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文檔簡介

目錄

第一章綜合說明.....................................1

第一節(jié)編制依據(jù)............................................1

第二節(jié)編制內(nèi)容............................................1

第二章工程概況..........................................-2

第一節(jié)工程概況...........................................2

第二節(jié)建筑概況...........................................2

第三節(jié)結(jié)構(gòu)概況...........................................4

第三章施工組織措施........................................7

第一節(jié)施工組織機構(gòu).......................................7

第二節(jié)施工項目組成及職責(zé).................................9

第三節(jié)工程項目管理的總體目標(biāo)...........................11

第四章施工進度計劃及工期保證措施......................……12

第一節(jié)施工進度計劃編制依據(jù)..............................13

第二節(jié)進度計劃與工期....................................13

第三節(jié)保證工期的措施....................................13

第五章施工總平面布置................................……18

第一節(jié)施工現(xiàn)場平面布置原則..............................18

第二節(jié)各施工階段平面布置................................19

第三節(jié)現(xiàn)場機械布置.....................................20

第四節(jié)施工臨時用水.....................................21

第五節(jié)施工臨時用電.....................................22

第六章施工部署...........................................24

第一節(jié)施工前期準(zhǔn)備工作...............................……24

第二節(jié)施工總體安排.....................................29

第七章測量放線...........................................30

第一節(jié)人員組織及設(shè)備配置...............................31

第二節(jié)控制網(wǎng)的測設(shè).....................................31

第三節(jié)±0.00以下軸線控制施工測量.......................31

第四節(jié)土0.00以下標(biāo)高控制施工測量.......................31

第五節(jié)±0.00以上軸線控制施工測量.......................34

第六節(jié)±0.00以上標(biāo)高控制施工測量.......................34

第七節(jié)施工過程測量控制...............................-34

第八章基礎(chǔ)、主體施工...................................35

第一節(jié)土方挖運.................................35

第二節(jié)模板工程...................................52

第三節(jié)鋼筋工程...................................59

第四節(jié)混凝土工程.................................64

第五節(jié)砌筑工程.........................................69第

六節(jié)腳手架工程.........................................71

第九章防水工程施工...............................76

第一節(jié)指導(dǎo)原則和施工準(zhǔn)備...............................76

第二節(jié)防水工程施工.....................................77

第三節(jié)成品保護.........................................80

第十章主體裝飾工程.................................80

第一節(jié)裝飾工程重點工作.................................80

第二節(jié)主要裝修工程施工方案.............................81

第十一章質(zhì)量保證措施...............................89

第一部分主體質(zhì)量控制及保證措施89

第一節(jié)質(zhì)量方針目標(biāo)管理..............................89

第二節(jié)質(zhì)量控制保證體系.................................90

第三節(jié)確保質(zhì)量保證體系的運行..........................92第

四節(jié)質(zhì)量控制措施................................94

第五節(jié)專項質(zhì)量控制計劃.......................95

第六節(jié)關(guān)鍵工作質(zhì)量控制措施...........................113

第七節(jié)質(zhì)量通病的防治...........................101

第二部分裝飾質(zhì)量控制及保證措施.........................113

第一節(jié)裝飾質(zhì)量控制措施................................113

第二節(jié)裝飾工程質(zhì)量通病的預(yù)控..........................114

第三節(jié)成品保護措施...................................118

第四節(jié)施工技術(shù)措施...........................119

第十二章安全文明施工措施...............................120

第一節(jié)安全措施........................................120

第二節(jié)文明措施........................................136

第十三章季節(jié)性施工措施.................................142

第十四章質(zhì)量回訪與維修措施.............................144

第一節(jié)回訪制度.........................................145

第二節(jié)質(zhì)量保修.........................................145

會簽欄

建設(shè)單位:監(jiān)理單位:

工程負責(zé)人:總監(jiān)理工程師:

技術(shù)負責(zé)人:專業(yè)監(jiān)理工程師:

審核時間:審核時間:

電廠分散控制系統(tǒng)故障分析與處理

作者:

單位:

摘要:歸納、分析了電廠DCS系統(tǒng)出現(xiàn)的故障原因,對故障處理的過程及

注意事項進行了說明。為提高分散控制系統(tǒng)可靠性,從管理角度提出了一

些預(yù)防措施建議,供參考。

關(guān)鍵詞:DCS故障統(tǒng)計分析預(yù)防措施

隨著機組增多、容量增加和老機組自動化化改造的完成,分散控制系統(tǒng)以

其系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的先進性、控制軟件功能的靈活性、人機接口系統(tǒng)的直

觀性、工程設(shè)計和維護的方便性以及通訊系統(tǒng)的開放性等特點,在電力生

產(chǎn)過程中得到了廣泛應(yīng)用,其功能在DAS、MCS、BMS、SCS、DEH系統(tǒng)成功

應(yīng)用的基礎(chǔ)上,正逐步向MEH、BPC、ETS和ECS方向擴展。但與此同時,

分散控制系統(tǒng)對機組安全經(jīng)濟運行的影響也在逐漸增加;因此如何提高分

散控制系統(tǒng)的可靠性和故障后迅速判斷原因的能力,對機組的安全經(jīng)濟運

行至關(guān)重要。本文通過對浙江電網(wǎng)機組分散控制系統(tǒng)運行中發(fā)生的幾個比

較典型故障案例的分析處理,歸納出提高分散系統(tǒng)的可靠性的幾點建議,

供同行參考。

1考核故障統(tǒng)計

浙江省電力行業(yè)所屬機組,目前在線運行的分散控制系統(tǒng),有

TELEPERM-ME、M0D300,INFI-90,NETWORK-6000,MACSI和MACS-II,

XDPS-400,A/IoDEH有TOSAMAP-GS/C800,DEH-IIIA等系統(tǒng)。筆者根據(jù)

各電廠安全簡報記載,將近幾年因分散控制系統(tǒng)異常而引起的機組故障次

數(shù)及定性統(tǒng)計于表1

表1熱工考核故障定性統(tǒng)計

2熱工考核故障原因分析與處理

根據(jù)表1統(tǒng)計,結(jié)合筆者參加現(xiàn)場事故原因分析查找過程了解到的情況,

下面將分散控制系統(tǒng)異常(浙江省電力行業(yè)范圍內(nèi))而引起上述機組設(shè)備

二類及以上故障中的典型案例分類淺析如下:

2.1測量模件故障典型案例分析

測量模件“異常”引起的機組跳爐、跳機故障占故障比例較高,但相對來

講故障原因的分析查找和處理比較容易,根據(jù)故障現(xiàn)象、故障首出信號和

SOE記錄,通過分析判斷和試驗,通常能較快的查出“異常”模件。這種

“異?!蹦<杏残怨收虾蛙浶怨收隙N,硬性故障只能通過更換有問題

模件,才能恢復(fù)該系統(tǒng)正常運行;而軟性故障通過對模件復(fù)位或初始化,

系統(tǒng)一般能恢復(fù)正常。比較典型的案例有三種:

(1)未冗余配置的輸入/輸出信號模件異常引起機組故障。如有臺130MW

機組正常運行中突然跳機,故障首出信號為“軸向位移大n”,經(jīng)現(xiàn)場檢

查,跳機前后有關(guān)參數(shù)均無異常,軸向位移實際運行中未達到報警值保護

動作值,本特利裝置也未發(fā)訊,但LPC模件卻有報警且發(fā)出了跳機指令。

因此分析判斷跳機原因為DEH主保護中的LPC模件故障引起,更換LPC

模件后沒有再發(fā)生類似故障。另一臺600MW機組,運行中汽機備用盤上“汽

機軸承振動高”、“汽機跳閘”報警,同時汽機高、中壓主汽門和調(diào)門關(guān)

