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文檔簡介
年迎峰度夏技術(shù)監(jiān)督檢查化學(xué)專業(yè)總結(jié)總體情況從2016年江蘇發(fā)電企業(yè)迎峰度夏技術(shù)監(jiān)督集中檢查情況看,我省并網(wǎng)電廠化學(xué)監(jiān)督工作總體情況良好,水汽品質(zhì)監(jiān)督、燃煤采制化、油務(wù)監(jiān)督、化學(xué)儀表監(jiān)督等各個(gè)方面都取得了比較好的成績,化學(xué)監(jiān)督工作正常開展,化學(xué)監(jiān)督人員相關(guān)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),以往技術(shù)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題基本得到整改。沒有發(fā)生因化學(xué)監(jiān)督不力所造成的非停事故。與去年同時(shí)期相比,今年迎峰度夏技術(shù)監(jiān)督檢查在發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水處理、輔助系統(tǒng)、氫氣質(zhì)量等方面均未發(fā)現(xiàn)明顯的問題,說明去年在這些方面存在的問題都已經(jīng)得到認(rèn)證整改。在肯定成績的同時(shí),我們也應(yīng)該看到迎峰度夏技術(shù)監(jiān)督檢查中所暴露出的問題,發(fā)揚(yáng)成績,克服缺點(diǎn),爭取下半年化學(xué)監(jiān)督工作再上新的臺(tái)階?;瘜W(xué)監(jiān)督工作亮點(diǎn)國信集團(tuán)迎峰度夏化學(xué)監(jiān)督工作一直做得比較好。江蘇新海發(fā)電有限公司1000MW超超臨界機(jī)組2012年投產(chǎn),2014年4月份開始實(shí)施給水加氧處理,至今已超過一年半時(shí)間。機(jī)組大修化學(xué)監(jiān)督檢查情況表明,給水加氧處理效果很好。實(shí)施給水加氧處理以來,省煤器和水冷壁管結(jié)垢速率僅20g/(m2?yr),爐水泵壓差非但沒有上升,反而有所下降。凝結(jié)水精除鹽混床周期制水量由加氧處理前的8萬噸上升到30萬噸。過熱器和再熱器管內(nèi)壁氧化皮完整致密,未發(fā)生脫落現(xiàn)象;國信淮陰電廠在線化學(xué)儀表維護(hù)和校驗(yàn)工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)步,在線化學(xué)儀表由過去的癱瘓狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在基本正常投運(yùn)。此外,有21名化學(xué)運(yùn)行人員取得了水處理人員資格證書;國信揚(yáng)州發(fā)電有限公司1號(hào)機(jī)組精處理程控改造完成,實(shí)現(xiàn)了備品備件的更新,有利于設(shè)備維護(hù)和檢修。調(diào)試工作均由化學(xué)專業(yè)人員獨(dú)立完成,時(shí)間短,任務(wù)重,效果好。國華集團(tuán)比較重視迎峰度夏化學(xué)監(jiān)督工作。國華太倉發(fā)電有限公司重點(diǎn)開展了凝結(jié)水精處理樹脂擦洗以及混床投運(yùn)時(shí)的樹脂開式?jīng)_洗;國華徐州發(fā)電廠采用顆粒度儀在線監(jiān)控凝結(jié)水中細(xì)微顆粒數(shù)(≥2μm),對(duì)在線監(jiān)控機(jī)組水汽中鐵離子含量具有一定參考意義;國華陳家港發(fā)電有限公司兩臺(tái)660MW超超臨界機(jī)組2010年8月份和12月份相繼投產(chǎn),2012年底開始實(shí)施給水加氧處理,至今已有三年多時(shí)間。機(jī)組大修化學(xué)監(jiān)督檢查情況表明,給水加氧處理效果很好。實(shí)施給水加氧處理以來,省煤器和水冷壁管結(jié)垢速率僅38.82g/(m2?yr)。凝結(jié)水精除鹽混床周期制水量高達(dá)30萬噸。過熱器和再熱器管內(nèi)壁氧化皮完整致密,未發(fā)生脫落現(xiàn)象。 華潤集團(tuán)迎峰度夏化學(xué)監(jiān)督工作抓得緊、重實(shí)效。華潤銅山發(fā)電有限公司兩臺(tái)1000MW機(jī)組加氧效果比較好。300MW機(jī)組停備用保護(hù)工作做得比較好;華潤常熟發(fā)電有限公司組織實(shí)施試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),并獲得了“化學(xué)監(jiān)督先進(jìn)電廠”、“標(biāo)桿化驗(yàn)室”等榮譽(yù)稱號(hào)。建設(shè)投運(yùn)煤制檢測信息化系統(tǒng),保證檢測的可靠性。此外,采用顆粒計(jì)數(shù)儀對(duì)水汽系統(tǒng)水汽品質(zhì)進(jìn)行查定,特別是對(duì)凝結(jié)水前置過濾器進(jìn)出水進(jìn)行檢測分析,可有效的判斷前置過濾器運(yùn)行情況,前置過濾器濾芯運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,提高水汽品質(zhì);華潤鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司正在對(duì)制水系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加了超濾和反滲透設(shè)備;增添了一批化驗(yàn)室水煤油分析儀表,如量熱儀、鈉分析儀、顆粒度分析儀,提高了檢測能力;利用#5、#6機(jī)小修期間,更換了氫氣干燥裝置,使氫氣濕度指標(biāo)有了較大改善。華電集團(tuán)迎峰度夏化學(xué)監(jiān)督工作做得很扎實(shí)。望亭電廠做好電力用油的化學(xué)監(jiān)督工作,完成汽輪機(jī)油、絕緣油、抗燃油及密封油等定期化驗(yàn)工作,并實(shí)行油質(zhì)異常處理通知單制度。全年化學(xué)共發(fā)出潤滑油油質(zhì)異常處理通知單24張,絕緣油7張,督促檢修專業(yè)根據(jù)審批的處理意見進(jìn)行處理;儀征燃機(jī)電廠針對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,組織相關(guān)專業(yè)人員召開專題分析會(huì),找出原因,制定措施,并發(fā)出技術(shù)監(jiān)督整改通知單。今年以來,化學(xué)監(jiān)督已經(jīng)發(fā)出三份整改通知單,問題都得到了閉環(huán)處理。田灣核電站在去年1和2號(hào)機(jī)組精處理旁路試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,今年又進(jìn)一步加大了旁路流量,且提升了給水加氨量(給水電導(dǎo)率從7.5μS/cm提升到8.5μS/cm)。這樣做有利于降低樹脂的雜質(zhì)和分解產(chǎn)物進(jìn)入蒸汽發(fā)生器,有利于降低精處理的再生頻度(由原來的十天再生一次改變?yōu)槿煸偕淮危?,?jié)約了資源。蒸汽發(fā)生器的水質(zhì)不但沒有負(fù)面影響,反而有所改善。國電泰州發(fā)電有限公司2號(hào)機(jī)組今年5月份B修期間,高、中壓缸揭缸檢查表明葉片表面清潔,無沉積物,說明2號(hào)機(jī)組給水加氧處理的實(shí)際效果是好的,水汽品質(zhì)優(yōu)良。江蘇闞山發(fā)電有限公司每季度開展一次化學(xué)技術(shù)監(jiān)督評(píng)估,做到了化學(xué)監(jiān)督工作持續(xù)提升;及時(shí)宣貫并應(yīng)用新頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保技術(shù)監(jiān)督到位;機(jī)組加氧未造成氧化皮大量脫落,保證了機(jī)組的安全運(yùn)行。張家港沙洲電廠增加了入廠煤質(zhì)量基采樣,根據(jù)煤種可以在時(shí)間基和質(zhì)量基之間切換,更加適應(yīng)進(jìn)口煤采樣需求。存在的問題與建議基礎(chǔ)管理方面檢查發(fā)現(xiàn)少數(shù)電廠目前監(jiān)督臺(tái)賬比較凌亂,不成體系。監(jiān)督臺(tái)賬是監(jiān)督工作規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的體現(xiàn),希望對(duì)照國家標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)規(guī)定,對(duì)化學(xué)監(jiān)督臺(tái)賬進(jìn)行全面的梳理和規(guī)劃,建立立體的三位監(jiān)督臺(tái)賬:面上包含全方位、線上貫穿全過程、點(diǎn)上包含全信息。某核電站在CDMS中“工況偏離記錄”中沒有“原因”和“措施”欄,建議進(jìn)一步加以完善。并且建議將“文件管理”中的原因分析報(bào)告予以鏈接或作為附件;檢查發(fā)現(xiàn)“規(guī)程文件”中個(gè)別化學(xué)檢測項(xiàng)目的檢測標(biāo)準(zhǔn)未予嚴(yán)格定義,例如,水汽中鐵離子含量的檢測,雖然有“儀器操作卡”,但“規(guī)程文件”中相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)沒有進(jìn)行嚴(yán)格的定義。某電廠(600MW超超臨界機(jī)組)原始分析記錄涂改現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,且有的原始分析記錄沒有化驗(yàn)員簽名;熱力系統(tǒng)和設(shè)備所用化學(xué)藥品的質(zhì)量驗(yàn)收,有的并不知曉其用途。今后需要知曉藥品的用途,采用適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和化驗(yàn)方法,有的放矢。檢查發(fā)現(xiàn),某熱電廠(300MW亞臨界機(jī)組)化學(xué)運(yùn)行原始記錄涂改問題時(shí)有發(fā)生,建議進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)運(yùn)行原始記錄的規(guī)范管理。某電廠(600MW超臨界機(jī)組)原始記錄存在記錄不規(guī)范現(xiàn)象,比如,鍋爐酸洗原始記錄表上沒有記錄人員簽名欄,因此沒有記錄人簽名;且存在任意涂改現(xiàn)象。希望規(guī)范原始記錄,做到有簽名,不涂改。某600MW超臨界機(jī)組電廠在大宗藥品檢驗(yàn)方面存在缺項(xiàng)問題。比如,離子膜堿驗(yàn)收每年四次,但其中兩次沒有檢測氯酸鈉含量。而氯酸鈉含量是涉及離子交換樹脂安全性能的指標(biāo),建議正常開展。檢查發(fā)現(xiàn)某電廠(600MW超超臨界機(jī)組)化驗(yàn)室原始數(shù)據(jù)存在涂改現(xiàn)象。例如,“入廠煤原始記錄”中存在涂改現(xiàn)象。希望進(jìn)一步加強(qiáng)原始記錄的規(guī)范管理;分析天平上張貼的檢定標(biāo)簽上有效期為2016年1月9日,早已過期。據(jù)了解4月份已經(jīng)委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定,但有效期與檢定日期之間存在三個(gè)月的空擋。希望今后提前謀劃計(jì)量檢定工作。某電廠(1000MW超超臨界機(jī)組)目前監(jiān)督臺(tái)賬缺乏規(guī)劃、不夠規(guī)范。監(jiān)督臺(tái)賬是監(jiān)督工作規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的體現(xiàn),希望對(duì)照國家標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)規(guī)定,對(duì)化學(xué)監(jiān)督臺(tái)賬進(jìn)行全面的梳理和規(guī)劃,建立立體的三位監(jiān)督臺(tái)賬:面上包含全方位、線上貫穿全過程、點(diǎn)上包含全信息;原始記錄存在沒有簽名欄、打印名字以及涂改等問題。有些分析報(bào)告沒有注明引用標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)值。希望規(guī)范分析報(bào)告和原始記錄;大宗藥品驗(yàn)收存在缺項(xiàng),比如,鹽酸和液堿只化驗(yàn)濃度。希望對(duì)照國家標(biāo)準(zhǔn)的要求,增補(bǔ)驗(yàn)收指標(biāo)。