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1、1、錦州電廠3號(hào)鍋爐安全閥校驗(yàn)升壓實(shí)跳造成爐外管道爆破事故事故經(jīng)過(guò): 1999年7月9日,3號(hào)鍋爐在安全門熱態(tài)整定過(guò)程中,高溫段省煤器出口聯(lián)箱至汽包聯(lián)絡(luò)管直管段發(fā)生爆破,造成5人死亡,3人嚴(yán)重燙傷。事故原因分析:事故由于該段鋼管外壁側(cè)存在縱向裂紋,致使鋼管的有效壁厚僅為17mm左右,從而導(dǎo)致在3號(hào)鍋爐安全門整定過(guò)程中,當(dāng)主蒸汽壓力達(dá)到1666MPa時(shí),鋼管有效壁厚的實(shí)際工作應(yīng)力達(dá)到材料的抗拉強(qiáng)度而發(fā)生瞬時(shí)過(guò)載斷裂,發(fā)生爆破。事故總結(jié):1、鍋爐壓力容器安全閥校驗(yàn)采用升壓實(shí)跳的方式,會(huì)造成鍋爐管道蒸汽壓力超壓,導(dǎo)致鍋爐管道壽命減少容易造成鍋爐和爐外管道爆破,后果嚴(yán)重;2、鍋爐壓力容器安全
2、閥校驗(yàn)采用升壓實(shí)跳的方式,會(huì)造成噪音污染,安全閥起跳次數(shù)多,會(huì)帶來(lái)密封面的損壞;3、純機(jī)械彈簧式安全閥及碟形彈簧安全閥可使用安全閥在線定壓儀進(jìn)行校驗(yàn)調(diào)整。校驗(yàn)調(diào)整可以在機(jī)組啟動(dòng)或帶負(fù)荷運(yùn)行的過(guò)程中(一般在6080額定壓力下)進(jìn)行。2、韶關(guān)電廠4號(hào)鍋爐重復(fù)發(fā)生水冷壁爆管事故事故經(jīng)過(guò): 1991 年 3月21 日,韶關(guān)電廠4號(hào)鍋爐小修結(jié)束,汽輪機(jī)超速試驗(yàn)完畢準(zhǔn)備并網(wǎng)時(shí),突然爐膛一聲巨響,汽包水位直線下降無(wú)法控制,緊急停爐。檢查發(fā)現(xiàn)前墻水冷壁爆管一根,爆口在衛(wèi)燃帶附近100處,爆口附近同一循環(huán)回路共有25 根管產(chǎn)生不同程度的變形。經(jīng)搶修更換爆破的和變
3、形嚴(yán)重的水冷壁管14根。于24 日18時(shí)再次點(diǎn)火,25日03:24帶負(fù)荷40MW,主蒸汽壓力9.3MPa,主蒸汽溫度490,電接點(diǎn)水位計(jì)指示+30mm,爐內(nèi)又發(fā)生一聲巨響,汽包水位直線下降無(wú)法維持,再次緊急停爐。檢查發(fā)現(xiàn)后墻水冷壁管一根爆破,爆口在衛(wèi)燃帶上方約80cm處,爆口周圍10多根水冷壁管不同程度變形。事故原因分析:這兩次爆管的情況基本相同,經(jīng)檢查外觀爆口特征和金相分析,斷定為短期超溫爆管。事故是由于運(yùn)行人員在鍋爐起動(dòng)過(guò)程中,兩次未按規(guī)定清洗汽包就地水位計(jì),而且未與電接點(diǎn)水位計(jì)核對(duì),控制室內(nèi)水位計(jì)不能正常投入運(yùn)行,電接點(diǎn)水位計(jì)與就地水位計(jì)不符,而出現(xiàn)假水位工況未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),致使
4、鍋爐嚴(yán)重缺水爆管。事故總結(jié):1、嚴(yán)防鍋爐缺水和超溫超壓運(yùn)行,嚴(yán)禁在水位表數(shù)量不足(指能正確指示水位的水位表數(shù)量)。2、經(jīng)常校對(duì)水位計(jì),就地與遠(yuǎn)傳數(shù)值基本一致。3、鍋爐控制室內(nèi)至少要有兩只性能可靠的遠(yuǎn)傳水位計(jì)。4、按規(guī)定及時(shí)沖洗水位計(jì)。5、當(dāng)鍋爐所有汽包水位表記全部失靈,運(yùn)行中無(wú)法判斷鍋爐汽包水位時(shí),應(yīng)立即緊急停爐。6、對(duì)于短期過(guò)熱引起的爆管,一般要求防止鍋爐汽包低水位、過(guò)量使用減溫水引起過(guò)熱器內(nèi)水塞和作業(yè)工具、焊渣等異物進(jìn)入鍋爐管道而造成堵塞等措施。3、洛河電廠1號(hào)鍋爐發(fā)生導(dǎo)汽管爆破事故事故經(jīng)過(guò): 1991年8 月22 日17:45,1號(hào)鍋爐點(diǎn)火起動(dòng);22日20:
5、55,1號(hào)汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn);23 日06:42,并網(wǎng)帶負(fù)荷20-30MW,汽輪機(jī)、電氣做試驗(yàn);23日14:45,帶負(fù)荷60MW,投粉一層;23日16 時(shí),導(dǎo)汽管爆破,被迫停爐。事故原因分析:事故的主要原因是由于鍋爐水動(dòng)力調(diào)整不當(dāng),使各屏水流量不均勻,造成導(dǎo)汽管超溫爆管。事故總結(jié):1、對(duì)于長(zhǎng)期超溫引起的爆管,就要弄清由于鍋爐熱力偏差、水力偏差還是結(jié)構(gòu)偏差所引起的超溫,以便采取相應(yīng)的對(duì)策。2、鍋爐的過(guò)熱器、再熱器、導(dǎo)汽管等應(yīng)有完整的管壁溫度測(cè)點(diǎn),以便監(jiān)視各導(dǎo)汽管間的溫度偏差,防止超溫爆管。在啟動(dòng)時(shí),應(yīng)監(jiān)視水平煙道煙溫,過(guò)熱器、再熱器管壁溫度禁止超過(guò)規(guī)定值。3、定期進(jìn)行鍋爐爐膛、煙道蒸
6、汽吹灰,以消除熱偏差,防止受熱面局部超溫。4、石景山熱電廠發(fā)生鍋爐超溫、超壓事故事故經(jīng)過(guò): 1996 年3月13日00:29,4號(hào)機(jī)組由于直流控制電源總?cè)劢z熔斷,造成直流操作電源消失,4號(hào)機(jī)組跳閘,汽輪機(jī)主汽門關(guān)閉。因“機(jī)跳爐”聯(lián)鎖未投入運(yùn)行,機(jī)組甩負(fù)荷后燃料沒(méi)有聯(lián)動(dòng)切斷。最高主蒸汽壓力達(dá)21.3MPa、主蒸汽溫度達(dá)576,而額定過(guò)熱器出口壓力為13.7MPa、汽包壓力為15.88MPa、主蒸汽溫度為540。事故原因分析:運(yùn)行人員在事故處理過(guò)程中,當(dāng)手動(dòng)開(kāi)啟脈沖安全門鍋爐壓力不降時(shí)(安全門、PCV閥拒動(dòng)),沒(méi)有按規(guī)程果斷切斷制粉系統(tǒng),致使鍋爐承壓部件嚴(yán)重超溫、超壓。事故總結(jié)
7、:1、運(yùn)行中鍋爐主汽出口壓力超過(guò)安全門動(dòng)作壓力(含PCV閥)而安全門拒動(dòng)同時(shí)手動(dòng)PCV閥又無(wú)法打開(kāi)時(shí),應(yīng)立即手動(dòng)停爐。 2、機(jī)組運(yùn)行時(shí)鍋爐主汽、再熱冷、熱段安全門、Pcv閥,廠用汽管道所有安全門必須全部投入,嚴(yán)禁隨意解列運(yùn)行系統(tǒng)安全門,防止系統(tǒng)超壓。3、鍋爐超壓水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全門校驗(yàn)工作應(yīng)制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施,防止升壓速度過(guò)快或壓力、溫度失控造成超壓超溫現(xiàn)象。5、某電廠發(fā)生鍋爐超壓爆管事故事故經(jīng)過(guò): 某電廠1999年6 月5 日,根據(jù)鍋爐大修工程進(jìn)度安排,準(zhǔn)備安全門定砣。 11時(shí) 30分,值長(zhǎng) 下令鍋爐點(diǎn)火;12時(shí)先后投入
8、1-3 號(hào)油槍,鍋爐開(kāi)始升壓;13時(shí),再熱器安全門開(kāi)始定砣;13時(shí)30 分結(jié)束,之后鍋爐繼續(xù)升溫升壓;當(dāng)壓力升到15.8MPa時(shí),鍋爐分廠副廠長(zhǎng)等人來(lái)到鍋爐乙側(cè)脈沖安全門平臺(tái)(標(biāo)高46.5,面積11.69),準(zhǔn)備進(jìn)行一次汽系統(tǒng)安全門定砣。14時(shí)02分鍋爐主汽壓力升至16.2MPa時(shí),值長(zhǎng)下令進(jìn)行事故放水、向空排汽試驗(yàn),繼續(xù)升溫升壓。15時(shí)06分,當(dāng)主汽壓力達(dá)到17.2MPa時(shí),突然一聲巨響,大量汽水呼嘯而出,熱蒸汽迅速籠罩鍋爐間,經(jīng)檢查鍋爐高溫省煤器出口聯(lián)箱至汽包聯(lián)絡(luò)管的直管段突然爆裂,爆裂發(fā)生在直管段上,沿軸向開(kāi)裂,裂口長(zhǎng)470mm 左右;爆口中間部位在汽水反作
