,關小進軸瓦的油閥,使供油壓力上漲,但是進入軸瓦供油很少,起不到潤滑作用。由于風機轉速相當高2960轉/min,很快就看到軸瓦冒煙,同時伴隨著風機變音、電機超電流,被迫緊急停風機檢修,採開軸瓦后發現軸瓦上已被摩壞,進行修了。原因:主要是鉗工對稀油站上的各個閥門作用、流程不懂而造成此次軸瓦報廢事故的主要原因。防范措施:操作工、鉗工必須全面了解稀油站的流程及油站上每個閥門的作用,決不能不懂裝懂,私自亂動亂調,出現問題時應找有關人員解決。儀表盤上的聯鎖裝置,一旦油泵不打壓或供油不足,都能夠自
8、動起動應保護的裝置,正常開車聯鎖都是相連的,對于不清楚人員,禁止亂動,以防出現大的問題。案例6、由于下雨,風機電機進水而造成的電機報廢。1997年8月份,正是雨水較多的季節,在一次大雨天,由于北造氣1#風機電機防雨不到位,使雨水從電機進風口抽入,使電機絕緣差,造成連電后電機報廢,被迫停車檢修。原因:風機上部雖然蓋有小屋,由于當時電機東面沒有墻,刮的是東北風,把雨水刮入風機屋,再加上電機里面風葉高速運轉,使雨水從電機抽風口進入,使電機報廢。當時操作工自認為有屋,沒有給予重視,沒有給于防范所造成此次事故。防范措施:1、在下雨天,操作工一定要監護好電器設備的防雨工作,全面考慮、全面檢查,不給設備留有
9、半點隱患。2、車間重點強調的是,在外面的電機,雖然都有防雨罩,但一定要檢查好,是否防護到位,對于不妥當的部位,重點監護或整改,避免事故發生。案例7、由于風管線串聯閥沒有關而造成風機軸瓦報廢。2006年11月在開H系造氣風機時,由于H系造氣風管線與1系造氣風管線是連著的,當中有幾個串聯閥沒有關,在開起H系造氣風機后,風量順著管線串到了8#風機,由于風量較大,使8#風機高速倒轉,又由于8#風機是軸瓦風機,沒有油不能高速運行,再加之8#風機稀油站沒有開,使8#風機軸瓦沒有油潤滑,導致8#風機軸瓦報廢、進行檢修換新的事故。原因:1、在停8#風機時,沒有按照停車方案進行處理,沒有把8#風機出口蝶閥關死。
10、2、在開車時,沒有全面考慮系統是相連的,應關死串聯閥。3、在開車時也沒有進行認真檢查碟閥是否在關的位置防范措施:1、開停車必須認真執行好開停車操作票,檢查到位。2、由于本廠造氣崗位比較分散,相連部位較多,應全面考慮到位。案例8由于防凍措施不夠,凍壞蒸汽總閥閥體。2000年冬天,皿系造氣崗位檢修2#爐時,把二樓樓后蒸汽總閥關死,總蒸閥門落下,由于天氣很冷,入爐蒸汽總管內存有冷凝水,通過樓后蒸汽閥串到了總蒸汽閥處,長時間不進行排水,使此處的積水上凍,造成總蒸閥體凍裂,被迫換新閥體。原因:造氣崗位上的閥門閥體全部是生鐵,只要存水、保溫不好,就會上凍,由于水上凍后會膨脹,很容易把閥體凍裂。防范措施:在
11、停爐檢修或停爐備機時,必須采取有效的防凍措施,定期通蒸汽,或開小通蒸汽預熱,確保閥門不上凍不存積水。案例9、由于風機內存有積水,將風機殼凍壞。2003年冬天,H系造氣的加氮風機,機殼內存有積水,沒有采取防凍措施,使風機機殼凍裂事故。H系造氣原加氮管線與風管線共用一根蒸汽置換管線,在開停車時,要對風管線進行置換,開蒸汽總閥置換風管線時,同時串入加氮管線蒸汽,蒸汽冷凝后形成水,流入加氮風機機殼內,機殼內又不能排水,又不開加氮風機,(已停用上吹加氮3年)在04年春天發現機殼凍裂。原因:在停用3年后,蒸汽置換沒有斷開,停用后也沒有考慮此點,沒有重視,形成死角,忽視了防凍而造成的。防范措施:通過加氮風機
12、凍壞此事,要求現有的風機,只要停著的必須每1小時盤車一次,同時風機機殼內不準有水,避免再次凍壞風機機殼事故的出現。因風機機殼全部是生鐵,一旦機殼有水,就會很容易造成凍裂機殼。案例10、因點爐時系統抽負造成爆炸。2003年某月,H系造氣1#爐檢修整改完成后,點爐準備投入運行,在正常點爐后,爐內的木炭引著,往爐內加煤,雖然送風閥墊著東西,但是由于加煤后爐內的明火壓死,煙囪閥又起著,爐口又不向外冒煙氣,從爐口處向爐內抽入空氣,待加第三斗煤時,由于木炭引著了炭,產出了煤氣,與從爐口進入的空氣混合后達到了煤氣爆炸極限,造成爐內爆炸,使旋風除塵的入口天方地圓被炸開,被迫滅爐檢修。原因:1、點爐時,爐內有明火,爐口冒氣或不冒氣都無妨,就是在向爐內加煤時,爐子的明火壓力,使加入的煤,產生的煤氣不能燃燒,存入爐子,再加之從爐口進入的空氣,形成混合氣,達到了一定的濃度而爆炸。2、送風閥墊的小,沒能使爐口處保持正壓冒煤氣。防范措施:1、點爐時,必須確保木炭完全燃燒
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