某9E燃機(jī)熱電廠化學(xué)監(jiān)督的標(biāo)準(zhǔn)很多,目前廠里執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)有的已經(jīng)失效了,比如,電廠目前油務(wù)監(jiān)督中采用的GB/T7596-2000《電廠運(yùn)行中汽輪機(jī)油質(zhì)量》標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被GB/T7596-2008《電廠運(yùn)行中汽輪機(jī)油質(zhì)量》替代。建議對(duì)化學(xué)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面梳理,采用最新有效標(biāo)準(zhǔn);化學(xué)在線儀表維護(hù)臺(tái)賬不規(guī)范,沒有包含維護(hù)和校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、步驟、結(jié)果以及執(zhí)行人等信息,只有維護(hù)和校驗(yàn)日期信息。建議細(xì)化和規(guī)范化學(xué)在線儀表維護(hù)和校驗(yàn)臺(tái)賬。某電廠(1000MW超超臨界機(jī)組)大宗藥品質(zhì)量驗(yàn)收方面,液堿的質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目不全,只檢測了堿濃度,遺漏了氯根、氯酸鈉等項(xiàng)目。希望對(duì)照工業(yè)液堿質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)指標(biāo),增加質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目。某電廠300MW亞臨界機(jī)組機(jī)組水汽質(zhì)量指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)有些不符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。比如,該廠2011年制定的運(yùn)行規(guī)程規(guī)定給水鐵、銅離子含量分別為≤15μg/L和≤5μg/L,但根據(jù)GB/T12145-2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定該廠鍋爐主蒸汽壓力等級(jí)的機(jī)組給水鐵、銅離子含量分別為≤10μg/L和≤3μg/L,建議對(duì)化學(xué)監(jiān)督相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面梳理,凡是不符合最新標(biāo)準(zhǔn)要求的地方都應(yīng)該予以修改和更新;該廠化驗(yàn)室采用的分析標(biāo)準(zhǔn)大多數(shù)都是早已失效的標(biāo)準(zhǔn),有些是1991年的標(biāo)準(zhǔn),大多數(shù)都是2002年之前出版的標(biāo)準(zhǔn)。比如,工業(yè)鹽酸含量測定目前采用DL/T422.2-1991標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)是25年前出版的,早已失效。其替代標(biāo)準(zhǔn)為DL/T422-2015《火電廠用工業(yè)合成鹽酸的試驗(yàn)方法》。在線化學(xué)儀表方面檢查發(fā)現(xiàn),某電廠2號(hào)600MW超超臨界機(jī)組在線給水pH表顯示值偏高(大約偏高0.15pH單位)。此外,給水在線ORP表顯示值為-105mV,顯然不符合實(shí)際情況(實(shí)際應(yīng)為正值)。建議進(jìn)一步加強(qiáng)在線化學(xué)儀表的維護(hù)校驗(yàn)工作,提高在線化學(xué)儀表的準(zhǔn)確率。某電廠目前兩臺(tái)600MW超超臨界機(jī)組再熱器樣水均不太正常,對(duì)在線儀表測定的準(zhǔn)確率有一定影響。希望利用機(jī)組大修機(jī)組對(duì)再熱器取樣管線進(jìn)行全面排查,消除缺陷。某電廠在線化學(xué)儀表維護(hù)工作存在不及時(shí)、不到位的情況,比如,檢查時(shí)1號(hào)600MW超臨界機(jī)組主蒸汽氫電導(dǎo)率為0.14μS/cm,但省煤器給水和再熱蒸汽氫電導(dǎo)率則分別只有0.07和0.09μS/cm。很顯然,主蒸汽氫電導(dǎo)率明顯偏高。其原因是小陽交換柱中樹脂已經(jīng)失效,但沒有及時(shí)再生。希望加強(qiáng)在線儀表的維護(hù)和校驗(yàn)工作,提高在線儀表的投入率和準(zhǔn)確率。檢查發(fā)現(xiàn),某熱電廠300MW亞臨界機(jī)組水汽集中取樣分析架上的補(bǔ)給水比電導(dǎo)率儀尚未投用。希望加強(qiáng)在線化學(xué)儀表的維護(hù)和校驗(yàn)力量,努力提高在線儀表的投入率和準(zhǔn)確率。此外,建議將補(bǔ)給水比電導(dǎo)率儀改成給水電導(dǎo)率儀,這樣可以起到比對(duì)在線pH表的作用。某電廠1號(hào)1000MW超超臨界機(jī)組除氧器出口和給水溶解氧含量存在倒置問題(前者溶氧含量為5ppb左右,后者卻為10ppb左右),且給水pH值偏低(約為8.9)。希望研究解決溶解氧倒置問題,可考慮采用密封性更好的減壓閥。在目前的情況下,建議適當(dāng)提高給水pH值。某600MW超臨界機(jī)組電廠3號(hào)機(jī)組除氧器出口溶解氧含量大于省煤器入口,也存在溶解氧倒置問題。希望汽機(jī)、化學(xué)儀表和化學(xué)專業(yè)協(xié)同查清并解決此問題。某600MW超超臨界機(jī)組電廠在線化學(xué)儀表給水pH表顯示偏大。希望加強(qiáng)在線化學(xué)儀表的維護(hù)和校驗(yàn)工作,提高儀表的準(zhǔn)確率。檢查發(fā)現(xiàn)某燃機(jī)電廠2套機(jī)組高壓給水在線pH表顯示值偏低(誤差在0.1pH單位左右)。建議進(jìn)一步加強(qiáng)在線化學(xué)儀表的維護(hù)和校驗(yàn)工作,進(jìn)一步提高在線化學(xué)儀表的準(zhǔn)確率;目前2套機(jī)組低壓飽和及過熱蒸汽在線氫電導(dǎo)率表顯示值均在0.8μS/cm左右,顯著偏高。據(jù)分析,其主要原因是水樣中氨含量太高,氫電導(dǎo)率小陽交換柱中樹脂很快失效(小陽交換柱剛投運(yùn)時(shí)低壓飽和及過熱蒸汽在線氫電導(dǎo)率表顯示值均在0.2μS/cm左右)。建議購置一臺(tái)在線脫氣氫電導(dǎo)率測定儀,開展脫氣氫電導(dǎo)率的測定試驗(yàn),盡量消除氨的影響。檢查發(fā)現(xiàn)某電廠4號(hào)300MW亞臨界機(jī)組給水在線pH表顯示值偏低(誤差超過0.2pH單位)。建議進(jìn)一步加強(qiáng)在線化學(xué)儀表的維護(hù)和校驗(yàn)工作,努力提高在線化學(xué)儀表的準(zhǔn)確率。某電廠2號(hào)1000MW超超臨界機(jī)組投產(chǎn)以來,尚沒有對(duì)水汽集中采樣架上在線化學(xué)儀表進(jìn)行過校驗(yàn),希望委托有能力的單位定期進(jìn)行校驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室分析檢測方面某電廠1000MW機(jī)組鐵離子查定目前的做法是不進(jìn)行加熱消解,偏離行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(沒有對(duì)水樣進(jìn)行加熱濃縮)。當(dāng)水汽樣品中鐵離子含量確實(shí)很小時(shí),消解與否影響不大。試驗(yàn)表明,當(dāng)水汽樣品中鐵離子含量較大時(shí),影響可能很大(誤差可能達(dá)到300%以上)。建議今后在水汽樣品鐵離子含量疑似較大時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行DL/T955-2005《火力發(fā)電廠水、汽試驗(yàn)方法銅、鐵的測定石墨爐原子吸收法》中關(guān)于水樣消解的規(guī)定;某電廠600MW超超臨界機(jī)組水汽品質(zhì)查定鐵離子分析采用石墨爐原子吸收儀,也沒有嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)分析標(biāo)準(zhǔn),即沒有對(duì)水汽樣品進(jìn)行消解。希望按規(guī)定進(jìn)行消解與否的對(duì)比試驗(yàn)。少數(shù)電廠采用石墨爐原子吸收儀開展600MW超臨界機(jī)組水汽樣品鐵離子含量的查定工作沒有嚴(yán)格按照DL/T955-2005關(guān)于消解的有關(guān)規(guī)定,而是采用TOC消解儀進(jìn)行消解。建議對(duì)傳統(tǒng)的消解方法與目前采用的TOC消解方法進(jìn)行比對(duì),確認(rèn)兩者之間是否存在顯著性差異。某電廠600MW超超臨界機(jī)組未按照GB/T12145-2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》中的規(guī)定的水汽樣品各項(xiàng)指標(biāo)有些項(xiàng)目尚未正常開展,比如,GB/T12145-2008《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》規(guī)定:“直流爐加氧處理給水的pH值、氫電導(dǎo)率、溶解氧含量和TOC應(yīng)符合表4的規(guī)定”,即應(yīng)該檢測pH(25℃)、氫電導(dǎo)率(25℃)、溶解氧(μg/L)和TOC(μg/L)。但TOC項(xiàng)目一直沒有開展檢測,希望今后定期進(jìn)行(比如每個(gè)季度取樣檢測一次)。某熱電廠(300MW亞臨界機(jī)組)有兩臺(tái)煤質(zhì)分析天平過期未檢定。建議今后提前謀劃天平等儀器的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢定工作。某電廠1000MW超超臨界機(jī)組凝結(jié)水和蒸汽樣水TOC查定結(jié)果有些數(shù)據(jù)比較大(甚至超過200ppb)。由于目前原水系深井水,有機(jī)物含量應(yīng)該比較低,也比較穩(wěn)定,估計(jì)TOC含量異常的數(shù)據(jù)可能與取樣瓶質(zhì)量或取樣或送樣過程的污染有關(guān)系。希望今后注意對(duì)取樣瓶質(zhì)量和取樣過程嚴(yán)格把關(guān)。某電廠(1000MW超超臨界機(jī)組)水汽品質(zhì)查定沒有嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),有的樣水采樣位置不當(dāng),比如,按規(guī)定應(yīng)定期分析給水TOC,指的是省煤器入口給水,但實(shí)際上分析的是除氧器入口給水,不符合要求。建議今后查定TOC增加省煤器入口給水和主蒸汽兩個(gè)取樣點(diǎn)。某電廠三臺(tái)超臨界600MW機(jī)組的凝結(jié)水精除鹽樹脂已使用十年以上,可能存在樹脂老化問題,建議委托有能力的單位進(jìn)行樹脂溶出物試驗(yàn)。此外,也應(yīng)開展水汽TOC查定試驗(yàn);目前再生離子交換樹脂的酸、堿液質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目缺項(xiàng),外委試驗(yàn)項(xiàng)目仍然欠缺關(guān)鍵項(xiàng)目。建議今后在鹽酸驗(yàn)收項(xiàng)目中增加游離氯、在液堿驗(yàn)收項(xiàng)目中增加氯酸鈉等項(xiàng)目;油務(wù)監(jiān)督中未配置顆粒度檢測設(shè)備,一直進(jìn)行外委檢測,油質(zhì)顆粒度是油務(wù)監(jiān)督的重要指標(biāo),且在樣品取樣、送樣等過程中均會(huì)發(fā)生樣品污染等情況,且送樣檢測不能及時(shí)反映油質(zhì)實(shí)際情況,建議配置油質(zhì)顆粒度檢測設(shè)備。某電廠(600MW超超臨界機(jī)組)目前水汽樣品TOC含量檢測都是依靠對(duì)外送檢。對(duì)外送檢時(shí)間路途遠(yuǎn)、時(shí)間長,對(duì)TOC含量的準(zhǔn)確檢測是有一定影響的。建議購買一臺(tái)TOC檢測儀,在本廠試驗(yàn)室開展檢測。給水處理工況方面某電廠3號(hào)1000MW超超臨界機(jī)組除氧器出口與省煤器入口溶解氧含量之間存在較嚴(yán)重倒置問題。檢查時(shí),省煤器入口溶解氧含量超過20ppb,但除氧器出口溶解氧含量只有10ppb左右,這明顯不符合加氧的邏輯關(guān)系。建議認(rèn)真查找原因,盡快解決問題;4號(hào)1000MW超超臨界機(jī)組除氧器入口和除氧器出口溶解氧基本為零,但省煤器入口給水溶解氧含量卻維持在10~20ppb。這表明4號(hào)機(jī)組加氧處理極不正常,給機(jī)組安全運(yùn)行帶來隱患,長此以往將可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果。