9、用力作用下,形成“”形彎;爆口方位正對(duì)著乙側(cè)一次汽系統(tǒng)安全門,乙側(cè)部分聯(lián)絡(luò)管保溫層被吹壞。當(dāng)即將鍋爐分廠副廠長(zhǎng)等八名同志嚴(yán)重燙傷,其中五人醫(yī)治無(wú)效死亡。事故原因分析:本次安全門定砣壓力為16.66MPa,爆管時(shí)壓力為17.2MPa,介質(zhì)溫度為290左右,超壓引起爆管。在鍋爐安全門定砣過(guò)程中,當(dāng)主汽壓力達(dá)到17.2MPa時(shí),鋼管有效壁厚的實(shí)際工作應(yīng)力達(dá)到材料的抗拉強(qiáng)度而發(fā)生瞬時(shí)過(guò)載斷裂,導(dǎo)致聯(lián)絡(luò)管縱向開(kāi)裂。事故總結(jié):1、鍋爐超壓水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全門校驗(yàn)工作應(yīng)制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施,防止升壓速度過(guò)快或壓力失控造成超壓現(xiàn)象。2、安全閥未經(jīng)校驗(yàn)的鍋爐,在點(diǎn)火試運(yùn)啟動(dòng)和在安全閥校驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)有防止超壓的措施
10、,并在專人監(jiān)護(hù)下實(shí)施。3、做好鍋爐發(fā)生超壓、超溫等事故預(yù)想及防范措施。4鍋爐在超水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全閥整定時(shí),嚴(yán)禁非試驗(yàn)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。6、新鄉(xiāng)電廠發(fā)生2號(hào)鍋爐滿水造成2 號(hào)機(jī)組軸系斷裂事故事故經(jīng)過(guò): 1990年1月25日03:20,在2號(hào)鍋爐滅火后,在恢復(fù)過(guò)程中,因給水調(diào)整門漏流量大(漏流量達(dá)120T/H),運(yùn)行人員未能有效控制汽包水位,導(dǎo)致汽包水位直線上升,汽溫急劇下降,造成汽輪機(jī)水沖擊。事故原因分析:運(yùn)行人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)汽溫急劇下降,使低溫蒸汽較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)入汽輪機(jī)。低溫蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),造成汽缸等靜止部件在溫差應(yīng)力作用下變形,轉(zhuǎn)軸彎曲,動(dòng)靜部件發(fā)生徑向嚴(yán)重碰磨,軸系斷裂。水位
11、表失靈和指示不正確、鍋爐水位保護(hù)拒動(dòng)、給水系統(tǒng)故障、違反運(yùn)行規(guī)程、誤判斷、誤操作等是造成鍋爐汽包滿水和缺水事故的主要原因。事故總結(jié):從汽包水位測(cè)量系統(tǒng)的配置、安裝和使用以及給水系統(tǒng)的維護(hù)等方面出發(fā),制定相應(yīng)的反事故技術(shù)措施。7、遵義發(fā)電廠發(fā)生人員傷亡事故事故經(jīng)過(guò): 2001年5月9日0時(shí)20分,遵義發(fā)電廠8號(hào)爐撈渣機(jī),在運(yùn)行中因發(fā)生斷鏈條故障停運(yùn)搶修,0 時(shí)35 分左右,司爐將8號(hào)爐撈渣機(jī)關(guān)斷門甲側(cè)密封擋板全部關(guān)閉,乙側(cè)因機(jī)械卡澀有一塊擋板未關(guān)上,并匯報(bào)值長(zhǎng),等待檢修人員來(lái)現(xiàn)場(chǎng)搶修;4 時(shí)30分左右,檢修人員將撈渣機(jī)鏈條修復(fù),要求試轉(zhuǎn)。5 時(shí)4
12、0左右,試轉(zhuǎn)成功,但刮不上灰,檢修判斷鏈條從甲側(cè)轉(zhuǎn)角壓鏈導(dǎo)輪下脫出,并要求反轉(zhuǎn)和放掉撈渣機(jī)內(nèi)的水。值長(zhǎng) 未同意反轉(zhuǎn),只吩咐運(yùn)行人員用高壓水沖洗壓鏈導(dǎo)輪。在放水之前令司爐投一支油槍穩(wěn)燃, 壓鏈導(dǎo)輪沖洗出來(lái)后,檢修工撬鏈條復(fù)位沒(méi)有成功,準(zhǔn)備采用割斷鏈條復(fù)位的方法處理。6時(shí)40 分左右,爐內(nèi)突然垮下大塊焦渣,將關(guān)斷門擋板接合部沖開(kāi)一條縫,紅灰從關(guān)斷門擋板縫隙中噴射而出,將在撈渣機(jī)旁平臺(tái)上做搶修準(zhǔn)備工作的 4人燒傷, 4名傷員在醫(yī)院救治中陸續(xù)死亡 3人,1 人重傷。事故原因分析:1未執(zhí)行安規(guī)規(guī)定。在撈渣機(jī)故障處理時(shí),按有關(guān)規(guī)定要求運(yùn)
13、行人員投油穩(wěn)燃,保持負(fù)壓,并關(guān)閉關(guān)斷門密封擋板等措施。 2未采取有效的應(yīng)急措施。工作負(fù)責(zé)人由于技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,判斷處理缺陷能力不強(qiáng),對(duì)面臨的不安全工作環(huán)境及時(shí)間越長(zhǎng),危害性就越大的險(xiǎn)情認(rèn)識(shí)不足,未進(jìn)一步采取防止突發(fā)事故的有效應(yīng)急措施。以上是造成這次人身傷害的主要原因。事故總結(jié):施工負(fù)責(zé)人,到現(xiàn)場(chǎng)后設(shè)備缺陷查找不準(zhǔn)確,技術(shù)素質(zhì)不高,工作時(shí)間太長(zhǎng),達(dá)5小時(shí) 之久。檢修提出放密封水槽水時(shí),許可人沒(méi)有按規(guī)程“短時(shí)間內(nèi)不能處理完應(yīng)放灰”的規(guī)定,也沒(méi)有采取補(bǔ)充安全措施就同意 工作,在執(zhí)行工作許可中,未采取安全措施。
14、;1、定期對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn),提高安全技術(shù)防護(hù)水平。 2、加強(qiáng)職工的自我保護(hù)意識(shí)的教育,在險(xiǎn)情大的情況下要有應(yīng)急措施;請(qǐng)有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的老工人、老同志進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教育,增加青年職工的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)。 3、經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行安全思想教育,強(qiáng)化職工的安全意識(shí),做到“三不傷害”“勿忘安全、珍惜生命”。堅(jiān)持反習(xí)慣性違章活動(dòng)。 4、各級(jí)人員要重視人身安全,認(rèn)真履行自己的安全職責(zé),認(rèn)真掌握各種作業(yè)的安全措施和要求,并嚴(yán)格遵守各種規(guī)程制度。8、2000年9月8日某電廠發(fā)生人員傷亡事故事故經(jīng)過(guò): 2000年9月8日某電廠一值丙班2
15、0;號(hào)爐正常運(yùn)行中,2時(shí)30分,負(fù)荷150MW主汽壓力136MPa,主汽溫度537,化學(xué)人員聯(lián)系2 號(hào)爐進(jìn)行定期排污, 2時(shí)40分左右,司爐 準(zhǔn)備執(zhí)行排污工作、第二副司爐出去排污,2時(shí)45分,主控人員突聽(tīng)一聲巨響伴隨振動(dòng),監(jiān)盤人員不知何情況,趕緊檢查盤面表計(jì)均無(wú)變化,出外面發(fā)現(xiàn)甲乙兩側(cè)至零米樓梯口冒出大量蒸汽,爐后B 角底部上放水門開(kāi)啟,爐前D 角定排一次門開(kāi)啟。與此同時(shí),將爐前D角和爐后B角底部上放水門關(guān)閉。爆破管道停止冒汽,之后到零米找人,發(fā)現(xiàn)第二司爐在地面躺著了,趕緊送往醫(yī)院治療,鑒定二度燙傷,燙傷面積70%,經(jīng)醫(yī)院全力搶救無(wú)效,于
16、60;9月9日22時(shí)30 分,因呼吸衰竭死亡。事故后,在現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查閥門位置,發(fā)現(xiàn)爐后B角定排一次門開(kāi)了12 圈。事故原因分析:經(jīng)初步分析,副司爐在去底部排污時(shí),本應(yīng)將爐前 D角和爐后B 角的定排一二次門打開(kāi),而錯(cuò)誤將與之相連的爐前D角和爐后B 角的上放水門當(dāng)作定排二次門打開(kāi),由于部分電動(dòng)小閥不嚴(yán)漏汽,使?fàn)t側(cè)高壓汽水介質(zhì)流至低壓管路,造成上放水系統(tǒng)管道爆破,大量高壓蒸汽噴出,將正在此處的副司爐 沖打到零米地面 燙傷,搶救無(wú)效死亡。運(yùn)行人員對(duì)系統(tǒng)、對(duì)設(shè)備不熟,排污時(shí)又不認(rèn)真核對(duì)閥門名稱,開(kāi)錯(cuò)閥門。事故總結(jié):1、加強(qiáng)各項(xiàng)工作的安全管
