2018質量部管理評審輸入報告_第1頁
2018質量部管理評審輸入報告_第2頁
2018質量部管理評審輸入報告_第3頁
2018質量部管理評審輸入報告_第4頁
2018質量部管理評審輸入報告_第5頁
已閱讀5頁,還剩12頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、完美WORD格式2021年質量部治理評審輸入報告本次治理評審輸入資料統計時間段為 2021年1月-2021年12月一、內外部審核情況:1、內部 技術質量部協同思創通客戶代表分別于 2021年5月組織對公司進行內部審核,共開具 1個一般不符合項、6個改良工程. 根據檢查結果充分反映了各個部門在執行體系程序文件時沒有嚴格 根據要求進行,質量工作落實情況差.后續整改根本到位符合體系運行要求.2、2021年8月28-29日公司接受CRC認證中央關于CRC第三次監 督檢查,本次監督檢查共開具 3個不合格項,整改完成并提交 CRCC 認證中央,通過本次監督檢查.3、2021年10月16-19日公司接受了

2、AAF認證中央關于2021年度的車鉤、搖枕側架.年度監督檢查,本次監督審核發現8個一般不符合項,已經整改完成后報AAR通過.4、2021年11月27/28日公司接受了北京斯達爾認證中央關于 GB/T 19001-2021的再認證,本次審核開具一個不合格項,整改完成并提 交北京斯坦達爾認證中央,通過本次監督檢查.二、糾正預防舉措:2021年度我司外部質量及監督共開據不合格項 12個,內部質量體系 運行開具24個不合格項.全部實施了糾正預防舉措,在各個部門及 相關人員積極配合下,已經全部完成和關閉了以上36個不合格項的糾正預防舉措.三、質量治理體系的變化:1、由于公司領導層發生變化,質量手冊及程序

3、文件進行版本變更,當前版本為 TY-QM-2021和 TY-QP-201&2、國際ISO組織重新修訂并公布了 ISO9001-2021版本,我司將于2021年3月根據ISO9001-2021質量治理體系要求重新修訂頒 布符合ISO9001-2021質量治理體系的手冊及程序文件.四、質量體系運行情況報告:1、完善了質量手冊和程序文件等指導性質量體系文件,文件符合GB/T19001-2021 CRCC AAR的要求.2、協助各個部門根據體系文件和程序文件要求建立健全各部門質 量體系運行的工作流程,保持了相關質量體系運行的質量記錄.3、質量部開展了文件限制、產品質量檢測、型式試驗、監視測量

4、送檢、過程監視測量、不合品限制、數據統計分析、持續改良、 糾正預防、日常監督檢查、質量考核等方面的工作.4、各部門質量體系運行相關人員,對質量體系文件、程序文件等 標準不熟悉.5、質量記錄不夠完善,可追溯性差,尤其表現在產品重號問題上.6、各個工序檢驗人員檢驗水平參吃不齊,需要進一步的培訓學習.五、質量指標統計分析情況:1、指標考核工序月度廢品指標年度廢品指標為6%月度工序指標考核指標值1.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1月4.69%0.00%0.00%0.41%2月4.06%0.00%1.98%0.52%3月4.36%0.00%0.24%0.13%4月13.70%0

5、.00%1.81%0.08%5月1.70%0.00%0.05%0.03%6月0.60%0.00%0.10%0.11%7月3.74%0.00%0.52%0.78%8月4.54%0.00%0.12%0.46%9月1.95%0.17%0.06%0.07%10月2.57%0.00%0.08%0.25%11月2.00%0.00%0.15%1.38%12月1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趨勢圖造型工序指標立成情況12亦底品指標1.35CW4月n山月-*-卿4 691.W*L嘶1.57H20OSi堿4 00%ZOOM圖示分析: 造型工序考核指標值為1.3%,上圖數據統計來看造型工序幾乎不能完

6、成相關考核指標.上半年數據來看造型工序質量保證能 力較差,下半年情況有所好轉但是依然不能滿足指標要求.整 體趨勢呈現良好的開展狀態,質量保證水平逐步提升.主要質 量問題見后續不合格品統計分析制芯工序趨勢圖:圖示分析:制芯工序整體情況較好,根本能完成質量指標考核要求.制芯 工序質量保證水平依然較差,因制芯造成的返修產品沒有報廢 較多,主要返修狀態為鑄字不清、鑄字返、掉砂、飛邊、漏芯 合箱:合箱工序指標完咸惰況圖示分析:合箱工序指標值為1.2%,根本能保證質量指標的完成,2月4 月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒有卡緊導致澆注后挫型 挫箱.質量部組織進行了相關問題的培訓學習,要求合箱后增 加開箱抽

