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文檔簡介

凈化車間變換崗位技術操作規程

一、崗位生產原理及工藝流程

(一)、目的和任務

本崗位的主要目的是將來自壓縮工段的半水煤氣中加入

適量的蒸汽,在一定的條件下,借助觸媒的催化作用,使其

中的co變換為C02和H2;同時根據生產的實際需要調節控制

變換出口的co在合理的范圍內。

(二)、生產原理

1、變換反應方程式如下:t,

催化劑

(位—

CO+H2CO2+H2+Q

從式中可以看出,此反應為可逆、放熱、反應前后氣體

體積不變的反應。此反應的速度比較緩慢,只有在催化劑存

在的情況下才具有較快的反應速度。

2、變換反應的化學平衡

2.1平衡常數

在一定條件下,當變換反應的正、逆反應速度相等時反

應達到了平衡狀態,各組份的濃度保持不變,其平衡常數為:

Kp—(PcO2,PH2)/(Pco,P1120)=(YC02*YH2)/(YcO,YH20)

式中Pco2,PH2,PCO,PH20為各組份平衡分壓。Yc02,YH2,Yeo,

Y儂為各組分平衡組成。

平衡常數表示反應達到平衡時,反應物和生成物之間的

數量關系。Kp值越大,(YC02?YH2)越大或(Yco?Y儂)越小,

說明原料氣中co轉變的越多,變換氣中殘余的co越少。

2.2變換率

變換率表示co的變換程度。定義為已變換的co與變換

前co含量的百分比,可用下式計算。

X=[(a-b)/a]X100%

式中a—反應前CO的含量

b—反應后CO的含量

也可以用反應前、后各組分體積數計算

X—[(Vco—V,co)/Vco(1+V,co)]X100%

Vco,V,co為反應前后CO的含量

3、影響平衡的因素

3.1溫度的影響

從反應方程式中可以看出,溫度降低平衡常數增大,反

應向右進行,因而平衡變換率增大,變換氣中殘余co含量

減少。(但提高溫度可以加快反應速度,因此在實際生產中

同一氣體組成和汽氣比的條件下,選擇最適宜溫度,使它既

有利于co平衡變換率的提高,又能使反應速度加快,以達

到最佳的反應效果。)

3.2蒸汽添加量的影響

增加蒸汽用量,也就是增加反應物,反應向右進行,因

而平衡變換率增大,變換氣中殘余co含量減少。(在同一溫

度下,蒸汽用量增大,平衡變換率隨之增大,但增加的趨勢

是先快后慢,因此蒸汽用量過大,變換率的增加并不顯著,

卻增大了蒸汽消耗量,還會引起低變觸媒的反硫化,所以實

際生產中要選取合適的汽氣比。

3.3壓力的影響

變換反應是等分子反應,反應前后氣體總體積不變,壓

力對平衡沒有影響,但提高壓力可增加變換的反應速度,提

高系統的熱利用率,減少動力消耗。

3.4副反應的影響

在變換反應中,不同的溫度、壓力和催化劑存在的條件

下,還會發生如下一些副反應:

2co=C+C02+Q

2C0+乩=CH.,+CO2+Q

CO+3H2=CH4+H02+Q

C02+4H2=CH”+2H02+Q

以上反應都是體積減小的放熱反應,因此溫度越低,壓

力越高,越有利于副反應的進行,這些副反應產物的生產,

不但消耗了合成氨原料的有效成分氫,而且會降低合成氨的

生產能力。特別是析出的碳附著在變換觸媒的表面,使催化

劑活性降低。實際生產中以上副反應一般不易發生。

在實際生產中,水碳比和變換爐溫并非越高越好,都有

其最適宜的控制范圍。一般從經濟的角度考慮,在保證變

換率的前提下,應盡可能節約蒸汽。變換反應為放熱反應,

為使反應溫度接近最適宜溫度曲線,而且變換出口的co含

量達到所要求的指標,觸媒采用分段裝填的方法,每段之間

都有換熱裝置,用來移去反應產生的熱量,在控制溫度上,

下段比上段要適當低些。

4、變換反應的機理

一氧化碳與水蒸氣的反應如果單純在氣相中進行,即使

溫度在1000C以上,水蒸氣用量很大,反應的速度仍然很

慢,這是因為在變換反應時,首先使水分子的氫一氧鍵斷裂,

然后CO與氧原子合成C02,兩個氫原子生成氫分子。水分子

的氫一氧鍵能很大,欲使H—o—H斷開必須有很大能量,因

而變換反應是比較困難的。當有催化劑存在時,反應按下面

步驟進行:

