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文檔簡介

1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。VPI高壓電動機定子線圈擊穿后-真空壓力浸漬(VPI)高壓電動機定子線圈擊穿后修復工藝的改進山東濟南發電設備廠“探索”QC小組小組簡介:我公司生產大中型交流電動機已有四十余年的歷史,產品現有七大系列千余個品種。年生產能力可達60萬千瓦。高壓電動機大多采用真空壓力浸漬(VPI)工藝,產品質量不斷提高。電動機分廠電工工段負責各類電動機定、轉子裝配及試驗,主要工序有定、轉子嵌線、聯線、浸漆(VPI)、電性能試驗和電動機維修。本次QC小組活動,是針對高壓真空壓力浸漆(VPI)電動機定子線圈擊穿后如何修復展開攻關

2、。在保證電機電氣性能前提下,將之前的單只線圈擊穿后需更換整臺套定子線圈的工藝,改為僅對擊穿部位進行局部維修,此工藝方法的改進,在電動機制造業是一次新技術,填補了企業一項技術空白。表一小組活動及組員情況一覽表小組名稱山東濟南發電設備廠“探索”QC小組成立日期2005年3月10日課題名稱真空壓力浸漬(VPI)定子線圈擊穿后修復工藝的改進活動周期2005年3月10日2006年6月1日小組類型創新型使用工具統計表、對策計劃表、圖片、調查分析表序號姓名性別組內職務文化程度分工1賈皓江男組長大學方案設計2王松男副組長大學組織協調3劉超男副組長大專組織協調4張緒德男組員大專方案實施5裴華溢男組員大專方案實施

3、6盧建明男組員中專方案實施7周華平男組員中專方案實施8高嵩男組員中專方案實施選題理由:大中型高壓電動機是我公司主導產品之一,也是企業的拳頭產品之一。2000年以前定子線圈絕緣均采用單支模壓多膠固化工藝。2001年3月份從德國引進的少膠真空壓力浸漬(VPI)設備投入使用,改進了定子線圈絕緣工藝,電動機整機性能有了很大提高,增強了產品市場競爭力,給企業帶來了較大的經濟效益。2005年3月份,濟寧華能電廠3臺湘潭電機廠制造的YKK63061250kw10kv.YKK6308560kw10kv和YKK5006560kw6kv三臺電機,因定子線圈擊穿事故來我廠維修,其絕緣采用VPI結構,YKK50065

4、60kw電機有一支線圈擊穿,其余2臺各有兩支線圈擊穿。VPI定子線圈在使用中出現擊穿現象在以前維修中我們也遇到過,當時采用的方法是更換整臺定子線圈,重新投料制造線圈,再經嵌線、聯線、VPI處理,維修成本高,生產周期長。以前我們也想嘗試局部維修的方法,并為此作了許多心理和物質準備。表二列出了采用老工藝維修成本和周期。表二更換整臺定子線圈成本及周期產品型號整臺線圈數(支)單支線圈成本(元)臺套線圈成本(萬元)線圈生產周期(天)裝配時間(天)備注YKK63061250kw10kv54428.902.607745包括拆線圈、嵌線圈、VPI1012總維修時間1517天YKK6308560kw10kv72

5、377.002.7144YKK5006560kw6kv72230.601.6604從上表可查出,如更換整臺套線圈,三臺電動機僅線圈成本一項就達6.9825萬元,生產周期最快也要1517天時間,在領導指導幫助下,我們成立了QC小組,改進修復工藝,對擊穿線圈進行局部處理,這樣不僅為客戶節省大量資金,使其盡快投入使用,我們通過實際操作也可以掌握這項技術,提高我廠電機生產和維修技術水平,為企業帶來更大的經濟效益。為此我們QC小組根據分廠領導提出的可靠、經濟、快捷的原則將真空壓力浸漬(VPI)定子線圈擊穿后修復工藝的改進作為此次活動的攻關課題,以解決線圈擊穿后的修復問題。見圖一圖一線圈損壞圖活動目標及可

6、行性分析活動目標:保證質量:定子線圈裝配、試驗一次合格率達到100%,耐電壓標準按Q/QL.07.012004的規定;降低成本:維修成本比傳統工藝降低85%以上;減少維修時間:采用新工藝比傳統工藝提前12天。可行性分析:小組成員通過對維修電機線圈擊穿情況的分析和研究,以及對相關技術數據的統計,對目標值進行了可行性分析,結果見表三。表三工藝改進前、后維修成本及加工周期對比表:產品型號線圈成本降低成本加工周期改進前維修成本(萬元)改進后維修成本(元)改進前需時間(天)改進后需時間(天)Ykk630-6.1250kw.10kv2.6077857.8096%每臺套線圈拆卸制造和裝配VPI時間總需151