7、檢,卡子必須卡緊等舉措后根本能保證合箱的質量. 澆注:圖示分析:澆注工序廢品指標為1.2%,該工序有水平保證澆注質量.本圖 未包括澆注漏包回爐鋼水.2、各工序廢品數量分布:責任工序廢品數量累計頻數累計頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機加250268481.68%合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%工序廢品趨勢圖1、我司設定有廢品指標的工序為冶煉澆注、 造型、制芯、合箱, 其余工序不允許有報廢.2

8、、從上圖可以看出我司因造型、澆注的廢品數量占到公司整個 廢品的80%左右,其中造型特別突出占到60%因此證實我司對 造型工序的質量限制水平較差.質量部可以針對性制定出造型 工序檢驗作業文件,明確規定產品檢驗合格標準、圖示、檢驗 頻次等.增強對檢驗人員水平意識培訓,工段需要增強對操作 人員的培訓,質量管控增強抽查,嚴格質量處分.3、機加工序主要是16型鉤舌鏜孔出現偏孔、孔大的不合格現 象.整個產品好不容易完成所有工序流轉到機加鏜孔報廢,再 進一步就可以組裝出廠發貨.在機加工序報廢的產品甚為可惜.因此機加工序必須開展相關培訓學習,關鍵在于操作的磨刀質 量、刀具的安裝,調試完成工裝夾具后必須緊固到位

9、,注重三 檢.4、熱處理工序主要是裝件掉落造成的報廢,在高溫作用下工裝、 鐵絲損壞造成產品掉落在爐子內.制造可以開展相關培訓學習, 要求掛件人員在掛件前必須認真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴格檢查鐵絲固定情況,有必要的可以多加一根鐵絲固定 或者及時跟換掛具,從而減少廢品的發生.5、其余工序廢品情況根本正常.3、廢品現象分布:不合格現象不合格數量累計頻數累計頻率穿孔47547514.46%夾砂43591027.69%鑄字不清316122637.31%機加偏孔250147644.92%冷隔230170651.92%重號180188657.40%裂紋166205262.45%熱處理掉落156220

10、867.19%氣孔153236171.85%射探廢134249575.93%缺肉125262079.73%變形97271782.68%屢次熱處理85280285.27%孔堵80288287.71%掉砂70295289.84%壁厚偏差68302091.91%試制廢66308693.91%錯型錯箱52313895.50%偏芯36317496.59%縮孔33320797.60%多肉28323598.45%無記錄11324698.78%成分偏差8325499.03%飛邊7326199.24%夾雜7326899.45%透皮6327499.63%焊字差5327999.79%外表質量差2328199.85%

11、打磨變形2328399.91%漏芯2328599.97%氣割傷肉13286100.00%范文.范例.指導.參考完美WORD格式范文.范例.指導.參考廢品特征柏拉圖50045040035030025020015010050打1-OQ.M40. cm20XWH:? :L:47543525016615615311120.CW-*1014.46%27-6937.31«44.9251.9-25 7.4062.4567.19«71.E5SEE75.91W9 7.60 -98.45 59 S. 7 SM(99.4599.6399.7999.100.00完美WORD格式圖示分析;A我司主要

12、廢品現象80爍中在穿孔、夾砂、鑄字不清、機加偏孔、冷隔重號、裂紋、熱處理掉落、氣孔、缺肉、變 形.整體廢品現象分布比擬均勻,沒有出現特別突出的廢 品現象,可以說明我司產品工藝質量趨于穩定,出現廢品 主要是表現過程限制出現失誤造成的.B、穿孔主要也是因夾砂氣刨后造成的穿孔, 所有穿孔、夾砂的不合格原因也是造型工序造成的. 穿孔、夾砂也是我們 公司歷年一直反復發生的質量問題,今年整體情況較去年 要好很多.制造部可以利用廢品增強焊工對穿孔產品的焊 接培訓,如果能有較好水平的焊工,應該可以減少很多損 失.C重號產品主要是由于焊接、下芯等工序造成,本年度對重號產品的返修不夠重視,可以采取重新下號焊接,重