希望認(rèn)真查找原因,盡快解決問題;3、4號(hào)機(jī)組加氧裝置上的流量計(jì)量程與實(shí)際加氧量不匹配,給運(yùn)行人員精準(zhǔn)調(diào)控加氧量帶來困難,也給機(jī)組長期安全運(yùn)行留下隱患。希望將流量計(jì)更換成量程適當(dāng)?shù)牧髁坑?jì)。某電廠1號(hào)1000MW超超臨界機(jī)組給水加氧處理從2015年10月份開始采用西安熱工研究院提供的自動(dòng)加氧裝置。從今年三月份安裝顆粒度計(jì)數(shù)儀后,發(fā)現(xiàn)機(jī)組高負(fù)荷時(shí)水汽鐵離子含量會(huì)顯著超標(biāo)(給水鐵高達(dá)10~20ppb)。5月8日將機(jī)組解除自動(dòng)加氧裝置,恢復(fù)原先采用的“本質(zhì)安全的鍋爐給水加氧處理方法”,三天后水汽鐵離子含量開始下降,大約兩周后水汽鐵離子含量逐漸恢復(fù)正常。希望今后要加強(qiáng)本質(zhì)安全給水加氧處理方法的理論自信、技術(shù)自信、成果自信。某電廠4號(hào)300MW亞臨界機(jī)組給水pH實(shí)際值偏高(>9.6),建議適當(dāng)降低給水加氨量,應(yīng)將給水比電導(dǎo)控制在5.4~10.8μS/cm(檢查時(shí)給水比電導(dǎo)為13.9μS/cm)。某電廠1號(hào)600MW超超臨界機(jī)組5月26日開始實(shí)施給水加氧處理。省內(nèi)外、國內(nèi)外的大量事實(shí)證明,給水加氧處理監(jiān)控不當(dāng),將會(huì)給機(jī)組長期安全運(yùn)行埋下隱患。建議吸取類似機(jī)組給水加氧處理的事故教訓(xùn),對(duì)給水加氧處理各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行全過程嚴(yán)格監(jiān)控,優(yōu)化加氧處理工藝,確保機(jī)組長期安全穩(wěn)定可靠運(yùn)行。某電廠3號(hào)600MW超臨界機(jī)組給水pH值目前控制偏低,為9.1左右。建議適當(dāng)提高。某電廠1000MW超超臨界機(jī)組目前購置自動(dòng)加氧裝置的技改計(jì)劃尚未取消,且計(jì)劃實(shí)施兩點(diǎn)自動(dòng)加氧。從國華徐州電廠的情況看,兩點(diǎn)自動(dòng)加氧實(shí)施后,給水鐵離子含量超標(biāo)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;闞山電廠的經(jīng)驗(yàn)再次證明,兩點(diǎn)自動(dòng)加氧實(shí)施后,導(dǎo)致汽輪機(jī)高壓缸嚴(yán)重結(jié)垢。該兩廠目前均已恢復(fù)凝結(jié)水一點(diǎn)加氧。建議借鑒兄弟電廠的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),慎重考慮兩點(diǎn)自動(dòng)加氧的技改計(jì)劃。對(duì)本質(zhì)安全的給水加氧處理技術(shù),要有理論自信、技術(shù)自信、實(shí)踐自信;6號(hào)機(jī)組完成改造后今年4月份正式投運(yùn),但給水加氧處理一直未能正常,一個(gè)月(5月中旬)后0號(hào)即進(jìn)行了清理,迄今為止已經(jīng)進(jìn)行過兩次清理。目前給水加氧處理控制規(guī)范已經(jīng)調(diào)整到位,建議繼續(xù)堅(jiān)持合理的控制規(guī)范。兩害相權(quán)取其輕,只有堅(jiān)持合理的給水加氧控制規(guī)范,才能避免每月0號(hào)高加每月堵塞需要清理的被動(dòng)局面。但一方面要堅(jiān)持合理的給水加氧處理控制規(guī)范,另一方面也要在負(fù)荷波動(dòng)期間審時(shí)度勢(shì),而不能教條主義。某電廠#1600MW超臨界機(jī)組除氧器出水電泵一路取樣門未關(guān)閉,且開度較大;兩臺(tái)汽泵取樣門雖然處于開啟狀態(tài),但開度較小。此種狀態(tài)造成除氧器出水取樣沒有代表性。建議今后在機(jī)組起動(dòng)和正常運(yùn)行期間及時(shí)啟閉與電泵和汽泵相對(duì)應(yīng)的除氧器出水取樣門,并將此操作納入運(yùn)行規(guī)程中;凝結(jié)水精除鹽混床投運(yùn)初期存在除氧器進(jìn)水、出水及省煤器入口給水溶解氧含量短時(shí)異常升高(除氧器進(jìn)水10分鐘左右柱塞狀峰值高達(dá)400ppb以上),除氧器進(jìn)、出水溶解氧含量小峰值滯后半小時(shí)左右出現(xiàn),大約1小時(shí)左右才會(huì)逐漸下降至本底值。前置過濾器投運(yùn)初期除氧器入口水也有類似影響,但除氧器出水及省煤器入口給水影響不顯著。給水溶解氧含量出現(xiàn)瞬時(shí)峰值,對(duì)于機(jī)組水汽系統(tǒng)的金屬腐蝕和氧化皮剝落具有一定影響。建議今后在凝結(jié)水精除鹽裝置投運(yùn)時(shí)恢復(fù)投入再循環(huán)步驟,減小溶解氧峰值。檢查發(fā)現(xiàn),某電廠300MW亞臨界機(jī)組檢查時(shí)2號(hào)機(jī)組處于運(yùn)行狀態(tài),但在線電導(dǎo)率儀表顯示給水電導(dǎo)率高達(dá)15μS/cm,對(duì)應(yīng)的pH值高達(dá)9.7。建議適當(dāng)降低給水pH值,給水電導(dǎo)率應(yīng)控制在6.7μS/cm左右。油務(wù)監(jiān)督方面某9F燃機(jī)電廠1號(hào)機(jī)組潤滑油破乳化度存在超標(biāo)問題,且過濾效果不理想。建議開展旋轉(zhuǎn)氧彈項(xiàng)目檢測,確定油質(zhì)老化程度。某電廠六臺(tái)機(jī)組共有八套EH抗燃油系統(tǒng),其中七個(gè)系統(tǒng)泡沫特性超標(biāo)。主要原因是這些抗燃油使用時(shí)間都已達(dá)到使用年限(最短的使用時(shí)間也已有七年),建議補(bǔ)充新油,適當(dāng)?shù)臅r(shí)候更換新油。凝結(jié)水及其精處理系統(tǒng)某電廠2號(hào)600MW超超臨界機(jī)組凝結(jié)水前置過濾壓差偏大,且有繼續(xù)升高趨勢(shì)。鑒于更換濾元費(fèi)用較高(1號(hào)機(jī)組凝結(jié)水前置過濾器濾元已經(jīng)進(jìn)行過更換),建議參考兄弟電廠的成功經(jīng)驗(yàn),對(duì)前置過濾器進(jìn)行專門的清洗。某電廠#1600MW超超臨界機(jī)組凝結(jié)水溶解氧超標(biāo)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。原因主要是補(bǔ)水所造成,希望采取措施加強(qiáng)凝汽器補(bǔ)水噴霧脫氣效果。循環(huán)水系統(tǒng)某熱電廠300MW亞臨界機(jī)組循環(huán)水目前沒有采取殺菌滅藻措施,存在菌藻滋生問題(冷卻塔中有較多青苔)。夏季高溫季節(jié)已經(jīng)來臨,微生物問題將更為突出,建議采取適當(dāng)?shù)臍⒕鷾缭宕胧?。?E燃機(jī)熱電廠機(jī)組投產(chǎn)至今,還沒有做過循環(huán)冷卻水濃縮試驗(yàn)。所控制的濃縮倍率指標(biāo)仍然是采用設(shè)計(jì)指標(biāo)。事實(shí)上,設(shè)計(jì)院當(dāng)初并沒有做過循環(huán)水濃縮穩(wěn)定試驗(yàn)。建議委托水質(zhì)穩(wěn)定劑供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)循環(huán)水濃縮穩(wěn)定試驗(yàn)。某電廠1000MW超超臨界機(jī)組渣水系統(tǒng)存在結(jié)垢現(xiàn)象。建議借鑒兄弟電廠的成功經(jīng)驗(yàn),采取電子阻垢法,解決渣水系統(tǒng)結(jié)垢問題,并且將來還可以推廣到循環(huán)冷卻水系統(tǒng)阻垢處理。某電廠2號(hào)300MW亞臨界機(jī)組冷卻塔存在較嚴(yán)重的菌藻滋生問題,夏季高溫即將來臨,建議重視循環(huán)水殺菌滅藻問題。此外,在現(xiàn)場看到堆放的殺菌滅藻劑都沒有品牌、沒有商標(biāo),建議嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道,確保殺菌滅藻劑質(zhì)量。燃機(jī)余熱鍋爐存在的問題某9E燃機(jī)熱電廠原先發(fā)生低壓蒸發(fā)器FAC腐蝕的管段雖然已經(jīng)更換了材質(zhì),但目前FAC問題仍然存在。建議在給水中適量投加固體堿,以改善低壓蒸發(fā)器中pH值均勻性。鑒于此問題具有普遍性,建議作為科技項(xiàng)目組織攻關(guān)。預(yù)處理及除鹽系統(tǒng)某電廠(1000MW機(jī)組)三期原水預(yù)處理沒有采取殺菌滅藻措施,不但預(yù)處理系統(tǒng)及除鹽系統(tǒng)的容易滋生菌藻,而且也會(huì)增大補(bǔ)給水TOC,影響機(jī)組水汽品質(zhì)。夏季高溫降至,建議盡快投用殺菌滅藻系統(tǒng)。某電廠(600MW超超臨界機(jī)組)目前非氧化性殺菌劑加在超濾入口。雖然使用非氧化性殺菌劑可以有效殺滅細(xì)菌,起到了改善水汽品質(zhì)的作用,但超濾本身可以過濾掉99%的細(xì)菌,在超濾入口加入非氧化性殺菌劑消耗了不必要的劑量,且非氧化性殺菌劑加入量會(huì)增大有機(jī)物含量。建議將非氧化性殺菌劑加藥點(diǎn)改成超濾出口(加藥點(diǎn)應(yīng)設(shè)在超濾出口母管至超濾水箱之間),這樣一來可以提高殺菌效果,二來可以降低運(yùn)行費(fèi)用,三時(shí)可以減輕(二級(jí))反滲透過濾器負(fù)擔(dān)。某9E燃機(jī)熱電廠目前考慮在反滲透入口投加非氧化型殺菌劑。建議將非氧化型殺菌劑加藥點(diǎn)設(shè)計(jì)在超濾出口至超濾水箱入口管段上,這樣可以增加反應(yīng)時(shí)間,提高殺菌滅藻效果;目前EDI出水二氧化硅含量較大,主要原因是EDI中樹脂存在失效現(xiàn)象。建議委托有能力的單位對(duì)EDI進(jìn)行化學(xué)清洗,以恢復(fù)其去除二氧化硅等雜質(zhì)的能力。機(jī)組大修化學(xué)監(jiān)督檢查方面某電廠5號(hào)1000MW機(jī)組檢修期間更換部分再熱器管,安裝前沒有采取任何清洗措施,導(dǎo)致機(jī)組投運(yùn)后蒸汽品質(zhì)受到污染。建議今后更換新管子時(shí)采取適當(dāng)?shù)那逑创胧?,或者采取蒸汽吹掃措施,?jiān)持蒸汽品質(zhì)(包括氫電導(dǎo)率)不合格不沖轉(zhuǎn);5號(hào)機(jī)組本次U501A檢修期間發(fā)現(xiàn)70米標(biāo)高處水冷壁管內(nèi)壁存在較嚴(yán)重的點(diǎn)腐蝕坑,據(jù)我們判斷6號(hào)機(jī)組也應(yīng)該存在類似情況。此種情況與機(jī)組投運(yùn)初期(大約兩個(gè)月左右時(shí)間)水汽品質(zhì)不良有關(guān)。建議今后更加嚴(yán)格監(jiān)控水汽品質(zhì),盡量減緩點(diǎn)腐蝕進(jìn)一步發(fā)展。某電廠#2600MW超超臨界機(jī)組汽輪機(jī)高壓缸1至6級(jí)存在較嚴(yán)重結(jié)垢,結(jié)垢最大厚度達(dá)1mm。這與機(jī)組水汽系統(tǒng)水汽品質(zhì)有一定關(guān)系,希望加強(qiáng)機(jī)組啟動(dòng)和運(yùn)行期間水汽品質(zhì)監(jiān)控,特別是給水加氧處理方式與參數(shù)優(yōu)化。從某電廠4號(hào)300MW機(jī)組亞臨界機(jī)組大修化學(xué)檢查報(bào)告看,汽包內(nèi)部有較嚴(yán)重的銹蝕現(xiàn)象。其主要原因是上次鍋爐酸洗沒有控制好汽包液位。希望今后加強(qiáng)鍋爐酸洗過程中的監(jiān)控,嚴(yán)格執(zhí)行國家和行業(yè)酸洗相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),確保鍋爐化學(xué)清洗質(zhì)量優(yōu)良;從4號(hào)鍋爐末過割管檢查情況看,末過老管內(nèi)壁氧化皮已經(jīng)發(fā)生了較嚴(yán)重的剝落。建議對(duì)末過下彎頭進(jìn)行全面射線檢查,如發(fā)現(xiàn)氧化皮較多堆積,應(yīng)割管進(jìn)行徹底清理。機(jī)組啟動(dòng)時(shí)較低壓力時(shí)應(yīng)進(jìn)行向空排氣吹掃,在機(jī)組啟動(dòng)過程中要嚴(yán)密監(jiān)視末過壁溫。機(jī)組啟動(dòng)期間水汽品質(zhì)化學(xué)監(jiān)督存在的問題某電廠5號(hào)1000MW機(jī)組U501A起動(dòng)期間發(fā)現(xiàn)鍋爐熱態(tài)沖洗水中硫酸根含量較高(1.18mg/L)。建議今后機(jī)組起動(dòng)期間加強(qiáng)冷態(tài)和熱態(tài)沖洗,加強(qiáng)氫電導(dǎo)率等指標(biāo)的監(jiān)測,堅(jiān)持爐水不合格不點(diǎn)火。此外,建議利用機(jī)組檢修機(jī)組對(duì)凝結(jié)水精處理混床水帽和樹脂捕捉器繞絲進(jìn)行仔細(xì)檢查,嚴(yán)防細(xì)碎樹脂穿透漏入系統(tǒng)。某電廠300MW亞臨界機(jī)組《機(jī)組啟動(dòng)化學(xué)監(jiān)督管理制度》中有個(gè)別監(jiān)督步序不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。建議對(duì)照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該制度進(jìn)行修改和完善。機(jī)組停備用保養(yǎng)問題某9F燃機(jī)電廠機(jī)組停備用時(shí)間不確定,無法根據(jù)停備用保養(yǎng)導(dǎo)則選擇適當(dāng)?shù)谋pB(yǎng)方法。建議停爐后首先采用熱態(tài)帶壓保養(yǎng),待壓力降低后充入氮?dú)饩S持壓力。