7、7天制造單支線圈時間和維修VPI時間總需1214天Ykk6308.560kw.10kv2.7144754.0097%Ykk5006.560kw.6kv1.6604691.8095%通過表三分析得出,小組設定的后2個目標即減少維修周期和降低成本完全能實現。但最重要的第1個目標能否順利實現是問題的關鍵和此次活動中的難點。QC小組成員認為,只要我們充分利用自身的三大優勢。即:人員技術水平和經驗、詳細周密的實施方案以及可靠的質量檢驗保障,維修過程中只要我們全力以赴、一絲不茍,完成本次活動目標是完全可以的。四、原因分析:小組運用因果分析圖,對造成定子線圈局部擊穿的因素進行分析:材料人員定子線圈局部擊穿質

8、量意識差終端用戶未按規程操作絕緣材料有隱性瑕疵線圈制作未達到要求浸漬過程未達要求終端用戶環境惡劣線圈存放不當工藝工裝環境因果分析圖五、要因確認:序號末端因素分析確認結論1絕緣材料有隱形瑕疵絕緣材料的采購和檢驗過程非常嚴密,不存在此問題非要因2質量意識差定子嵌線工均為熟練工,不存在手工操作環節致使絕緣損壞問題非要因3終端用戶未按規程操作電機使用過程中,長時間過載或過壓運行,致使定子線圈絕緣老化嚴重,最終造成定子線圈擊穿要因4浸漬過程未達到工藝要求VPI設備是從德國引進,此設備在國內尚屬前端設備,不存在設備問題非要因5線圈制作未達到工藝要求從工藝方法和人員方面分析,從制作到定子嵌線層層把關,不存在

9、線圈質量問題非要因6線圈存放不當線圈制作完成,均做防潮、防水工作,不存在存放不當問題非要因7終端用戶環境惡劣電機長期工作在陰雨環境下,定子線圈嚴重受潮,致使絕緣電阻下降,最終造成定子線圈擊穿要因六、制定對策:我廠專業技術人員與用戶一起對電機事故原因進行了分析,認為電動機受潮和超負荷運行是造成定子線圈絕緣快速老化并擊穿的主要原因。現場檢查其擊穿部位,其中2臺為上層線圈,另1臺為下層線圈。經過全體QC成員分析研究,只有采用更換故障線圈這一新工藝,才能達到我們的活動目標,但我們對此工藝能否成功尚無100%把握,經研究決定以下層線圈擊穿的故障電機為樣板,爭取利用5天左右的時間完成試驗并最終確定維修方案

10、。擊穿線圈的修復工作,以驗證新工藝的可行性,我們制定的對策見表四。表四制定對策序號對策內容負責人完成時間1查閱有關技術資料,作好技術準備。準備好維修所需各種材料。賈皓江王松劉超張緒德053102準備好維修所需的各種工具、工裝。周華平高松053113新工藝實施盧建明、周華平053144檢查、試驗張緒德、裴華溢053155工藝總結與完善王松、張緒德05315對策實施:根據制定的對策,我們按部就搬開展各項工作,分以下幾個步驟實施:準備工作:備齊所需原材料及各種工具,根據實際需要制作各種刀具及工裝。所需工具見表五。表五維修所需工具序號專用工具名稱序號維修所需材料名稱、規格及型號1小號氣焊焊槍10132

11、5F級少膠云母帶2鋼絲鉗2進口F級少膠云母帶3尖頭鉗301425高阻防暈帶4斜口鉗401720熱收縮帶5彎頭鉗50125聚酰亞胺薄膜6自制鋸條刻刀(長刀)6DMD/OMO復合材料7自制彎刀7高銀焊條8一字螺絲刀8焊劑1039鐵錘9石棉紙10工業用吹風機10聚脂薄膜11手鋸鋸條11乙二胺溶劑剝離擊穿線圈:用表中專用工具6、7破開上層邊絕緣,將乙二胺溶劑注入破口處,使玻璃絲包線與主絕緣剝離。截取擊穿部位:用表中專用工具11,根據線圈的擊穿部位,在前后各100mm左右處選取截取點并截斷擊穿部位線圈。提取:擊穿線圈破損處剝離后,將導線從主絕緣“殼體”內逐層提出,最后取出殼體。清理槽內殘留絕緣層,徹底清

12、理凈,為下步嵌線作好準備。截取替代線圈:取已備好的未整浸線圈,截取相應部分,比原線圈長150mm,線圈截取后兩端對焊處做好焊接坡口。嵌線、焊接槽內墊上聚脂薄膜后,把線圈下入槽內,打上槽楔,剝開線圈截斷處,與原線圈對接,焊接時必須做好以下幾個步驟:用石棉紙在水中泡軟鋪墊在線圈中間隔熱作用,防止原線圈周圍絕緣層氣焊時燒損;線圈與線圈對接的扁銅線絕緣層適當剝離;做好匝間之間的襯墊用0.3DMD復合材料隔層;準備前3點后,最后用石棉紙搓成泥漿圍在線圈周圍只裸露出扁銅線的焊接點。包扎、絕緣:按絕緣規范SD5047標準要求進行包扎:用0.125熱收縮帶1/2包扎用工業吹風機進行熱收縮;用0.125聚酰亞胺