閉,發(fā)電機逆功率保護動作跳閘;隨即高低壓旁路快開,磨煤機B跳閘,

鍋爐因“汽包水位低低”MFTo經(jīng)查原因系#1高壓調(diào)門因閥位變送器和

控制模件異常,使調(diào)門出現(xiàn)大幅度晃動直至故障全關(guān),過程中引起#1軸

承振動高高保護動作跳機。更換#1高壓調(diào)門閥位控制卡和閥位變送器

后,機組啟動并網(wǎng),恢復(fù)正常運行。

(2)冗余輸入信號未分模件配置,當(dāng)模件故障時引起機組跳閘:如有一

臺600MW機組運行中汽機跳閘,隨即高低壓旁路快開,磨煤機B和D相繼

跳閘,鍋爐因“爐膛壓力低低”MFT。當(dāng)時因系統(tǒng)負荷緊張,根據(jù)S0E及

DEH內(nèi)部故障記錄,初步判斷的跳閘原因而強制汽機應(yīng)力保護后恢復(fù)機組

運行。二日后機組再次跳閘,全面查找分析后,確認2次機組跳閘原因均

系DEH系統(tǒng)三路“安全油壓力低”信號共用一模件,當(dāng)該模件異常時導(dǎo)致

汽輪機跳閘,更換故障模件后機組并網(wǎng)恢復(fù)運行。另一臺200MW機組運行

中,汽包水位高I值,II值相繼報警后MFT保護動作停爐。查看CRT上汽

包水位,2點顯示300MM,另1點與電接點水位計顯示都正常。進一步檢

查顯示300MM的2點汽包水位信號共用的模件故障,更換模件后系統(tǒng)恢

復(fù)正常。針對此類故障,事后熱工所采取的主要反事故措施,是在檢修中

有針對性地對冗余的輸入信號的布置進行檢查,盡可能地進行分模件處

理。

(3)一塊I/O模件損壞,引起其它I/O模件及對應(yīng)的主模件故障:如有

臺機組“CCS控制模件故障〃及“一次風(fēng)壓高低”報警的同時,CRT上所

有磨煤機出口溫度、電流、給煤機煤量反饋顯示和總煤量百分比、氧量反

饋,燃料主控BTU輸出消失,F(xiàn)磨跳閘(首出信號為“一次風(fēng)量低”)。

4分鐘后CRT上磨煤機其它相關(guān)參數(shù)也失去且狀態(tài)變白色,運行人員手動

MFT(當(dāng)時負荷410MW)。經(jīng)檢查電子室制粉系統(tǒng)過程控制站(PCU01柜

M0D4)的電源電壓及處理模件底板正常,二塊MFP模件死機且相關(guān)的一塊

CSI模件((模位1-5-3,有關(guān)F磨CCS參數(shù))故障報警,拔出檢查發(fā)現(xiàn)

其5VDC邏輯電源輸入回路、第4輸出通道、連接MFP的I/O擴展總線電

路有元件燒壞(由于輸出通道至BCS(24VDC),因此不存在外電串入損

壞元件的可能)。經(jīng)復(fù)位二塊死機的MFP模件,更換故障的CSI模件后系

統(tǒng)恢復(fù)正常。根據(jù)軟報警記錄和檢查分析,故障原因是CSI模件先故障,

在該模件故障過程中引起電壓波動或I/O擴展總線故障,導(dǎo)致其它I/O

模件無法與主模件MFP03通訊而故障,信號保持原值,最終導(dǎo)致主模件

MFP03故障(所帶A-F磨煤機CCS參數(shù)),CRT上相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)全部失

去且呈白色。

2.2主控制器故障案例分析

由于重要系統(tǒng)的主控制器冗余配置,大大減少了主控制器“異?!币l(fā)機

組跳閘的次數(shù)。主控制器“異?!倍鄶?shù)為軟故障,通過復(fù)位或初始化能恢

復(fù)其正常工作,但也有少數(shù)引起機組跳閘,多發(fā)生在雙機切換不成功時,

如:

(1)有臺機組運行人員發(fā)現(xiàn)電接點水位計顯示下降,調(diào)整給泵轉(zhuǎn)速無效,

而CRT上汽包水位保持不變。當(dāng)電接點水位計分別下降至甲-300mm,乙

-250mm,并繼續(xù)下降且汽包水位低信號未發(fā),MFT未動作情況下,值長令

手動停爐停機,此時CRT上調(diào)節(jié)給水調(diào)整門無效,就地關(guān)閉調(diào)整門;停運

給泵無效,汽包水位急劇上升,開啟事故放水門,甲、丙給泵開關(guān)室就地

分閘,油泵不能投運。故障原因是給水操作站運行DPU死機,備用DPU

不能自啟動引起。事后熱工對給泵、引風(fēng)、送風(fēng)進行了分站控制,并增設(shè)

故障軟手操。

(2)有臺機組運行中空預(yù)器甲、乙擋板突然關(guān)閉,爐膛壓力高MFT動作

停爐;經(jīng)查原因是風(fēng)煙系統(tǒng)I/O站DPU發(fā)生異常,工作機向備份機自動切

換不成功引起。事后電廠人員將空預(yù)器煙氣擋板甲1、乙1和甲2、乙2

兩組控制指令分離,分別接至不同的控制站進行控制,防止類似故障再次

發(fā)生。

2.3DAS系統(tǒng)異常案例分析

DAS系統(tǒng)是構(gòu)成自動和保護系統(tǒng)的基礎(chǔ),但由于受到自身及接地系統(tǒng)的可

靠性、現(xiàn)場磁場干擾和安裝調(diào)試質(zhì)量的影響,DAS信號值瞬間較大幅度變

化而導(dǎo)致保護系統(tǒng)誤動,甚至機組誤跳閘故障在我省也有多次發(fā)生,比較

典型的這類故障有:

(1)模擬量信號漂移:為了消除DCS系統(tǒng)抗無線電干擾能力差的缺陷,

有的DCS廠家對所有的模擬量輸入通道加裝了隔離器,但由此帶來部分熱

電偶和熱電阻通道易電荷積累,引起信號無規(guī)律的漂移,當(dāng)漂移越限時則

導(dǎo)致保護系統(tǒng)誤動作。我省曾有三臺機組發(fā)生此類情況(二次引起送風(fēng)機

一側(cè)馬達線圈溫度信號向上漂移跳閘送風(fēng)機,聯(lián)跳引風(fēng)機對應(yīng)側(cè)),但往

往只要松一下端子板接線(或拆下接線與地碰一下)再重新接上,信號就

恢復(fù)了正常。開始熱工人員認為是端子柜接地不好或者I/O屏蔽接線不好

引起,但處理后問題依舊。廠家多次派專家到現(xiàn)場處理也未能解決問題。

后在機組檢修期間對系統(tǒng)的接地進行了徹底改造,拆除原來連接到電纜橋

架的AC、DC接地電纜;柜內(nèi)的所有備用電纜全部通過導(dǎo)線接地;UPS至

DCS電源間增加1臺20kVA的隔離變壓器,專門用于系統(tǒng)供電,且隔離變

壓器的輸出端N線與接地線相連,接地線直接連接機柜作為系統(tǒng)的接地。

同時緊固每個端子的接線;更換部份模件并將模件的軟件版本升級等。使

漂移現(xiàn)象基本消除。

(2)DCS故障診斷功能設(shè)置不全或未設(shè)置。信號線接觸不良、斷線、受

干擾,使信號值瞬間變化超過設(shè)定值或超量程的情況,現(xiàn)場難以避免,通

過DCS模擬量信號變化速率保護功能的正確設(shè)置,可以避免或減少這類故

障引起的保護系統(tǒng)誤動。但實際應(yīng)用中往往由于此功能未設(shè)置或設(shè)置不

全,使此類故障屢次發(fā)生。如一次風(fēng)機B跳閘引起機組RB動作,首出信

號為軸承溫度高。經(jīng)查原因是由于測溫?zé)犭娮枰€是細的多股線,而信號

電纜是較粗的單股線,兩線采用絞接方式,在震動或外力影響下連接處松

動引起軸承溫度中有點信號從正常值突變至無窮大引起(事后對連接處進

行錫焊處理)。類似的故障有:民工打掃現(xiàn)場時造成送風(fēng)機軸承溫度熱電

阻接線松動引起送風(fēng)機跳閘;軸承溫度熱電阻本身損壞引起一次風(fēng)機跳

閘;因現(xiàn)場干擾造成推力瓦溫瞬間從99c突升至117C,1秒鐘左右回到

99℃,由于相鄰第八點已達85C,滿足推力瓦溫度任一點105℃同時相鄰

點達85c跳機條件而導(dǎo)致機組跳閘等等。預(yù)防此類故障的辦法,除機組

檢修時緊固電纜和電纜接線,并采用手松拉接線方式確認無接線松動外,

是完善DCS的故障診斷功能,對參與保護連鎖的模擬量信號,增加信號變

化速率保護功能尤顯重要(一當(dāng)信號變化速率超過設(shè)定值,自動將該信號

退出相應(yīng)保護并報警。當(dāng)信號低于設(shè)定值時,自動或手動恢復(fù)該信號的保

護連鎖功能)。

(3)DCS故障診斷功能設(shè)置錯誤:我省有臺機組因為電氣直流接地,保

安1A段工作進線開關(guān)因跳閘,引起掛在該段上的汽泵A的工作油泵A連

跳,油泵B連鎖啟動過程中由于油壓下降而跳汽泵A,汽泵B升速的同時

電泵連鎖啟動成功。但由于運行操作速度過度,電泵出口流量超過量程,

超量程保護連鎖開再循環(huán)門,使得電泵實際出水小,B泵轉(zhuǎn)速上升到5760

轉(zhuǎn)時突然下降1000轉(zhuǎn)左右(事后查明是抽汽逆止閥問題),最終導(dǎo)致汽

包水位低低保護動作停爐。此次故障是信號超量程保護設(shè)置不合理引起。

一般來說,DAS的模擬量信號超量程、變化速率大等保護動作后,應(yīng)自動

撤出相應(yīng)保護,待信號正常后再自動或手動恢復(fù)保護投運。

2.4軟件故障案例分析

分散控制系統(tǒng)軟件原因引起的故障,多數(shù)發(fā)生在投運不久的新軟件上,運

行的老系統(tǒng)發(fā)生的概率相對較少,但一當(dāng)發(fā)生,此類故障原因的查找比較

困難,需要對控制系統(tǒng)軟件有較全面的了解和掌握,才能通過分析、試驗,

判斷可能的故障原因,因此通常都需要廠家人員到現(xiàn)場一起進行。這類故

障的典型案例有三種:

(1)軟件不成熟引起系統(tǒng)故障:此類故障多發(fā)生在新系統(tǒng)軟件上,如有

臺機組80%額定負荷時,除DEH畫面外所有DCS的CRT畫面均死機(包括

兩臺服務(wù)器),參數(shù)顯示為零,無法操作,但投入的自動系統(tǒng)運行正常。

當(dāng)時采取的措施是:運行人員就地監(jiān)視水位,保持負荷穩(wěn)定運行,熱工人

員趕到現(xiàn)場進行系統(tǒng)重啟等緊急處理,經(jīng)過30分鐘的處理系統(tǒng)恢復(fù)正常

運行。故障原因經(jīng)與廠家人員一起分析后,確認為DCS上層網(wǎng)絡(luò)崩潰導(dǎo)致

死機,其過程是服務(wù)器向操作員站發(fā)送數(shù)據(jù)時網(wǎng)絡(luò)阻塞,引起服務(wù)器與各

操作員站的連接中斷,造成操作員站讀不到數(shù)據(jù)而不停地超時等待,導(dǎo)致

操作員站圖形切換的速度十分緩慢(網(wǎng)絡(luò)任務(wù)未死)。針對管理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)

阻塞情況,廠家修改程序考機測試后進行了更換。另一臺機組曾同時出現(xiàn)

4臺主控單元“白燈”現(xiàn)象,現(xiàn)場檢查其中2臺是因為A機備份網(wǎng)停止發(fā)