⑴反應物吸附

[K]+C0-[K]CO

[K]+H20f[K]H20

⑵表面反應

[K]C0+[K]H20f[K]H2+[K]C02

⑶生成物脫附

[K]H2f[K]+H2

[K]CO2-[K]+CO2

式中[K]表示催化劑

[K]CO、[K]CO2、[K]口0、[K]口表示中

間化合物。

即水分子首先被催化劑的活性表面吸附,并分解成氫和

吸附態的氧原子。氫進入到氣相中,氧在催化劑表面形成氧

原子吸附層。當co撞擊到氧原子吸附層時,既被氧化成C02,

隨后離開催化劑表面進入氣相,然后催化劑表面由吸附分

子,反應繼續下去。反應按這種方式進行時,所需的能量小,

所以變換反應在催化劑存在時速度就可以大大加快。

在反應過程中,催化劑可以改變反應進行的途徑,降低

反應所需的能量,縮短達到平衡的時間,加快反應的速度,

但它不能改變反應的化學平衡,反應前、后催化劑的數量和

化學性質不變。

5、工藝選擇

一氧化碳變換工藝有:中溫變換工藝、中溫串低溫變換

工藝和全低變工藝。我公司采用的全低變無飽和塔工藝較前

兩種工藝比較有以下優點:

(1)、活性溫度低,具有較寬活性溫區,一般為160?

500℃,與傳統中變或中串低比催化劑床層溫度下降了100?

200℃,變換反應遠離平衡,加大反應推動力,可以采用更

低的汽氣比,從而節約蒸汽耗量。變換氣中過剩蒸汽大幅度

減少,實際蒸汽消耗減少50%以上,同時降低了系統阻力,

減少了壓縮機功率消耗。

(2)、避免Fe-Cr系中變換催化劑在低汽氣比時,使中

變催化劑中的Fes。,被還原成金屬鐵,破壞中變催化劑的晶格

結構,使強度下降,活性衰退,壽命縮短。

(3)、對半水煤氣脫硫的工藝指標可以放寬。

(4)、耐硫低溫變換觸媒的空速為中變觸媒的二倍,觸

媒裝填量減少一半,變換爐能力提高一倍。

(5)、由于系統溫度下降,換熱量減少,改善了設備維

修條件同時減小占地面積,降低了消耗。

(6)、解決了中串低或中低低流程中鐵路系中變催化劑

在低汽氣比下的過度還原及硫中毒。

(三)、工藝流程

1、主要流程

(1)、氣體流程

從壓縮機來的溫度W35C,壓力2.4MPa,總硫80?150

mg/m3,CO含量37%左右的半水煤氣,依次經絲網除油過濾

器、凈化爐后,徹底清除油污雜質,進入前熱交換器管內,

與管間的變換氣換熱后,補加水蒸氣,再經后熱交換器管內,

被管間的變換爐一段出口氣體加熱到260C后,進入預變爐

上層、中層除去氧和其他對催化劑有毒的物質后,溫度達

287℃左右,到預變爐下層,噴水冷激到200C后出預變爐;

從變換爐頂部進入一段床層進行變換反應,一段床層達

350℃左右。從一段床層出來的變換氣進入后熱交換器管間

與管內的半水煤氣換熱降溫,然后進入增濕器上段,噴水

增濕繼續降溫至200C后,進入變換爐二段床層進行變換反

應,二段床層溫度達286℃左右;從變換爐二段床層出來的

變換氣進入增濕器下段,噴水降溫至195℃;然后進入變換

爐三段床層進行變換反應,三段床層溫度250℃左右,從三

段床層出來的變換氣進入前熱交換器上段管間與管內的半

水煤氣換熱降溫到180—230℃后,進入中溫水解爐,進行有

機硫的水解轉化,然后進入前熱交換器的下段管間再與管內

的半水煤氣換熱降溫到130℃,進入水加熱器與外工段來的

脫鹽水換熱降溫到70?80℃后,進入變換氣水冷卻器繼續降

溫到35℃以下,通過變換氣分離器分離水分之后,送往二次

脫硫工序。

(2)、升溫硫化流程

來自羅茨鼓風機出口的升溫氣體(DN350)經一電加熱

器、二電加熱器加熱后,與來自CS2儲槽的CS2混合(DN600)