13、走 B 工房工序.可以減少很多損失.質量部推行返修存在資源 上的困難.D本年度裂紋產品主要是集中在17型鉤頭S面處,8月份前集中出現,屢次接到客戶投訴,后續工藝改良后,直線 減少.E、質量部可以針對日常廢品現象開展對各個工序的培訓學習,將工序存在的質量問題、解決的方法、限制要點一一 進行培訓,讓所有人員都有清楚的熟悉從而減少人為導致 的廢品.4、2021年月度廢品指標完成情況2021年月度廢品指標情況1800*100090016.00%廉品質指標值SOO70012.0060010.0CIK500S.OO4006.00?t3004.00%2002.000.00in1J?2B3E4蘭5 =6.57

14、.38.S9.H10 eHE12 E邊注咗電220.02592441.906B3:二;丄457.07574798,2 彌749.00102SS5.S45T3SfiB.75144-SZS.344Efi473.46 BCifi541.216242032531 B1228 757S2 508KT996 97339.16450.07620.426.02939.53S17.419r-,耳莖交品率3-24%7-20%4.96%16.601,85%0 94 %5.23%5.65%3.08%4.14%EJ5%1.E5%100月度廢品數據月份澆注噸位廢品噸位月度廢品率1月220.0259220.3259.24%

15、2月441.90631.8127.20%3月580.2124428.7574.96%4月497.0757482.50816.60%5月798.266914.7991.85%6月737.891986.9730.94%7月749.0010239.1645.23%8月885.8467850.0765.65%9月665.7314420.4883.08%10月628.9445626.0294.14%11月473.4630639.5368.35%12月941.2162417.4191.85%總計7619.58208377.886綜合廢品率4.96%范文.范例.指導.參考圖示分析:A我司廢品指標為6%年度綜

16、合廢品指標為4.96%,本年度指標完成情況較好.B 其中1、2、4、11月份月份超標,1/2月份為造型、翻 砂及、震實臺、合箱機等設備問題、以及人員問題造成當 月產品質量較差.其中4月份為集中處理生產現場所有疑 難件造成廢品指標超標.11月份也是集中清理8-10月份 的疑難件造成廢品指標超標.5、冶煉本年度共計冶煉643爐次,因各種原因造成回爐的4次,冶 煉合格率到達0.6%,總體情況良好.其中冶煉操作失誤的為172-0052 爐次.操作人員在鋼包移動到精煉爐加熱保溫時, 未及時將鋼包蓋及 鋼包邊緣上的冷鋼、爐渣等異物及時去除,鋼包蓋與鋼包合蓋存在傾 斜并插入電極.在出爐提升電極時電極與鋼包蓋

17、產生瞬間碰撞導致電 極斷裂掉入鋼水中,從而使鋼水中的 C含量上升超標.7、成品一次交驗合格率:A、國內產品交驗情況.國內產品交驗情況國內產品交驗情況較好,未出現批量拒收情況B、國外產品交驗情況一次交驗合格率:一次交驗合格率總體交驗合格率總體交驗合格率S6.J£;96-30 5494 00*90.30 H11冃的2月份3冊5EHB月伯勺月悄LunfH1L月常97.6749A 65%97.555*93.&25S93.70%93.929691.0Z?i93.50%珂衛7、97375&95.02根據數據看我司產品交驗一次交驗合格率為都不能到達95%經過交驗現場返修后檢驗合格也在95%左右.我司終檢人員與客戶驗收員對 標準的理解偏差較大,需要進一步的統一,終檢人員也需要嚴格限制.7、客訴情況:客訴統計3 2 10嘗訴次敎20007 丄2t13000我司9月份客戶次數超標,主要是思創通驗收代表投訴驗收過程中產 品重號和焊后未熱處理,針對以上問題我部開展了標識治理和統一處 理鑄字不清的產品,根據后續來看根本限制了類似問題的再次發生.六、總結2021年度各個工序指標總體完成情況較好,比擬 2021年有很 大的進步,但是隨著產品產量的不斷提升,出現問題也是比擬 多的,歸結以

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論