送,1臺是A機備份網(wǎng)不能接收,1臺是A機備份網(wǎng)收、發(fā)數(shù)據(jù)變慢(比

正常的站慢幾倍)。這類故障的原因是主控工作機的網(wǎng)絡(luò)發(fā)送出現(xiàn)中斷丟

失,導(dǎo)致工作機發(fā)往備份機的數(shù)據(jù)全部丟失,而雙機的診斷是由工作機向

備份機發(fā)診斷申請,由備份機響應(yīng)診斷請求,工作機獲得備份機的工作狀

態(tài),上報給服務(wù)器。由于工作機的發(fā)送數(shù)據(jù)丟失,所以工作機發(fā)不出申請,

也就收不到備份機的響應(yīng)數(shù)據(jù),認為備份機故障。臨時的解決方法是當(dāng)長

時間沒有正確發(fā)送數(shù)據(jù)后,重新初始化硬件和軟件,使硬件和軟件從一個

初始的狀態(tài)開始運行,最終通過更新現(xiàn)場控制站網(wǎng)絡(luò)診斷程序予以解決。

(2)通信阻塞引發(fā)故障:使用TELEPERM-ME系統(tǒng)的有臺機組,負荷300MW

時,運行人員發(fā)現(xiàn)煤量突減,汽機調(diào)門速關(guān)且CRT上所有火檢、油槍、燃

油系統(tǒng)均無信號顯示。熱工人員檢查發(fā)現(xiàn)機組EHF系統(tǒng)一柜內(nèi)的I/OBUS

接口模件ZT報警燈紅閃,操作員站與EHF系統(tǒng)失去偶合,當(dāng)試著從工作

站耦合機進入0S250PC軟件包調(diào)用EHF系統(tǒng)時,提示不能訪問該系統(tǒng)。通

過查閱DCS手冊以及與SIEMENS專家間的電話分析討論,判斷故障原因最

大的可能是在三層CPU切換時,系統(tǒng)處理信息過多造成中央CPU與近程總

線之間的通信阻塞引起。根據(jù)商量的處理方案于當(dāng)晚11點多在線處理,

分別按三層中央柜的同步模件的SYNC鍵,對三層CPU進行軟件復(fù)位:先

按CPU1的SYNC鍵,相應(yīng)的紅燈亮后再按CPU2的SYNC鍵。第二層的同步

紅燈亮后再按CPU3的同步模件的SYNC鍵,按3秒后所有的SYNC的同步

紅燈都熄滅,系統(tǒng)恢復(fù)正常。

(3)軟件安裝或操作不當(dāng)引起:有兩臺30萬機組均使用ConductorNT5.0

作為其操作員站,每套機組配置3個SERVER和3個CLIENT,三個CLIENT

分別配置為大屏、值長站和操作員站,機組投運后大屏和操作員站多次死

機。經(jīng)對全部操作員站的SERVER和CLIENT進行全面診斷和多次分析后,

發(fā)現(xiàn)死機的原因是:1)一臺SERVER因趨勢數(shù)據(jù)文件錯誤引起它和掛在它

上的CLIENT在當(dāng)調(diào)用趨勢畫面時畫面響應(yīng)特別緩慢(俗稱死機)。在刪

除該趨勢數(shù)據(jù)文件后恢復(fù)正常。2)一臺SERVER因文件類型打印設(shè)備出錯

引起該SERVER的內(nèi)存全部耗盡,引起它和掛在它上的CLIENT的任何操作

均特別緩慢,這可通過任務(wù)管理器看到DEV.EXE進程消耗掉大量內(nèi)存。該

問題通過刪除文件類型打印設(shè)備和重新組態(tài)后恢復(fù)正常。3)兩臺大屏和工

程師室的CLIENT因聲音程序沒有正確安裝,當(dāng)有報警時會引起進程

CHANGE.EXE調(diào)用后不能自動退出,大量的CHANGE.EXE堆積消耗直至耗盡

內(nèi)存,當(dāng)內(nèi)存耗盡后,其操作極其緩慢(俗稱死機)。重新安裝聲音程序

后恢復(fù)正常。此外操作員站在運行中出現(xiàn)的死機現(xiàn)象還有二種:一種是鼠

標(biāo)能正常工作,但控制指令發(fā)不出,全部或部分控制畫面不會刷新或無法

切換到另外的控制畫面。這種現(xiàn)象往往是由于CRT上控制畫面打開過多,

操作過于頻繁引起,處理方法為用鼠標(biāo)打開VMS系統(tǒng)下拉式菜單,RESET

應(yīng)用程序,10分鐘后系統(tǒng)一般就能恢復(fù)正常。另一種是全部控制畫面都

不會刷新,鍵盤和鼠標(biāo)均不能正常工作。這種現(xiàn)象往往是由操作員站的

VMS操作系統(tǒng)故障引起。此時關(guān)掉0IS電源,檢查各部分連接情況后再重

新上電。如果不能正常啟動,則需要重裝VMS操作系統(tǒng);如果故障診斷為

硬件故障,則需更換相應(yīng)的硬件。

(4)總線通訊故障:有臺機組的DEH系統(tǒng)在準(zhǔn)備做安全通道試驗時,發(fā)

現(xiàn)通道選擇按鈕無法進入,且系統(tǒng)自動從“高級”切到“基本級”運行,

熱控人員檢查發(fā)現(xiàn)GSE柜內(nèi)的所有輸入/輸出卡(CSEA/CSEL)的故障燈亮,

經(jīng)復(fù)歸GSE柜的REG卡后,CSEA/CSEL的故障燈滅,但系統(tǒng)在重啟“高級”

時,維護屏不能進入到正常的操作畫面呈死機狀態(tài)。根據(jù)報警信息分析,

故障原因是系統(tǒng)存在總線通訊故障及節(jié)點故障引起。由于阿爾斯通DEH

系統(tǒng)無冗余配置,當(dāng)時無法處理,后在機組調(diào)停時,通過對基本級上的

REG卡復(fù)位,系統(tǒng)恢復(fù)了正常。

(5)軟件組態(tài)錯誤引起:有臺機組進行#1中壓調(diào)門試驗時,強制關(guān)閉中

間變量IV1RC0信號,引起#1-#4中壓調(diào)門關(guān)閉,負荷從198MW降到34MW,

再熱器壓力從2.04MP升到4.OMpa,再熱器安全門動作。故障原因是廠家

的DEH組態(tài),未按運行方式進行,流量變量本應(yīng)分別賦給IV1RC0-IV4RC0,

實際組態(tài)是先賦給IV1RCO,再通過IV1RCO分別賦給IV2RC0-IV4RC0。因

此當(dāng)強制IV1RCO=O時,所有調(diào)門都關(guān)閉,修改組態(tài)文件后故障消除。

2.5電源系統(tǒng)故障案例分析

DCS的電源系統(tǒng),通常采用1:1冗余方式(一路由機組的大UPS供電,另

一路由電廠的保安電源供電),任何一路電源的故障不會影響相應(yīng)過程控

制單元內(nèi)模件及現(xiàn)場I/O模件的正常工作。但在實際運行中,子系統(tǒng)及過

程控制單元柜內(nèi)電源系統(tǒng)出現(xiàn)的故障仍為數(shù)不少,其典型主要有:

(1)電源模件故障:電源模件有電源監(jiān)視模件、系統(tǒng)電源模件和現(xiàn)場電

源模件3種?,F(xiàn)場電源模件通常在端子板上配有熔絲作為保護,因此故障

率較低。而前二種模件的故障情況相對較多:1)系統(tǒng)電源模件主要提供

各不同等級的直流系統(tǒng)電壓和I/O模件電壓。該模件因現(xiàn)場信號瞬間接地

導(dǎo)致電源過流而引起損壞的因素較大。因此故障主要檢查和處理相應(yīng)現(xiàn)場

I/O信號的接地問題,更換損壞模件。如有臺機組負荷520MW正常運行時

MFT,首出原因“汽機跳閘〃。CRT畫面顯示二臺循泵跳閘,備用盤上循泵

出口閥〈86°信號報警。5分鐘后運行巡檢人員就地告知循泵A、B實際

在運行,開關(guān)室循泵電流指示大幅晃動且A大于B。進一步檢查機組PLC

診斷畫面,發(fā)現(xiàn)控制循泵A、B的二路冗余通訊均顯示“出錯”。43分鐘

后巡檢人員發(fā)現(xiàn)出口閥開度小就地緊急停運循泵A、B。事后查明A、B兩

路冗余通訊中斷失去的原因,是為通訊卡提供電源支持的電源模件故障而

使該系統(tǒng)失電,中斷了與PLC主機的通訊,導(dǎo)致運行循泵A、B狀態(tài)失去,

凝汽器保護動作,機組MFT。更換電源模件后通訊恢復(fù)正常。事故后熱工

制定的主要反事故措施,是將兩臺循泵的電流信號由PLC改至DCS的CRT

顯示,消除通信失去時循泵運行狀態(tài)無法判斷的缺陷;增加運行泵跳閘關(guān)

其出口閥硬邏輯(一臺泵運行,一臺泵跳閘且其出口閥開度>30度,延

時15秒跳運行泵硬邏輯;一臺泵運行,一臺泵跳閘且其出口閥開度>0

度,逆轉(zhuǎn)速動作延時30秒跳運行泵硬邏輯);修改凝汽器保護實現(xiàn)方式。

2)電源監(jiān)視模件故障引起:電源監(jiān)視模件插在冗余電源的中間,用于監(jiān)