17、理,加大監(jiān)察整改力度,保證生產(chǎn)設(shè)備與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的安全。 2、 應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行各種形式的安全思想教育,提高職工的安全防護(hù)意識(shí),掌握安全防護(hù)方法。 3、 應(yīng)定期對(duì)主要生產(chǎn)人員進(jìn)行安全規(guī)程制度的考試,明確安全職責(zé),強(qiáng)化安全意識(shí)。 4、 應(yīng)定期對(duì)全體員工進(jìn)行緊急救護(hù)法的培訓(xùn),尤其是使全體員工熟練掌握觸電急救方法。 5、 加強(qiáng)各項(xiàng)工作的安全管理,加大監(jiān)察整改力度,保證生產(chǎn)設(shè)備與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的安全。 6、各疏水管道中,節(jié)流閥后的管材應(yīng)與閥前一樣,防止閥門開(kāi)啟后造成閥門后管道超壓。9、海電#6爐滅火、滿水、減水分析事故經(jīng)過(guò): 2
18、006年5月25日16:35分,#6爐負(fù)荷230MW,#1、2空預(yù)器、吸風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)。#1、2、3、4、5磨組運(yùn)行,參數(shù)正常。#3磨組斷煤50秒后#2、4、5磨組火檢突然全部消失,滅火保護(hù)發(fā)“喪失全部火焰”信號(hào),爐滅火,立即聯(lián)系快降負(fù)荷,機(jī)惻負(fù)荷最低降至十三萬(wàn),司爐檢查滅火保護(hù)動(dòng)作正常。滿足吹掃條件開(kāi)始吹掃,此時(shí)因降負(fù)荷給水補(bǔ)水量較大,后期水位反彈,快速升至+460mm吹掃中斷,恢復(fù)水位正常繼續(xù)吹掃,17:00爐側(cè)乙再熱氣溫478度,機(jī)側(cè)490度,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)跳閘,汽機(jī)跳閘后汽包水位被壓至-360mm吹掃再次中斷,聯(lián)系熱工強(qiáng)制此信號(hào),再次恢復(fù)吹掃,17:11吹掃完成點(diǎn)火成功,17
19、:40負(fù)荷230 MW,各參數(shù)正常。事故原因分析:媒質(zhì)差,斷煤,火檢顯示存在一定問(wèn)題易造成此次滅火的主要問(wèn)題,滅火后值班員對(duì)設(shè)備特性了解不足,對(duì)給水量的大小,水位將會(huì)產(chǎn)生的變化分析作出正確的判斷。致使在快速減負(fù)荷過(guò)程中給水量過(guò)大,使水位失控造成吹掃中斷,耽誤啟動(dòng)時(shí)間,是造成汽溫下將是汽機(jī)跳閘的主要原因。事故總結(jié):1、鍋爐滅火后聯(lián)系汽機(jī)快減負(fù)荷時(shí),應(yīng)根據(jù)減負(fù)荷情況調(diào)整給水量,對(duì)減負(fù)荷過(guò)程中出現(xiàn)的虛假水位應(yīng)有正確的判斷,此外,汽機(jī)降負(fù)荷速率應(yīng)根據(jù)機(jī)前壓力的下降情況設(shè)置,盡量使機(jī)前壓力保持穩(wěn)定,降負(fù)荷過(guò)快壓力不穩(wěn)定會(huì)給爐側(cè)調(diào)整水位造成一定的難度。
20、60; 2、滅火后及時(shí)關(guān)小二次風(fēng)門,減小冷風(fēng)對(duì)鍋爐的快速冷卻并及時(shí)檢查各減溫水門是否有泄露,必要時(shí)關(guān)閉就地手動(dòng)門,以防溫度降的過(guò)低。 3、運(yùn)行人員加強(qiáng)事故處理能力,值班員應(yīng)對(duì)鍋爐滅火后的水位發(fā)展趨勢(shì)以及汽機(jī)快減負(fù)荷對(duì)水位產(chǎn)生影響有正確判斷,做好事故預(yù)想。10、海電#5爐后屏過(guò)熱器泄漏事故事故經(jīng)過(guò): 2005年3月12日15:00#5爐負(fù)荷245 MW,4臺(tái)磨運(yùn)行,各參數(shù)正常,自動(dòng)投入爐膛負(fù)壓-80pa突然反正+120pa蒸汽流量不正常小于給水流量60t/h 左右,汽包壓力有所下降檢查發(fā)現(xiàn)爐膛出口處甲側(cè)后屏過(guò)熱器處煙溫明顯低于乙
21、側(cè),四管泄露報(bào)警,測(cè)點(diǎn)圖打開(kāi),就地可聽(tīng)到明顯的泄露聲。立即降低主汽壓力,聯(lián)系降低負(fù)荷,維持水位正常,申請(qǐng)停爐。事故原因分析:1、燃燒調(diào)整不當(dāng),火焰中心上移或火焰偏斜造成過(guò)熱器區(qū)域煙溫2、升高或煙氣側(cè)熱偏差大。3、過(guò)熱器管壁長(zhǎng)期超溫及飛灰磨損或高溫腐蝕。4、吹灰管安裝不正確,對(duì)過(guò)熱器管造成沖刷磨損。5、管子被異物堵塞,造成管壁局部過(guò)熱。6、蒸汽品質(zhì)不合格,過(guò)熱器管內(nèi)壁結(jié)垢造成傳熱惡。7、減溫水使用不當(dāng)造成蒸汽側(cè)熱偏差過(guò)大。減溫器內(nèi)噴嘴脫落堵8、塞管口造成流量不均9、管材質(zhì)量不良或安裝檢修焊接不良事故總結(jié):1、運(yùn)行中加強(qiáng)火焰調(diào)整,避免火焰中心偏斜。2、定期吹灰避免結(jié)焦結(jié)渣防止超溫超壓運(yùn)行3、加強(qiáng)燃
22、燒調(diào)整改善貼壁氧量防止高溫腐蝕4、鍋爐停運(yùn)七天以上應(yīng)進(jìn)行有效的防腐方法進(jìn)行保養(yǎng)防止?fàn)t管腐蝕。5、加強(qiáng)對(duì)減溫水焊縫、內(nèi)壁沖刷、外表腐蝕現(xiàn)象的金屬檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更換。6、定期對(duì)受熱面管子壽命評(píng)估,以確定是否要大面積更換。7、過(guò)熱器再熱器省煤器管束發(fā)生爆漏應(yīng)及早停運(yùn)防止沖刷損壞其他管段擴(kuò)大損失8、保證合格的給水、爐水、蒸汽品質(zhì)。11、海電#4爐事故放水誤動(dòng)的分析事故經(jīng)過(guò): 3月13日23時(shí)12分#4爐做定期工作:事故放水電動(dòng)門傳動(dòng)試驗(yàn)。#4機(jī)負(fù)荷190MW,在操作開(kāi)一次門時(shí),二次門聯(lián)動(dòng),且一、二次門狀態(tài)變“黃色”,事故放水管過(guò)水,迅速就地關(guān)閉二次門,DCS畫面關(guān)閉電動(dòng)一次門。爐側(cè)水位最低
23、瞬間至-110mm,其他參數(shù)均正常。電氣檢查一、二次門電源均正常,0時(shí)20分熱工檢查邏輯為一次門有指令動(dòng)作,二次門無(wú)動(dòng)作指令,其他未見(jiàn)異常。14日16時(shí)應(yīng)安監(jiān)要求,#4爐做事故放水電動(dòng)門傳動(dòng)試驗(yàn),正常,原因待查。事故原因分析:在做事故放水門傳動(dòng)試驗(yàn)過(guò)程中,值班員沒(méi)有做好充分的事故預(yù)想,沒(méi)有派人就地檢查事故放水門的動(dòng)作情況,以至于在操作開(kāi)啟一次門的過(guò)程中二次門聯(lián)動(dòng)開(kāi)啟沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),造成汽包水位低,是此事件的主要原因。事故總結(jié):各班組認(rèn)真組織分析此次事件,并能從吸取教訓(xùn),舉一反三,嚴(yán)禁在定期工作中出現(xiàn)類似不安全事件。以后做類似定期工作(如冷卻風(fēng)機(jī)切換、油泵切換、電動(dòng)門傳動(dòng)試驗(yàn)等)必須派人到就地檢查
24、,并做好聯(lián)系工作,方可進(jìn)行試驗(yàn),同時(shí)做好相關(guān)的事故預(yù)想。12、山西榆社電廠#4爐汽包水位低MFT一類障礙事件事故前運(yùn)行方式:#4機(jī)負(fù)荷300MW,主汽壓力15.8MPa,主汽溫度538,再熱蒸汽壓力3.4 Mpa,再熱蒸汽溫度538,真空77.56K Pa,爐膛負(fù)壓-90 Pa,水位0mm,#4-1、#4-2引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,#4-1、#4-3給水泵運(yùn)行,A、C、D、E制粉系統(tǒng)運(yùn)行,汽包水位自動(dòng),機(jī)組協(xié)調(diào)控制,汽機(jī)TV開(kāi)度99%,GV開(kāi)度30%,RSV開(kāi)度99%,IV開(kāi)度100%,單閥控制。事故經(jīng)過(guò):12月3日21時(shí)38分#4機(jī)負(fù)荷突然由300MW降至246MW,高調(diào)門由30%開(kāi)至