進入預變增濕爐、變換爐,對抗毒劑、催化劑進行升溫硫化,

從變換爐出來經前熱交換器,進水加熱器、冷卻器、變換氣

分離器對氣體進行降溫分離后,回羅茨鼓風機進口循環使

用。

對變換爐各段單獨進行硫化時,可在變換爐一段出氣管

線,二、三段進出氣管線上加盲板,升溫氣體分別進變換爐

各段對催化劑進行升溫、硫化后,經各段出氣管線上放空管

放空。

(3)、蒸汽流程

來自蒸汽總管的蒸汽(DN150壓力2.5MPa溫度240C)

進入蒸汽汽水分離器,然后分兩路:分別進入1#變換和2#

變換,在每套變換系統中又分兩路:一路進絲網除油過濾器,

用于清洗濾網;另一路進入前熱交換器半水煤氣出口總管與

半水煤氣混合,用于變換反應。

(4)、冷脫鹽水流程

來自脫鹽水站的脫鹽水(壓力1.2MPa溫度30℃)進入

水加熱器管程與殼程變換氣換熱溫度升到70C左右回鍋爐

熱力除氧站。

(5)、熱脫鹽水流程

來自鍋爐除氧站的脫鹽水(溫度80℃),進脫鹽水貯槽后

由噴水泵加壓后(壓力2.6MPa)分別進入預變增濕爐三段(為

半水煤氣增濕調溫后,與半水煤氣混合進入變換爐一段),

增濕器一、二段,分別為來自變換爐一段、二段的變換氣增

濕降溫,再進入變換爐二段、三段進行變換反應。

(6)、冷凝液流程

由水加熱器、變換氣分離器排出的冷凝液進入冷凝液貯

槽,由自調閥調節控制液位,冷凝液外送到鍋爐煙氣脫硫和

型煤崗位做工藝用水的補充水。

(7)、循環水流程

來自壓縮空分系統的循環水(壓力0.4MPa溫度32C)

進入冷卻器殼程與管程的變換氣換熱后溫度升到38℃回到

回水總管,返回壓縮空分循環水冷卻塔。

2、副線

(1)、半水煤氣不經過絲網除油過濾器直接到絲網除油過

濾器出口。

(2)、凈化爐出口半水煤氣直接到后熱交換器半水煤氣出

口。

(3)、變換爐一段出口到后熱交換器變換氣出口。

(4)、前熱交換器一段變換氣出口到前熱交換器二段變換

氣進口。

(5)、預變增濕爐進口到變換爐一段進口管。

(6)、預變增濕爐進口到變換爐二段進口管。

(7)、預變增濕爐進口到變換爐三段進口管。

3、自調:

(1)、預變增濕爐三段噴水自調采用變換爐一段進口溫度

與噴水流量串接調節。

(2)、增濕器一段噴水自調采用變換爐二段進口溫度與噴

水流量串接調節。

(3)、增濕器二段噴水自調采用變換爐三段進口溫度與噴

水流量串接調節。

(4)、蒸汽調節閥采用配比、溫度雙調節。

(5)、冷凝液貯槽液位自調。

(6)、蒸汽總管壓力自調。

二、崗位生產操作及工藝指標

(一)、正常操作要點

變換的正常操作,關鍵在于熟悉流程,掌握設備結構以及

變換反

應的基本理論及特點,要經常注意前后崗位的變化,加強聯

系,勤檢查,細調節,穩定生產保證工藝指標。

(1)用添加蒸汽的辦法,控制汽氣比在0.3~0.4左右。

(2)用煤氣副線和調節預變增濕爐三段噴水量及蒸汽

加入量的辦法控制變換爐一段觸媒溫度。

(3)用調節增濕器一段噴水量和后熱交副線的辦法來

控制變換爐二段進口溫度,從而達到控制二段觸媒溫度的目

的。

(4)用調節增濕器二段噴水量的辦法來控制變換爐三

段進口溫度,從而達到控制三段觸媒層溫度的目的。

(5)變換爐各段溫度的調節。以各段“靈敏點”溫度

的變化來判斷,可及時發現觸媒層溫度的波動,從而達到控

制床層溫度。

(6)用調節水加熱器的脫鹽水量,冷卻器的冷卻水量

來控制變換氣出工段氣體溫度。

(7)生產負荷增減,應及時調節蒸汽用量、噴水量和

副線開啟度。

(8)要經常巡回檢查,注意各泵運轉情況,油位高低,

泵出口壓力和電機的變化,及時排放各導淋閥,排放過濾器

油水。

(9)短期停車,計劃檢修時,應保持系統處于正壓狀

O

對耐硫全低變正常操作,主要是控制好催化劑床層溫

度,防止催化劑反硫化,防止催化劑污染。生產中要注意

以下:

1、穩定操作,根據負荷大小及半水煤氣成分的變化,調

節適量的汽氣比、噴水量以及相關換熱器的主副、線開度,

控制觸媒層溫度在指標以內,確保變換氣中co含量在控制

指標內,并報知煤氣中總硫含量eiOOmg/Nn?

2、控制好催化劑床層溫度

⑴控制在活性溫度范圍。隨時注意觀察變換爐床層靈

敏點和熱點溫度的變化情況,以增減蒸汽,配合煤氣副線

閥調整爐溫,使爐溫波動在±10℃范圍內,尤其在加減量

時要特別注意,不能超溫,床層入口溫度比氣體露點溫度

高30℃o

⑵盡量控制在操作溫度的下限。在全低變和中-低-

低流程中,各段低變催化劑床層溫度應從上而下降低,最

后一段床層入口溫度應盡量控制在操作溫度的下限。

⑶根據催化劑使用情況,調整適當汽氣比和適當床層溫

度。

低變催化劑使用初期床層溫度應盡量控制在低限,以后逐

步提高,一般每年提溫不超過10℃。

⑷要充分發揮催化劑的低溫活性,在實際操作中關鍵

是穩定爐溫,控制好汽氣比,床層操作溫度波動范圍不要

超過±5℃/h。

3、生產中如遇突然減量,要及時減少或切斷蒸汽與噴淋

冷激水供給。臨時停車,先關噴淋冷激水,同時關蒸汽閥;

計劃停車前適當減少蒸汽,系統要保證正壓。

4、催化劑保護措施

⑴穩定操作,控制適當的汽氣比和硫化氫含量,防止

出現反硫化反應,根據低變催化劑的操作溫度,在保證所

需變化率的前提下,盡量控制低的汽氣比;氣體中硫化氫

含量應控制在滿足操作條件需要的最低限,并確保出系統

變換氣成分在指標范圍內。

⑵嚴格控制進入低變催化劑床層工藝氣體中的氧含

量。氧不能超過0.5%,特別是全低變流程,禁止對工況不

正常情況采用增大蒸汽的辦法進行處理,如因氧含量跑高

引起床層溫度上漲時,應開大半水煤氣副線或通過減量來

降低爐溫,直至切氣,嚴禁用加大蒸汽量的方法壓溫。由

于低變催化劑活性好,加大蒸汽量反而會使變換反應劇烈,

爐溫嚴重超溫,造成反硫化。

⑶保證工藝氣體干凈清潔。不能夾帶粉塵和其他雜質,

特別是全低變流程。嚴禁油類物質進入低變爐,要加強對

半水煤氣的凈化,防止水、油類進入變換爐內,絲網除油

過濾器、凈化爐、蒸汽水分離器每小時排放一次,并將油

水排凈。

⑷加減量應緩慢,幅度不宜太大,每次加減量應以

3000m7h為宜。防止爐溫波動過大,大幅減量或臨時停車時,

應立即相應的減少蒸汽、噴淋冷激水進入量,甚至切斷蒸汽

和噴淋冷激水,防止短期內汽氣比過高引起反硫化反應,導

致催化劑失活。

⑸嚴禁帶水入爐。水進入催化劑床層后,不但造成催

化劑水溶性組分流失,影響催化劑活性;而且水溶性組分

在催化劑顆粒間進行粘接形成“橋梁”,增大床層阻力。

(二)、工藝指標

1、壓力

1.1入工段半水煤氣壓力W2.2MPa

1.2入工段蒸汽壓力22.4MPa

1.3噴水壓力22.5MPa

1.4系統壓差WO.IMPa

2、溫度

2.1半水煤氣進系統溫度W40C

2.2預變增濕爐進口溫度250?260C

2.3變換爐

⑴一段進口190?210℃

一段熱點溫度340?370±10℃(根據生產實際情況,分

期控制)

⑵二段入口190?200℃

二段熱點溫度260?290±10℃(根據生產實際情況,分

期控制)

⑶三段入口190?200c

三段熱點溫度210-240±10℃(根據生產實際情況,分

期控制)

2.4中溫水解爐

進口180?230℃(根據生產實際情況,分期調整控制)

2.5出工段變換氣溫度W40C

3、氣體成份

3.1半水煤氣

02^0.5%C032?37%進口總硫2lOOmg/n?

