高效率軸向磁場永磁同步發電機節能技術研究kdh_第1頁
高效率軸向磁場永磁同步發電機節能技術研究kdh_第2頁
高效率軸向磁場永磁同步發電機節能技術研究kdh_第3頁
高效率軸向磁場永磁同步發電機節能技術研究kdh_第4頁
高效率軸向磁場永磁同步發電機節能技術研究kdh_第5頁
已閱讀5頁,還剩13頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、電機系統節能高效率軸向磁場永磁同步發電機節能技術研究吳海鷹 田 軍 郝清亮(武漢船用電力推進裝置研究所,武漢 430064)摘要 提出了一種高效率軸向磁場永磁同步發電機結構。分析了其運行原理,并進行了電磁設計與仿真計算。對磁極形狀進行了優化設計,得到了正弦度高的相反電勢和負載相電流波形,并從多方面研究軸向磁場永磁同步發電機的節能技術,著重研究了減小電機鐵心損耗技術,提高了電機的效率。并設計制造了樣機,試驗結果驗證了文中提出的節能技術正確可行。關鍵詞:軸向磁場;正弦波永磁同步電機;表面式磁極結構;優化設計;三維場路耦合分析Studies of Energy Saving Technique of

2、 the High Efficient Axial Flux PM Synchronous GeneratorWu Haiying Tian Jun Hao Qingliang(CSIC NO.712 Institute, Wuhan 430064)Abstract This paper presents the structure of the High Efficient Axial Flux PM synchronous generator. It does research on Electromagnetic Design and numerical calculation base

3、 on the operation principle of the Axial Flux PM synchronous generator. By mains of optimization design of the magnetic pole shape,the Axial Flux PM synchronous generator gives highly sinusoidal no-load back emf and loading phase current. It studies the Energy Saving technique from various ways,spec

4、ially studying the Reducing the iron Loss in the lamination. A sample was designed and made,using this kind of method.The result verifies that this kind of Energy Saving technique is applicable.Key words:Axial Flux;sinusoid PM synchronous generator;surface type magnetization structure; optimization

5、design;three-dimensional circuit-field coupled method向磁場的盤式永磁電機逐漸受到了電機界的重視。1 引言 盤式永磁電機的氣隙是平面型的,氣隙磁場是軸向能源短缺是當今世界面臨的重要問題,而節能的,所以又稱為軸向磁場電機。軸向磁場永磁電機技術越來越受到國內外學者的重視。電力能源是一(盤式電機)有效地利用定子鐵心內徑到轉軸的空種常用的二次能源,作為電力消耗的最大對象電間,從而大幅縮短電機的軸向尺寸,與徑向磁通的機,高效節能一直是電機設計和研發的追求的目標。永磁電機相比其轉矩密度進一步提高20%左右。 由于新型高性能稀土永磁材料的飛速發展,永磁體2

6、 軸向磁場永磁發電機的基本結構 作為勵磁源在電機中的應用領域不斷擴大,而永磁同步電機比起傳統的異步機和同步機來,有著節能、文中的軸向磁場永磁發電機選用由雙轉子和單高效、結構簡單、運行穩定可靠等諸多優點。 定子組成的中間定子結構,如圖1所示,有文獻稱隨著電機技術的發展,人們逐漸認識到了普通其為TORUS-NN型結構。該結構的顯著優點是可以圓柱式電機存在著自身結構無法克服的一些弱點,大幅提高電機的轉矩密度,并且消除了單定子、單如電機冷卻困難、鐵心利用率低等問題。因此,軸轉子結構中轉子磁鋼與鐵心之間存在軸向力,轉動2008年第9期慣量較大從而提高發電機抗擾動能力,滿足運行的平穩性和對負載提供穩定的輸

7、出端電壓的要求。該結構的磁路形式為兩側轉子的磁鋼是按同極性的順序排列的,即N極對N極,S極對S極。圖1中給出了該種磁路形式的磁通路徑的示意圖,磁通由N極經過氣隙進入定子和軛部,在定子軛中沿周向流通,然后經同側S極返回,定子沿軸向中間平面兩側的磁場完全對稱。定子繞組環繞于鐵心上,稱為背靠背(back to back)連接的環行繞組,如圖2所示。圖1 TORUS-NN型軸向磁場電機圖2 環行繞組形式圖3為樣機的主要電磁結構部件由永磁體、定子鐵心、繞組和轉子盤組成。圖3 樣機的主要電磁結構圖(永磁體、定子鐵心、繞組和轉子盤)3 減少軸向磁場永磁發電機損耗技術的研究該樣機的額定工作頻率較高為100Hz