2016年迎峰度夏技術(shù)監(jiān)督檢查鍋爐專業(yè)總結(jié)總體情況2016年5月3日~6月30日,在江蘇能源監(jiān)管辦和江蘇省電力公司的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)江蘇省并網(wǎng)電廠的26個(gè)電廠進(jìn)行了檢查。檢查范圍內(nèi)鍋爐共有1000MW級(jí)超超臨界二次再熱鍋爐2臺(tái),1000MW級(jí)超超臨界鍋爐12臺(tái),600MW級(jí)超超臨界鍋爐10臺(tái),600MW級(jí)超臨界鍋爐13臺(tái),600MW亞臨界鍋爐2臺(tái),300MW級(jí)亞臨界鍋爐20臺(tái),300MW級(jí)亞臨界流化床鍋爐2臺(tái),135MW級(jí)超高壓鍋爐4臺(tái),390MW級(jí)燃?xì)饴?lián)合循環(huán)余熱鍋爐4臺(tái),200MW級(jí)燃?xì)饴?lián)合循環(huán)余熱鍋爐7臺(tái)。(全省共安裝1000MW級(jí)超超臨界二次再熱鍋爐2臺(tái),1000MW級(jí)超超臨界鍋爐18臺(tái),600MW級(jí)超超臨界鍋爐16臺(tái),600MW級(jí)超臨界鍋爐21臺(tái),350MW超臨界鍋爐1臺(tái),600MW級(jí)亞臨界鍋爐2臺(tái),300MW級(jí)超臨界鍋爐2臺(tái),350MW級(jí)亞臨界鍋爐8臺(tái),300MW級(jí)亞臨界鍋爐45臺(tái),300MW級(jí)亞臨界硫化床鍋爐2臺(tái),135MW級(jí)超高壓鍋爐12臺(tái),135MW級(jí)超高壓硫化床鍋爐4臺(tái),390MW級(jí)燃?xì)饴?lián)合循環(huán)余熱鍋爐12臺(tái),190MW級(jí)燃?xì)饴?lián)合循環(huán)余熱鍋爐19臺(tái),1000MW核電機(jī)組2臺(tái),共166臺(tái)機(jī)組,164臺(tái)燃煤鍋爐與余熱鍋爐)。目前受監(jiān)鍋爐總體安全性較好,鍋爐經(jīng)濟(jì)性較好,排放指標(biāo)基本合格。在檢查中發(fā)現(xiàn)各電廠能夠按有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鍋爐技術(shù)監(jiān)督工作,各電廠逐步完善鍋爐技術(shù)監(jiān)督細(xì)則。鍋爐技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)比較健全,網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)比較正常,電廠鍋爐設(shè)備安全狀況較2015年有所改善。市場燃煤供應(yīng)狀態(tài)維持較好狀態(tài),摻燒不適合鍋爐燃燒的劣質(zhì)煤比例維持在較低水平,但仍有部分鍋爐摻燒較高比例的高硫煤,大部分電廠鍋爐燃煤普遍進(jìn)行了燃煤摻配工作,褐煤及進(jìn)口低價(jià)煤、泥煤等的摻燒比例有所降低,經(jīng)摻配后煤質(zhì)比較穩(wěn)定;鍋爐性能與輔機(jī)耗電率指標(biāo)都有了明顯改觀,鍋爐及其輔機(jī)設(shè)備基本不存在明顯的不安全因素。為達(dá)到火電廠鍋爐大氣污染物超低排放要求,各電廠積極進(jìn)行鍋爐脫硝、脫硫與煙氣除塵的改造,大部分電廠已開始進(jìn)行鍋爐超低排放改造,相當(dāng)部分機(jī)組已經(jīng)完成了超低排放的環(huán)保改造;為滿足鍋爐超低排放的環(huán)保改造任務(wù)非常緊張,工作量非常大,還是電廠鍋爐檢修的主要工作,投入的人力、物力很大。迎峰度夏檢查中的亮點(diǎn)今全省并網(wǎng)電廠鍋爐運(yùn)行安全性總體較好,截至2016年6月30日受監(jiān)的164臺(tái)鍋爐中共發(fā)生因鍋爐原因引起的異常停機(jī)8次,其中四管爆漏5次,分別為高再爆管1次,原因?yàn)橹虚g彎頭固定塊焊縫開裂;水冷壁爆管3次,原因分別為母材原因2次,二次風(fēng)磨損1次;省煤器爆管1次,原因是吹灰器吹損。引風(fēng)機(jī)出口煙道撕裂1次,原因?yàn)榄h(huán)保改造時(shí)煙道加固不完善,煙道強(qiáng)度不足;增壓風(fēng)機(jī)失速,后處理不當(dāng)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)跳閘1次;燃油管道漏油導(dǎo)致電纜燒毀1次。因鍋爐原因引起的異常停機(jī)次數(shù)維持逐步下降的趨勢(shì)。各電廠對(duì)鍋爐技術(shù)監(jiān)督工作都非常重視,設(shè)備維護(hù)較好,鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較好,鍋爐效率在92~94%(因煤種差別),除個(gè)別鍋爐外排煙溫度基本在設(shè)計(jì)水平,鍋爐低氮燃燒器改造后飛灰含碳量稍有升高,鍋爐飛灰含碳量仍處正常水平。鍋爐出口蒸汽溫度基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求,鍋爐再熱器減溫水流量很低。在繁重的環(huán)保改造工作中,很多廠還配套進(jìn)行了大量的節(jié)能改造工作,如空預(yù)器密封方式改造,引風(fēng)機(jī)與增壓風(fēng)機(jī)合一改造,低低溫省煤器改造等。全省大部分電廠已開始進(jìn)行鍋爐超低排放的改造工作,及配套進(jìn)行的低溫省煤器、WGGH改造。部分機(jī)組已完成鍋爐超低排放改造,經(jīng)驗(yàn)收測試,改造后鍋爐大氣排放SO2、NOx與煙塵排放濃度均達(dá)到了超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求。鍋爐超低排放的改造內(nèi)容一般有脫硫系統(tǒng)增容改造;增加低溫省煤器改造,取消GGH、改裝WGGH;增裝濕式電除塵,有的采用脫硫除塵一體化設(shè)施;加裝備用層脫硝催化劑,部分機(jī)組進(jìn)行了鍋爐低氮燃燒器改造。常熟電廠1000MW機(jī)組煙氣脫硝系統(tǒng)進(jìn)出口煙溫基本一致,5號(hào)爐出口煙溫較進(jìn)口稍高,說明脫硝系統(tǒng)及煙道嚴(yán)密性較好;1000MW機(jī)組鍋爐省煤器、一級(jí)再熱器區(qū)域加裝聲波吹灰器,避免了吹灰蒸汽吹損。國電泰州電廠鍋爐水冷壁壁溫控制較好。新海電廠鍋爐專業(yè)分析1號(hào)鍋爐二側(cè)排煙溫度偏差過大的原因,通過調(diào)整消除了二側(cè)排煙溫度偏差。國信揚(yáng)州二期鍋爐冷灰斗存在對(duì)角磨損,電廠在磨損區(qū)域進(jìn)行了涂耐火膠泥防磨,效果較好,在江蘇拓寬了治理技術(shù);擬對(duì)二期鍋爐進(jìn)行提溫改造,同時(shí)進(jìn)行再熱器增加混合集箱,增加微量噴水減溫器,會(huì)解決鍋爐再熱器器壁溫偏高的固定缺陷,提高鍋爐的可靠性;二期一次風(fēng)機(jī)采取現(xiàn)場檢修方式,可以有效地控制風(fēng)機(jī)檢修質(zhì)量,避免動(dòng)葉可調(diào)風(fēng)機(jī)檢修質(zhì)量難以控制的問題。華潤徐州2號(hào)鍋爐送風(fēng)機(jī)改造,對(duì)風(fēng)機(jī)選型進(jìn)行了優(yōu)化,風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率顯著提高,運(yùn)行電流明顯下降;加強(qiáng)與徐州電廠鍋爐專業(yè)的現(xiàn)場交流,相互進(jìn)行鍋爐檢查與缺陷交流;5號(hào)鍋爐低溫省煤器進(jìn)口煙道加裝導(dǎo)流板,消除了煙道振動(dòng)過大的缺陷。華潤常熟在江蘇首次完成鍋爐升溫改造,為540℃水平的超臨界鍋爐改造提供了示范;在江蘇首次進(jìn)行了鍋爐寬負(fù)荷脫硝改造,為其他電廠改造提供了經(jīng)驗(yàn)。國華徐州鍋爐受熱面防磨措施較好,一再、省煤器吹灰器吹損很輕,在全省處于較好水平;加強(qiáng)與彭城電廠鍋爐專業(yè)的現(xiàn)場交流,相互進(jìn)行鍋爐檢查與缺陷交流;在催化劑更換時(shí),要求供貨廠家進(jìn)行壽命管理。大唐南京鍋爐設(shè)備缺陷治理開展較好,鍋爐一年多無泄漏。國華陳家港電廠微油點(diǎn)火小油槍著火不好,電廠對(duì)油槍位置進(jìn)行了優(yōu)化,保證著火穩(wěn)定。句容電廠參考其他類型鍋爐的防磨經(jīng)驗(yàn),對(duì)冷灰斗對(duì)角磨損采取了加裝梳型板阻擋爐渣加速,澆鑄料防磨的措施,較好地解決了對(duì)角磨損問題;空預(yù)器液壓馬達(dá)離合器由自動(dòng)投用改為手動(dòng)投用,避免離合器損壞。靖江電廠鍋爐運(yùn)行購買了煤粉取樣設(shè)備,運(yùn)行定期進(jìn)行煤粉取樣,掌握煤粉細(xì)度狀況;吹灰過程中運(yùn)行與維護(hù)都有人跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)了運(yùn)行中吹灰槍退到位后提升閥未關(guān)閉的現(xiàn)象,避免了吹灰蒸汽吹損。協(xié)鑫太倉港汽包雙色水位計(jì)采用小流量自動(dòng)沖洗裝置,消除了人工沖洗水位計(jì)的危險(xiǎn)性,提高了水位計(jì)的準(zhǔn)確性。國電常州在高溫受熱面屏過、末過與高再加裝出口壁溫測點(diǎn),較好地測試出了壁溫分布,對(duì)控制超溫與換熱管老化起好的作用;對(duì)2號(hào)鍋爐燃燒器進(jìn)行了完善改造,有利于運(yùn)行燃燒調(diào)整,消除了干式除渣機(jī)改造后對(duì)爐膛火焰的負(fù)面影響。國華太倉燃燒器擺動(dòng)機(jī)構(gòu)堅(jiān)持投用,不投用再熱器減溫水;對(duì)換熱器管屏的定位管夾進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),避免管夾脫扣問題。望亭電廠低溫過熱器與低溫再熱器區(qū)域吹灰改造為聲波吹灰器,消除了換熱管吹損問題。沙洲電廠燃燒調(diào)整較好,高過受熱面出口壁溫控制分布比較均勻;二臺(tái)鍋爐都已完成超低排放改造,進(jìn)度走在江蘇前列。闞山電廠哈鍋超超臨界鍋爐燃燒系統(tǒng)離先進(jìn)水平存在差距,與鍋爐高溫腐蝕及水冷壁橫向裂紋都有關(guān)系,爐膛出口煙氣NOx濃度控制也不太好,進(jìn)行了鍋爐燃燒器改造,為600MW鍋爐燃燒器改造提供了經(jīng)驗(yàn);鍋爐超凈排放改造時(shí),低低溫省煤器改造時(shí)一部分熱量用于空預(yù)器暖風(fēng)器熱源,在江蘇省起示范作用,節(jié)能效果較好。華潤鎮(zhèn)江電廠對(duì)高溫過熱器與高溫再熱器換熱管材料進(jìn)行了材料升級(jí)改造,消除內(nèi)壁氧化皮過厚的影響;高溫過熱器與高溫再熱器換熱材料升級(jí)改造后,準(zhǔn)備進(jìn)行帶過熱器與再熱器系統(tǒng)的酸洗,為江蘇電廠消除受熱面內(nèi)壁氧化皮的危害起示范作用。華能淮陰電廠鍋爐主要管道上都在保溫鐵皮上標(biāo)明焊縫位置,方便檢修檢查;一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓控制在較低水平,一次風(fēng)機(jī)耗電率較低?;搓庪姀S在摻燒泥煤等劣質(zhì)煤時(shí),計(jì)算供熱煤耗增大幅度較大,專業(yè)經(jīng)過認(rèn)真分析,確認(rèn)原因?yàn)槿霠t煤取樣代表性問題,調(diào)整入爐煤取樣方式后,入爐煤與入廠煤熱量化驗(yàn)值基本一致,計(jì)算供電煤耗明顯降低,數(shù)據(jù)比較合理。徐礦電廠鍋爐防磨工作好,水冷壁與屏過泄漏爆管很少;原煤倉口加裝旋轉(zhuǎn)給煤裝置,摻燒較大比例的煤泥,有效地降低了燃煤成本。宿遷電廠鍋爐防磨防爆檢查工作好,多年未發(fā)生因鍋爐泄漏導(dǎo)致停機(jī),確保了供熱的安全。華興電廠鍋爐防磨防爆工作做得好,幾年內(nèi)未出現(xiàn)換熱管泄漏。