憋壓(粗汽油罐)原因與預防_第1頁
憋壓(粗汽油罐)原因與預防_第2頁
憋壓(粗汽油罐)原因與預防_第3頁
免費預覽已結束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、安全技術憋壓(粗汽油罐)原因與預防前言(1) 煉廠中間產品罐區,催化粗汽油罐收油時因憋壓,翹底而損壞罐體、管線,是中間罐區的常見事故之一。1998年6月26日,中南某石化總廠烯烴廠ARGG裝置首次投料試車,當日15時,粗汽油罐(T311-05)收穩定塔來粗汽油(不合格穩定汽油),收油流程如圖1所示。18時,當班人員巡檢至T311-05時,突然聽到"嘭'的一聲,T311-05的檢尺口蓋板被氣浪沖開,檢尺口發出"咝、咝'的氣流聲,罐體憋壓、翹底,罐體搖擺。當班人員快速報告調度,要求汲取穩定裝置削減粗汽油的送出量,同時打通輕污油罐(T311-03)、粗汽油罐(T3

2、11-06)2罐的收粗汽油流程。因發覺處理準時,約10min后,T311-05憋壓現象消逝,經外觀檢查,罐體基本完好無損。但北向罐底周邊脫離地基約15mm,南向罐壁因連接進出口管線,罐底周邊與地基僅有松動現象。 圖1催化粗汽油罐收油流程示意圖 基本狀況(2) 1、油罐基本狀況 制造日期:1998年3月 規格和結構特征:V=500m3,拱頂 計算容積:V656m3,?8200mm(內徑),H=12436mm(罐壁高) 2、罐體材料規格 罐底板 Q235-AF 鋼板=6 罐壁板 Q235-AF 513806500 罐頂板 Q235-AF 鋼板=5 包邊角鋼 Q235-AF 63636 3、技術要求

3、 (1) 本油罐按GBJ128-90立式園筒形鋼制焊接油罐施工及驗收規范建筑與驗收。 (2) 罐頂試驗壓力,正壓2.16kPa,負壓1.47kPa。 此粗汽油罐為立式拱頂常壓油罐,罐頂安裝DN80液壓平安閥1個,DN80全天候機 械呼吸閥1個。液壓平安閥、機械呼吸閥前均裝有1個DN80波紋型阻火器。罐頂周邊上還有1個DN150油孔和1個DN500人孔。 緣由分析(3) 1、進罐粗汽油流量大且含大量液態烴 中南某石化總廠烯烴廠ARGG裝置穩定塔(T1304)塔底重沸器采納分餾塔(T1201)一中回流油作熱源,正常操作時,塔底溫度掌握在150160,塔頂壓力為0.91.0MPa。催化噴油初期,一中

4、回流油溫度、流量掌握不穩定,一中回流泵經常抽空,致使穩定塔底溫度、液位難以掌握平穩,穩定塔在裝置開工與正常生產時的工藝參數對比見表1。當穩定塔底溫度在130下即開頭往粗汽油罐送油時,進罐粗汽油中會含有大量液態烴。為盡快上升塔底溫度,操作上常加大塔底油抽出量,比正常流量大1.5倍左右。這樣大流量、高蒸氣壓的粗汽油進罐,液態烴揮發,產生壓力,是油罐憋壓、翹底的主要緣由。 表1穩定塔部分工藝參數對比 工藝參數 裝置開工時 正常生產時 流量 / ( t/h ) 塔底溫度() 2、油罐呼出氣量超過常壓罐呼吸閥呼出氣量 此拱頂粗汔油罐的設計建筑,未考慮到催扮裝置開停工時,油罐接收的粗汽油中會含有大量的高蒸

5、氣壓的液態烴。液態烴的揮發使油罐呼出氣量超過常壓罐呼吸閥的呼出氣量。現國內呼吸閥對掌握壓力下,呼吸閥呼吸氣量的計算,主要依據下列氣體流量估算公式: Qya=Qej+1.2Vt/273 (3-1) Qz=Qef+1.2 Vt/273 (3-2) 式中:Qya呼出氣體量,m3/h; Qz呼入氣體量,m3/h; Qej油罐收油時油品的最大流量,m3/h; Qef油罐發油時油品的最大流量,m3/h; V氣體空間的體積,m3; t氣體空間的晝夜溫差; 無收油作業時,一天之內呼吸閥的呼(吸)時間,h; 修正系數,考慮到由于罐內油氣濃度變化使呼吸氣體體積增加的系數,煤油罐取1.21.5,汽油罐或穩定汽油罐2

