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文檔簡介

大型制氧機(jī)建設(shè)與運(yùn)行

新鋼集團(tuán)氣體廠摘要

本文介紹新鋼氣體廠五套空分設(shè)備建設(shè)和運(yùn)行中存在問題及應(yīng)對(duì)措施,以供同行共享。所涉及的內(nèi)容主要有空壓機(jī)運(yùn)行與維護(hù)、空氣過濾器運(yùn)行中問題與選型、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高問題與處理、氧透進(jìn)口過濾器沖破事故的分析及教訓(xùn)等。1、工程設(shè)計(jì)2×25000Nm3/h制氧機(jī)存在如下問題:*配電室及主廠房內(nèi)電纜溝內(nèi)截面過小,電纜布置過多,電纜溫度偏高,電纜表面溫度高達(dá)75℃;*主廠房內(nèi)通風(fēng)換氣次數(shù)不足,夏季室內(nèi)溫度達(dá)45℃,主要未考慮三臺(tái)中壓氮壓機(jī)和一臺(tái)循環(huán)氮壓機(jī)因電機(jī)排風(fēng)的熱量。*主廠房內(nèi)中壓氮壓機(jī)和循環(huán)氮壓機(jī)進(jìn)出口管道布置不合理,不得不廠房內(nèi)設(shè)置許多管架,使主廠房的空間較擁擠,檢修空間較?。?、工程設(shè)計(jì)*中控室與主廠房僅靠24墻間開,中控室的噪聲偏高。DCS柜電纜的進(jìn)出口端未封堵,2009年發(fā)生了因老鼠進(jìn)入DCS柜中,電器短路,導(dǎo)致空壓機(jī)停機(jī)事故。1、工程設(shè)計(jì)*由于總圖紅線內(nèi)地形的限制,總圖布置不合理;配電室、主廠房、膨脹機(jī)室、空分塔、液體貯存應(yīng)急系統(tǒng)應(yīng)布置同一軸線上更為合理。1、工程設(shè)計(jì)24000Nm3/h制氧機(jī)存在如下問題:*循環(huán)冷卻塔與空壓機(jī)空氣過濾器的距離布置太近,而且是下風(fēng)向,使空氣過濾器長期吸入濕度偏高的空氣,濾筒使周期短。1、工程設(shè)計(jì)*充瓶區(qū)布置在區(qū)最里邊,運(yùn)行氣瓶車輛較多并經(jīng)過主生產(chǎn)區(qū),帶來交通安全隱患。*空壓機(jī)放空閥組布置在排氣管的下方,而且處于最低處,壓縮空氣中的水被冷凝,放空閥處長期積水,經(jīng)常因銹蝕或被垃圾卡死,多次放空閥不能打開。2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行空氣中含有大量的塵埃,空氣透平壓縮機(jī)長期的運(yùn)行中,若空氣中粉塵隨空氣進(jìn)入,將造成空壓機(jī)的葉輪和葉片等部件的磨損、結(jié)垢、腐蝕,這樣會(huì)縮短機(jī)器的使用壽命、降低運(yùn)行效率,所以必須在空氣進(jìn)入機(jī)器前設(shè)置空氣過濾器,清除空氣中的粉塵。過濾精度和過濾阻力是衡量空氣過濾兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù),若過濾精度差,空氣中灰塵粘結(jié)于空壓機(jī)葉輪表面(由于空氣經(jīng)壓縮后相對(duì)顯度高,再加上溫度高,在葉輪上會(huì)產(chǎn)生結(jié)垢),必將影響空壓機(jī)的運(yùn)行壽命:2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行(1)粘結(jié)空壓機(jī)擴(kuò)壓器等處,降低空壓機(jī)的效率;(2)影響葉輪工作效率,嚴(yán)重時(shí),破壞轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡;(3)粘結(jié)在冷卻器的翅片,使冷卻效率下降,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致空壓機(jī)喘振??辗衷峡諌簷C(jī)使用的空氣過濾器從其結(jié)形式上分類,大體上有:干帶式過濾器、袋式過濾器、自潔式過濾器。2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行自潔式過濾器是目前空分設(shè)備最普遍選用的過濾器。2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行新鋼氣體公司有18000m3/h、24000m3/h各一套,分別是2003年和2005年投產(chǎn),二套25000m3/h制氧于2009年投產(chǎn),空壓機(jī)進(jìn)口過濾器均為自潔式過濾器,經(jīng)過多年的使用,過濾器存在許多問題,有選型制造、使用維護(hù)、過濾器元件等問題,主要問題有:*濾筒的使用周期短,18000m3/h空氣過濾器使用過程中都存在濾筒使周期短的原因,使用到7~8個(gè)月,過濾器的阻力由于300Pa上升到報(bào)警值1200Pa,2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行2#25000m3/h制氧空氣過濾器使用周期為10個(gè)月左右,存在上述問題原因一般有:①濾筒的過濾精度過高;②空氣濕度過大,過濾空氣濕度過大,其灰塵將粘在過濾筒濾紙上,并粘結(jié)在一起成塊;③濾筒的材質(zhì)耐濕性差;④反吹系統(tǒng)的效果差。2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行*運(yùn)行時(shí)的噪聲偏大。24000m3/h制氧空壓機(jī)空氣過濾器一投產(chǎn)就存在噪聲偏大的問題,運(yùn)行時(shí)過濾器出風(fēng)口處的噪聲為92.8dB(A),對(duì)于空氣過濾器來說,機(jī)器噪聲通過管道傳遞及氣流經(jīng)過過濾器時(shí)流速過大是產(chǎn)生噪聲主要原因。經(jīng)分析是由于空氣過濾器集風(fēng)管截面積過小,使空氣流速過大所致。*空氣過濾效果差。每臺(tái)空壓機(jī)配有葉輪在線水沖洗系統(tǒng),原來每15天沖洗一次,沖洗水有明顯的污濁。調(diào)整為每周沖一次,不理想。更換濾筒后,上述問題基本解決。2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行2008年新建2×25000m3/h制氧機(jī)時(shí),根據(jù)18000m3/h和24000m3/h制氧機(jī)使用存在的問題,進(jìn)行認(rèn)真分析,在2×25000m3/h制氧機(jī)選型過程中作了改進(jìn),主要有:(1)使用木漿聚酯混合纖維濾紙的濾筒;(2)濾筒高度由一般的900mm縮短為700mm,滿足了氣體反吹的有效高度;2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行(3)采用1.5英寸(原來為1英寸)的脈沖式電磁閥,大大增加了反沖氣流量;(4)反沖單元由原來一吹五改成一吹三,即一個(gè)電磁閥管三個(gè)濾筒;(5)程序控制器可調(diào)節(jié)電磁閥的打開時(shí)間,當(dāng)反吹氣量不足時(shí),也可以延長電磁閥打開時(shí)間來解決;2、空氣過濾器的選型與運(yùn)行(7)反吹氣體管路設(shè)置管道過濾器,防止管道中垃圾帶入過濾器中造成污染;(8)原來過濾器的反吹氣源采用空分的儀表空氣,氣源壓力為0.45~0.50MPa左右,改用中壓氮?dú)鉁p壓到0.60~0.70MPa進(jìn)行反吹;(9)凈氣室采用不銹鋼板作內(nèi)襯,防止進(jìn)空壓機(jī)的空氣被二次污染。3、空壓機(jī)選型及維護(hù)大型空分的原料空壓機(jī)作為空分重要部機(jī),其性能否達(dá)到高效、穩(wěn)定的運(yùn)行,直接關(guān)系到空分裝置正常生產(chǎn)。因此,空氣透平壓縮機(jī)選擇原則是在