3.2出工段變換氣

C03%?8%(依廠控制指標)

三、崗位常見事故的判斷與處理

1、觸媒層溫度下降的原因及處理

主要原因是:

⑴蒸汽加入量小⑵冷煤氣量大⑶煤氣中co含量低

⑷觸媒活性低⑸噴水量大⑹蒸汽帶水

處理方法如下:

⑴適當加大蒸汽量⑵減少冷煤氣⑶聯系調度查明原

⑷查明原因,進行針對性處理

⑸適當減小噴水量⑹及時排放

2、觸媒層溫度上漲的原因及處理

主要原因是:

⑴半水煤氣中CO、含量增高⑵冷煤氣量小⑶噴

水量小

處理方法如下:

⑴CO、。2稍高時,降低變換爐入口溫度(加大冷煤氣量),

同時減少入系統半水煤氣量,必要時切氣。

⑵增加冷煤氣量⑶加大噴水量

3、出系統CO含量超標的原因及處理

主要原因是:

⑴汽氣比?、普羝麎毫Φ廷菭t溫波動大

⑷催化劑層有短路⑸換熱器內漏⑹催化劑活性低

處理方法如下:

⑴適當加大蒸汽量⑵聯系調度,提高壓力⑶穩定操作

⑷停車處理⑸處理換熱器

⑹增加進口汽氣比,必要是適當提高煤氣硫含量以防反硫

化的發生

4、催化劑反硫化的原因及處理

主要原因是:

⑴入口氣溫度高,熱點溫度高

⑵進系統H2s含量低⑶入口汽氣比高

處理方法如下:

⑴降低入口溫度⑵提高入口氣硫含量⑶降低入口汽

氣比

5、系統阻力大的原因及處理

主要原因是:

⑴觸媒、保護劑或抗毒劑粉化或結皮⑵換熱器堵塞

⑶預變增濕爐或增濕器填料層阻力大

⑷負荷大或閥門開度不夠

⑸系統排污不及時,積水嚴重。

處理方法如下:

⑴更換新的觸媒或吹除。

⑵停車處理⑶提高脫鹽水質量或停車處理

⑷減小負荷或開大閥門。⑸及時排凈積水

6、系統著火或爆炸的原因及處理

主要原因是:

⑴設備、管道漏氣⑵系統氧含量高⑶系統超壓

處理方法如下:

⑴用蒸汽或氮氣滅火然后處理泄露點

⑵⑶緊急停車處理

7、泵不上水或上水量小或加不進水的原因及處理

主要原因是:

⑴噴頭堵⑵泵內有氣⑶進口液位低或抽空

⑷活塞間隙大⑸進口閥板掉

處理方法如下:

⑴反吹噴頭⑵排氣⑶提高脫鹽水貯槽液位

⑷倒泵檢修⑸停泵檢修

8、水泵電機溫度高或電流高的原因及處理

主要原因是:

⑴負荷大⑵潤滑不良⑶電機受潮或內有雜物

⑷電機軸與泵軸不同心⑸機械密封面或密封壞

處理方法如下:

⑴降低負荷⑵倒泵檢查⑶聯系電工檢查

⑷倒泵校正⑸倒泵更換

四、崗位正常開停車和原始開車

(一)、正常開停車

1、正常開車

⑴全面檢查系統所屬設備、管線、閥門,應符合開車要

求,聯系相關人員檢查儀表、電器設備靈敏好用。

⑵聯系調度送中壓蒸汽暖管,排放冷凝積水。如果爐溫

低于200℃,系統不得進蒸汽,用電加熱器進行升溫,待爐

溫達160c可導氣。

⑶無論何種情況床層溫度不得低于露點溫度

(0.75MPa-120℃,1.35MPa-140℃),否則煤氣中的蒸

汽將冷凝成水導致催化劑中的鉀流失而影響活性。

⑷根據系統氣量大小、壓力高低情況,調整蒸汽加入量,

控制好汽氣比。開車初期,負荷較小,系統壓力低,汽氣比

難以控制,易造成催化劑反硫化,此時適當減少蒸汽加入量,

以控制較低汽氣比。給系統加蒸汽前,必須將蒸汽管內的冷

凝水排凈,方可加入。

⑸開車初期系統熱量較少,各部位溫度較低,使用冷煤

氣副線調溫易使變換爐入口溫度低而帶水,應以蒸汽量調

節。調節蒸汽加入量,使爐溫在正常范圍內,出系統co含

量達標后,聯系調度,緩慢打開系統出口閥,關放空閥,向

后工序送氣轉入正常生產??傊?,系統以常壓變換方式進行

初開車,一般系統壓力控制在0.4MPa為宜。

2、停車

⑴短期停車

①接到調度或班長的停車通知后,準備停車,如有條件

適當提高床層溫度。

②壓縮發出停車信號后,關蒸汽閥和噴淋冷激水,系統

用煤氣吹除30?40分鐘后,關系統進出口閥、導淋、取樣

閥,保溫保壓。

③短期停車后,應隨時觀察,注意系統壓力、床層溫度,

一定保證床層溫度高于露點溫度30℃以上,當床層溫度降至

露點溫度以前,系統壓力必須降至常壓,然后以煤氣、變換

氣或惰性氣體保壓,嚴禁系統形成負壓。

⑵長期停車

①全系統停車前,將變換爐以0.2MPa/min的速率降至

常壓,并以干煤氣或惰性氣體氣將催化劑床層溫度降至小于

40℃,降溫速率為30℃/h,關閉變換爐進出口閥門及所有測

壓、分析取樣點,并加盲板,并以煤氣、變換氣或惰性氣體

保持爐內微正壓(2300Pa),嚴禁形成負壓。

②必須檢查催化劑床層時,需鈍化降溫或惰性氣體(02

含量W0.1%)置換后,方能檢查。僅能打開人孔,避免產

生氣體對流使空氣進入催化劑產生煙囪效應。

⑶緊急停車

①如因本崗位斷水、斷電、著火、爐溫暴漲、設備出現

嚴重缺陷,不能維持正常生產,應發出緊急停車信號,待壓

縮機發回切氣信號后即可做停車處理。

②若接到外崗位緊急停車信號,也須得到壓縮機發出切

氣信號后可做停車處理。

③及時切斷蒸汽、噴淋冷激水,以防止短期內汽氣比劇

增,引起反硫化,導致催化劑失活,迅速關閉系統進出口閥,

以及相關閥門,然后聯系調度根據停車時間長短再做進一步

處理

(二)、原始開車

系統吹掃、置換、填料裝填、升溫硫化、單體試車等具

體方案另附。

原始開車是指設備安裝完畢或大修完畢后的開車,其開車

步驟如下。

⑴對照圖紙,全面核對所有設備是否安裝就緒;所有管

線、閥門是否連接配齊;所有儀表管線、測溫點、壓力表是

否配置齊全;所有電氣開關及照明安裝是否正確、開關是否

靈活。

⑵當全面檢查無疑后,按照規定的程序和方法用空氣將

設備及管線內的灰塵雜物吹除干凈,吹除時要排放各處導

淋、放空,有死角的地方松開法蘭,然后再擰緊。

⑶吹除工作完畢后,用空氣對系統進行試壓,試壓壓力

為工作壓力的1.2倍,無泄漏,合格。

⑷試壓合格后,進行變換爐催化劑、凈化爐除油劑及預

變爐保護劑、抗毒劑的裝填工作。裝填過程中,一定要按照

生產技術指標要求進行,軸向虛實程度均勻,上部平整,防

止雜物帶入。

⑸裝填完畢,封閉全系統,再用空氣吹凈觸媒粉。

⑹用惰性氣或氮氣置換,由壓縮機送置換氣,打開系統

進氣總閥,打開各處導淋、放空閥,按置換氣流向順序取樣

分析氧含量W0.5%合格,關各處放空、導淋閥,關進氣總

閥,系統保持正壓。置換要徹底,不留死角,保證安全。

⑺催化劑升溫硫化。

全低變催化劑,寬溫耐硫,其主要活性組分為鉆和鋁,使用

前呈氧化態,需經升溫硫化為硫化態后才具有活性。根據不

同型號催化劑的性質,

溫馨提示

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