視整個控制站電源系統(tǒng)的各種狀態(tài),當(dāng)系統(tǒng)供電電壓低于規(guī)定值時,它具

有切斷電源的功能,以免損壞模件。另外它還提供報警輸出觸點,用于接

入硬報警系統(tǒng)。在實際使用中,電源監(jiān)視模件因監(jiān)視機箱溫度的2個熱敏

電阻可靠性差和模件與機架之間接觸不良等原因而故障率較高。此外其低

電壓切斷電源的功能也會導(dǎo)致機組誤跳閘,如有臺機組滿負荷運行,BTG

盤出現(xiàn)“CCS控制模件故障”報警,運行人員發(fā)現(xiàn)部分CCS操作框顯示白

色,部分參數(shù)失去,且對應(yīng)過程控制站的所有模件顯示白色,6s后機組

MFT,首出原因為“引風(fēng)機跳閘”。約2分鐘后CRT畫面顯示恢復(fù)正常。

當(dāng)時檢查系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)任何異常(模件無任何故障痕跡,過程控制站的通訊

卡切換試驗正常)。機組重新啟動并網(wǎng)運行也未發(fā)現(xiàn)任何問題。事后與廠

家技術(shù)人員一起專題分析討論,并利用其它機組小修機會對控制系統(tǒng)模擬

試驗驗證后,認為事件原因是由于該過程控制站的系統(tǒng)供電電壓瞬間低于

規(guī)定值時,其電源監(jiān)視模件設(shè)置的低電壓保護功能作用切斷了電源,引起

控制站的系統(tǒng)電源和24VDC、5VDC或15VDC的瞬間失去,導(dǎo)致該控制站的

所有模件停止工作(現(xiàn)象與曾發(fā)生過的24VDC接地造成機組停機事件相

似),使送、引風(fēng)機調(diào)節(jié)機構(gòu)的控制信號為0,送風(fēng)機動葉關(guān)閉(氣動執(zhí)

行機構(gòu)),引風(fēng)機的電動執(zhí)行機構(gòu)開度保持不變(保位功能),導(dǎo)致爐膛

壓力低,機組MFT。

(2)電源系統(tǒng)連接處接觸不良:此類故障比較典型的有:1)電源系統(tǒng)底

板上5VDC電壓通常測量值在5.10~5.20VDC之間,但運行中測量各柜內(nèi)

進模件的電壓很多在5V以下,少數(shù)跌至4.76VDC左右,引起部分I/O卡

不能正常工作。經(jīng)查原因是電源底板至電源母線間連接電纜的多芯銅線與

線鼻子之間,表面上接觸比較緊,實際上因銅線表面氧化接觸電阻增加,

引起電纜溫度升高,壓降增加。在機組檢修中通過對所有5VDC電纜銅線

與線鼻子之間的焊錫處理,問題得到解決。2)MACS-IDCS運行中曾在兩

個月的運行中發(fā)生2M801工作狀態(tài)顯示故障而更換了13臺主控單元,但

其中的多數(shù)離線上電測試時卻能正常啟動到工作狀態(tài),經(jīng)查原因是原主控

5V電源,因線損和插頭耗損而導(dǎo)致電壓偏低;通過更換主控間的冗余電

纜為預(yù)制電纜;現(xiàn)場主控單元更換為2M801E-D0L提升主控工作電源單

元電壓至5.25V后基本恢復(fù)正常。3)有臺機組負荷135MW時,給水調(diào)門

和給水旁路門關(guān)小,汽包水位急速下降引發(fā)MFT。事后查明原因是給水調(diào)

門、給水旁路門的端子板件電源插件因接觸不良,指令回路的24V電源時

斷時續(xù),導(dǎo)致給水調(diào)門及給水旁路門在短時內(nèi)關(guān)下,汽包水位急速下降導(dǎo)

致MFT。4)有臺機組停爐前,運行將汽機控制從滑壓切至定壓后,發(fā)現(xiàn)

DCS上汽機調(diào)門仍全開,主汽壓力4260kpa,SIP上顯示汽機壓力下降為

1800kpa,汽機主保護未動作,手動拍機。故障原因系汽機系統(tǒng)與DCS、

汽機顯示屏通訊卡件B0X1電源接觸點虛焊、接觸不好,引起通訊故障,

使DCS與汽機顯示屏重要數(shù)據(jù)顯示不正常,運行因汽機重要參數(shù)失準(zhǔn)手動

拍機。經(jīng)對BOX1電源接觸點重新焊接后通訊恢復(fù)。5)循泵正常運行中曾

發(fā)出#2UPS失電報警,20分鐘后對應(yīng)的#3、#4循泵跳閘。由于運行人員

處理及時,未造成嚴重后果。熱工人員對就地進行檢查發(fā)現(xiàn)#2UPS輸入電

源插頭松動,導(dǎo)致#2UPS失電報警。進行專門試驗結(jié)果表明,循泵跳閘原

因是UPS輸入電源失去后又恢復(fù)的過程中,引起PLC輸入信號抖動誤發(fā)跳

閘信號。

(3)UPS功能失效:有臺機組呼叫系統(tǒng)的喇叭有雜音,通信班人員關(guān)掉

該系統(tǒng)的主機電源查原因并處理。重新開啟該主機電源時,呼叫系統(tǒng)雜音

消失,但集控室右側(cè)CRT畫面顯示全部失去,同時MFT信號發(fā)出。經(jīng)查原

因是由于呼叫系統(tǒng)主機電源接至該機組主UPS,通訊人員在帶載合開關(guān)

后,給該機組主UPS電源造成一定擾動,使其電壓瞬間低于195V,導(dǎo)致

DCS各子系統(tǒng)后備UPS啟動,但由于BCS系統(tǒng)、歷史數(shù)據(jù)庫等子系統(tǒng)的后

備UPS失去帶負荷能力(事故后試驗確定),造成這些系統(tǒng)失電,所有制

粉系統(tǒng)跳閘,機組由于“失燃料”而MFTo

(4)電源開關(guān)質(zhì)量引起:電源開關(guān)故障也曾引起機組多次MFT,如有臺

機組的發(fā)電機定冷水和給水系統(tǒng)離線,汽泵自行從“自動”跳到“手動”

狀態(tài);在MEH上重新投入鍋爐自動后,汽泵無法增加流量。1分鐘后鍋爐

因汽包水位低MFT動作。故障原因經(jīng)查是DCS給水過程控制站二只電源

開關(guān)均燒毀,造成該站失電,導(dǎo)致給水系統(tǒng)離線,無法正常向汽泵發(fā)控制

信號,最終鍋爐因汽包水位低MFT動作。

2.6SOE信號準(zhǔn)確性問題處理

一旦機組發(fā)生MFT或跳機時,運行人員首先憑著SOE信號發(fā)生的先后順序

來進行設(shè)備故障的判斷。因此SOE記錄信號的準(zhǔn)確性,對快速分析查找出

機組設(shè)備故障原因有著很重要的作用。這方面曾碰到過的問題有:

(DSOE信號失準(zhǔn):由于設(shè)計等原因,基建接受過來的機組,SOE信號往

往存在著一些問題(如SOE系統(tǒng)的信號分辨力達不到指標(biāo)要求卻因無測試

儀器測試而無法證實,信號源不是直接取自現(xiàn)場,描述與實際不符,有些

信號未組態(tài)等等),導(dǎo)致SOE信號不能精確反映設(shè)備的實際動作情況。有

臺機組MFT時,光字牌報警“全爐膛滅火",檢查DCS中每層的3/4火檢

無火條件瞬間成立,但SOE卻未捉捕到“全爐膛滅火”信號。另一臺機組

MFT故障,根據(jù)運行反映,首次故障信號顯示“全爐膛滅火”,同時有“DCS

電源故障”報警,但SOE中卻未記錄到DCS電源故障信號。這使得SOE

系統(tǒng)在事故分析中的作用下降,增加了查明事故原因的難度。為此我省各

電廠組織對SOE系統(tǒng)進行全面核對、整理和完善,盡量做到SOE信號都取

自現(xiàn)場,消除SOE系統(tǒng)存在的問題。同時我們專門開發(fā)了SOE信號分辨力

測試儀,經(jīng)浙江省計量測試院測試合格后,對全省所屬機組SOE系統(tǒng)分辨

力進行全部測試,掌握了我省DCS的SOE系統(tǒng)分辨力指標(biāo)不大于1ms的有

四家,接近1ms的有二家,41ns的有一家。

(2)S0E報告內(nèi)容凌亂:某電廠兩臺30萬機組的INFI-90分散控制系統(tǒng),

每次機組跳閘時生成的多份SOE報告內(nèi)容凌亂,啟動前總是生成不必要的

SOE報告。經(jīng)過1)調(diào)整SEM執(zhí)行塊參數(shù),把觸發(fā)事件后最大事件數(shù)及觸

發(fā)事件后時間周期均適當(dāng)增大。2)調(diào)整DSOEPoint清單,把每個通道

的SimpleTrigger由原來的BOTH改為0T01,RecordableEvento3)重

新下裝SEM組態(tài)后,問題得到了解決。

(3)SOE報表上出現(xiàn)多個點具有相同的時間標(biāo)志:對于INFI-90分散控

制系統(tǒng),可能的原因與處理方法是:1)某個SET或SED模件被拔出后在

插入或更換,導(dǎo)致該子模件上的所有點被重新掃描并且把所有狀態(tài)為1

的點(此時這些點均有相同的跳閘時間)上報給SEM。2)某個MFP主模

件的S0E緩沖區(qū)設(shè)置太小產(chǎn)生溢出,這種情況下,MFP將會執(zhí)行內(nèi)部處理

而復(fù)位SOE,導(dǎo)致其下屬的所有SET或SED子模件中,所有狀態(tài)為1的點

(這些點均有相同跳閘時間)上報給了SEM模件。處理方法是調(diào)整緩沖區(qū)

的大?。ㄆ渲涤蒄C241的S2決定,一般情況下調(diào)整為100)。3)SEM收

到某個MFP的事件的時間與事件發(fā)生的時間之差大于設(shè)定的最大等待時

間(由FC243的S5決定),則SEM將會發(fā)一個指令讓對應(yīng)的MFP執(zhí)行SOE

復(fù)位,MFP重新掃描其下屬的所有SOE點,且將所有狀態(tài)為1的點(這些

點均有相同的跳閘時間)上報給SEM,。在環(huán)路負荷比較重的情況下(比

如兩套機組通過中央環(huán)公用一套SEM模件),可適當(dāng)加大S5值,但最好

不要超過60秒。

2.7控制系統(tǒng)接線原因

控制系統(tǒng)接線松動、錯誤而引起機組故障的案例較多,有時此類故障原因

很難查明。此類故障雖與控制系統(tǒng)本身質(zhì)量無關(guān),但直接影響機組的安全

運行,如:

(1)接線松動引起:有臺機組負荷125MW,汽包水位自動調(diào)節(jié)正常,突

然給水泵轉(zhuǎn)速下降,執(zhí)行機構(gòu)開度從64%關(guān)至5%左右,同時由于給水泵模

擬量手站輸出與給水泵液偶執(zhí)行機構(gòu)偏差大(大于10%自動跳出)給水自

動調(diào)節(jié)跳至手動,最低轉(zhuǎn)速至1780rpln,汽包水位低低MFT動作。原因經(jīng)

查是因為給水泵液偶執(zhí)行機構(gòu)與DCS的輸出通道信號不匹配,在其之間加

裝的信號隔離器,因24VDC供電電源接線松動失電引起。緊固接線后系統(tǒng)

恢復(fù)正常。事故后對信號隔離器進行了冗余供電。

(2)接線錯誤引起:某#2機組出力300MW時,#2B汽泵跳閘(無跳閘原因

首出、無大屏音響報警),機組RB動作,#2E磨聯(lián)鎖跳閘,電泵自啟,機

組被迫降負荷。由于僅有ETS出口繼電器動作記錄,無#2B小機跳閘首出

和事故報警,且故障后的檢查試驗系統(tǒng)都正常,當(dāng)時原因未查明。后機組

檢修復(fù)役前再次發(fā)生誤動時,全面檢查小機現(xiàn)場緊急跳閘按鈕前接的是電

源地線,跳閘按鈕后至PLC,而PLC后的電纜接的是220V電源火線,拆

除跳閘按鈕后至PLC的電纜,誤動現(xiàn)象消除,由此查明故障原因是是跳閘

按鈕后至PLC的電纜發(fā)生接地,引起緊急跳閘系統(tǒng)誤動跳小機。

(3)接頭松動引起:一臺機組備用盤硬報警窗處多次出現(xiàn)“主機EHC油

泵2B跳閘”和“開式泵2A跳閘”等信號誤報警,通過CRT畫面檢查發(fā)現(xiàn)

PLC的A路部分I/O柜通訊時好時壞,進一步檢查發(fā)現(xiàn)機側(cè)PLC的3A、4、

5A和6的4個就地I/O柜二路通訊同時時好時壞,與此同時機組MFT動

作,首出原因為汽機跳閘。原因是通訊母線B路在PLC4柜內(nèi)接頭和PLC5、

PLC4柜本身的通訊分支接頭有輕微松動,通過一系列的緊固后通訊恢復(fù)

正常。

針對接線和接頭松動原因引起的故障,我省在基建安裝調(diào)試和機組檢修過

程中,通過將手松拉接線以以確認接線是否可靠的方法,列入質(zhì)量驗收內(nèi)

容,提高了接線質(zhì)量,減少了因接線質(zhì)量引起的機組誤動。同時有關(guān)電廠

制定了熱工控設(shè)備通訊電纜隨機組檢修緊固制度,完善控制邏輯,提高了

系統(tǒng)的可靠性。

2.8控制系統(tǒng)可靠性與其它專業(yè)的關(guān)系

需要指出的是MFT和ETS保護誤動作的次數(shù),與有關(guān)部門的配合、運行人

員對事故的處理能力密切相關(guān),類似的故障有的轉(zhuǎn)危為安,有的導(dǎo)致機組

停機。一些異常工況出現(xiàn)或輔機保護動作,若運行操作得當(dāng),本可以避免

MFT動作(如有臺機組因為給煤機煤量反饋信號瞬時至零,30秒后邏輯聯(lián)

鎖磨煤機熱風(fēng)隔離擋板關(guān)閉,引起一次風(fēng)流量急降和出口風(fēng)溫持續(xù)下跌,

熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板自動持續(xù)開至100%,冷風(fēng)調(diào)節(jié)擋板由于前饋回路的作用而

持續(xù)關(guān)小,使得一次風(fēng)流量持續(xù)下降。但由于熱風(fēng)隔離擋板有卡澀,關(guān)到

位信號未及時發(fā)出,使得一次風(fēng)流量小至造成磨煤機中的煤粉積蓄,第5

分鐘時運行減少了約10%的煤量,約6分鐘后熱風(fēng)隔離擋板突然關(guān)到位,

引起一次風(fēng)流量的再度急劇下降,之后按設(shè)計連鎖邏輯,冷風(fēng)隔離擋板至

全開,使得一次風(fēng)流量迅速增大,并將磨煤機C中的蓄煤噴向爐膛,造成

鍋爐燃燒產(chǎn)生局部小爆燃,引風(fēng)機自動失控于這種異常情況,在三個波的

擾動后(約1分鐘),爐膛壓力低低MFT。當(dāng)時MFT前7分鐘的異常工況

運行過程中,只要停運該臺磨煤機就可避免MFT故障的發(fā)生)。此外有關(guān)

