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文檔簡介

系統概述及設備簡介熱網系統概述某新建電廠分一、二期建設,一期建設2×50MW背壓機組,二期建設2×350MW抽凝機組,配套建設熱網首站。本熱網首站分兩期建設,一期配置2臺熱網循環泵和2臺熱網加熱器,熱網循環泵電動機為變頻控制方式,并且預留出二期2臺熱網循環泵和2臺熱網加熱器的安裝位置。4臺熱網循環泵及4臺熱網加熱器的系統采用母管制布置方式,即熱網循環泵入口連接熱網循環水回水母管,熱網循環泵出口連接熱網加熱器供水母管,熱網加熱器出口連接熱網循環水供水母管。4臺熱網加熱器布置在首站6m層,4臺熱網循環泵布置在首站0m層。本采暖供熱聯網工程管網供水溫度設計為120℃,其汽化壓力為10mH2O,并留有3~5mH2O的富裕壓力。若將熱電廠處的相對標高定為0m,計算出熱水管網最不利環路的最高點相對標高為55m。因此,為保證在循環水泵停止工作時管網最高點的水不會汽化,并有5mH2O的富裕壓頭,靜壓線應大于10+55+5=70m,取靜壓線為70m。另外,為保證整個管網運行回水壓力不小于30mH2O,并且考慮外網流量等波動情況,因此,外網起供壓力設置為1.18MPa。熱網循環泵設備簡介一、二期熱網循環泵采用的水泵型式均為:臥式水平中開雙吸單級離心泵,型號:SM400-720,額定流量:3545t/h,最大流量:3900t/h,額定揚程:130mH2O,額定軸功率:1396.7kW。但是,一期熱網循環泵電動機為變頻控制方式,電動機型號:YSPKK560-4,額定功率:1600kW,額定電壓:6000V,額定電流:182.6A,恒轉矩頻率范圍:20~50Hz。二期熱網循環泵電動機為工頻控制方式,電動機型號:YSBPKK500-4,額定功率:1600kW,額定電壓:6000V,額定電流:173.9A。振動分析診斷振動問題初步分析2022年3月20日,在每月定期狀態監測的過程中,對C熱網循環泵進行振動監測。測量的通頻值見表1。表1C熱網循環泵通頻值通過表1可以看出,電動機驅動端垂直、水平方向兩處測點通頻值均超過警告值2.8mm/s,泵驅動端、非驅動端水平方向兩處測點通頻值均超過警告值4.5mm/s,電動機非驅動端水平方向通頻值超過危急值4.5mm/s,泵驅動端垂直、軸向和泵非驅動端垂直方向等多處測點通頻值均超過危急值7.1mm/s。結合頻譜圖分析,水泵驅動端和自由端的1X葉輪通過頻率和2X葉輪通過頻率均存在較大峰值,最大值為5.935mm/s,如圖1所示。結合波形解調圖進一步分析,發現水泵驅動端和自由端的水平沖擊值在20~40g的峰值比較密集,如圖2所示。并且,泵體發出砂石通過泵的聲音,此時熱網循環泵的運行狀況已經非常不好,懷疑泵存在嚴重汽蝕現象。圖1頻譜圖