儀征熱電對(duì)鍋爐進(jìn)口煙道保溫進(jìn)行治理,消除了保溫表面溫度過高的問題。無錫藍(lán)天余熱鍋爐本體保溫較好,沒有明顯的溫度偏高區(qū)域,較其它廠余熱鍋爐好?;窗踩紮C(jī)余熱鍋爐固定導(dǎo)向及膨脹指示器等設(shè)計(jì)較好,管道未發(fā)現(xiàn)碰、晃動(dòng)等問題。本次檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改建議高溫腐蝕部分電廠特別是哈鍋產(chǎn)超臨界鍋爐及其他布置旋流燃燒器的鍋爐、哈鍋超超臨界鍋爐,其低NOx燃燒系統(tǒng)布置存在缺陷,為降低鍋爐燃燒生成的NOx濃度,采取了低氧量和高比例風(fēng)粉分級(jí)的燃燒技術(shù),使得燃燒器區(qū)域的供氧量嚴(yán)重不足,還原性很強(qiáng),導(dǎo)致爐膛上部出現(xiàn)高溫腐蝕;部分上鍋產(chǎn)超臨界鍋爐由于片面追求低NOx效果、氧量超低及燃用高硫煤也產(chǎn)生了高溫腐蝕,在吹灰器區(qū)域產(chǎn)生過快地腐蝕減?。徊糠皱仩t為降低燃料成本,摻燒高硫分燃煤,同時(shí)摻燒低熔點(diǎn)高硫煤,加劇了高溫腐蝕速度,引起較嚴(yán)重地結(jié)焦與垢下腐蝕。存在高溫腐蝕的區(qū)域主要在上部燃燒器至SOFA風(fēng)噴嘴區(qū)域;燃燒器前后墻布置的鍋爐高溫腐蝕主要發(fā)生在側(cè)墻,以及熱負(fù)荷高區(qū)域;前墻布置的在高溫腐蝕主要發(fā)生在后墻及側(cè)墻后部;四角切圓燃燒鍋爐主要發(fā)生在上層燃燒器至SOFA風(fēng)之間、最下層燃燒器區(qū)域,尤其是角部區(qū)域高溫腐蝕嚴(yán)重,雙爐膛燃燒的在前墻二個(gè)燃燒器之間爐墻區(qū)域;結(jié)焦引起的垢下腐蝕,腐蝕發(fā)生在主燃燒器及臨近上部區(qū)域。水冷壁區(qū)域煙氣還原性氣氛很強(qiáng),煙氣CO濃度在50000ppm及以上。H2S引起的高溫腐蝕與吹灰器吹損相互促進(jìn),使得存在高溫腐蝕的吹灰器旁水冷壁管減薄速度很快;而結(jié)焦引起的垢下腐蝕要求及時(shí)吹灰,清除產(chǎn)生的嚴(yán)重結(jié)焦。高溫腐蝕多系低氮燃燒器改造產(chǎn)生的問題,摻燒高硫煤及低熔點(diǎn)煤又加劇了高溫腐蝕速率。電廠應(yīng)在脫硝改造時(shí),對(duì)低NOx系統(tǒng)改造時(shí)注意鍋爐高溫腐蝕和結(jié)焦問題,不能以高溫腐蝕和嚴(yán)重結(jié)焦為代價(jià)來獲得較低的NOx濃度;對(duì)低NOx燃燒系統(tǒng)加強(qiáng)燃燒調(diào)整,減輕局部還原性氣氛,同時(shí)控制爐膛出口過量空氣系統(tǒng)不能過低,降低爐膛的整體還原性氣氛;控制燃煤含硫量,減少進(jìn)入爐膛燃煤的硫含量,加強(qiáng)摻煤時(shí)的硫分控制,使得高硫煤與低硫煤均勻摻配,防止燃煤中硫分時(shí)高時(shí)低地進(jìn)入爐膛,過高的硫分造成高溫腐蝕;應(yīng)不摻燒或很低比例地?fù)綗腿埸c(diǎn)高硫煤,防止出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)焦和垢下腐蝕;在燃煤硫分偏高時(shí)應(yīng)適當(dāng)提高主燃燒器區(qū)域的氧量水平,降低還原性氣體濃度,減輕煙氣的腐蝕性;必要時(shí)可在爐膛噴涂防磨及防腐蝕的防護(hù)層,抵御爐膛的高溫腐蝕,進(jìn)行防腐防磨噴涂時(shí),應(yīng)注意噴涂材料及噴涂工藝的監(jiān)督;提高水冷壁管材料等級(jí),提高材料在相同溫度下的抗腐蝕性能;降低爐膛吹灰器吹灰蒸汽壓力,在爐膛結(jié)焦?fàn)顩r不嚴(yán)重時(shí),適當(dāng)減少爐膛吹灰器的投用頻次。水冷壁橫向裂紋部分電廠哈鍋產(chǎn)超超臨界鍋爐水冷壁存在較嚴(yán)重的橫向裂紋問題,橫向裂紋有深度橫向裂紋與密集橫向裂紋;部分其它類型鍋爐在水冷套、吹灰器密封盒焊縫處也發(fā)現(xiàn)橫向裂紋。密集橫向裂紋的深度不深但裂紋密集,往往與爐膛結(jié)焦、高溫腐蝕伴生。橫向裂紋的發(fā)生是長期的交變應(yīng)力以及應(yīng)力腐蝕引起的,導(dǎo)致水冷壁存在應(yīng)力的原因有爐膛局部負(fù)荷高,水冷壁壁溫分布偏差大,爐膛局部結(jié)焦與高溫腐蝕,爐膛吹灰導(dǎo)致的局部吸熱增加,異型鰭片引起的局部壁溫高與溫差大,以及吹灰蒸汽的冷卻作用,剛性梁束縛水冷壁變形等。腐蝕是由于低NOx燃燒器引起的水冷壁區(qū)域還原性氣氛強(qiáng)導(dǎo)致的;水冷壁壁溫偏差大主要是水冷壁管阻力特性與爐膛熱負(fù)荷不匹配;運(yùn)行時(shí)控制分離器進(jìn)口汽溫較高,也是產(chǎn)生橫向裂紋的重要因素。電廠應(yīng)在運(yùn)行中均勻爐膛熱負(fù)荷,防止局部熱負(fù)荷過高;注意水冷壁鰭片安裝應(yīng)均勻,避免拼縫鰭片過寬的狀況;在水冷壁處加裝抽煙氣測點(diǎn),測試水冷壁處煙氣還原性氣氛、并已此為據(jù)進(jìn)行調(diào)整;在燃燒系統(tǒng)改造時(shí)注意采用減少爐膛結(jié)焦及高溫腐蝕的技術(shù),降低局部還原性氣氛;注意吹灰器的暖管與疏水,防止吹灰時(shí)發(fā)生蒸汽帶水現(xiàn)象;提高水冷壁管材料等級(jí),增強(qiáng)水冷壁管抗腐蝕性能;在橫向裂紋區(qū)域噴涂隔熱涂層,降低局部吸熱;對(duì)水冷壁進(jìn)口節(jié)流孔直徑進(jìn)行優(yōu)化,降低水冷壁出口壁溫分布偏差。鍋爐高溫過熱器內(nèi)壁氧化皮大面積脫落亞臨界、超高壓以及超臨界、超超臨界參數(shù)鍋爐高溫受熱面都存在內(nèi)壁氧化皮大面積脫落的問題。雖然今年發(fā)生因氧化皮堵塞導(dǎo)致的鍋爐爆管有所減少,是建立在去年受熱面材料更換,停爐過熱器與再熱器酸洗的基礎(chǔ)上。在啟動(dòng)過程中內(nèi)壁氧化皮大面積脫落的問題仍普遍。由于運(yùn)行中存在汽溫控制不當(dāng)、壁溫超限、換熱管材料抗蒸汽氧化性能差以及水汽指標(biāo)控制缺陷,導(dǎo)致內(nèi)壁氧化皮生成較快,氧化皮較厚易脫落,而TP304H與TP347H、S30432等不銹鋼換熱管內(nèi)壁氧化皮雖不厚卻容易脫落;部分鍋爐運(yùn)行時(shí)間較長,材料存在老化,內(nèi)壁氧化皮較厚,增加剝落的幾率。目前大多數(shù)鍋爐采用等離子點(diǎn)火和微油點(diǎn)火,如果運(yùn)行中壁溫波動(dòng)幅度較大,特別是鍋爐啟停過程中變負(fù)荷速率控制不好,會(huì)引起內(nèi)壁氧化皮大面積脫落,導(dǎo)致?lián)Q熱管堵塞超溫或過熱爆管,如蒸汽壓力與溫度上升速率不匹配,蒸汽溫度升降速率過快,低蒸汽流量時(shí)投減溫水都會(huì)引起蒸汽溫度瞬間大幅度波動(dòng)的現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)甚至出現(xiàn)蒸汽帶水現(xiàn)象等;在啟動(dòng)過程中、干濕態(tài)切換操作不當(dāng)時(shí)也容易導(dǎo)致壁溫出現(xiàn)很大幅度地波動(dòng);停機(jī)過程中爐膛熱負(fù)荷的大幅度波動(dòng)也可能引起容易剝落的氧化皮大面積脫落;高負(fù)荷跳機(jī)時(shí)通風(fēng)冷卻時(shí)間過長或燜爐時(shí)間過短也容易引起內(nèi)壁氧化皮與母材結(jié)合破壞,都是引起內(nèi)壁氧化皮大面積脫落及堵塞爆管的原因;運(yùn)行中給水流量大幅度波動(dòng)導(dǎo)致的汽溫與壁溫大幅度波動(dòng)也會(huì)導(dǎo)致結(jié)合狀態(tài)不好的內(nèi)壁氧化皮大面積脫落。電廠應(yīng)從內(nèi)壁氧化皮生成速率控制,內(nèi)壁氧化皮監(jiān)測檢查、堆積氧化皮清理,以及啟動(dòng)與停爐過程中防止氧化皮大面積脫落,啟動(dòng)過程中對(duì)脫落的氧化皮進(jìn)行沖洗等四個(gè)方面來制定技術(shù)措施,控制氧化皮大面積脫落引起的堵塞爆管;內(nèi)壁氧化皮厚度偏厚的可以采取過熱器、再熱器酸洗方式清除已產(chǎn)生的內(nèi)壁氧化皮。鍋爐膨脹系統(tǒng)考慮不全面部分鍋爐在鍋爐設(shè)計(jì)與管道布置時(shí),膨脹系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮不全面,存在膨脹不暢問題。有的管道布置未考慮膨脹問題,導(dǎo)致支吊架與管道碰,管道保溫變形;管道膨脹導(dǎo)致支吊架與阻尼桿傾斜不垂直,與剛性梁及基座碰,個(gè)別阻尼桿彎曲;膨脹后,支吊架受力不正常,出現(xiàn)支吊架不受力晃動(dòng)較大,個(gè)別出現(xiàn)支吊架振動(dòng)大,個(gè)別支吊架位移指示在最大位置;個(gè)別鍋爐管道與鍋爐膨脹后,碰壓布置在平臺(tái)上的小管道,導(dǎo)致小管道變形及固定裝置損壞;類似位置的管道膨脹差別很大,個(gè)別管道承受較大的彎曲應(yīng)力;支吊架設(shè)置時(shí)位移量設(shè)置不夠,導(dǎo)致位移指示器卡碰,冷態(tài)收縮卡澀,吊桿彎曲;在進(jìn)行燃燒器改造部分膨脹指示器指針卡澀,標(biāo)尺被油漆涂蓋,不能正常指示膨脹量。電廠應(yīng)對(duì)鍋爐及管道系統(tǒng)膨脹進(jìn)行全面檢查,對(duì)支吊架吊桿傾斜度較大,吊架、阻尼器與梁及基座碰的應(yīng)移動(dòng)吊架與阻尼器位置,消除碰的狀況;對(duì)支吊架受力進(jìn)行全面檢查,使得支吊架彈簧可以自由變形,支吊架受力與位移在正常狀態(tài),消除位移在最大量程碰或最小量程碰的狀況,消除支吊架不受力晃動(dòng)大的狀況;對(duì)支吊架位移量偏小的,應(yīng)改用更大位移量的支吊架;對(duì)膨脹指示器卡澀及標(biāo)尺涂蓋的應(yīng)盡快恢復(fù)指示;保溫?cái)D壓變形嚴(yán)重的,在鍋爐檢修時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行保溫,保溫時(shí)注意膨脹擠壓問題。鋼架平臺(tái)及管道腐蝕部分鍋爐鋼梁與平臺(tái)腐蝕較嚴(yán)重,特別是在現(xiàn)場制作的鋼梁、欄桿腐蝕嚴(yán)重;有的鋼梁連接板及焊縫處腐蝕嚴(yán)重;有的鋼梁安裝方向不對(duì),引起鋼梁積水;有的鍋爐樓梯下部基座焊接處腐蝕嚴(yán)重;有的壓縮空氣等輔助管道外壁腐蝕嚴(yán)重;有的爐外管道外壁保溫不好,淋雨腐蝕嚴(yán)重;安全門排汽管內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重,銹末大量堆積在脫水盤內(nèi)。腐蝕原因是防銹處理不好,防銹底漆噴涂質(zhì)量很差;管道保溫不好,雨水能夠滲透到管壁表面;安全門排汽管采用普通碳鋼管,腐蝕較快。電廠應(yīng)對(duì)腐蝕狀況進(jìn)行全面檢查,對(duì)腐蝕嚴(yán)重的進(jìn)行重新防銹處理;在噴涂防銹油漆時(shí)應(yīng)注意噴涂工藝,噴涂前清除表面銹層及雜物;對(duì)爐外管道保溫進(jìn)行治理,防止雨水淋滲及石棉繩吸水腐蝕;對(duì)安全門排汽管腐蝕銹末及時(shí)清理,防止堵塞疏水管及安全門動(dòng)作時(shí)磨損密封面。高溫受熱面壁溫監(jiān)測效率差部分鍋爐高溫受熱面壁溫代表性差,主要表現(xiàn)在測點(diǎn)少,布置不合理以及安裝方式存在較大誤差。有的壁溫測點(diǎn)大多布置在壁溫相對(duì)較低的區(qū)域,壁溫比汽溫低,失去壁溫監(jiān)視的意義;大部分壁溫測點(diǎn)安裝時(shí)未進(jìn)行單獨(dú)保溫,對(duì)壁溫超過500℃以上的存在較大的系統(tǒng)誤差;部分鍋爐對(duì)壁溫分布不了解,安裝數(shù)量較多的壁溫測點(diǎn)但未主要布置在高溫區(qū)域,對(duì)壁溫超溫狀況監(jiān)測比例低;有的電廠壁溫報(bào)警與考核值設(shè)置偏高,有的壁溫監(jiān)測系統(tǒng)無自動(dòng)記錄與考核系統(tǒng),難以保證壁溫不超溫;余熱鍋爐汽包壁溫測點(diǎn)普遍低于對(duì)應(yīng)飽和溫度10℃左右,壁溫測試代表性差,不利于監(jiān)測汽包壽命損失;有的鍋爐壁溫出現(xiàn)突升突降狀況,有的壁溫點(diǎn)與實(shí)際位置未一一對(duì)應(yīng),難以分析超溫原因。電廠在加裝高溫受熱面壁溫測點(diǎn)時(shí)應(yīng)摸清壁溫分布,不清楚的可以調(diào)研同類型鍋爐壁溫分布;安裝時(shí)宜對(duì)壁溫測點(diǎn)進(jìn)行單獨(dú)保溫,消除測試系統(tǒng)誤差;設(shè)置合理的壁溫報(bào)警值,控制壁溫不超溫;在壁溫監(jiān)測系統(tǒng)增加超溫自動(dòng)記錄與考核功能,嚴(yán)格運(yùn)行壁溫控制。風(fēng)機(jī)缺陷存在鍋爐風(fēng)機(jī)缺陷的電廠較多,多個(gè)電廠存在一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)振動(dòng)過大,并且存在逐步增大的趨勢(shì),振動(dòng)測試及檢修檢查未查清造成振動(dòng)偏大的原因,部分風(fēng)機(jī)振動(dòng)值存在逐步增大的趨勢(shì)。