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文檔簡介

1、四、液壓基本回路故障分析液壓基本回路的故障很多,有由元件本身故障引起的,也有由于回路設計不當造成的,這里就幾個典型的故障實例進行分析,希望能起到舉一反三的作用。例1:有一回油節流調速回路,該回路中液壓泵異常發熱。該系統采用定量柱塞泵,工作壓力為26。系統工作時,回路中各元件工作均正常。檢查:發現油箱內油溫為45左右,液壓泵外殼溫度為60。另發現液壓泵的外泄油管接在泵的吸油管中,且用手摸發燙。原因:液壓泵的溫度較油溫高15左右,這是由于高壓泵運轉時內部泄漏造成的。當泵的外泄油管接入泵的吸油管時,熱油進入液壓泵的吸油腔,使油的粘度大大降低,從而造成更為嚴重的泄漏,發熱量更大,以致造成惡性循環,使泵

2、的殼體異常發熱。措施:排除液壓泵異常發熱的措施是將液壓泵的外泄油管單獨接回油箱。另外,還可以擴大冷卻器的容量。例2:某雙泵回路中液壓泵產生較大的噪聲。檢查:發現雙泵合流處距離泵的出口太近,只有10。原因:在泵的排油口附近產生渦流。渦流本身產生沖擊和振動,尤其是在兩股渦流匯合處,渦流方向急劇變化,產生氣穴現象,使振動和噪聲加劇。措施:排除故障的方法是將兩泵的合流處安裝在遠離泵排油口的地方。例3:有一雙泵系統,如圖7.5.1所示。該系統有兩個溢流閥,它們的調定壓力均是14,當兩個溢流閥均動作時,溢流閥產生笛鳴般的叫聲。圖7.5.1 溢流閥回路檢查:溢流閥產生笛鳴般嘯叫聲的原因是兩個溢流閥產生共振。

3、原因:因為兩個閥調定壓力一樣、結構一樣,所以固有頻率相同,從而產生共振。措施:排除故障的方法有三個。第一個處理方法是將兩個溢流閥的調定壓力錯開,一個為14,一個為13。一般來說,調定壓力錯開1就可以避免共振。但液壓缸工作在13以下時,液壓缸速度由兩個泵供油量決定。若缸的工作壓力在1314之間時,缸的速度由一個泵的供油量決定;第二個處理方法是用一個大流量的溢流閥代替原來的兩個溢流閥,其調定壓力仍為14,見圖7.5.2所示;圖7.5.2 改進后的溢流閥回路第三個處理方法是增加一個遠程控制閥3,將遠程控制閥與溢流閥遠控口相連通。圖中閥3的調定壓力比閥1、2的調定壓力低1以上,并在兩上溢流閥的遠控口處

4、安裝節流元件4、5,用以增加溢流閥的調壓穩定性,見圖7.5.3所示。圖7.5.3 改進后的溢流閥回路例4:現有如圖7.5.4所示減壓回路。圖中缸4為工作缸,缸5為夾緊缸。缸5將工件夾緊后,由缸4帶動刀具進行切削加工,加工完畢,發現零件尺寸超差。圖7.5.4 減壓回路檢查:現場了解的情況是:溢流閥1調定壓力為10,減壓閥3調定壓力為3,缸4的動作循環是快進-切削加工-快退。從壓力表6上所見,快進時,只有0.5。原因:減壓閥3的入口壓力太低,所以閥的出口壓力更低,造成工件竄位。措施:排除故障的方法有二個。第一個處理方法是在缸4的進油路上,安裝一個順序閥2,其調節壓力為3.5,這樣不管液壓缸4是什么

5、工況,均能保證減壓閥工作所需要的進油壓力,見圖7.5.5所示;圖7.5.5 改進后的減壓回路第二個處理方法是在減壓閥3前安裝一個單向閥8,而不安裝順序閥。當缸4壓力小于減壓回路的壓力時,單向閥封死,從而保證夾緊缸5所需的壓力,見圖7.5.6所示。圖7.5.6 改進后的減壓回路這兩個措施對比而言,后者的經濟效益更好些。例5:圖7.5.7為液壓平衡回路。該回路要求液壓缸工進到位,立刻停止。但操作才發現,當工進到位,換向閥處于中位時,液壓缸并不停止,仍向下偏離指定位置一小段距離。碰傷刀具與工件。圖7.5.7 液壓平衡回路檢查:該系統中采用O型機能的換向閥。原因:當液壓缸加工到位,換向閥處于中位時,因

6、為是O型機能,所以將液壓缸無桿腔的壓力油封住,在此壓力油作用下,液控單向閥被打開,使活塞下降一小段距離,偏離接觸開關,這樣下次發訊時,就不能正確動作,并將刀具、工件碰傷、造成事故。措施:為排除此故障,可將O型機能換向閥換成Y型即可。例6:圖7.5.8所示為進油節流調速回路。該回路要求完成快進-加工-快退。希望動作轉換時平穩、無沖擊、轉換時停位準確。但液壓缸由加工轉為快退時,停位不準確,有瞬時前沖,然后才快退,影響了加工精度,有時還損壞工件與刀具。圖7.5.8 進油節流調速回路檢查:該系統出現這個故障是由于油路設計不合理造成的。原因:當液壓缸進行慢速加工時,二位四通閥1與二位二通閥2均處于右位。

7、當轉為快退時,由于二通閥與四通閥的動作不同步,如二位二通閥先動作,已換為左位工作。二位四通閥尚未動作,仍在右位,這樣就造成了液壓缸瞬時前沖,造成事故。措施:排除故障的方法有二個。第一個處理方法是增加一個單向閥,改進后的油路見圖7.5.9所示。當工進轉快退時,只讓三位四通換向閥換位即可完成,避免了圖7.5.8中兩閥不同步的問題。圖7.5.9 改進后的進油節流調速回路第二個處理方法是當工進轉快退時,通過延時電路保證二位四通閥動作后,二位二通閥再動作。例7:圖7.5.10所示為順序動作回路。圖中A、B兩缸動作順序為A缸動作到位,B缸執行相應的動作。但工作中發現A缸作低速運動時,A、B缸同時動作。圖7

8、.5.10 順序動作回路檢查:現場調查發現,A缸負載為B缸負載的一半,溢流閥的調定壓力比順序閥高1。原因:故障產生的原因是A缸作低速運動時,節流閥起節流作用,即開口較小,泵出口壓力升高,打開溢流閥實現溢流。同時泵出口壓力超過了順序閥的調定壓力,所以缸A動作的同時,缸B也動作。措施:故障排除的方法是采用外控順序閥來代替圖中的內控順序閥,外控順序閥的控制口與圖中b點相連。外控順序閥直接由缸A的負載壓力來控制。因為缸A的負載只有月的一半,所以外控順序閥的調定壓力比缸A的負載壓力高0.5以上。這樣,缸A運動時,缸B絕對不會運動,只有缸A運動到位,壓力升高,才能打開順序閥,使缸B運動,從而保證了缸A先動缸B后動的順序,見圖7.5.11所示。圖7.5.11 改進后的順序動作回路思考題 71 現有進油節流調速回路如圖所示。該回路中液壓缸完成快速進給、慢速加工、快速退回工作循環,液壓缸的負載大,負載變化也很大。工作中發現液壓缸在慢速加工時速度變化太大,需要對原回路進行改進,如何改進該回路,才能保證液壓缸在工作進給時速度不發生變化,說明原因。 題7.1圖 答案:把換節流閥為調速閥,如下圖所示。72 減壓回路如圖所示。缸1和缸2

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