部門與熱工良好的配合,可減少或加速一些誤動隱患的消除;因此要減少

機組停組次數(shù),除熱工需在提高設(shè)備可靠性和自身因素方面努力外,還需

要熱工和機務(wù)的協(xié)調(diào)配合和有效工作,達到對熱工自動化設(shè)備的全方位管

理。需要運行人員做好事故預(yù)想,完善相關(guān)事故操作指導(dǎo),提高監(jiān)盤和事

故處理能力。

3提高熱工自動化系統(tǒng)可靠性的建議

隨著熱工系統(tǒng)覆蓋機、電、爐運行的所有參數(shù),監(jiān)控功能和范圍的不斷擴

大以及機組運行特點的改變和DCS技術(shù)的廣泛應(yīng)用,熱控自動化設(shè)備已由

原先的配角地位轉(zhuǎn)變?yōu)闆Q定機組安全經(jīng)濟運行的主導(dǎo)因素,其任一環(huán)節(jié)出

現(xiàn)問題,都有導(dǎo)致熱控裝置部分功能失效或引發(fā)系統(tǒng)故障,機組跳閘、甚

至損壞主設(shè)備的可能。因此如何通過科學(xué)的基礎(chǔ)管理,確保所監(jiān)控的參數(shù)

準(zhǔn)確、系統(tǒng)運行可靠是熱工安全生產(chǎn)工作中的首要任務(wù)。在收集、總結(jié)、

吸收同仁們自動化設(shè)備運行檢修、管理經(jīng)驗和保護誤動誤動原因分析的基

礎(chǔ)上,結(jié)合熱工監(jiān)督工作實踐,對提高熱工保護系統(tǒng)可靠性提出以下建議,

供參考:

3.1完善熱工自動化系統(tǒng)

(1)解決操作員站電源冗余問題:過程控制單元柜的電源系統(tǒng)均冗余配

置,但所有操作員站的電源通常都接自本機組的大UPS,不提供冗余配置。

如果大UPS電壓波動,將可能引起所有操作員站死機而不得不緊急停運機

組,但由于死機后所有信號都失去監(jiān)視,停機也并非易事。為避免此類問

題發(fā)生,建議將每臺機組的部份操作員站與另一臺機組的大UPS交叉供

電,以保證當(dāng)本機大UPS電壓波動時,仍有2臺OIS在正常運行。

(2)對硬件的冗余配置情況進行全面核查,重要保護信號盡可能采取三

取二方式,消除同參數(shù)的多信號處理和互為備用設(shè)備的控制回路未分模

件、分電纜或分電源(對互為備用的設(shè)備)現(xiàn)象,減少一模件故障引起保

護系統(tǒng)誤動的隱患。

(3)做好軟報警信號的整理:一臺600MW機組有近萬個軟報警點,這些

軟報警點往往未分級處理,存在許多描述錯誤,報警值設(shè)置不符設(shè)計,導(dǎo)

致操作畫面上不斷出現(xiàn)大量誤報警,使運行人員疲倦于報警信號,從而無

法及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況,也無法通過軟報警去發(fā)現(xiàn)、分析問題。為此組

織對軟報警點的核對清理,整理并修改數(shù)據(jù)庫里軟報警量程和上、下限報

警值;通過數(shù)據(jù)庫和在裝軟件邏輯的比較,矯正和修改錯誤描述,刪除操

作員站里重復(fù)和沒有必要的軟報警點,對所有軟報警重新進行分組、分級,

采用不同的顏色并開通操作員站聲音報警,進行報警信號的綜合應(yīng)用研

究,使軟報警在運行人員監(jiān)盤中發(fā)揮作用。

(4)合理設(shè)置進入保護聯(lián)鎖系統(tǒng)的模擬量定值信號故障診斷功能的處理,

如信號變化速率診斷處理功能的利用,可減少因接線松動、干擾信號或設(shè)

備故障引起的信號突變導(dǎo)致系統(tǒng)故障的發(fā)生,未設(shè)置的應(yīng)增加設(shè)置。

(5)繼續(xù)做好熱工設(shè)備電源回路的可靠性檢查工作,對重要的保護裝置

及DCS、DEH系統(tǒng),定期做好電源切換試驗工作,減少或避免由于電源系

統(tǒng)問題引起機組跳機等情況發(fā)生。

(6)加強對測量設(shè)備現(xiàn)場安裝位置和測量管路敷設(shè)的檢查,消除不滿足

規(guī)程要求隱患,避免管路積水和附加的測量誤差,導(dǎo)致機組運行異常工況

的再次發(fā)生。

(7)加強對電纜防損、和敷設(shè)途徑的防火、防高溫情況檢查,不符要求

處要及時整改,尤其是燃機機組,要避免因煙道漏氣燒焦電纜,導(dǎo)致跳機

故障的發(fā)生。

(8)電纜絕緣下降、接線不規(guī)范(松動、毛刺等)、通訊電纜接頭松動、

信號線拆除后未及時恢復(fù)等,引起熱工系統(tǒng)異常情況的屢次發(fā)生,表明隨

著機組運行時間的延伸,電纜原先緊固的接頭和接線,可能會因氣候、氧

化等因素而引起松動,電纜絕緣可能會因老化而下降。為避免此類故障的

發(fā)生,各電廠應(yīng)將熱工重要系統(tǒng)電纜的絕緣測量、電纜接線和通訊電纜接

頭緊固、消除接線外露現(xiàn)象等,列入機組檢修的熱工常規(guī)檢修項目中,并

進行抽查驗收,對所有接線用手松拉,確認接線緊固,消除接線松動而引

發(fā)保護系統(tǒng)誤動的隱患。

(9)開展熱工保護、連鎖信號取樣點可靠性、保護邏輯條件及定值合理

性的全面梳理評估工作,經(jīng)過論證確認,進行必要的整改,(如給泵過量

程信號設(shè)計為開再循環(huán)門的,可能會引起系統(tǒng)異常,應(yīng)進行修改)。完善

機組的硬軟報警、報警分級處理及定值核對,確保其與經(jīng)審核頒發(fā)的熱工

報警、保護定值表相符。保警信號綜合利用

3.2加強熱控自動化系統(tǒng)的運行維護管理

(1)模件吹掃:有些DCS的模件對灰和靜電比較敏感,如果模件上的積

灰較多可能會造成該模件的部分通道不能正常工作甚至機組MFT,如我省

曾有臺機組,一個月內(nèi)相繼5次MFT,前四次MFT動作因GPS校時軟件有

問題,導(dǎo)致歷史庫、事故追憶、SOE記錄時間不一致,事故原因未能查明。

在GPS校時軟件問題得到處理后發(fā)生第五次MFT時,根據(jù)記錄查明MFT

動作原因系DCS主控單元一內(nèi)部模件未進行噴涂絕緣漆處理,表面積灰嚴

重使內(nèi)部模件板上元器件瞬間導(dǎo)通,導(dǎo)致控制單元誤發(fā)網(wǎng)絡(luò)信號引起。更

換該控制單元模件和更改組態(tài)軟件后,系統(tǒng)恢復(fù)正常運行。因此要做好電

子室的孔洞封堵,保持空氣的清潔度,停機檢修時及時進行模件的清掃。

但要注意,有些機組的DCS模件吹掃、清灰后,往往發(fā)生故障率升高現(xiàn)象

(有電廠曾發(fā)生過內(nèi)部電容爆炸事件),其原因可能與撥插模件及吹掃時

的防靜電措施、壓縮空氣的干燥度、吹掃后模件及插槽的清潔度等有關(guān),

因此進行模件工作時,要確保防靜電措施可靠,吹掃的壓縮空氣應(yīng)有過濾

措施(最好采用氮氣吹掃),吹掃后模件及插槽內(nèi)清潔。

(2)風(fēng)扇故障、不滿足要求的環(huán)境溫濕度和灰塵等小問題,有可能對設(shè)