個(gè)別引風(fēng)機(jī)存在冷卻風(fēng)道腐蝕漏風(fēng),影響軸承冷卻效果;引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉葉片積灰以及存在裂紋問題;有的引風(fēng)機(jī)在更換軸承與調(diào)節(jié)系統(tǒng)后振動(dòng)值仍偏大、且有時(shí)存在失速問題,風(fēng)機(jī)出力較大;有的風(fēng)機(jī)振動(dòng)測試,主要振動(dòng)在高倍頻,難以確認(rèn)振動(dòng)原因;采用變頻器調(diào)速控制的風(fēng)機(jī)未對(duì)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉、側(cè)板等進(jìn)行全面檢查,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)裂紋及開裂等缺陷;磨煤機(jī)密封風(fēng)機(jī)振動(dòng)大,出口聯(lián)絡(luò)門關(guān)閉不嚴(yán),存在不運(yùn)行風(fēng)機(jī)倒風(fēng)現(xiàn)象;有的送風(fēng)機(jī)選型過大,運(yùn)行中開度小,風(fēng)機(jī)全壓顯著小于設(shè)計(jì)值,長期運(yùn)行在低效區(qū),引起送風(fēng)機(jī)耗電率高;同一期機(jī)組風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流差別較大,統(tǒng)計(jì)耗電率存在明顯的差別。電廠應(yīng)密切監(jiān)視風(fēng)機(jī)振動(dòng)狀況,加強(qiáng)風(fēng)機(jī)振動(dòng)測試與檢查;風(fēng)機(jī)檢修時(shí)安排專人去檢修單位監(jiān)督轉(zhuǎn)子檢查狀況,檢查是否存在缺陷,必要時(shí)可以找專業(yè)單位人員一并進(jìn)行檢查;對(duì)多次檢修不能查清原因,也沒有消除振動(dòng)過大現(xiàn)象的,可以找不同的檢修廠家來檢查看是否可以發(fā)現(xiàn)相關(guān)缺陷;檢修中對(duì)風(fēng)機(jī)葉片積灰與裂紋狀況進(jìn)行全面檢查,對(duì)冷卻風(fēng)道腐蝕進(jìn)行檢查,特別是加裝低溫省煤器的鍋爐;對(duì)選型過大的送風(fēng)機(jī),可以進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,必要時(shí)可以進(jìn)行葉片型式改造;對(duì)密封風(fēng)機(jī)聯(lián)絡(luò)門應(yīng)選用關(guān)閉嚴(yán)密的型式,防止停運(yùn)風(fēng)機(jī)倒風(fēng);對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行耗電率偏高的,應(yīng)進(jìn)行全面分析與測試,摸清耗電高的原因。吹灰器吹損減薄嚴(yán)重鍋爐吹灰器對(duì)受熱面吹損較快,吹損后泄漏爆管的較多,特別是存在高溫腐蝕的水冷壁區(qū)域,爐膛蒸汽吹損與高溫腐蝕相互作用,使得吹灰器周圍區(qū)域水冷壁減薄嚴(yán)重;低溫過熱器與低溫再熱器懸吊管區(qū)域的內(nèi)側(cè)第2、3、4排受熱面管排,存在的局部嚴(yán)重吹損,這種狀況在部分電廠鍋爐仍然存在;塔式鍋爐的一級(jí)再熱器及省煤器在吹灰器走廊處吹損較嚴(yán)重;吹灰器故障導(dǎo)致的吹損受熱面,導(dǎo)致受熱面泄漏的現(xiàn)象依然存在。吹灰器吹損的原因有吹灰器管道疏水坡度不夠,管道中冷凝水無法疏凈而引起吹灰時(shí)蒸汽帶水現(xiàn)象;吹灰器安裝角度存在問題,吹灰槍與爐膛垂直度不符合要求,或爐膛變形導(dǎo)致吹灰槍角度不垂直;吹灰器驅(qū)動(dòng)部件磨損或行程開關(guān)存在磨損或摩擦,使得吹灰槍運(yùn)行中停頓及提升閥開啟過快或關(guān)閉較慢;行程開關(guān)不到位,吹灰器長時(shí)間泄漏蒸汽吹損;吹灰蒸汽壓力控制較高,吹灰蒸汽對(duì)水冷壁的吹損能力過強(qiáng);換熱管防磨措施不完善,存在未加防磨護(hù)瓦、護(hù)瓦間存在間隙等缺陷。電廠應(yīng)適當(dāng)控制吹灰蒸汽壓力,減少吹灰蒸汽射流的吹損能力;對(duì)吹灰器安裝角度進(jìn)行全面檢查及調(diào)整,保證吹灰槍與爐膛的垂直度;對(duì)吹灰器進(jìn)行解體檢查消缺,消除驅(qū)動(dòng)部件與行程開關(guān)的磨損;對(duì)吹灰蒸汽管道疏水坡度進(jìn)行全面檢查,對(duì)坡度較低的應(yīng)進(jìn)行整改;加強(qiáng)吹灰過程中跟槍檢查制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)吹灰器故障,減少損失;加強(qiáng)吹灰器維護(hù),及時(shí)消除吹灰器槍管開裂、提升閥泄漏以及行程開關(guān)缺陷;對(duì)布置在煙溫較低的受熱面,可以加裝聲波吹灰器,少投或不投蒸汽吹灰器。減溫器結(jié)構(gòu)缺陷鍋爐減溫器結(jié)構(gòu)缺陷比較普遍,多數(shù)減溫器噴管與連接管座直接焊接,焊縫高度也偏低,焊縫強(qiáng)度差容易導(dǎo)致焊縫拉裂;部分減溫器噴管開孔偏管外側(cè),對(duì)噴管安裝方向要求很高,一旦出現(xiàn)方向偏差,容易噴到減溫器壁面;部分電廠減溫器噴管采用變徑結(jié)構(gòu),在變徑處產(chǎn)生裂紋及開裂;部分減溫器噴管末端不固定,采用懸臂結(jié)構(gòu),容易導(dǎo)致噴管根部連接焊縫開裂;檢查發(fā)現(xiàn)三級(jí)減溫器與微量噴水減溫器噴管斷裂;對(duì)減溫器采用一個(gè)大修周期檢查1次,對(duì)高過進(jìn)口與高再進(jìn)口減溫器來說,難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)裂紋及開裂現(xiàn)象,一端開裂減溫器筒壁材料壽命影響很大。電廠應(yīng)在縮短對(duì)減溫器解體檢查周期,特別是高過進(jìn)口與高再進(jìn)口減溫器;對(duì)發(fā)現(xiàn)噴管焊縫開裂與斷裂的應(yīng)對(duì)減溫器內(nèi)壁進(jìn)行內(nèi)窺檢查;與制造廠聯(lián)系,研究減溫器結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造的方案。脫硝系統(tǒng)進(jìn)出口煙溫差大部分電廠鍋爐SCR進(jìn)出口煙溫存在較大的差別,存在5~8℃的溫降,部分超過10℃。原因有SCR系統(tǒng)煙道容器表面保溫效果較差、散熱較大;SCR煙道非金屬膨脹節(jié)漏風(fēng)較大,漏冷風(fēng)導(dǎo)致煙溫下降幅度過大。有的電廠利用檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行檢查,更換破損的非金屬膨脹節(jié),明顯減少漏風(fēng),消除了脫硝系統(tǒng)進(jìn)出口煙溫偏大的問題。電廠利用檢修對(duì)SCR保溫表面溫度進(jìn)行全面檢查,對(duì)非金屬膨脹節(jié)漏風(fēng)進(jìn)行仔細(xì)檢查;對(duì)煙道密封進(jìn)行全面檢查,看是否存在漏焊、未滿焊等容易漏風(fēng)處。磨煤機(jī)缺陷部分電廠采用較高轉(zhuǎn)速的中速磨,運(yùn)行中磨煤機(jī)振動(dòng)較大;相當(dāng)部分電廠一次風(fēng)管安裝的在線監(jiān)測表顯示風(fēng)速偏差很大,部分顯示風(fēng)速明顯超出正常范圍,起不到監(jiān)測作用;個(gè)別中速磨石子煤排放量偏大,磨煤機(jī)檢修周期偏長,磨輥耐磨層磨損量較大;部分制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)摻冷風(fēng)量較多,對(duì)鍋爐排煙溫度影響較大,特別是采用干式除渣機(jī)的鍋爐;部分電廠磨煤機(jī)出口風(fēng)溫控制在較低水平,磨進(jìn)口風(fēng)溫低,摻冷風(fēng)量較大。電廠應(yīng)對(duì)一次風(fēng)管在線監(jiān)測儀表加強(qiáng)維護(hù),對(duì)動(dòng)壓測量與傳壓系統(tǒng)進(jìn)行吹掃,保持測壓系統(tǒng)不堵不漏;對(duì)轉(zhuǎn)速較高的中速磨,運(yùn)行中應(yīng)注意保持磨盤上煤層厚度,研磨泥煤等易磨煤種時(shí)適當(dāng)摻燒部分難磨煤種,降低磨煤機(jī)細(xì)度,增加回粉量,維持磨盤上每層厚度;根據(jù)煤種控制磨煤機(jī)出口風(fēng)溫,除印尼煤、褐煤等易爆煤種外,中速磨煤機(jī)可以適當(dāng)提高出口風(fēng)溫,減少摻冷風(fēng)量。爐墻晃動(dòng)二臺(tái)塔式鍋爐及一臺(tái)超高壓鍋爐存在爐墻晃動(dòng)較大的問題,爐墻晃動(dòng)對(duì)角部水冷壁與鰭片焊縫影響較大,長期較大幅度晃動(dòng)會(huì)產(chǎn)生裂紋及開裂。鍋爐燃燒處于不穩(wěn)定狀態(tài),會(huì)產(chǎn)生汽壓波動(dòng),與爐墻產(chǎn)生部分共振時(shí)會(huì)導(dǎo)致爐墻振動(dòng),一般采用剛性梁固定限值振動(dòng)幅度。當(dāng)剛性梁固定不好時(shí),爐墻會(huì)產(chǎn)生較大幅度振動(dòng),表現(xiàn)為爐墻晃動(dòng);如剛性梁未形成圍護(hù)結(jié)構(gòu),剛性梁連接螺栓剛度較低、與銷孔間隙較大時(shí),或角部鉸接銷軸與銷孔間隙較大時(shí),爐墻可以產(chǎn)生較大幅度地位移。電廠應(yīng)對(duì)爐墻剛性梁進(jìn)行全面檢查,檢查剛性梁連接螺栓剛度、與銷孔配合以及鎖緊程度,有問題的及時(shí)進(jìn)行處理;檢查剛性梁角部鉸接銷孔配合,間隙偏大的應(yīng)重新安裝銷孔與銷軸,消除間隙大的缺陷;爐墻晃動(dòng)大的,可以采取在軸孔間隙打鋼楔的方式,或臨時(shí)加塞塊限值剛性梁位移,消除較大幅度晃動(dòng)。石子煤回用目前,HP型中速磨經(jīng)過噴嘴環(huán)改造后,石子煤排放量普遍較小,石子煤中摻雜的煤塊及煤粒子較少。有電廠化驗(yàn)石子煤成分,硫分超過30%,低位發(fā)熱量在1000kcal/kg左右,發(fā)熱量主要是硫分燃燒產(chǎn)生。這部分石子煤摻入燃煤加倉后,會(huì)導(dǎo)致某段時(shí)間入爐煤硫分增加很大,鍋爐高溫腐蝕速率明顯加快。石子煤摻燒利用的熱量難以抵消高溫腐蝕的負(fù)面影響。電廠應(yīng)對(duì)石子煤成分進(jìn)行化驗(yàn),主要看硫分與低位發(fā)熱量,如果發(fā)熱量較低、硫分較高時(shí),不宜進(jìn)行石子煤回用。余熱鍋爐低壓蒸發(fā)器流動(dòng)加速腐蝕部分燃?xì)饴?lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐低壓蒸發(fā)器換熱管上部存在嚴(yán)重地流動(dòng)加速腐蝕,上集箱連接管出口及彎頭位置,低壓汽包引進(jìn)口及多孔板等裝置存在腐蝕。原因有余熱鍋爐低壓蒸發(fā)器蒸發(fā)量偏大,管內(nèi)流速偏高;低壓汽包同時(shí)作為除氧器,或低溫省煤器出口水溫高,處于低壓汽包飽和溫度之上,導(dǎo)致汽包內(nèi)爐水無欠焓,低溫蒸發(fā)器管內(nèi)流動(dòng)不穩(wěn)定;上游受熱面存在煙氣走廊,吸熱偏少,低壓蒸發(fā)器吸熱偏大;低壓蒸發(fā)器存在煙氣走廊,局部換熱管吸熱較大;省煤器出口水溫高存在上游受熱面吸熱偏少影響,也與不開再循環(huán)泵調(diào)節(jié)有關(guān);運(yùn)行時(shí)低壓蒸汽壓力偏低,飽和溫度降低導(dǎo)致低壓蒸發(fā)器吸熱增加。低壓汽包內(nèi)爐水pH值控制較低時(shí),換熱管內(nèi)工質(zhì)腐蝕性強(qiáng)。除導(dǎo)致低壓蒸發(fā)器換熱管侵蝕腐蝕減薄外,省煤器出口水溫高導(dǎo)致調(diào)壓閥出口快速蒸發(fā),導(dǎo)致管道侵蝕腐蝕,排煙溫度過低帶來低溫省煤器外壁腐蝕,影響低溫省煤器壽命。電廠應(yīng)盡量提高低壓汽包內(nèi)爐水pH值,使之接近水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的上限,降低腐蝕速率;對(duì)上游換熱器換熱加強(qiáng)管理,做好煙道密封、減少漏煙量,吸熱與煙氣溫降達(dá)到設(shè)計(jì)水平;做好低壓蒸發(fā)器煙道密封減緩局部換熱管吸熱偏多;利用再循環(huán)泵調(diào)節(jié)低溫省煤器進(jìn)口水溫,減少低溫省煤器吸熱,降低溫省煤器出口水溫。余熱鍋爐煙囪處煙溫較高相當(dāng)部分余熱鍋爐煙囪處測試煙溫較凝水加熱器(低壓省煤器)出口煙溫明顯高,說明凝水加熱器出口煙溫分布偏差大。