25、100%,CRT畫面上TV、GV、IV、RSV全在開(kāi)啟位,21:42在調(diào)整過(guò)程中,#4爐汽包水位低造成鍋爐MFT,機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)解列。汽機(jī)跳閘后,就地查TV2全關(guān),而CRT畫面上顯示TV2全開(kāi),判斷為TV2閥在運(yùn)行中關(guān)閉造成負(fù)荷突降,查追憶在負(fù)荷突降前曾有關(guān)TV2閥指令發(fā)出。后經(jīng)熱工檢查發(fā)現(xiàn)TV2的VP卡(閥位卡)故障,12月4日2時(shí)50分更換備用VP卡并經(jīng)重新標(biāo)定TV2恢復(fù)正常。后就地檢查發(fā)現(xiàn)#4機(jī)#1中壓主汽門蒸汽引導(dǎo)閥接口漏油。經(jīng)處理#4機(jī)#1中壓主汽門蒸汽引導(dǎo)閥漏油,11月4日5時(shí)43分4爐點(diǎn)火,7時(shí)08分定速,7時(shí)15分4發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。8時(shí)44分,4機(jī)負(fù)荷至70MW時(shí),41給水泵
26、運(yùn)行中掉閘,首出記憶為“給水泵入口壓力低”,43給水泵聯(lián)啟,15秒后掉閘,首出記憶為“給水泵入口壓力低”,汽包水位低,MFT動(dòng)作,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳。9時(shí)4爐點(diǎn)火,9時(shí)23分4發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。10時(shí)38分4機(jī)負(fù)荷至90MW,主汽溫度突降到汽機(jī)不允許值,汽機(jī)手動(dòng)打閘,發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,爐滅火。11時(shí)15分4爐點(diǎn)火,12時(shí)46分4發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。15時(shí)40分4爐燃燒穩(wěn)定,全撤油槍。事故原因分析:1)、12月3日21時(shí)38分負(fù)荷突降原因: TV2的VP卡(閥位卡)故障,運(yùn)行中TV2關(guān)回,造成負(fù)荷突降至246MW。2)、12月3日21時(shí)42分汽包水位低引發(fā)MFT動(dòng)作原因:負(fù)荷突由300MW降至246MW后,
27、運(yùn)行人員減弱燃燒降壓速度慢,水位調(diào)整不及時(shí),致使水位低MFT動(dòng)作。3)、12月4日8時(shí)44分給水泵掉閘水位低MFT動(dòng)作原因:因運(yùn)行人員操作給水泵勺管開(kāi)度范圍幅度過(guò)大,當(dāng)時(shí)除氧器壓力低,使給水泵入口壓力低于定值1.0MPa,掉閘,3給水泵聯(lián)啟后由于延續(xù)1給水泵勺管開(kāi)度,流量大,同樣使給水泵入口壓力低于1.0 Mpa定值,在經(jīng)延時(shí)15秒后3給水泵掉閘,水位低至300mm,MFT動(dòng)作。4)、12月4日10時(shí)38分甩汽溫打閘原因:運(yùn)行人員在調(diào)整汽溫時(shí),過(guò)熱器一級(jí)左減溫水流量開(kāi)的過(guò)大,造成汽溫突降。事故總結(jié):強(qiáng)化300MW機(jī)組運(yùn)行人員培訓(xùn),盡快提高運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)水平,增強(qiáng)運(yùn)行人員對(duì)異常情況處理能力,防
28、止因運(yùn)行操作不當(dāng)引起機(jī)組停運(yùn)事件發(fā)生。13、山西榆社電廠#3爐掉大焦MFT一類障礙事件事故前運(yùn)行方式:3機(jī) 負(fù)荷210MW,主汽壓力14.6MPa,主汽溫度537,再熱蒸汽壓力2.2MPa,再熱汽溫538,真空77KPa,爐膛負(fù)壓65Pa,主汽流量678 T/H,給水流量648 T/H,總風(fēng)量737 T/H,總煤量95.7T/H,機(jī)組控制為協(xié)調(diào)方式,A、B、C、E四臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,#31、#32一次風(fēng)機(jī)、#31、#32引風(fēng)機(jī)、#31、32送風(fēng)機(jī)運(yùn)行。事故經(jīng)過(guò):12月6日16時(shí)3爐內(nèi)突掉大焦,負(fù)壓大幅擺動(dòng),爐MFT動(dòng)作,首出記憶為“角火焰喪失”,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉。31、32一次風(fēng)機(jī)、A、B、C、
29、E磨煤機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。隨后31、32引風(fēng)機(jī)掉,31、32送風(fēng)機(jī)聯(lián)掉,首出記憶為“爐膛壓力低”。17時(shí)3爐點(diǎn)火,17時(shí)30分3機(jī)定速,17時(shí)35分3發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)并列。事故原因分析:3爐因設(shè)計(jì)時(shí)爐內(nèi)衛(wèi)燃帶偏多,從試運(yùn)啟動(dòng)帶負(fù)荷以來(lái),爐內(nèi)燃燒區(qū)衛(wèi)燃帶一直結(jié)焦嚴(yán)重。因大焦脫落,在爐內(nèi)燃燒區(qū)揚(yáng)起較濃粉塵,加之大量熱焦掉入撈渣機(jī)內(nèi)騰起大量水汽致使?fàn)t膛內(nèi)運(yùn)行的4臺(tái)磨煤機(jī)煤火焰監(jiān)視16個(gè)有7個(gè)灰塵遮掩失去火焰,其中4角全部失去火焰,發(fā)出角無(wú)火信號(hào),引發(fā)MFT動(dòng)作MFT動(dòng)作后,因爐膛內(nèi)負(fù)壓達(dá)到2500Pa,延時(shí)5秒后聯(lián)掉兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)。事故總結(jié):1)、已在DCS邏輯控制回路中將角火焰喪失加3秒延時(shí),即角火焰
30、喪失信號(hào)發(fā)后,經(jīng)過(guò)3秒延時(shí)方可動(dòng)作MFT停爐,防止掉焦等異常情況出現(xiàn)時(shí),短時(shí)間內(nèi)因粉塵遮掩火檢,在爐膛燃燒未滅火情況下,誤引發(fā)MFT動(dòng)作停爐。2)、3爐自試運(yùn)啟動(dòng)帶負(fù)荷以來(lái),衛(wèi)燃帶一直結(jié)焦嚴(yán)重。現(xiàn)階段尚無(wú)可行解決辦法,需待進(jìn)行鍋爐結(jié)焦燃燒調(diào)整試驗(yàn)后,制定技改方案進(jìn)行解決。目前運(yùn)行人員要及時(shí)根據(jù)燃燒具體工況,及時(shí)調(diào)整,認(rèn)真執(zhí)行鍋爐防止結(jié)焦措施,避免結(jié)焦加劇,出現(xiàn)掉大焦異常時(shí),及時(shí)投油助燃。防止停機(jī)事件頻發(fā)。14、山西榆社電廠4爐高溫再熱器泄漏一類障礙事件事故前運(yùn)行方式:4機(jī)組負(fù)荷300MW,主汽壓力15.6MPa,主汽溫度539,再熱壓力2.9 Mpa,再熱溫度538,真空77KPa,爐膛負(fù)壓-
31、90Pa,總煤量138T/H,給水流量990T/H,主汽流量976T/H。事故經(jīng)過(guò):12月9日6時(shí)50分4爐爐膛負(fù)壓由 -90Pa突增至+375 Pa,撈渣機(jī)有大量掉灰,機(jī)組由協(xié)調(diào)跳為機(jī)跟蹤,給水流量由990 T/H增加至1190T/H,高再入口處右側(cè)煙溫由803下降至500,爐投油助燃降負(fù)荷至150MW,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)爐膛右側(cè)折煙角處有異音,7時(shí)48分4機(jī)組緊停。經(jīng)冷卻后進(jìn)入爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)高溫再熱器右數(shù)第10排入口彎頭裂紋泄漏,裂紋長(zhǎng)度110mm,將懸吊管后側(cè)折焰角處水冷壁管右數(shù)第25根呲薄爆管,爆口長(zhǎng)度80mm,寬度22mm,呲傷右數(shù)第23、24、26根水冷壁管。經(jīng)換管處理,12月13