備安全產(chǎn)生隱患,運行維護中加強重視。

(3)統(tǒng)計、分析發(fā)生的每一次保護系統(tǒng)誤動作和控制系統(tǒng)故障原因(包

括保護正確動作的次數(shù)統(tǒng)計),舉一反三,消除多發(fā)性和重復(fù)性故障。

(4)對重要設(shè)備元件,嚴格按規(guī)程要求進行周期性測試。完善設(shè)備故障、

運行維護和損壞更換登記等臺帳。

(5)完善熱工控制系統(tǒng)故障下的應(yīng)急處理措施(控制系統(tǒng)故障、死機、

重要控制系統(tǒng)冗余主控制器均發(fā)生故障)。

(6)根據(jù)系統(tǒng)和設(shè)備的實際運行要求,每二年修訂保護定值清冊一次,

并把核對、校準(zhǔn)保護系統(tǒng)的定值作為一項標(biāo)準(zhǔn)項目列入機組大小修項目

中。重要保護系統(tǒng)條件、定值的修改或取消,宜取得制造廠同意,并報上

級主管部門批準(zhǔn)、備案。

(7)通過與規(guī)定值、出廠測試數(shù)據(jù)值、歷次測試數(shù)據(jù)值、同類設(shè)備的測

試數(shù)據(jù)值比較,從中了解設(shè)備的變化趨勢,做出正確的綜合分析、判斷,

為設(shè)備的改造、調(diào)整、維護提供科學(xué)依據(jù)。

3.3規(guī)范熱工自動化系統(tǒng)試驗

(1)完善保護、聯(lián)鎖系統(tǒng)專用試驗操作卡(操作卡上對既有軟邏輯又有

硬邏輯的保護系統(tǒng)應(yīng)有明確標(biāo)志);檢修、改造或改動后的控制系統(tǒng),均

應(yīng)在機組起動前,嚴格按照修改審核后的試驗操作卡逐步進行試驗。

(2)各項試驗信號應(yīng)從源頭端加入,并盡量通過物理量的實際變化產(chǎn)生。

試驗過程中如發(fā)現(xiàn)缺陷,應(yīng)及時消除后重新試驗(特殊試驗項目除外)直

至合格。

(3)規(guī)范保護信號的強制過程(包括強制過程可能出現(xiàn)的事故事前措施,

信號、圖紙的核對,審批人員的確認把關(guān),強制過程的監(jiān)護及監(jiān)護人應(yīng)對

試驗的具體操作進行核實和記錄等),強調(diào)信號的強置或解除強置,必須

及時準(zhǔn)確地作好記錄和注銷工作。

(4)所有試驗應(yīng)有試驗方案(或試驗操作單)、試驗結(jié)束后應(yīng)規(guī)范的填

寫試驗報告(包括試驗時間、試驗內(nèi)容、試驗步驟、驗收結(jié)果及存在的問

題),連同試驗方案、試驗曲線等一起歸檔保存。

3.4繼續(xù)做好基建機組、改造機組、檢修機組的全過程熱工監(jiān)督工作

(1)對設(shè)備選型、采購、驗收、安裝、調(diào)試、竣工圖移交等各個環(huán)節(jié)嚴

把質(zhì)量關(guān),確??刂葡到y(tǒng)和設(shè)備指標(biāo)滿足要求。

(2)充分做好控制系統(tǒng)改造開工前的準(zhǔn)備工作(包括設(shè)計、出廠驗收、

圖紙消化等)。

(3)嚴格執(zhí)行圖紙管理制度,加強檢修、改造施工中的圖紙修改流程管

理,圖紙修改應(yīng)及時在計算機內(nèi)進行,以保證圖紙隨時符合實際;試驗圖

紙應(yīng)來自確認后的最新版本。

(4)計算機軟件組態(tài)、保護的定值和邏輯需進行修改或改進時,應(yīng)嚴格

執(zhí)行規(guī)定的修改程序;修改完畢應(yīng)及時完成對保護定值清冊和邏輯圖紙的

修改,組態(tài)文件進行拷貝,并與保護修改資料一起及時存檔。

(5)機組檢修時進行控制系統(tǒng)性能與功能的全面測試,確保檢修后的控

制系統(tǒng)可靠。

3.5加強培訓(xùn)交流

(1)定期進行人員的安全教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),不斷提高人員的安全意

識和專業(yè)水平,提高人員對突發(fā)事件的準(zhǔn)確判斷和迅速處理能力。減少檢

修維護和人為原因引起的熱工自動化系統(tǒng)故障。

(2)加強電廠間交流,針對熱工中存在的問題,組織專業(yè)討論會,共同

探討解決問題辦法。

(3)完善熱工保護定值及邏輯修改制度;認真組織學(xué)習(xí)、嚴格執(zhí)行熱工

保護連鎖投撤制度;實行熱工保護定值及邏輯修改、熱工保護投撤、熱工

保護連鎖信號強制與解除強制監(jiān)護制。

目錄

第一章綜合說明.....................................1

第一節(jié)編制依據(jù)............................................1

第二節(jié)編制內(nèi)容............................................1

第二章工程概況..........................................-2

第一節(jié)工程概況...........................................2

第二節(jié)建筑概況...........................................2

第三節(jié)結(jié)構(gòu)概況...........................................4

第三章施工組織措施.......................................7

第一節(jié)施工組織機構(gòu).......................................7

第二節(jié)施工項目組成及職責(zé).................................9

第三節(jié)工程項目管理的總體目標(biāo)............................11

第四章施工進度計劃及工期保證措施......................……12

第一節(jié)施工進度計劃編制依據(jù)..............................13

第二節(jié)進度計劃與工期....................................13

第三節(jié)保證工期的措施....................................13

第五章施工總平面布置................................……18

第一節(jié)施工現(xiàn)場平面布置原則..............................18

第二節(jié)各施工階段平面布置................................19

第三節(jié)現(xiàn)場機械布置.....................................20

第四節(jié)施工臨時用水.....................................21

第五節(jié)施工臨時用電.....................................22

第六章施工部署...........................................24

第一節(jié)施工前期準(zhǔn)備工作...............................……24

第二節(jié)施工總體安排.....................................29

第七章測量放線...........................................30

第一節(jié)人員組織及設(shè)備配置...............................31

第二節(jié)控制網(wǎng)的測設(shè).....................................31

第三節(jié)±0.00以下軸線控制施工測量.......................31

第四節(jié)±0.00以下標(biāo)高控制施工測量.......................31

第五節(jié)±0.00以上軸線控制施工測量.......................34

第六節(jié)±0.00以上標(biāo)高控制施工測量........................34

第七節(jié)施工過程測量控制...............................???34

第八章基礎(chǔ)、主體施工....................................35

第一節(jié)土方挖運.................................35

第二節(jié)模板工程..........................................52

第三節(jié)鋼

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