原因有凝水加熱器出口煙溫在垂直方向分布偏差大;換熱模塊存在較大的煙氣走廊,模塊端部煙溫較高。電廠應(yīng)對(duì)煙囪處煙溫測點(diǎn)進(jìn)行校準(zhǔn),保證煙溫測試準(zhǔn)確;余熱鍋爐所有換熱模塊的煙氣走廊進(jìn)行全面檢查,采取有效措施消除煙氣走廊。脫硝系統(tǒng)出口煙氣NOx濃度偏差部分鍋爐脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度存在較大偏差,與煙囪入口CEMS測試數(shù)據(jù)也存在較大的偏差。原因是脫硝出口煙氣取樣測點(diǎn)離催化劑過近,煙氣難以混合均勻;脫硝進(jìn)口噴氨量與煙氣NOx濃度分布不匹配,導(dǎo)致局部NH3濃度低、局部NH3濃度偏高,引起出口煙氣局部NOx濃度波動(dòng)較大;供氨系統(tǒng)管道腐蝕產(chǎn)生的銹末堵塞流量計(jì)孔板,造成局部噴氨量不足,引起局部NOx濃度偏高;部分電廠采用脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度作為控制指標(biāo),引起過度噴氨,導(dǎo)致氨逃逸率高。氨逃逸率高引起空預(yù)器堵塞,主要原因是煙氣中NH4HSO4濃度偏高,導(dǎo)致NH4HSO4越界沉積,引起嚴(yán)重堵塞;低負(fù)荷時(shí)或冬天環(huán)境溫度降低,空預(yù)器換熱元件壁溫降低,也引起NH4HSO4沉積區(qū)域趨上,導(dǎo)致NH4HSO4越界沉積,無法利用吹灰蒸汽射流及時(shí)清除,引起積灰板結(jié)與嚴(yán)重堵塞。電廠可以采取CEMS測試NOx濃度作為控制指標(biāo)控制SCR噴氨量,控制出口NH3逃逸率;對(duì)供氨管道腐蝕狀況進(jìn)行檢查及積垢清理,消除閥門與流量計(jì)節(jié)流孔堵塞;對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)口噴氨量進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,消除脫硝出口煙氣NOx濃度分布偏差過大的現(xiàn)象??疹A(yù)器換熱效果差鍋爐煙氣脫硝改造時(shí)配套進(jìn)行空預(yù)器改造時(shí),換熱元件低溫段采用直波紋的鍍搪瓷換熱元件,其換熱系數(shù)低,需適當(dāng)增加換熱元件面積來確保換熱能力不低于改造前。在進(jìn)行空預(yù)器配套改造時(shí),有的增加的換熱元件面積不夠,引起空預(yù)器風(fēng)溫與煙溫存在較大的傳熱偏差;有的鍋爐原來存在空預(yù)器吸熱不足的問題,但改造中未配套進(jìn)行增加空預(yù)器換熱面積的改造,使得改造后空預(yù)器換熱能力未增加、甚至更低,對(duì)鍋爐效率影響較大;有些將高溫元件也改造為直波紋,使得空預(yù)器換熱能力明顯降低;個(gè)別鍋爐空預(yù)器二側(cè)出口排煙溫度偏差大,原因分析不清楚;部分電廠利用低溫省煤器回收鍋爐排煙余熱,熱量利用效率較低;個(gè)別電廠空預(yù)器消防水管道只設(shè)進(jìn)空預(yù)器的總閥,在進(jìn)一次風(fēng)、二次風(fēng)及煙氣側(cè)時(shí)無控制閥,消防水管道成為漏風(fēng)通道,壁溫很高,存在人員燙傷隱患。電廠應(yīng)對(duì)排煙溫度偏高的原因進(jìn)行全面分析,屬于空預(yù)器換熱效果差時(shí),應(yīng)增加空預(yù)器換熱元件面積,或采用煙氣回收余熱做暖風(fēng)器熱源;對(duì)排煙溫度偏差大的應(yīng)摸清原因,針對(duì)性進(jìn)行治理;采用低溫省煤器回收煙氣排放余熱,進(jìn)入凝水加熱系統(tǒng)的并不能代替降低排煙溫度的治理;對(duì)空預(yù)器消防水水管,在每個(gè)進(jìn)入空預(yù)器的管路上應(yīng)加閥門控制。改造工程管理在鍋爐進(jìn)行環(huán)保改造,包括超低排放改造、寬負(fù)荷脫硝改造以及配套的安全、節(jié)能改造時(shí),存在安全隱患及資質(zhì)管理不嚴(yán)。有的大件物品吊掛空中沒有安全措施,利用鍋爐平臺(tái)格柵板臨時(shí)吊掛管系;有的施工隊(duì)伍明顯資質(zhì)不符,不具備鍋爐檢修與改造的能力;多臺(tái)鍋爐出現(xiàn)豎直渣井防火澆鑄層破壞脫落,導(dǎo)致外壁溫度過高。電廠監(jiān)督人員在發(fā)現(xiàn)上述狀況時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場制止,也說明在施工隊(duì)伍資質(zhì)管理上不嚴(yán)格。電廠應(yīng)對(duì)改造與檢修中加強(qiáng)外包隊(duì)伍資質(zhì)管理,保證改造與檢修質(zhì)量,消除檢修中的安全隱患。低溫省煤器改造問題。省內(nèi)不少鍋爐進(jìn)行了低溫省煤器改造,相當(dāng)部分改造的低溫省煤器發(fā)生過換熱管磨損泄漏。低溫省煤器泄漏后難以及時(shí)發(fā)現(xiàn),一般在煙道外淌水后才能發(fā)現(xiàn)。原因有進(jìn)口煙道布置位置過小,導(dǎo)流板設(shè)置不當(dāng),導(dǎo)致角部煙速過高,引起換熱管磨損;有的是因?yàn)榉滥ゼ俟芪窗惭b鰭片,不能起到整流作用,對(duì)防止后排換熱管磨損作用不大。個(gè)別鍋爐低溫省煤器改造還存在低負(fù)荷煙道振動(dòng)問題,換熱管煙氣擾流產(chǎn)生的卡門渦振動(dòng)頻率與煙道駐波振動(dòng)頻率一致或呈整數(shù)倍關(guān)系,在某一負(fù)荷范圍內(nèi)引起低溫省煤器煙道存在很大的噪聲與振動(dòng)。電廠在進(jìn)行低溫省煤器改造時(shí)應(yīng)對(duì)煙道內(nèi)流場進(jìn)行全面分析,在煙道布置位置受限時(shí)應(yīng)進(jìn)行流場模擬;對(duì)煙道導(dǎo)流板進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),必要時(shí)進(jìn)行流場模擬,防止局部煙速過快的問題;設(shè)置防磨假管時(shí)應(yīng)注意防磨效果,假管結(jié)構(gòu)應(yīng)與換熱管完全相同;對(duì)進(jìn)出口煙道及安裝煙道駐波頻率及換熱管擾流卡門渦頻率進(jìn)行核算,防止出現(xiàn)煙道共振現(xiàn)象。流化床空預(yù)器腐蝕流化床鍋爐空預(yù)器采用管式空預(yù)器,空氣與煙氣流動(dòng)交叉,在排煙與空氣進(jìn)口處存在壁溫較低的區(qū)域。此區(qū)域在排煙溫度較高的狀況下仍存在低溫腐蝕,腐蝕穿孔后導(dǎo)致漏風(fēng)率較大。電廠應(yīng)在空預(yù)器末級(jí)下部選用抗腐蝕的管材,如ND鋼等。寬負(fù)荷脫硝目前江蘇電網(wǎng)接受的外送電量較大,燃煤機(jī)組調(diào)峰壓力較大,燃煤機(jī)組必須進(jìn)行深度調(diào)峰,最低出力在40%左右。目前低負(fù)荷時(shí)脫硝系統(tǒng)正常運(yùn)行是主要的影響因素,一般1000MW級(jí)鍋爐投脫硝負(fù)荷在45%以上,600MW級(jí)鍋爐投脫硝負(fù)荷在50%左右,300MW級(jí)鍋爐在55~60%,成為影響深度調(diào)峰的主要問題之一。電廠應(yīng)盡快開展寬負(fù)荷脫硝改造工作,技術(shù)路線可以采用分級(jí)省煤器,省煤器旁路與再循環(huán),增加高加提高給水溫度以及選擇低溫催化劑等。燃燒器燒損采用旋流燃燒器的鍋爐,燃燒器燒損比較普遍,主要是經(jīng)常停運(yùn)的燃燒器燒損變形嚴(yán)重。有的穩(wěn)焰齒燒損脫落,有的穩(wěn)焰錐燒損變形,有的燃燒器間密封條燒損翹起,對(duì)燃燒器的燃燒效果,產(chǎn)生的NOx濃度影響都較大。原因有燃燒器設(shè)計(jì)時(shí)未考慮一次風(fēng)噴嘴的冷卻,依靠中心風(fēng)的風(fēng)量不能冷卻一次風(fēng)噴嘴的穩(wěn)焰齒與穩(wěn)焰錐;部分鍋爐停運(yùn)時(shí)風(fēng)門開度偏小,冷卻風(fēng)量對(duì)燃燒器的保護(hù)不足;冷卻風(fēng)量過大會(huì)導(dǎo)致影響燃燒效果,運(yùn)行時(shí)為降低飛灰含碳量以及NOx濃度,有意控制停運(yùn)燃燒器冷卻風(fēng)量。電廠應(yīng)在燃燒器易燒損位置加裝壁溫測點(diǎn),加強(qiáng)燃燒器壁溫控制,防止噴嘴過熱燒損;改進(jìn)一次風(fēng)噴嘴冷卻結(jié)構(gòu),保證停運(yùn)時(shí)二次風(fēng)對(duì)一次風(fēng)噴嘴冷卻;停運(yùn)時(shí)適當(dāng)增大冷卻風(fēng)門開度,確保燃燒器壁溫不超限??疹A(yù)器熱端吹灰器過吹。部分電廠在空預(yù)器發(fā)生堵塞、煙風(fēng)阻力過大時(shí)采用提高空預(yù)器蒸汽吹灰器投用頻次與蒸汽參數(shù)的方式來清除積灰。相當(dāng)部分電廠進(jìn)行空預(yù)器吹灰時(shí),采用冷熱端吹灰器共同投用的方式,有的較冷端吹灰次數(shù)少,但吹灰噴孔距離受熱面近。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),空預(yù)器換熱元件熱端采用斜波紋結(jié)構(gòu),吹灰蒸汽射流穿透性差,熱端積灰難以清除;一般熱端積灰為浮灰,不會(huì)出現(xiàn)積灰板結(jié),除非出現(xiàn)NH4HSO4越界沉積狀況;在存在NH4HSO4越界沉積時(shí),熱端吹灰也無法清除;熱端吹灰蒸汽射流順煙氣流動(dòng)方向,容易吹損換熱元件。電廠可以將空預(yù)器冷熱端吹灰運(yùn)行分開,在空預(yù)器煙風(fēng)阻力過大時(shí)加大冷端蒸汽吹灰的頻次與蒸汽參數(shù),熱端吹灰按正常參數(shù)與頻次運(yùn)行;存在熱端吹灰吹損換熱元件時(shí),應(yīng)調(diào)整吹灰器噴孔與換熱元件的距離,減少空預(yù)器熱端吹灰投用頻次。再熱汽溫偏差大上鍋產(chǎn)660MW超超臨界鍋爐二側(cè)再熱汽溫偏差大,低再與高再間有交叉混合,但低再與高再吸熱偏差存在重疊,導(dǎo)致高再出口汽溫偏差明顯大;塔式鍋爐二再布置在爐膛中間位置的吸熱明顯較布置在二側(cè)墻區(qū)域的受熱面吸熱小,導(dǎo)致二再出口汽溫存在明顯的偏差,必須靠減溫水控制汽溫偏差;單級(jí)受熱面吸熱過多,蒸汽溫升過高,B&W系列鍋爐由于低再與高再換熱管直接連接,壁溫分布偏差大更嚴(yán)重,部分在鍋爐進(jìn)行低NOx燃燒器改造后壁溫分布偏差存在擴(kuò)大的趨勢(shì)。電廠應(yīng)對(duì)壁溫偏差大的高溫區(qū)增加測點(diǎn),摸清壁溫高區(qū)域的分布,更換局部區(qū)域換熱面材料;對(duì)吸熱過多的換熱面進(jìn)行隔熱包裹或流動(dòng)短路處理,減少局部吸熱量;對(duì)塔式鍋爐布置在側(cè)墻區(qū)域的受熱面吸熱大,加強(qiáng)壁溫監(jiān)測,保證壁溫不超溫,部分壁溫過高的換熱管可以通過升級(jí)管材等級(jí)解決超溫問題;對(duì)B&W系列鍋爐可以考慮低再與高溫間增加混合集箱的改造。換熱管材料老化部分鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)換熱管材料選擇抗蒸汽氧化裕度不足,長期運(yùn)行中導(dǎo)致內(nèi)壁氧化皮厚度大,換熱管下彎頭區(qū)域材料老化較嚴(yán)重;B&W型鍋爐高再與低再換熱管直接相連,出口壁溫偏差大,高再換熱管材料老化嚴(yán)重;運(yùn)行時(shí)間較長的亞臨界鍋爐,高溫受熱面(高過、高再)爐外管材料采用12Cr1MoVG,鋼研102材料,存在運(yùn)行時(shí)間過長,管材老化嚴(yán)重的狀況。有的材料球化等級(jí)在4級(jí)以上,有的已引起性能下降,過熱泄漏。電廠應(yīng)對(duì)高溫受熱面換熱管進(jìn)行內(nèi)壁氧化皮厚度抽檢,對(duì)高溫區(qū)管增加抽樣進(jìn)行金相分析與力學(xué)性能分析;運(yùn)行時(shí)間過長的鍋爐對(duì)高過、高再爐外連接管進(jìn)行抽樣檢查,分析材料老化狀況,力學(xué)性能指標(biāo)下降狀況。鍋爐保溫不良部分鍋爐管道保溫不良,特別是管道保溫存在接口破損,彎頭與穿平臺(tái)處保溫外鐵皮破損,下雨時(shí)雨水可以滲透到管壁表面;部分小管道采用石棉繩纏繞保溫,部分管道裸露,雨水可以淋到管壁,引起管壁銹蝕;部分管道保溫不均勻,保溫效果差,表面溫度很高;對(duì)放空氣管等小管道,保溫不好會(huì)導(dǎo)致管內(nèi)蒸汽冷凝,積水較多時(shí)回流,引起管根部疲勞;部分管道設(shè)計(jì)不合理,管道間隙過小,保溫?cái)D壓變形。電廠應(yīng)對(duì)管道保溫進(jìn)行全面檢查,在檢修中對(duì)管道保溫進(jìn)行專項(xiàng)整治。換熱管磨損塔式鍋爐一級(jí)再熱器進(jìn)口穿墻管第一排磨損比較普遍,大部分電廠在穿墻第一排加裝了防磨護(hù)瓦防磨,但仍有部分電廠未加防磨護(hù)瓦。該部位磨損檢查難度很大,有電廠未進(jìn)行一級(jí)再熱器進(jìn)口穿墻管磨損專項(xiàng)檢查,不了解磨損狀況;有的進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)存在明顯磨損,但采取冷噴涂的處理方式。塔式鍋爐SOFA風(fēng)噴嘴水冷套被二次風(fēng)磨損泄漏,也是塔式鍋爐的普遍問題,有的廠僅在SOFA風(fēng)區(qū)域進(jìn)行防磨處理。電廠應(yīng)在一級(jí)再熱器進(jìn)口穿墻管第一排加裝防磨護(hù)瓦,暫時(shí)未加裝的應(yīng)加強(qiáng)防磨專項(xiàng)檢查;對(duì)二次風(fēng)水冷套磨損,應(yīng)在所有水冷套進(jìn)行防磨處理。