6、3。 開工初期,在上述非正常工藝條件下,粗汽油罐之值將遠遠大于3。油罐的呼出氣體量Qya將遠遠大于設計條件下的呼出氣體量。因而導致T311-05罐體憋壓。 3、油罐承壓強度不夠 圓筒形鋼制企罐的承壓強度,根據石油化工立式圓筒形鋼制焊接儲罐設計規范,罐壁底部不被抬起的最大允許內壓,可按下式計算: Pmax=12.5Q/D2 式中:Pmax罐壁底部不被抬起的最大允許內壓,Pa; Q罐壁、罐頂以及它們支撐的構件(包括頂板)質量,kg; D儲罐內直徑,m。 罐體材料越厚,質量越大,罐體承壓力量越大。對上述粗汽油罐,罐壁底部不被抬起的最大允許內壓Pmax肯定。在上述非正常工藝條件下,粗汽油中揮發出的液化

7、氣量遠遠大于罐頂呼吸閥、液壓平安閥的通氣力量,油罐內的壓力遠遠大于Pmax,從而導致罐體憋壓。而罐底板,包邊角鋼的應力已超過其最大抗拉強度,致使包邊角鋼、底板變形,油罐翹底。 防止措施(4) 防止罐體憋壓、翹底可從兩個方面實行措施,一是對工藝操作和生產管理進行改進;二是對粗汽油罐罐體進行部分改造。 1、改進工藝操作和生產管理防止罐體憋壓措施 (1)催扮裝置開工初期,加強穩定塔的操作調整,力爭做到將穩定塔底溫度升至150以上,才往中間罐組送粗汽油,并掌握粗汽油流量不要過大。這是避開粗汽油罐發生憋壓的最主要的措施。 (2)粗汽油罐收油時,罐區崗位提高警惕,對粗汽油罐作重點監護,支配專人在現場巡察檢

8、查,嚴禁無關人員和車輛進入罐區。發覺憋壓征兆,馬上報告并實行措施。 (3)操作上,粗汽油罐收油時,改單罐收油為二罐、三罐同時收油,增加氣、液相空間,以削減單罐進油量和罐內液化氣的揮發量。 (4)定期對罐頂呼吸閥、液壓平安閃、阻火器等進行解體檢查,清除銹跡、蚊蟲等雜物,確保油罐呼吸暢通,保證油罐平安附件完好。 2、對粗汽油罐罐體進行部分改造 (1)考慮到罐頂所裝DN80呼吸閥通氣量不夠,可在罐頂上再增裝機械呼吸閥(下帶波紋型阻火器),以增加單位時間內油罐的呼吸量。 (2)油罐儲存物料為催化粗汽油、凝縮油等,蒸氣壓較高,罐內壓力產生的升力經常大于罐頂、罐壁及其構件的重力,為防止油罐翹底,可在罐底周

9、邊增設肯定數量的錨栓。如圖2所示。 圖2儲罐錨栓安裝示意圖 (3)催化粗汽油易揮發、蒸氣壓高。為提高油罐平安性,根據中國石化罐區標準化整改的要求,將拱頂的粗汽油罐改造為內浮頂油罐。在內浮頂油罐內,物料在浮頂的作用下,揮發量削減,且罐壁頂部開有通氣孔,罐內氣相空間直接與大氣相連,油罐內一般不會憋壓。 措施落實狀況與結論(5) 1、該廠ARGG裝置在1998年6月以后的幾次開工統籌和操作中,加強催扮裝置與罐區裝置的聯系,細心調整分餾、汲取穩定系統的操作,盡量做到將穩定塔底溫度升至150以上,才往中間罐組送粗汽油,且掌握粗汽油流量不要過大。實踐證明,這是避開粗汽油罐收油時憋壓、翹底的最有效手段。 2

10、、罐區管理上,粗汽油罐收油時,改單罐收油為二罐、三罐同時收油。罐區操作員對其作重點監護,支配專人在現場巡察檢查,以便準時發覺憋壓征兆,馬上報告并實行措施。 3、每年3月、9月對罐頂呼吸閥、液壓平安閥、阻火器等進行1次解體檢查,清除銹跡、蚊蟲等雜物,保證油罐呼吸暢通,保證油罐平安附件完好。 4、考慮到罐頂所裝DN80呼吸閥通氣量不夠,經向設計院詢問,后接受設計部門的建議,1999年3月,在粗汽油罐罐頂增裝了一個DN150機械呼吸閥(下帶波紋型阻火器),對增加單位時間內油罐的呼吸量有肯定效果。DN150機械呼吸閥的安裝位置選在罐頂DN500人孔蓋板上。這樣,可在不清罐的狀況下,將DN500人孔蓋板拆離罐頂,至固定動火區開孔改造后,再搬到罐頂進行安裝。 實踐表明

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論