圖2波形解調圖查看當時C熱網循環泵入口壓力為0.65MPa,入口壓力滿足所需汽蝕余量5.8m的要求,因此可以排除入口壓力不足導致的汽蝕。由于A、B熱網循環泵都是變頻泵,當時運行頻率均為36.5Hz,C熱網循環泵為工頻泵,所以懷疑是3臺泵之間流量匹配存在問題,導致C熱網循環泵超流量運行引起的汽蝕現象。但是,此時C熱網循環泵出口未設置流量變送器,無法判斷具體流量,并且當時處于供熱季,D熱網循環泵故障,暫無備用泵,因而無法停運判斷。所以計劃在4月5日采暖季結束之后進行試驗,在此期間密切監視熱網循環泵的振動及軸承溫度等參數。水泵性能工況分析在2022年4月5日8時18分機組停機后,熱網加熱器汽側停運,保留水側運行。當時A、B熱網循環泵頻率都是36Hz,C熱網循環泵電流175A,循環水流量10628t/h,泵入口母管壓力0.65MPa,A、B、C熱網循環泵出口壓力均為1.15MPa。于8時55分,將B熱網循環泵停運,A熱網循環泵運行頻率為35.3Hz,C熱網循環泵電流為176A。循環水流量穩定后為8748t/h,泵入口母管壓力0.65MPa,A、C熱網循環泵出口壓力均為1.05MPa。根據B熱網循環泵停運后的流量變化,從理論上可以推斷出,B熱網循環泵頻率為36Hz時,在并聯運行過程中,輸出流量為1880t/h。以此類推,A熱網循環泵頻率為36Hz時,在并聯運行過程中,輸出流量也約為1880t/h。C熱網循環泵電流為175A時,在并聯運行過程中,輸出流量約為6868t/h。但是,考慮到在3臺泵并聯運行過程中,泵出口流量之間的互相干擾,各泵出口流量會達到一個相對平衡狀態,所以C熱網循環泵實際輸出流量肯定要低于理論值6868t/h,而A、B熱網循環泵實際輸出流量肯定要高于理論值1880t/h。9時20分,將C熱網循環泵停運,A熱網循環泵運行頻率保持35.3Hz不變,循環水流量穩定后為4192t/h,泵入口母管壓力0.65MPa,A熱網循環泵出口壓力為0.95MPa。根據停運C熱網循環泵后的流量變化,可以證明上述推斷的正確性。因為,在A、C熱網循環泵并聯運行的過程中,雖然總流量為8748t/h,但是,工頻泵C熱網循環泵輸出流量肯定會高于頻率為35.3Hz時的A熱網循環泵輸出流量,不過在A熱網循環泵單獨運行時,不存在相互干擾的情況,所以A熱網循環泵出口流量會比并聯過程中有所提高。9時21分,將A熱網循環泵停運,泵入口母管壓力穩定后為0.7MPa。泵出口母管壓力穩定后為0.7MPa。此時0.7MPa即為供熱內外網高度差產生的靜壓。9時32分單獨起動C熱網循環泵,電動機電流為175A,循環水流量穩定后為6563t/h,泵入口母管壓力0.65MPa,出口壓力1.2MPa,此時C熱網循環泵實際運行揚程為55m,而額定揚程為130m。可以看出,實際運行揚程55m遠低于額定揚程130m。根據圖3水泵的性能曲線可知,隨著流量的增加,揚程成反比不斷下降,軸功率成正比不斷增加,汽蝕余量成正比不斷增加。在水泵出口壓力穩定在1.2MPa時,即水泵揚程為55m時,流量穩定在6563t/h,約是額定流量的2倍。可以判斷出,在C熱網循環泵運行過程中,泵的實際揚程仍有75m的余量,進而造成泵運行的過程中,水泵平衡點向大流量移動,造成流量不斷增大,最后超過額定流量值,而軸功率也隨之不斷增加。但是,在流量為6563t/h的工況下,水泵性能曲線未得到體現,如果繼續運行,在水泵實際流量過高的超過額定流量情況下,極有可能會導致電動機過載甚至燒毀。為設備安全起見,暫停試驗,先行計算出此工況下的軸功率。圖3水泵性能曲線軸功率分析軸功率是指在一定流量和揚程下,原動機單位時間內給予泵軸的功。軸功率是多用在泵上的一個專業術語,即軸將動力(電動機功率)傳給做功部件(葉輪)的功率。功率值小于電動機額定功率。泵的軸功率計算公式是:N=Q×H×r/(367×η)。其中N是軸功率,單位是kW;Q是流量,單位是m3/h;H是實際揚程,單位是m;r是介質密度,單位是t/m3;367是常數,是一個固定值;η是水泵的效率(0.6~0.85),一般大流量時取0.85。根據公式計算出C熱網循環泵流量在6563t/h時,軸功率為:N=Q×H×r/(367×η)=6563×55×1/(367×0.85)=1157kW,小于水泵額定軸功率1396.7kW,更遠小于配套電動機功率1600kW,所以未造成電動機過載保護動作。節流分析及振動診斷由于C熱網循環泵為工頻控制方式,無法通過控制轉速進行流量的調節。因此,選擇通過控制出口門開度,調節流量,進而尋找到最佳的工況平衡點。C熱網循環泵作為一種離心泵,采用關門起動方式,設置的起動邏輯為啟泵連鎖開出口門,所以,在出口門開度達到20%開度時,將出口電動門切換至就地,中停出口門,此時觀察循環水量為3050t/h,低于額定流量,因此繼續開出口門至26%,此時循環水量為4000t/h,在準備進行振動數據采集時,發現循環水流量存在波動現象,并且持續增加到4600t/h。考慮外網循環水量比較大,所以需要時間穩定。在穩定后,進行第一次振動監測。具體通頻值見表2。表2C熱網循環泵通頻值根據表2可發現,各測點的通頻值均降到警告值以下的水平,可以斷定分析的方向對了,過高的運行流量雖然沒有造成電動機過載,但是對水泵葉輪通過頻率造成了嚴重的影響。進一步結合頻譜圖、波形解調圖分析來看,水泵驅動端和自由端的1X葉輪通過頻率和2X葉輪通過頻率雖然仍存在峰值,但是幅值已大幅減小,最大值僅為1.799mm/s,并且水泵驅動端和自由端的水平沖擊值峰值均降低到30g以下,泵體也只有輕微的細沙流動聲音,泵汽蝕現象明顯減小。因此,在流量減小后,水泵葉輪的通過頻率峰值隨之降低,進而水泵的振動值也大幅下降。隨后,繼續關小出口門的開度至16%,此時循環水量穩定在3900t/h,進行第二次振動監測。此時具體通頻值見表3。表3關小出口門的開度C熱網循環泵通頻值

