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文檔簡介
1、產線不良分析及改善措施報告產線不良分析及改善措施報告 -M02工藝部工藝部導致緣由:EVA原資料臟;消費環節中掉入;改善措施:EVA原資料問題,含有雜質;裁切機尾部做好5S;每串完一串用無塵布擦拭下串聯模板;層壓預備工段留意5S,作業中防止混入雜物;層壓前目測加強檢驗;層壓機定時擦拭B級漆布;1. 1. 雜物氣泡雜物氣泡2. 2. 背板開口過大背板開口過大導致緣由:預備組開口過大;預備組開口過小,層壓預備用刀片劃太長;改善措施:預備組運用跟產品型號對應的開口工裝;層壓預備發現開口過小背板,用刀片悄然劃開,不得用力過大;3. 3. 引出線歪斜引出線歪斜導致緣由:匯流條直角燙歪斜;層壓預備未按模板
2、操作;層壓預備穿引出線時 ,拉力過大;改善措施:預備組燙匯流條直角,必需按模板操作;層壓預備匯流條直角擺放,必需按照模板;層壓預備穿引出線時,拉的力度不易過大,呵斥直角彎曲;4.4.裂片裂片導致緣由:電池片原資料暗裂未及時發現;焊接納尾毛刺,層壓過程中呵斥裂片;串聯、翻轉目測、層壓預備工段拎電池片串呵斥隱裂;層壓壓力過大;改善措施:各工段加強對電池片隱裂的檢驗;焊接留意錫絲、毛刺、錫疙瘩、收尾預留510mm;拎電池片動作須輕盈;調理層壓機壓力;5.5.陳列不齊陳列不齊導致緣由:電池片原資料大小角;串聯未卡好模板,呵斥間隙大小角;層壓預備排版問題;搬運過程動作過大;改善措施:分選及焊接工段加強多
3、電池片原資料的檢驗;串聯電池片,模板卡到位,防止片與片間隙不均,導致后面的電池片串歪斜;另外整串串好后,一頭電池片抵住模板,察看另一端能否起翹,防止整串彎曲,即“(,排版正負后會構成“)()()(,導致陳列不齊;層壓預備拎電池片串排版時須繃緊,不得兩頭拎起,中間電池片串在EVA上拖動,控制好串與串間隙;搬運待層壓件動作要輕,防止傾斜、顛簸;6.6.焊帶偏離焊帶偏離導致緣由:單焊焊接未按要求作業或自檢;烙鐵溫度偏低,有虛焊;焊接過程太快;改善措施:單焊作業右手握烙鐵,左右須扶住焊帶,焊好自檢;烙鐵4小時/次測溫,控制在工藝要求范圍內,防止焊帶虛焊后偏離;每根焊帶,焊接過程控制在35秒,速度過快會
4、出現虛焊;7.7.電池串摔落電池串摔落導致緣由:氣壓缺乏或斷電、斷氣導致按鍵失靈;工裝汲取的地方;翻轉動作太大;改善措施:每天自檢翻轉工裝的氣壓在工藝要求范圍內;工裝汲取的在電池片反面的中間,不得吸在焊帶上;翻轉動作不易太大,動作輕盈;8.8.絕緣條放錯方向絕緣條放錯方向導致緣由:條碼貼錯方向;絕緣條放反;改善措施:層壓預備作業,條碼運用工裝貼在絕緣條右端;層壓預備作業,條碼貼對,絕緣條左右放反;9.9.匯流條外露匯流條外露導致緣由:長匯流條點焊不結實;EVA流動性過大;絕緣條外移;改善措施:長匯流條點焊必需讓匯流條粘結EVA條和絕緣條,防止層壓過程中匯流條彎曲變形走位;EVA原資料流動性過大
5、,改換EVA;控制絕緣條到電池片的間隔,留意點焊,防止絕緣條外移;10.10.焊帶頭焊帶頭導致緣由:層壓預備剪焊帶頭未按工藝要求;層壓預備桌面5S差,作業過程中粘在EVA或其他資料上,混入組件;改善措施:層壓預備剪焊帶頭,須按工藝要求,6個1剪1放;堅持桌面5S整潔;層壓前目測留意檢驗;11.11.匯流條內縮匯流條內縮導致緣由:短匯流條未按工藝要求點焊;EVA流動性過大;層壓預備穿引出線用力過猛;改善措施:短匯流條按工藝要求點焊2處;改換EVA批次或廠家試壓;層壓預備穿引出線,不要拉動過猛,撤彎匯流條直角;12.12.正負極接反正負極接反導致緣由:層壓預備未按模板排版;層壓前目測未防反測試;改
6、善措施:層壓預備按工藝模板正負排版;層壓前目測按工藝要求進展總電壓測試,在兩兩測試,對返工的組件也需全檢;13.13.組件卡入組件卡入BCBC級出料口級出料口導致緣由:出料沒人接漆布;層壓機B/C間隙過大;改善措施:按工藝要求,進出爐需接漆布;設備調整層壓機B/C間隙和擋板高低;14.14.削邊時組件爆裂削邊時組件爆裂導致緣由:員工削邊用力過猛;玻璃原資料問題;改善措施:層壓人員削邊時,用力均勻;通知SQE,待廠家確認;15.15.引出線頂裂電池片引出線頂裂電池片導致緣由:蓋漆布時,導致引出線彎折,層壓過程中,頂碎電池片;改善措施:層壓人員蓋漆布時留意引出線,確認引出線無彎折,留意檢查;16.
