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混床出水電導率超指標原因分析1、處理經過2011年12月7日中午12點左右,化學崗位接中化分析數據報告,運行脫鹽B系列陽床鈉離子濃度達到523微克/升(現場鈉離子濃度計顯示為120微克/升)、電導率0.87 us/cm、二氧化硅29.9微克/升。11:55分,當班人員立即投運脫鹽A系列,停用脫鹽B系列,大約13:30分左右運行精制系列AC混床電導率逐漸升高,超出0.2微克/升的工藝指標限制,最高達到0.36 us/cm維持穩定不變,立即通知當班人員投運精制B系列,停用精制AC系列,精制B系列進入運行后,電導既逐漸升高并達到0.36 us/cm,通知中化加樣分析混床出水二氧化硅指標,15:00分,分析指標均顯示二氧化硅均合格(混床A二氧化硅1.5微克/升,混床A二氧化硅1.8微克/升,混床A二氧化硅2.8微克/升)。因新投運脫鹽A系列鈉離子較大,降低脫鹽系列運行流量,同時降低供電廠精制水流量,降低運行混床流量。同時通知中化加樣分析脫鹽水箱鈉離子濃度,為159微克/升,低于陽床出水500微克/升的工藝指標要求。16:00分,化學崗位再生班人員開始對電導率超標的精制AC混床進行重新混脂操作,經數次反復操作和不斷的清洗,至20:00分精制A系列電導率合格,投入運行;22:00分,精制C系列電導率合格,投入運行。精制B系列因失效嚴重,加堿浸泡,作再生準備。12月8日頭班,對精制B系列進行再生,混脂后清洗電導率始終較高,無法正常備用,18:00分因中和池液位太高,停止清洗,進行中和處理,19:30分,與調度處、安質環處商議后,將不合格廢水直接排放,20:30分,再次進行精制B系列混脂清洗,至23:30分,經過2次重新混脂操作,精制B系列電導率降至0.20us/cm,將精制B系列投入運行,停運精制A系列,精制A系列備用。12月9日0:30分,開始投運脫鹽C系列,因上次再生前使用食鹽進行處理,電導率下降非常緩慢,至2:00分下降至7.5us/cm。同時,脫鹽A系列陽床鈉離子逐漸升高,23:00分時為165ug/L,脫鹽水箱鈉離子也是逐漸升高,23:00分時為92.5ug/cm通知再生班人員做好再生準備,待脫鹽C系列電導率降至6us/cm以下時,投入正常運行。2:45分,脫鹽C系列電導率降至6us/cm,陽床鈉離子為0.6ug/L,陰床二氧化硅為5.4us/cm。將脫鹽A系列停運,再生脫鹽B系列,再生廢水直接排放,7:30分脫鹽B系列再生完畢,接著再生脫鹽A系列,12:10脫鹽A系列再生完畢。2、原因:2.1 在線鈉離子濃度計顯示與中化分析數據差異較大,顯示為120微克/升,分析數據為523微克/升,陰床在線電導率為1.51us/cm;可能是因脫鹽水箱鈉離子較高引起混床電導率超標。因在線電導率顯示始終較小,且中化分析的結果均較小,可能存在其他深層次的影響因素。2.2 三個混床均出現出水電導率不合格現象,首先是3個混床樹脂使用時間較長,最短時間3年,最長時間6年,因回收凝結水水溫較高,且凝結水中含有少量的有機物,樹脂被有機物污染、氧化降解,樹脂的交換容量下降、強度下降,導致水質稍有波動,就會影響出水水質。2.3 因混床設備結構的原因,破碎樹脂難于反洗出去,且因凝結水水溫高導致樹脂破碎,均易造成再生時的交叉污染,且混脂時很難混合均勻,導致混床再生困難,這也是混床受到水質波動影響時出現異常的一個原因。3、經驗教訓:3.1 因在線鈉表顯示120微克/升,數值上下波動,陰床在線電導率為1.51us/cm,中化分析出水電導率為0.87 us/cm,根據鈉離子含量與出水電導率成正比,認為水質情況無異常。今后需加強對在線儀表和人工分析的對比,在有條件的情況下對水質進行全面分析,以便查找可能存在的更深層次因素;3.2 分析頻次調整間隙過于大,導致在線儀表指示錯誤時,無法及時發現;在線儀表正常使用較長時間后,分析頻次也應不少于每班1次。3.3 因中化分析人員較少,加樣分析結果產生慢,無法及時獲取進行工藝調整的參考數據;這也是導致工藝調整效果差的一個原因;工藝班組需要及時調整。3.4 及時調整工藝操作,根據以往經驗進行操作有時會產生意想不到的錯誤,需要在實際工作中加強工藝管理,根據生產實際做出判斷;3.5 及時完善水質管理規定,對水質變化處理做出合理的規定,當班人員和技術人員及時查閱在線儀表、中化分析數據,發現問題及時處理。3.6 對混床樹脂的運行及再生情況進行全面的分析,在現有條件下盡力改善再生狀況;因凝結水中存在大量的氨,在交換時會將混床中吸收的鈉離

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