32、日2時(shí)50分4爐點(diǎn)火,12月13日11時(shí)25分機(jī)組并網(wǎng)。事故原因分析:制造廠在彎制泄漏處高溫再熱器管排彎頭時(shí),存在小裂紋缺陷,機(jī)組投運(yùn)后長(zhǎng)期泄漏將下部折焰角處水冷壁管沖刷變薄爆管。事故總結(jié):利用大、小修機(jī)會(huì)或機(jī)組停運(yùn)期間加強(qiáng)對(duì)鍋爐四管普查,及早發(fā)現(xiàn)承壓部件缺陷,消除隱患,避免四管泄漏事件頻發(fā)。15、山西榆社電廠3機(jī)高加保護(hù)動(dòng)作、#3爐汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作事故事故前運(yùn)行方式:3機(jī)負(fù)荷300MW,主汽壓力15.9MPa,主汽溫度538,再熱蒸汽壓力3.5 Mpa,再熱蒸汽溫度538,汽包水位0mm,爐膛負(fù)壓70Pa,總煤量158T/H,主汽流量949 T/H,給水流量861 T/H,給水壓力17.
33、42 Mpa,1、3給水泵運(yùn)行,2給水泵備用,A、B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,雙引、引送、雙一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)為機(jī)跟蹤方式。事故經(jīng)過(guò):1月28日10時(shí)02分運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)31高加水位保護(hù)高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器汽側(cè)手動(dòng)門后焊口漏,15時(shí)40分因檢修該焊口漏,聯(lián)系熱工人員將31高加水位保護(hù)高三值開(kāi)關(guān)量信號(hào)強(qiáng)制,關(guān)閉31高加水位保護(hù)高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器汽側(cè)手動(dòng)門、水側(cè)手動(dòng)門。16時(shí)53分檢修工作結(jié)束,在試投31高加水位保護(hù)高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器時(shí),31高加水位突然升至490mm(瞬間信號(hào))然后迅速回落,3機(jī)高加保護(hù)動(dòng)作,切水側(cè)為旁路,高加安全門動(dòng)作,汽側(cè)正常投入,機(jī)組負(fù)荷由300MW升至320MW,汽
34、包水位下降,16時(shí)53分21秒汽包水位至100mm時(shí)水位自動(dòng)跳,運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)整燃料量、汽包水位,汽包水位最低至167mm,16時(shí)55分3機(jī)負(fù)荷、主汽壓力開(kāi)始下降,汽包水位開(kāi)始上升,負(fù)荷降低至230MW,16時(shí)57分因汽包水位快速上升至250mm,MFT動(dòng)作,汽輪機(jī)、發(fā)變組聯(lián)跳,廠用電切換正常。17時(shí)15分3爐點(diǎn)火,19時(shí)06分3機(jī)組并網(wǎng)。事故原因分析:1、31高加水位高保護(hù)動(dòng)作原因?yàn)?1高加水位保護(hù)高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器與另兩個(gè)31高加水位變送器平衡容器汽側(cè)、水側(cè)均通過(guò)一根母管并連,在處理31高加水位保護(hù)高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器汽側(cè)手動(dòng)門后焊口漏后試投時(shí),造成另兩個(gè)31高加水位變送器平衡容器內(nèi)
35、差壓波動(dòng),同時(shí)瞬間誤發(fā)31高加水位高信號(hào),因高加保護(hù)動(dòng)作條件為高加水位保護(hù)高三值開(kāi)關(guān)量、另兩個(gè)高加水位變送器模擬信號(hào)三取二,因兩個(gè)高加水位變送器同時(shí)發(fā)出水位高信號(hào),造成高加水位高保護(hù)動(dòng)作。2、汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作原因?yàn)椋海?)給水自動(dòng)調(diào)節(jié)品質(zhì)差,在高加水位高保護(hù)動(dòng)作后,長(zhǎng)達(dá)2分鐘時(shí)間內(nèi)未能將汽包水位控制在正常范圍內(nèi),在汽包水位達(dá)到100mm(水位自動(dòng)跳定值)時(shí)水位自動(dòng)跳,給運(yùn)行調(diào)整帶來(lái)困難。(2)高加水位高保護(hù)動(dòng)作高加切除后,對(duì)鍋爐擾動(dòng)很大,加之運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,在高加切除及水位自動(dòng)切手動(dòng)后,在燃燒調(diào)整與汽包水位調(diào)整上不夠及時(shí)果斷,致使汽包水位快速上升MFT動(dòng)作。事故總結(jié):1、在今后進(jìn)行解列和
36、投運(yùn)高加水位保護(hù)高三值液位開(kāi)關(guān)平衡容器與另兩個(gè)高加水位變送器平衡容器中任一個(gè)平衡容器時(shí),必須聯(lián)系熱工人員將需要檢修的平衡容器信號(hào)及高加高水位保護(hù)強(qiáng)制,解列或投運(yùn)平衡容器操作結(jié)束后,方可將高加保護(hù)投運(yùn),以防止平衡容器內(nèi)差壓波動(dòng),誤發(fā)信號(hào)造成高加水位高保護(hù)動(dòng)作。并將此規(guī)定明確寫入運(yùn)行規(guī)程中。2、要盡快聯(lián)系西安熱工研究院完成對(duì)3、4機(jī)組DCS優(yōu)化調(diào)整,進(jìn)一步優(yōu)化PID參數(shù),提高給水自動(dòng)調(diào)節(jié)可靠性。3、要進(jìn)一步加強(qiáng)二期運(yùn)行專業(yè)培訓(xùn),提高運(yùn)行人員專業(yè)技能特別是事故處理能力,以確保在異常工況下運(yùn)行人員能夠做到正確判斷,果斷處理,不發(fā)生因運(yùn)行處理不當(dāng)而造成事故擴(kuò)大事件。16、山西榆社電廠4爐汽包水位顯示失靈
37、MFT動(dòng)作兩次停機(jī)事故前運(yùn)行方式:4機(jī)組負(fù)荷240MW,協(xié)調(diào)投入,主汽壓力15.5MPa,主汽溫度538,再熱蒸汽壓力2.7MPa,再熱汽溫538,機(jī)組真空75.5KPa,汽包水位7.8mm,4爐底層1、3油槍運(yùn)行,A、B、C、D四臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,41、42引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行。事故經(jīng)過(guò):2005年2月12日下午熱工人員對(duì)3、4機(jī)主控室后電子間各控制柜柜門風(fēng)扇進(jìn)行了吹掃(3機(jī)組停運(yùn)),17時(shí)08分4爐汽包左右側(cè)水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過(guò)熱器減溫水流量均突變?yōu)閴狞c(diǎn),17時(shí)11分自動(dòng)恢復(fù)正常;17時(shí)12分上述各點(diǎn)再次變?yōu)閴狞c(diǎn),17時(shí)13分自動(dòng)恢復(fù)正常,熱工人員檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常。
38、18時(shí)08分4爐汽包左右側(cè)水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過(guò)熱器減溫水流量均突變?yōu)閴狞c(diǎn),汽包水位變?yōu)閴狞c(diǎn)且顯示在324mm(MFT動(dòng)作停機(jī)后上述各點(diǎn)自動(dòng)恢復(fù)正常),爐MFT動(dòng)作,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。18時(shí)20分3爐點(diǎn)火,19時(shí)05分4機(jī)組并網(wǎng)。20時(shí)13分4機(jī)負(fù)荷82MW,汽包水位11.2mm,汽包水位CRT畫面所有水位點(diǎn)全部不變化,汽包水位無(wú)法監(jiān)視,立即聯(lián)系熱工處理,隨后汽包水位突顯示為400mm,爐MFT動(dòng)作,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉。20時(shí)40分4爐點(diǎn)火,21時(shí)12分4機(jī)組并網(wǎng)。2月13日4爐汽包左右側(cè)水位、汽包壓力、給水流量、主汽流量、過(guò)熱器減溫水流量5次突變?yōu)閴狞c(diǎn),均在1
