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文檔簡介

1、探討鉆孔過程中出現的施工質量問題及處理措施 (一)護筒冒水 問題:護筒外壁冒水,嚴峻的會引起地基下沉,護筒傾斜和移位,造成鉆孔偏斜,甚至無法施工。 造成緣由:埋設護筒的四周土不密實,或護筒水位差太大或鉆頭起落時碰撞。 處理措施:在埋筒時,坑地與周圍應選用最佳含水量的黏土分層夯實。在護筒的適當高度開孔,使護筒內保持1.01.5m的水頭高度。鉆頭起落時,應 防止碰撞護筒。發覺護筒冒水時,應立刻停止鉆孔,用粘土在周圍填實加固,若護筒嚴峻下沉或移位時,則應重新安裝護筒。 (二)孔壁坍陷 問題:鉆進過程中,如發覺排出的泥漿中不斷消失氣泡,或泥漿驟然漏失,則表示有孔壁坍塌跡象。 造成緣由:孔壁坍陷的主要緣

2、由是土質松散,泥漿護壁不好,護筒四周未用粘土緊密填封以及護筒內水位不高。鉆進速度過快、空鉆時光過長、成孔后待灌時 間過長和灌注時光過長也會引起孔壁坍陷。 處理措施:在松散易坍的土層中,適當埋深護筒,用粘土密實填封護筒周圍,使用優質的泥漿,提高泥漿的比重和粘度,保持護筒內泥漿水位高于地下水位。 搬運和吊裝鋼筋籠時,應防止變形,安放要對準孔位,避開碰撞孔壁,鋼筋籠接長時要加快焊接時光,盡可能縮短沉放時光。成孔后,待灌時光一般不應大于3小時,并控制混凝土的灌注時光,在保證施工質量的狀況下,盡量縮短灌注時光 (三)縮頸 問題:縮頸即孔徑小于設計孔徑。 造成緣由:塑性土膨脹。 處理措施:采用優質泥漿,降

3、低失水量。成孔時,應加大泵量,加快成孔速度,在成孔一段時光內,孔壁形成泥皮,則孔壁不會滲水,亦不會引起膨脹。或在 導正器外側焊接一定數量的合金刀片,在鉆進或起鉆時起到掃孔作用。如消失縮頸,采用上下反復掃孔的主意,以擴大孔徑。 (四)鉆孔偏斜 問題:成孔后樁孔消失較大垂直偏差或彎曲。 造成緣由:鉆機安裝就位穩定性差,作業時鉆機安裝不穩或鉆桿彎曲所致;地面脆弱或軟硬不勻稱;土層呈斜狀分布或土層中夾有大的孤石或其它硬物等情 形。 處理措施:先將場地夯實平整,軌道枕木宜勻稱著地;安裝鉆機時要求轉盤中心與鉆架上起吊滑輪在同一軸線,鉆桿位置偏差不大于20cm。在不勻稱地層 中鉆孔時,采用自重大、鉆桿剛度大

4、的鉆機。進入不勻稱地層、斜狀巖層或遇到孤石時,鉆速要打慢檔。另外安裝導正裝置也是防止孔斜的容易有效的方法。鉆孔偏 斜時,可提起鉆頭,上下反復掃鉆幾次,以便削去硬土,如訂正無 效,應于孔中局部回填粘土至偏孔處0.5m以上,重新鉆進。 (五)樁底沉渣量過多 問題:成孔后發覺樁底沉渣量過多。 造成緣由:檢查不夠仔細,清孔不整潔或未舉行二次清孔;泥漿比重過小或泥漿注入量不足而難于將沉渣浮起;鋼筋籠吊放過程中,未對準孔位而碰撞孔壁使 泥土坍落樁底;清孔后,待灌時光過長,致使泥漿沉積。 處理措施:成孔后,鉆頭提高孔底10-20cm,保持慢速空轉,維持循環清孔時光不少于30分鐘。采用性能較好的泥漿,控制泥漿的比重和粘度,不要 用清水舉行置換。鋼筋籠吊放時,使鋼筋籠的中心與樁中心保持全都,避開碰撞孔壁。可采用鋼筋籠冷壓接頭工藝加快對接鋼筋籠速度,削減空孔時光,從而削減沉 渣。下完鋼筋籠后,檢查沉渣量,如沉渣量超過規范要求,則應利用導管舉行二次清孔,直至孔口返漿比重及沉渣厚度均符合規范要求。開頭灌注混凝土時,導管底 部至孔底的距離宜為3040mm,應有足夠的混凝土儲備量,使導管一次埋入混凝土面以下1.0m以上,以利用混凝土的巨大沖擊力濺除孔底沉渣,達到

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