7、16.背板摳破背板摳破導致緣由:削邊人員撕膠帶摳破背板;層壓前目測對臺虹背板貼了3M膠帶;改善措施:削邊人員撕膠帶,從玻璃面起頭;臺虹背板不得運用3M膠帶粘帖,其他背板全部運用3M膠帶;17.17.背板凹坑背板凹坑導致緣由:蓋的漆布未清理干凈;硅膠板問題;改善措施:對每爐的漆布必需清理干凈,確認沒有殘膠;設備調試;18.18.組件邊緣氣泡組件邊緣氣泡導致緣由:EVA原資料問題或受潮;層壓壓力過??;抽空不盡;改善措施:改換廠家或EVA批次試壓;調整上室充氣壓力;延伸抽空時間,改換真空泵或真空泵油;組件邊緣添加EVA小條19.19.焊點突出焊點突出導致緣由:層壓溫度不夠;背板收縮不完全;EVA與背
8、板不匹配;改善措施:提高層壓機設定溫度;延伸層壓時間,讓背板收縮完全或直接預熱背板;改換其他廠家EVA或背板;20.20.中空中空導致緣由:層壓機溫度不均,起伏變化;層壓機抽空不盡;硅膠板壓力不夠;EVA原資料收縮問題;改善措施:降低層壓機溫度,或加墊漆布,調試層壓機,讓其溫度更均勻;改換真空泵或真空泵油,硅膠條,提高抽空效果;確認硅膠板無損壞,調整層壓充氣壓力;改換EVA批次或廠家;21.21.邊框內卡有透明膠帶邊框內卡有透明膠帶導致緣由:削邊人員未對膠帶進展去除;總裝人員漏檢,直接裝邊框;改善措施:削邊人員對每件膠帶進展去除,貼3M的沒有殘膠,貼透明膠帶的還必需清理殘膠;總裝人員在裝框前檢
9、驗;22.22.灌封膠超越灌封膠超越2 2小時不固化小時不固化導致緣由:A、B灌封膠混合不充分;靜態混合管漏膠;A、B灌封膠配比問題改善措施:漏膠或混合不充分,需改換靜態混合管;重新進展配比測試,超出工藝1:60.2克范圍,要求設備進展調試;23.鋁型材劃傷鋁型材劃傷導致緣由:鋁型材原資料問題;邊框打完膠前推,與桌面摩擦呵斥;裝框機擋板有異物;清洗處,運用刀片不當;改善措施:裝框前留意檢驗;桌面用泡沫或背板覆蓋維護;去除裝框機擋板異物,如螺絲外漏之類,擋板位置不準的,設備人員進展調試;清洗處,去除玻璃面溢膠,刀片需清刮,防止彎曲或用力過猛;24.灌封膠多膠少膠灌封膠多膠少膠導致緣由:灌膠機膠量設定不適宜;接線盒沒有完全按緊,呵斥容量大,膠少;員工少踩或多踩;改善措施:重新調整每次出膠量;總裝處,接線盒需按壓結實;每個灌膠線盒踩3膠;25.25.背板面硅膠縫隙背板面硅膠縫隙導致緣由:打膠槍槍口過細,硅膠太少;兩側邊框往外側彎曲;硅膠過稀
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