39、0秒鐘內(nèi)恢復(fù)正常。事故原因分析:1、12月12日17時(shí)08分、17時(shí)12分及18時(shí)08分汽包水位顯示失靈MFT動(dòng)作與2月13日發(fā)生的多次汽包水位顯示失靈原因經(jīng)上海西屋控制系統(tǒng)有限公司專業(yè)人員與我公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)4#機(jī)組Ovation控制系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)檢查、分析,同時(shí)根據(jù)3#機(jī)組停機(jī)狀態(tài)的情況進(jìn)行試驗(yàn),最終確定為由于電子設(shè)備間控制機(jī)柜內(nèi)粉塵過(guò)多(當(dāng)日熱工人員吹掃控制器柜門加劇了控制柜內(nèi)積灰)導(dǎo)致系統(tǒng)電源分配盤中的輔助電源(專供系統(tǒng)供電的變送器)供電回路的電子元件的性能受到影響,4機(jī)組的17號(hào)控制器中Branch1、Branch5兩條支線帶系統(tǒng)供電變送器的信號(hào)全部變?yōu)閴馁|(zhì)量,導(dǎo)致汽包水位保護(hù)動(dòng)
40、作。2、20時(shí)13分水位高M(jìn)FT動(dòng)作原因?yàn)樵诘谝淮蔚魴C(jī)恢復(fù)過(guò)程中,因汽包右側(cè)水位顯示偏差大,造成水位自動(dòng)頻繁跳,熱工人員在強(qiáng)制汽包右側(cè)水位點(diǎn)時(shí),誤將左、右側(cè)汽包水位點(diǎn)同時(shí)強(qiáng)制,造成汽包水位顯示變?yōu)橹本€無(wú)法監(jiān)視,因此時(shí)給水為自動(dòng),給水流量偏大,在運(yùn)行人員通知熱工人員汽包水位無(wú)法監(jiān)視時(shí),熱工人員又同時(shí)將汽包水位左右側(cè)4個(gè)點(diǎn)同時(shí)釋放,此時(shí)汽包實(shí)際水位高,MFT動(dòng)作。事故總結(jié):1、在4機(jī)停機(jī)時(shí)更換17號(hào)控制器電源分配盤。措施執(zhí)行人:熱工車間。完成期限:4機(jī)停機(jī)時(shí)。2、2月13日已在水位保護(hù)回路中加質(zhì)檢模塊,以防止再次失電時(shí)造成水位保護(hù)動(dòng)作(已完成)。措施執(zhí)行人:熱工車間。3、在機(jī)組停機(jī)期間用專用設(shè)備對(duì)
41、控制系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行全面吹掃,同時(shí)要保證電子設(shè)備間、工程師站的干凈、整潔。在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中禁止吹掃電子設(shè)備間Ovation系統(tǒng)設(shè)備。措施執(zhí)行人:熱工車間。完成期限:4機(jī)停機(jī)時(shí)、日常管理工作中。4、在2月13日事故分析會(huì)上,生產(chǎn)部明確規(guī)定:熱工人員要加強(qiáng)與運(yùn)行人員聯(lián)系,不得擅自強(qiáng)制、釋放信號(hào)點(diǎn),在強(qiáng)制、釋放信號(hào)點(diǎn)時(shí)必須征得值長(zhǎng)、單元長(zhǎng)同意,并規(guī)定運(yùn)行人員只有值長(zhǎng)、單元長(zhǎng)有權(quán)與熱工人員聯(lián)系強(qiáng)制、釋放信號(hào)點(diǎn),以防止聯(lián)系混亂造成意外事件發(fā)生。17、山西榆社電廠3爐磨煤機(jī)因檢不到火檢先后掉閘MFT動(dòng)作停機(jī)事故事故前運(yùn)行方式:3機(jī)負(fù)荷257MW,主汽壓力15.6MPa,主蒸汽溫度537,再熱蒸汽壓力3.0 M
42、Pa,再熱蒸汽溫度537,汽包水位、爐膛負(fù)壓正常,A、B、D、E磨運(yùn)行,C磨停運(yùn)。31、32引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)投入。事故經(jīng)過(guò):2005年2月2日11時(shí)26分B磨斷煤(之前曾有來(lái)煤不暢),檢不到火檢掉閘,隨后A、D、E磨先后均掉閘,首出為給煤機(jī)運(yùn)行未建立火焰。鍋爐MFT動(dòng)作,首出為“失去所有燃料”,汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,廠用電切換正常。11時(shí)43分3爐點(diǎn)火,11時(shí)48分#3機(jī)沖轉(zhuǎn),12時(shí)10分3機(jī)組并網(wǎng)。事故原因分析:因鍋爐衛(wèi)燃帶上結(jié)焦嚴(yán)重,頻繁發(fā)生掉焦滅火停機(jī)事件,在1月份西安熱工研究院進(jìn)行了3爐結(jié)焦燃燒調(diào)整試驗(yàn),1月底根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,將3爐15層噴口(其中第二層、第四層各為A、B
43、磨一次風(fēng)噴口)調(diào)整下傾10度,68層噴口(其中第七層為C磨一次風(fēng)噴口)保持在原來(lái)水平位置,914層噴口(其中第十層、第十二層各為D、E磨一次風(fēng)噴口)上傾15度,同時(shí)二次風(fēng)配風(fēng)方式采用“正寶塔”方式,即燃燒器下部送風(fēng)多,上部送風(fēng)少;一次風(fēng)粉量分配采用“倒寶塔”方式,即燃燒器上部粉量大,下部粉量少。采取這種燃燒調(diào)整方式,是為了拉開(kāi)燃燒器區(qū)域的熱負(fù)荷,降低火焰中心溫度,同時(shí)抬高火焰中心位置,以避開(kāi)衛(wèi)燃帶,減緩衛(wèi)燃帶結(jié)焦。通過(guò)燃燒調(diào)整,火焰中心平均溫度較調(diào)整前降低了125,爐膛內(nèi)最高溫度降低了90,燃燒區(qū)域平均溫度降低了105,爐膛整體平均溫度降低了37,鍋爐排煙溫度降低了10。但隨著噴燃器傾角的改變
44、,大部分一次風(fēng)噴口煤粉火檢不同程度減弱,部分火檢模擬量輸出值下降超過(guò)10個(gè)。加之近期因市場(chǎng)因素影響,鍋爐燃用煤種發(fā)熱量在39604100大卡之間,鍋爐燃燒較差,鍋爐一遇到磨煤機(jī)斷磨干擾或燃燒惡化及掉焦時(shí),就會(huì)造成火檢檢不到火焰,磨煤機(jī)因?qū)踊鹧嫠娜《o(wú)火檢動(dòng)作掉磨,鍋爐MFT動(dòng)作。事故總結(jié):2月4日華能國(guó)際電力股份公司生產(chǎn)部、西安熱工研究所、東北電力研究院有關(guān)專家及我公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同召開(kāi)專題分析會(huì),為確保節(jié)日期間安全穩(wěn)定,確定了以下方案:1、將3爐各層噴燃器傾角調(diào)平,以確保燃燒穩(wěn)定。措施執(zhí)行人:運(yùn)調(diào)科。已完成。2、將層火焰火檢失去火檢四取二跳磨改為四取三,以確保火檢在受到干擾時(shí)不至誤跳磨
45、煤機(jī),加劇燃燒惡化,造成MFT動(dòng)作。措施執(zhí)行人:熱工車間。已完成。3、加強(qiáng)爐膛吹灰次數(shù),每班爐膛吹灰兩次。措施執(zhí)行人:運(yùn)行分場(chǎng)。4、運(yùn)行人員要加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視調(diào)整,在鍋爐吹灰、燃燒不穩(wěn)、掉焦、給煤機(jī)斷煤、磨煤機(jī)跳閘時(shí)要立即投油助燃,以防止鍋爐滅火、MFT動(dòng)作。措施執(zhí)行人:運(yùn)行分場(chǎng)。根據(jù)股份公司安排,3機(jī)組于春節(jié)期間(2月10日2月17日)停機(jī)檢查噴燃器及火檢安裝位置,發(fā)現(xiàn)部分噴燃器(六組)內(nèi)外不對(duì)應(yīng),下傾10度,對(duì)噴燃器全部進(jìn)行了調(diào)平,B2、B4、B1、C1四個(gè)火檢安裝位置不妥,進(jìn)行了移位調(diào)整,使其滿足30度的視角要求。從18日3機(jī)組啟動(dòng)以來(lái),盡管結(jié)焦掉焦問(wèn)題依然頻繁發(fā)生,到2月底未發(fā)生因掉焦、燃