8、,交變磁場電機系統節能在鐵心中變化時會產生渦流,因而定子鐵心中的渦流損耗是成為盤式電機的主要損耗,是影響電機的效率和安全性能的關鍵因素,我們結合盤式電機三維電磁場分析、材料選擇、結構設計等方面開展減小渦流損耗技術的研究。主要研究內容如下:(1)氣隙磁密對電機渦流損耗的影響。 (2)定子硅鋼片的選擇對電機渦流損耗的影響。 (3)定子硅鋼片厚度對渦流損耗的影響。 (4)定子硅鋼片材料對渦流損耗的影響。 (5)磁極優化設計,減少空載時鐵心中的附加損耗。(6)得到正弦度高的負載相電流波形,消弱諧波磁勢所產生的諧波磁場,減小諧波磁場產生負載時的附加損耗。(7)采用徑向式磁極結構,減小電樞反應,提高了電機

9、的功率因數,減少了無功功率,減小定子銅損耗。(8)結構優化設計,減少漏磁通在結構件中的渦流損耗。對于樣機鐵心損耗的計算這里使用Ansoft軟件中計算鐵心磁滯損耗的方法。在對樣機進行場路運動耦合數值分析的基礎上,經瞬態計算分別得到定、轉子鐵心不同區域磁密的變化規律,該方法同時可考慮空載時鐵心中的附加損耗的計算。最終配合試驗測量電機的鐵心損耗,從而和上述各種方法進行對比。3.1 氣隙磁密對電機渦流損耗的影響眾所周知,電機的磁負荷對電機的性能和經濟性有重要的影響。在低頻、正弦磁通條件下,磁通沿硅鋼片截面均勻分布時,忽略鐵磁材料的非線性性質,則電機鐵心的損耗系數(或稱比耗,即單位重量的損耗)的計算公式

10、P2Fe=Pe+P2h=efBm+hfBm 式中,=2。若氣隙磁密取值較高,保持線負荷不變時,電機的尺寸和體積將減小,可節省鐵的用量。因為電機鐵心中的磁密與氣隙磁密之間近似成一次函數關系,增大氣隙磁密,則鐵心中的磁密將相應增大,鐵的比損耗與鐵內磁密的平方成正比。因此隨著氣隙磁密的提高,比損耗增加的速度比電樞鐵心重量減小的速度快。而定子鐵心中的基本鐵耗等于鐵心重量和比損耗的乘積,因此氣隙磁密提高后,將導致鐵心損耗的增加。而且隨氣隙磁密的提高,磁路的飽和程度將增加,2008年第9期 35電機系統節能則勢必增加磁鋼的用量,浪費價格昂貴的永磁材料。由于該樣機的工作頻率較高,為減小鐵心損耗因而該樣機設計

11、時選取較低的磁負荷。圖4 1/8模型矢量b的分布圖通過Ansoft三維電磁場對樣機1/8模型進行分析計算,得到的1/8模型磁通密度的矢量分布如圖4所示,從中可見磁力線從定子鐵心兩側沿周向進入鐵心后沿軸向穿過氣隙經永磁體,最后從轉子鐵心兩側沿周向穿出。磁密分布如圖5所示,氣隙中徑處氣隙磁密分布如圖6所示。從計算結果可見,我們可以通過三維電磁場計算來準確獲得空載或負載工況電機各部件磁密的分布情況,從而可在設計階段通過對磁路各部件結構參數的調整,將各部件磁密值控制在合理的范圍內。圖5 1/8模型磁密幅值云圖圖6 三維磁場中氣隙中徑處氣隙磁密分布3.2 定子硅鋼片的選擇對電機渦流損耗的影響利用Anso

12、ft軟件在給定頻率、正弦磁通條件下,硅鋼片的鐵心損耗為p=K2hBmf+K2c(Bmf)+Ke(Bmf)1.5=K1.51B2m+K2Bm式中,Kh為磁滯損耗系數;Kc為渦流損耗系2008年第9期數;Ke為附加渦流損耗系數;Bm為磁密幅值;f為頻率。K1=Khf+Kcf2K2=Kef1.5圖7為六相負載分析外電路。Ansoft軟件可計算出一個周期任意時刻的單元磁密,從而插值算出單元的損耗,最后可對一個周期內鐵心損耗進行積分得到平均值。分別對定子鐵心采用35DW310和50DW470硅鋼片時的鐵心損耗進行計算。圖7 負載分析外電路圖8為定子鐵心采用50DW470硅鋼片時定子鐵心中的渦流損耗,對圖