2016年迎峰度夏技術(shù)監(jiān)督檢查汽機(jī)及節(jié)能專業(yè)總結(jié)概況2016年5~6月,由江蘇能源監(jiān)管辦組織,江蘇方天電力技術(shù)有限公司對(duì)省內(nèi)27家電廠進(jìn)行了迎峰度夏技術(shù)監(jiān)督檢查。汽輪機(jī)、節(jié)能監(jiān)督檢查依據(jù)修訂后的《2016年江蘇電網(wǎng)并網(wǎng)電廠熱力設(shè)備迎峰度夏監(jiān)督檢查大綱》進(jìn)行,大綱還針對(duì)燃機(jī)和核電機(jī)組形成了燃機(jī)版和核電版。同時(shí)對(duì)照《發(fā)電廠汽輪機(jī)、水輪機(jī)技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則》(DL/T1055-2007)、《節(jié)能技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則》(DL/T1052-2007)進(jìn)行。本次檢查包括了煤機(jī)、燃機(jī)、核電等各型機(jī)組。檢查中,首先對(duì)上次檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理情況,進(jìn)行逐條跟蹤查詢。了解電廠依據(jù)大綱進(jìn)行的自查情況,仔細(xì)詢問設(shè)備工作狀況。深入現(xiàn)場查看系統(tǒng)設(shè)備,分析機(jī)組運(yùn)行參數(shù),查找問題和隱患,幫助電廠診斷分析,提出建議措施。檢查結(jié)果表明,總體上各發(fā)電企業(yè)對(duì)監(jiān)督工作都非常重視,監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)基本完善,人員配置齊全,職責(zé)分工明確。能定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)活動(dòng),監(jiān)督導(dǎo)則要求的各項(xiàng)工作基本完成。對(duì)上次檢查反映的問題,能認(rèn)真對(duì)待,有條件的積極組織整改。大部分電廠都預(yù)先進(jìn)行了深入的自查,發(fā)現(xiàn)整理設(shè)備缺陷和系統(tǒng)隱患,有力地促進(jìn)了檢查工作的順利完成。本次檢查顯示,各廠汽輪機(jī)及輔機(jī)總體運(yùn)行情況良好,相關(guān)的安全技術(shù)指標(biāo)基本正常。安全生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況安全生產(chǎn)情況2.1.1概況根據(jù)江蘇省電網(wǎng)調(diào)度信息統(tǒng)計(jì),截止2016年6月30日,135MW及以上統(tǒng)調(diào)機(jī)組共發(fā)生33次非計(jì)劃停運(yùn),其中汽機(jī)因素的11次,占機(jī)組非??偞螖?shù)的33.30%。汽機(jī)非停次數(shù)比同期增加6次,總非停次數(shù)僅增加2次,因此汽機(jī)非停率上升17.2個(gè)百分點(diǎn)。上半年汽機(jī)系統(tǒng)的可靠性有明顯下降。2.1.2非停情況上半年汽機(jī)11次非停,原因比較復(fù)雜和分散,出現(xiàn)了幾次以往很少發(fā)生的輔機(jī)系統(tǒng)故障,值得重視和防范。其中,有1次年初極端嚴(yán)寒天氣引起的設(shè)備故障,有2次振動(dòng)大跳機(jī),有2次燃機(jī)燃?xì)鈮毫Φ屯C(jī),有1次定冷水系統(tǒng)漏水,1次凝升泵故障,1次導(dǎo)汽管漏汽,1次EH油系統(tǒng)漏油,1次燃機(jī)通道溫度高,1次調(diào)門故障。詳細(xì)情況如下:極端嚴(yán)寒天氣引起設(shè)備故障:1月24日某廠300MW機(jī)組,運(yùn)行真空泵補(bǔ)水管路被凍住,無法為真空泵水室連續(xù)補(bǔ)水,導(dǎo)致真空泵水位持續(xù)下降。備用真空泵補(bǔ)水管路也被凍住,無法正常工作,當(dāng)值值長聯(lián)系調(diào)度,機(jī)組降負(fù)荷解列。真空泵補(bǔ)水管管徑小,管內(nèi)水流量較低,且非連續(xù)流動(dòng),水溫僅略高于常溫,因此極端嚴(yán)寒溫度下最容易被凍住,而其對(duì)泵的正常工作卻非常重要,是真空系統(tǒng)可靠性的薄弱點(diǎn)。本次非停教訓(xùn)值得重視,也提醒我們要做好防范措施。振動(dòng)大停機(jī):①某廠9F型燃機(jī),在加負(fù)荷過程中因振動(dòng)大跳閘。②某廠600MW超超臨界機(jī)組,#2機(jī)大修后開機(jī),一臺(tái)小機(jī)進(jìn)汽由輔汽切四抽后,振動(dòng)在30秒內(nèi)快速升至保護(hù)動(dòng)作跳機(jī),相隔一個(gè)多小時(shí)后,另一臺(tái)小機(jī)(未切換汽源)振動(dòng)在30秒內(nèi)又快速增大至保護(hù)值動(dòng)作停機(jī),導(dǎo)致汽泵全停機(jī)組停機(jī)。檢查軸瓦無異常后再次啟動(dòng),汽源切換溫度差由第一次50℃左右,降為10℃溫差,兩臺(tái)小機(jī)汽源切換后,運(yùn)行一個(gè)多小時(shí),又發(fā)生振動(dòng)突然增大,導(dǎo)致停機(jī)。經(jīng)振動(dòng)分析,判斷缸內(nèi)有碰摩,揭缸后發(fā)現(xiàn)葉頂、隔板汽封磨擦嚴(yán)重,小機(jī)轉(zhuǎn)子不得不送制造廠進(jìn)行了高速動(dòng)平衡處理。天然氣壓力低(2次):均發(fā)生在同一電廠的9F型機(jī)組。因外部管線天然氣壓力低,無法保證兩套聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的運(yùn)行,手動(dòng)解列3號(hào)燃機(jī)4號(hào)汽機(jī),以保證1號(hào)燃機(jī)2號(hào)汽機(jī)運(yùn)行。定冷水系統(tǒng)漏水:某廠300MW機(jī)組,4號(hào)機(jī)定子冷卻器定冷水側(cè)法蘭墊被沖壞,導(dǎo)致大量漏水,定冷水流量低保護(hù)動(dòng)作。該法蘭墊為制造廠自帶,使用的橡膠墊,而非聚四氟乙烯墊。凝升泵故障:某廠300MW機(jī)組,14號(hào)機(jī)凝升泵運(yùn)行中失水,備用泵聯(lián)啟也無法出水,解列停機(jī)。EH油系統(tǒng)泄漏:某廠9F型燃機(jī),2號(hào)燃機(jī)IGV安全油模塊進(jìn)口接頭漏油,導(dǎo)致EH油箱油位低,機(jī)組跳閘。導(dǎo)汽管漏汽:某廠600MW超超臨界機(jī)組,因高壓調(diào)門至汽輪機(jī)導(dǎo)氣管缺陷,3號(hào)機(jī)組手動(dòng)解列。燃機(jī)通道溫度高:某廠9E型燃機(jī),4號(hào)機(jī)組啟動(dòng)過程中燃燒調(diào)整時(shí),因第#17燃機(jī)葉片通道溫度高保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘。調(diào)門故障:某廠350MW超臨界機(jī)組,1號(hào)機(jī)運(yùn)行中兩只中壓缸進(jìn)汽調(diào)節(jié)閥IV1和IV2相繼自動(dòng)關(guān)閉,采用臨時(shí)措施強(qiáng)行開啟,檢查后無法在線處理,手動(dòng)解列停機(jī)。其后的解體檢查發(fā)現(xiàn),油動(dòng)機(jī)活塞桿斷裂。更換新活塞后,運(yùn)行不久IV1活塞桿再次斷裂,經(jīng)現(xiàn)場檢查和資料分析,指出斷裂原因:一是油動(dòng)機(jī)活塞桿和調(diào)門桿連接存在中心不一致同心度無法保證的可能,產(chǎn)生附加彎曲應(yīng)力,導(dǎo)致活塞桿頂端應(yīng)力集中處疲勞斷裂。二是中調(diào)門高壓油管存在高頻竄動(dòng)現(xiàn)象,帶動(dòng)調(diào)門門桿高頻抖動(dòng)。對(duì)同心度重新調(diào)整裝復(fù)、油管抖動(dòng)處理后,運(yùn)行數(shù)月正常。2.1.3非停分析非停系統(tǒng)分布:11次汽機(jī)非停,按系統(tǒng)設(shè)備分類如下:系統(tǒng)非停次數(shù)具體內(nèi)容主機(jī)、蒸汽(天然氣)系統(tǒng)6主機(jī)振動(dòng)大、調(diào)門故障、天然氣壓力低2次、燃機(jī)通道溫度高、高壓導(dǎo)汽管故障油系統(tǒng)1EH油接頭漏油給水系統(tǒng)1小機(jī)振動(dòng)大凝水系統(tǒng)1凝升泵故障循環(huán)水系統(tǒng)00其它系統(tǒng)2真空泵故障、定冷水泄漏可以看出,11次非停分布系統(tǒng)較廣,同時(shí)主機(jī)(蒸汽天然氣)系統(tǒng)故障最多,超過了一半,主機(jī)系統(tǒng)的可靠性較差。燃?xì)鈾C(jī)組非停偏多:11次非停機(jī)組中,有5次是燃?xì)鈾C(jī)組非停。其中,9F型機(jī)組4次,9E機(jī)組1次。有3次發(fā)生于新投產(chǎn)的9F機(jī)組,可見新建機(jī)組設(shè)備可靠性、運(yùn)行穩(wěn)定性均有待提高。另一方面,5次非停除一次為EH油泄漏外,其它4次均發(fā)生在主機(jī)(蒸汽天然氣)系統(tǒng),尤其是對(duì)燃機(jī),天然氣既是燃料又是工質(zhì),其進(jìn)氣系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)是非停的多發(fā)原因,應(yīng)引起相關(guān)電廠的重視。多起非頻發(fā)故障:11次非停中,真空泵故障、定冷水泄漏、和中調(diào)門油動(dòng)機(jī)桿斷裂3次故障,近年在我省較少出現(xiàn),而油動(dòng)機(jī)活塞桿斷裂甚至沒有發(fā)生過,值得大家注意。①真空泵補(bǔ)水中斷是在極端嚴(yán)寒氣候下,補(bǔ)水管的特殊情況所致,但也應(yīng)預(yù)想到還有其它原因可能導(dǎo)致兩臺(tái)泵補(bǔ)水故障(如補(bǔ)水母管問題),做好事故預(yù)防措施。②定冷水泄漏,本質(zhì)上是制造廠原配的墊片不符合要求,但也提醒我們例行大修時(shí),對(duì)制造廠整體交付的設(shè)備,內(nèi)部的檢查檢修必不可少。如果該機(jī)組之前歷次檢修時(shí)對(duì)定冷器解體檢理,就會(huì)發(fā)現(xiàn)墊片錯(cuò)用問題。③油動(dòng)機(jī)活塞桿斷裂的故障,在較短的時(shí)間內(nèi)兩只調(diào)門相繼發(fā)生,從以往的經(jīng)驗(yàn)來判斷,故障點(diǎn)最可能發(fā)生的是高壓油系統(tǒng)和調(diào)門部件,如電磁閥、節(jié)流孔和伺服閥。因此在查找原因時(shí),在此耗費(fèi)了大量的精力,電磁閥多次解體清洗、進(jìn)而更換,均未能解決。既使考察所有汽門關(guān)閉的故障,也多是汽門門桿斷裂的情況,幾乎未發(fā)生過油動(dòng)機(jī)桿斷裂的情形,因此也較難想到。而這種情況,由于斷裂部位位于油動(dòng)機(jī)桿與活塞連接處,完全在油動(dòng)機(jī)內(nèi)部,外部根本看不到,給故障點(diǎn)的判斷和查找?guī)砹溯^大的困難。此外,小機(jī)振動(dòng)大,從檢修處理情況看,與大修期間通流間隙的調(diào)整控制有較大關(guān)系,因此,檢修的質(zhì)量和工藝仍需要加強(qiáng)提高。2016年上半年,汽機(jī)設(shè)備總體運(yùn)行平穩(wěn),但非停次數(shù)明顯增多,其中由于天氣原因、外部氣源因素,以及燃機(jī)的燃料(天然氣)和燃燒故障歸屬于汽機(jī),增加了非停次數(shù)。非停分析顯示,主機(jī)系統(tǒng)的故障增多,有多起非頻發(fā)故障,需引起重視和防范。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況本次迎峰度夏共檢查27家電廠,涉及78臺(tái)機(jī)組。其中135MW機(jī)組4臺(tái),300MW級(jí)機(jī)組
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