46、燒惡化造成鍋爐滅火事件發(fā)生。18、山西榆社電廠3爐掉焦磨煤機(jī)檢不到火檢先后掉閘MFT動(dòng)作停機(jī)事故停機(jī)前運(yùn)行方式:3機(jī)負(fù)荷270MW,主汽壓力15.6MPa,主溫度538,再熱蒸汽壓力2.9 MPa,再熱蒸汽溫度537,A、B、C、D、E磨運(yùn)行,爐膛負(fù)壓98Pa,真空73KPa,汽包水位0mm。31、32引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)投入。事件經(jīng)過(guò):2005年2月2日18時(shí)48分,B磨運(yùn)行中斷煤,立即投油穩(wěn)燃,18時(shí)53分爐膛掉大焦,又增投一只油槍,18時(shí)54分A、C、E磨跳(磨首出為“給煤機(jī)運(yùn)行未建立火焰”),鍋爐MFT動(dòng)作,MFT首出為“爐膛負(fù)壓低低”,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,廠用電切換正常。
47、19時(shí)20分3爐點(diǎn)火,19時(shí)51分3機(jī)組并網(wǎng)。原因分析與總結(jié)與2月2日11時(shí)26分3爐滅火事件相同(上個(gè)案例)19、山西榆社電廠2005年2月2日23時(shí)56分3爐磨煤機(jī)檢不到火檢先后掉閘MFT動(dòng)作、2月3日1時(shí)44分因汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作兩次停機(jī)停機(jī)前運(yùn)行方式:3機(jī)負(fù)荷220MW,主汽壓力14.5Mpa,主溫度536,再熱蒸汽壓力2.6MPa,再熱溫度532,A、C、D、E磨運(yùn)行,31、32引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,協(xié)調(diào)投入。事件經(jīng)過(guò):2005年2月2日23時(shí)56分A、C、D、E磨先后均掉閘,首出均為“給煤機(jī)運(yùn)行未建立火焰”。隨后鍋爐MFT動(dòng)作,首出為“失去所有燃料”,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,廠
48、用電切換正常。2月3日0時(shí)03分3爐點(diǎn)火,0時(shí)593機(jī)組并網(wǎng)。1時(shí)44分,3機(jī)負(fù)荷24MW,因汽包水位高,鍋爐MFT動(dòng)作,首出為“汽包水位高”,汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)跳,廠用電切換正常。1時(shí)55分3爐點(diǎn)火,2時(shí)16分3機(jī)組并網(wǎng)。事故原因分析:2月2日23時(shí)56分3爐磨煤機(jī)檢不到火檢先后掉閘MFT動(dòng)作原因分析與事故總結(jié)與2月2日11時(shí)26分3爐滅火事件相同(上兩個(gè)案例)。2月3日1時(shí)44分3爐汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作原因?yàn)槠潘坞妱?dòng)門力距保護(hù)定值偏小,開(kāi)關(guān)時(shí)電動(dòng)門力距保護(hù)動(dòng)作,造成汽包放水二次門無(wú)法開(kāi)關(guān)。加之運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,水位調(diào)整不及時(shí),造成汽包水位高M(jìn)FT動(dòng)作。事故總結(jié):1、已調(diào)整了汽包放水二次
49、電動(dòng)門力距保護(hù)定值。2、要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行人員專業(yè)技術(shù)與事故處理能力培訓(xùn),提高運(yùn)行人員對(duì)異常工況的處理能力,努力減少因運(yùn)行人員操作調(diào)整不當(dāng)造成停機(jī)事件。20、山西榆社電廠3爐滅火MFT動(dòng)作停機(jī)的一類障礙事件事故前運(yùn)行方式:3機(jī)組負(fù)荷245MW,協(xié)調(diào)投入。主汽壓力16.69MPa,主汽溫度538,再熱蒸汽壓力2.98MPa,再熱蒸汽溫度538,真空-77.7K Pa,總煤量117T/H,爐膛負(fù)壓-77 Pa,31、32引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A、B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行。機(jī)組跳閘前B磨煤機(jī)因需進(jìn)行內(nèi)部檢查,B給煤機(jī)已停運(yùn),正準(zhǔn)備停B磨煤機(jī)。事故經(jīng)過(guò):2005年3月1日10時(shí)13分16秒因B
50、磨需停運(yùn)進(jìn)行內(nèi)部檢查,B給煤機(jī)在煤量逐漸減小后停運(yùn),10時(shí)13分42秒A、B磨跳閘,10時(shí)13分44秒C、D磨跳閘,10時(shí)13分45秒E磨跳閘,(A、C、D、E磨跳閘首出原因?yàn)椤敖o煤機(jī)、磨煤機(jī)運(yùn)行且未建立火焰”,B磨首出為“就地跳閘”),10時(shí)13分45秒MFT動(dòng)作(首出為“失去所有火焰”),汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉,31、32一次風(fēng)機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。10時(shí)25分3爐點(diǎn)火,10時(shí)34分3機(jī)沖轉(zhuǎn),10時(shí)45分3機(jī)定速,11時(shí)15分3機(jī)組并網(wǎng)。事故原因分析:經(jīng)股份公司組織的各兄弟廠專家組成的熱控工作組與我廠有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同分析認(rèn)為:1、當(dāng)時(shí)爐膛負(fù)壓為自動(dòng),在停止B給煤機(jī)運(yùn)行時(shí),10時(shí)13分06秒
51、爐膛負(fù)壓開(kāi)始波動(dòng),從60 K Pa向負(fù)方向波動(dòng),10時(shí)13分18秒負(fù)壓至-281K Pa時(shí)負(fù)壓開(kāi)始向正方向波動(dòng)(10時(shí)13分34秒負(fù)壓至-102K Pa),10時(shí)13分33秒31引風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)度自動(dòng)由46.27%自動(dòng)開(kāi)至47.44%,32引風(fēng)機(jī)靜時(shí)開(kāi)度由52.83%開(kāi)至54.43%,負(fù)壓快速向負(fù)方向波動(dòng),10時(shí)13分37秒負(fù)壓達(dá)-296K Pa,10時(shí)13分38秒負(fù)壓達(dá)-322K Pa,10時(shí)13分39秒負(fù)壓達(dá)-510K Pa,10時(shí)13分40秒負(fù)壓達(dá)-796K Pa,10時(shí)13分41秒負(fù)壓達(dá)-1113K Pa,10時(shí)13分42秒負(fù)壓達(dá)-1575K Pa,10時(shí)13分45秒負(fù)壓達(dá)-2188K P
52、a。爐膛負(fù)壓自動(dòng)調(diào)節(jié)不可靠,是造成負(fù)壓波動(dòng)大、鍋爐滅火的一個(gè)原因。2、因3爐內(nèi)噴燃器A、B磨噴口相對(duì)集中布署(中間隔一個(gè)二次風(fēng)噴口),C磨為中間布署,D、E磨為相對(duì)集中布署(中間隔一個(gè)二次風(fēng)噴口),在B給煤機(jī)逐漸減小煤量直至停止B給煤機(jī)時(shí),A磨噴口與C磨噴口出現(xiàn)斷層(中間隔著4個(gè)噴口),此時(shí)未加大A給煤機(jī)煤量(一直維持在28T/H),只是通過(guò)手動(dòng)加大E磨煤量,但總煤量也未及時(shí)加大,對(duì)燃燒擾動(dòng)較大,負(fù)壓波動(dòng),運(yùn)行人員未及時(shí)投油穩(wěn)燃。同時(shí)在停運(yùn)B給煤機(jī)后,未及時(shí)減少B磨通風(fēng)量,仍維持在80T/H的正常運(yùn)行值進(jìn)行吹掃冷卻,B磨的大量冷一次風(fēng)吹入A層噴口上方加劇了A層噴口燃燒不穩(wěn)定性,在10時(shí)13分3