13、中損耗曲線在一個周期內求平均值,得到定子鐵心中的渦流損耗為258.9W。圖9為定子鐵心采用35DW310硅鋼片時定子鐵心中的渦流損耗,對圖中曲線在一個周期內求得定子鐵心中的渦流損耗平均值155W。從計算結果比較可見采用50DW470硅鋼片時的渦流損耗比DW31035硅鋼片時大103.9W,因而采用厚度為0.35mm的DW31035硅鋼片可以大幅減小渦流損耗。圖8 50DW470定子鐵心中渦流損耗圖9 35DW310定子鐵心中渦流損耗3.3 磁極形狀的優化設計,減少空載時鐵心中的附加損耗空載時鐵心中的附加損耗主要是指鐵心表面損耗和齒中的脈振損耗,它是由氣隙中的諧波磁場引起的。這些諧波磁場可由兩種

14、原因造成:電機鐵心開槽導致氣隙磁導不均勻;空載勵磁磁勢空間分布曲線中有諧波存在。減小電機空載時鐵心中的附加損耗的主要措施是使電機空載氣隙磁通密度的分布接近正弦形,以消弱諧波磁場在鐵心表面引起磁滯損耗和渦流損耗。而普通軸向充磁結構的磁鋼產生的氣隙磁密呈馬鞍形,不能滿足要求,因此需要對磁極進行優化。為使電機空載氣隙磁通密度的分布呈正弦形,樣機采用階梯狀的扇形永磁體。計算時仍采用抽取該盤式電機氣隙中徑處截面的二維電磁場分析計算,計算結果如圖1012所示。圖10 優化前模型圖11 優化后模型電機系統節能圖12 優化前氣隙磁密波形從圖13中可見氣隙磁場波形已經相當接近正弦波,為量化氣隙磁場波形接近正弦形

15、的程度,將圖中的氣隙磁密波形進行了傅立葉分析。數學分析和生產實踐表明,諧波次數越高,它的幅值越小,對氣隙磁密波形的影響也越小。因此,影響氣隙磁密波形的主要是3,5,7,9等次諧波。從傅立葉分析的結果可見,影響較大的各次諧波幅值已大大減小,明顯的消弱了低次諧波對電機性能的影響。圖14為磁極經氣隙磁密波形正弦畸變率優化計算后的階梯形狀。圖13 優化后氣隙磁密波圖14 磁極經氣隙磁密波形正弦 畸變率優化計算后的階梯形狀3.4 結構優化設計,減少漏磁通在結構件中的渦流損耗本研究通過對盤式電機進行二維電磁場分析和三維電磁場分析,優化了電機結構形式和尺寸,減小了結構件中的漏磁通,從而減小了渦流損耗的產生。

16、圖15是盤式電機結構圖。2008年第9期 37電機系統節能圖15 盤式電機結構圖由于該盤式電機頻率較高,如果結構設計不當,較大的漏磁通在轉子盤靠轉軸內的部分、端蓋和機座部分會產生渦流損耗,而且造成磁鋼的浪費,因此在結構設計時結合二維、三維磁場分析,考慮機座、端蓋等結構件,對不同結構方案進行多方案對比,調整結構件與轉子磁鋼間的氣隙,并在相關結構件上設置磁障,從而減小結構件中的漏磁,起到降低渦流損耗的目的。4 試驗試驗采用永磁直流電機為原動機,被試電機為3kW軸向磁通永磁電機,作6相發電機運行,被試電機輸出與可調節電阻連接。圖16為試驗機組,圖17為試驗系統現場。圖16 試驗機組圖17 試驗系統我們對樣機電磁場仿真結果和試驗結果進行對比,圖18和圖20分別為仿真和實測的空載相反電勢波形,圖19和圖21分別為仿真和實測的負載電流波形。可以看出,該電機采用表面式磁鋼修形后,電機電樞反應較小,電流波形和電壓波形較好。樣機電磁場仿真結果和試驗結果表明仿真計算的誤差2008年第9期小于5

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論