根據表3與表2對比可發現,各測點的通頻值均再次下降。結合頻譜圖、波形解調圖進一步分析來看,水泵驅動端和自由端的1X葉輪通過頻率和2X葉輪通過頻率峰值均得到了再一次減小,最大值僅為1.084mm/s,如圖4、圖5所示。水泵驅動端和自由端的水平沖擊值峰值基本控制在12g以下,只有較少的峰值波動,并且泵體異音消失,汽蝕現象已消除,水泵運行狀態已經達到優良水平。圖4頻譜圖

圖5波形解調圖改進措施建議根據上文的分析診斷,可以看出,針對C熱網循環泵葉片通過頻率高、振動值大的問題,解決的關鍵在于將泵出口流量和揚程控制在合適的工況點。在綜合考慮改進成本、可操作性、可靠性及難易程度后,對二期兩臺熱網循環泵提出以下幾種改進措施。1.

節流控制。分別在C、D熱網循環泵出口管道上,增加流量計,根據流量計和出口壓力表的參數,合理調整泵出口門的開度,以控制泵出口流量和揚程,將水泵控制在最佳性能工況點運行。2.增加變頻器。將C、D熱網循環泵電動機增加變頻器,將工頻控制方式改為變頻控制方式,可以通過改變頻率調整轉速,進而控制揚程和流量,使熱網循環泵在合適的工況點運行。3.將電動機改為小汽輪機。利用輔汽汽源,將熱網循環泵電動機驅動方式改為小汽輪機驅動方式。可以通過改變小汽輪機的進汽量,調整熱網循環泵的運行轉速,進而控制揚程和流量,使熱網循環泵在合適的工況點運行。4.車削葉輪。結合泵的性能曲線,通過采取車葉輪的方法,降低泵的揚程,減小余量,改變泵的額定流量,降低泵的振動。結論本文對熱網循環泵振動問題進行了分析

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