13、薄膜1/2包2層;用95471F級0.1325F級少膠粉云母帶包6層;用0.1425高阻防暈帶包1層;無堿玻璃帶1/2包1層。匝間、耐壓試驗:進行焊接包扎后做2項試驗時出現下列情況:匝間按JB/T100982000標準試驗,用RDZ30繞組匝間試驗儀測試出現波形排列異常現象;耐壓試驗按Q/QL07.012004標準試驗、電壓升至8KV左右維修部位被擊穿。事故原因排除及補救措施:經驗是在不斷探索和實踐中積累的,線圈擊穿后,我們經過多方論證排查,確認以下幾個主要方面存在問題,并根據存在的問題采取了改進措施,見表六:表六線圈擊穿原因分析及整改措施表序號線圈擊穿原因改進措施負責人1線圈鋸斷后,直接嵌入

14、出現被拆,絕緣損壞,絕緣強度降低。對更換線圈進行特種處理,表面用聚酰亞胺絕緣薄膜包扎使用熱壓成型,對底層采用尺角拉直,加大嵌線弧度。張緒德盧建明裴華溢周華平2焊接過程,保護措施不當,焊后定子太潮濕。焊時線圈兩邊用石棉隔熱,避免絕緣層燒損,耐壓試驗前對整臺定子繞組進行烘干處理。3焊接材料用低銀焊條,焊接質量外觀不好,內部質量不可靠改進焊接方法,操作時更加細心,線圈對接點留0.30.8mm更換用高銀焊條。4匝間絕緣墊低,絕緣強度不可靠,不應用0.3mmDMD絕緣低。用0.5mmDMD絕緣低代替0.3DMD,對單支雙股繞組再采用斜墊隔熱處理。5包扎所用材料及包扎方法不當。采用第一層使用聚胺脂薄膜收縮

15、帶,第二層、三層用聚酰亞胺絕緣薄膜,最后用少膠云母帶包4層(1/2)。以減少厚度,進口少膠在增加絕緣強度的同時,減小包扎后的成型超高。6耐壓試驗達不到試驗標準Vn的1.35倍。提高絕緣強度要求,耐壓試驗達到Vn1.8倍。浸漆烘干、檢查試驗按以上整改措施改進維修工藝后,電機維修部位的外觀質量與正常線圈差別不大(參見圖二)絕緣電阻達到了3G以上,耐壓試驗合格,完全達到Q/QLO7.012004標準。圖二定子線圈修復后效果圖推廣應用首臺維修電機新工藝試驗后,我們QC小組全體成員及時總結、完善了成功經驗,確定維修步驟按以上18程序分步進行,由于有了一定的操作經濟,維修工效大大提高,余下2臺故障電機也很

16、快維修成功。3臺電機的維修工作從3月10日3月20日實際用了10天,比老工藝提前57天。至此小組課題也圓滿完成。效果檢查:在分廠領導的大力支持下,經小組成員的共同努力,課題目標已全部實現。3臺電機維修后,裝配、試驗一次合格率達到100%,由圖三可見,采用改進后的工藝維修3臺電機,成本較采用老工藝降低86%以上;14%100%老工藝成本新工藝成本降低成本維修成本圖三新老工藝成本對比圖由圖四可見,采用新工藝比老工藝提前工期57天。59%100%老工藝工期新工藝工期降低工期加工工期圖四新老工藝加工周期對比圖經濟效益分析:(1):老工藝維修成本=線圈成本-回收廢料價值+浸漬漆料成本+輔料成本=(2.6

17、077+2.7144+1.6603)-(0.972+0.9936+0.8208)+(0.21+0.24+0.24)+0=4.886(萬元)(2):新工藝維修成本=(0.08578+0.0754+0.0692)-(0.036+0.0276+0.0342)+(0.09+0.09+0.12)+0.082=0.51458(萬元)(3):降低成本=4.886-0.51458=4.37142(萬元)社會效益:定子線圈擊穿后修復工藝的改進,不僅為客戶節省了可觀的維修費用,也節約了資源,減少浪費,符合建立節約型社會、和諧社會的要求。截止2006年6月1日,我們將該項工藝應用于歷城鐵廠、龍口南山集團、兗州礦務局、德州華能電廠、招遠金礦、濟寧監獄等單位共11臺不同型號電機的維修,有的已安全運行近兩年,沒有出現異常現象,取得了很好的效果,贏得了客戶的贊譽和信賴,樹立了企業良好的

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