53、9秒A磨2、4角失去火檢,10時(shí)13分40秒A磨4個(gè)角全部失去火檢,延時(shí)3秒后A磨掉閘。加之此時(shí)引風(fēng)機(jī)靜葉自動(dòng)開(kāi)大,負(fù)壓加速向負(fù)方向增大,造成全爐膛滅火,各運(yùn)行中磨煤機(jī)跳閘,MFT動(dòng)作停機(jī)。21、山西榆社電廠#4鍋爐總風(fēng)量低MFT保護(hù)動(dòng)作機(jī)組跳閘事故事故前運(yùn)行方式:4機(jī)組負(fù)荷230MW,主汽壓力14. 9MPa,主汽溫度537,再熱蒸汽壓力2.7MPa,再熱蒸汽溫度536,真空-77.6K Pa,總煤量93T/H,爐膛負(fù)壓-100 Pa。鍋爐總風(fēng)量674T/H,爐膛負(fù)壓-70 Pa。協(xié)調(diào)投入。41、42引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A、B、D磨煤機(jī)運(yùn)行、C磨停運(yùn)消漏、E磨正在暖磨準(zhǔn)備投運(yùn)。鍋爐
54、正在吹灰,下層1、3兩支油槍運(yùn)行。41引風(fēng)機(jī)2潤(rùn)滑油泵運(yùn)行,1油泵備用,供油壓力、油溫、油箱油位正常。41引風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)度49.35%,42引風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)度49.50%,41送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度33.19%,42送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度34.56%,41一次風(fēng)機(jī)入口檔板開(kāi)度43.94%,42一次風(fēng)機(jī)入口檔板開(kāi)度42.67%。事故經(jīng)過(guò):2005年3月9日8時(shí)25分41引風(fēng)機(jī)掉閘,發(fā)“油壓低”光字,41送風(fēng)機(jī)、41一次風(fēng)機(jī)聯(lián)掉,投油助燃,RB動(dòng)作,協(xié)調(diào)跳為機(jī)跟蹤,42送風(fēng)機(jī)檔板開(kāi)至60%,42一次風(fēng)機(jī)檔板全開(kāi),42引風(fēng)機(jī)靜葉開(kāi)至57%,總風(fēng)量降至470T/H,一次風(fēng)壓由12KPa 降至8KPa ,
55、增投油槍,A磨熱風(fēng)門由38%開(kāi)至43%,B磨熱風(fēng)門由40%開(kāi)至45%,D磨熱風(fēng)門由41%開(kāi)至46%,爐膛壓力在600Pa間波動(dòng),隨后B、D磨掉閘,原因均為一次風(fēng)量低,B、D磨掉閘后,運(yùn)行人員將42一次風(fēng)機(jī)檔板由自動(dòng)切為手動(dòng)關(guān)至60%,爐總風(fēng)量由470t/h降至380t/h,MFT動(dòng)作(首出為總風(fēng)量低于30%),汽機(jī)、發(fā)電機(jī)聯(lián)掉,廠用電切換正常。9時(shí)55分4爐點(diǎn)火,后熱工更換4機(jī)電子間17控制器電源分配盤(消除2月12日4爐汽包水位失靈缺陷),13時(shí)23分3機(jī)組并網(wǎng)。事故原因分析:1、41引風(fēng)機(jī)跳閘原因:41引風(fēng)機(jī)因潤(rùn)滑油壓低掉閘后查潤(rùn)滑油系統(tǒng)無(wú)泄漏,41引風(fēng)機(jī)掉閘時(shí)油壓在低于0.15MPa時(shí)未
56、聯(lián)啟備用泵,當(dāng)時(shí)油壓持續(xù)低至0.1MPa(低二值掉引風(fēng)機(jī))以下,4秒鐘后油壓恢復(fù)正常。停機(jī)后做低油壓試驗(yàn)正常,低一值、低二值壓控開(kāi)關(guān)校驗(yàn)正常。運(yùn)行在就地做油泵切換試驗(yàn),連鎖正常,油站油壓、油溫、油位正常。與32引風(fēng)機(jī)跳閘原因相同,時(shí)間相差7分鐘,因此排除熱工一次設(shè)備和控制程序問(wèn)題。結(jié)合在41引風(fēng)機(jī)因潤(rùn)滑油壓低掉閘7分鐘前32引風(fēng)機(jī)同樣發(fā)生的掉閘現(xiàn)象及當(dāng)時(shí)為衛(wèi)生清掃人員正在清掃衛(wèi)生與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)油系統(tǒng)各閥門手柄觀察判斷造成引風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓低原因?yàn)樾l(wèi)生清掃人員(臨時(shí)工)在清理油系統(tǒng)時(shí),為清掃方便瞬時(shí)關(guān)閉油濾網(wǎng)的出口門或入口門(均為球閥,90度開(kāi)關(guān))所致。造成油系統(tǒng)短時(shí)供油中斷(4秒鐘),潤(rùn)滑油壓控開(kāi)關(guān)動(dòng)作
57、,41引風(fēng)機(jī)跳閘。2、MFT動(dòng)作原因:#41引風(fēng)機(jī)跳閘,RB動(dòng)作,聯(lián)跳同側(cè)送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)。鍋爐總風(fēng)量由674t減為470t,一次風(fēng)壓由12KPa降為8KPa,當(dāng)時(shí)鍋爐A、B、D磨運(yùn)行,E磨正在暖磨,在41一次風(fēng)機(jī)掉閘,一次風(fēng)量銳減的情況下,運(yùn)行人員未及時(shí)開(kāi)大42引風(fēng)機(jī)靜時(shí)與42送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)整風(fēng)量與爐膛負(fù)壓,此時(shí)仍有四臺(tái)磨通風(fēng),同時(shí)A、B、D磨自動(dòng)開(kāi)大熱風(fēng)門造成一次風(fēng)壓進(jìn)一步降低,B、D磨一次風(fēng)量小于45t保護(hù)動(dòng)作相繼跳閘,后運(yùn)行人員將42一次風(fēng)機(jī)檔板由自動(dòng)切為手動(dòng)關(guān)至60%,爐總風(fēng)量由470t/h降至380t/h,鍋爐總風(fēng)量<30保護(hù)無(wú)延時(shí)動(dòng)作,鍋爐MFT跳閘。事故總結(jié):1、運(yùn)行人員專
58、業(yè)技術(shù)水平差,經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)異常工況下的判斷與正確果斷處理能力差,對(duì)機(jī)組RB工況下的事故預(yù)想不夠完善,在41引風(fēng)機(jī)掉閘后,總風(fēng)量下降,42引風(fēng)機(jī)靜葉未自動(dòng)開(kāi)大,爐膛壓力在600Pa間波動(dòng)時(shí),未及時(shí)開(kāi)大42引風(fēng)機(jī)靜葉與42送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉,維持總風(fēng)量與爐膛負(fù)壓,而是不正確的關(guān)小42一次風(fēng)機(jī)檔板是造成總風(fēng)量低于30%MFT動(dòng)作的主要原因。2、在機(jī)組發(fā)生RB的情況下,當(dāng)兩側(cè)引風(fēng)機(jī)在自動(dòng),掉閘引風(fēng)機(jī)將由自動(dòng)切為手動(dòng),此時(shí)掉閘風(fēng)機(jī)檔板開(kāi)度指令應(yīng)無(wú)延時(shí)的疊加在運(yùn)行的引風(fēng)機(jī)擋板指令中(運(yùn)行中的風(fēng)機(jī)檔板必須在自動(dòng)方式下)開(kāi)大運(yùn)行引風(fēng)機(jī)檔板。但4機(jī)兩側(cè)引風(fēng)機(jī)在自動(dòng),單側(cè)引風(fēng)機(jī)跳閘時(shí),邏輯設(shè)計(jì)中延時(shí)30S后將跳閘引風(fēng)機(jī)檔板切為手動(dòng),在30S內(nèi)閉鎖運(yùn)行引風(fēng)機(jī)負(fù)荷自動(dòng)累加功能,因此未出現(xiàn)3引風(fēng)機(jī)過(guò)載的同類現(xiàn)象,之后爐膛負(fù)壓測(cè)量和設(shè)定值偏差超過(guò)400Pa ,使兩側(cè)引風(fēng)機(jī)均由自動(dòng)切為手動(dòng),使疊加功能失去,運(yùn)行引風(fēng)機(jī)檔板未自動(dòng)開(kāi)大,爐膛負(fù)壓達(dá)到600Pa。該邏輯設(shè)計(jì)不合理,應(yīng)將延時(shí)去掉同時(shí)應(yīng)限制運(yùn)行引風(fēng)機(jī)檔板開(kāi)度防止過(guò)流。3、當(dāng)時(shí),3機(jī)組負(fù)荷207MW,總風(fēng)量為866t;而4機(jī)組負(fù)荷230MW,總風(fēng)量為674t,總風(fēng)量的修正參數(shù)存在差異,但兩臺(tái)機(jī)組的鍋
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