滿足長期穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,盡量使用效率高、調(diào)節(jié)性能好的設(shè)備。目前空分空壓機(jī)主要型式有多軸齒輪式多級(jí)離心壓縮機(jī)和單軸多級(jí)離心式壓縮機(jī)。

3、空壓機(jī)選型及維護(hù)

3.1兩種機(jī)不同特點(diǎn)多軸齒輪壓縮機(jī)3、空壓機(jī)選型及維護(hù)單軸等溫壓縮機(jī)3、空壓機(jī)選型與維護(hù)

多軸葉輪與轉(zhuǎn)速的良好匹配且單級(jí)壓縮比可以比較高一根小軸上最多帶兩個(gè)葉輪,軸向長度短,有利于機(jī)器布置及轉(zhuǎn)子、臨界轉(zhuǎn)速的提高。另外小軸上的兩個(gè)葉輪屬背靠背形式,轉(zhuǎn)子的軸向力能部分抵消。單軸主軸上安裝了四只同方向的各級(jí)葉輪,每級(jí)葉輪的轉(zhuǎn)速相同;前段葉輪的線速度高,后面段線速度低,因而導(dǎo)致每級(jí)壓縮比要小一些。單軸壓縮機(jī)各級(jí)葉輪均朝一個(gè)方向,各葉輪的軸向力互相疊加,軸向力很大,只能靠加平衡盤來平衡軸向力,且對(duì)止推軸承要求很高3、空壓機(jī)選型與維護(hù)多軸葉輪與主軸的聯(lián)接,采用端面齒(HIRTH)聯(lián)接,這種結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是緊固力大,葉輪可拆卸,對(duì)齒輪的加工精度要求非常高單軸采用熱套,屬不可拆卸結(jié)構(gòu),對(duì)今后的轉(zhuǎn)子維修很不利對(duì)齒輪的加工精度要求高3、空壓機(jī)選型與維護(hù)3.2空壓機(jī)常故障振動(dòng)值偏高轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡:轉(zhuǎn)軸有永久的變形;葉片被不均勻磨損或腐蝕、損壞;轉(zhuǎn)子上的零件松動(dòng),轉(zhuǎn)子本身不平衡。3、空壓機(jī)選型與維護(hù)機(jī)組中心不正:聯(lián)軸器本身缺陷;安裝找中心時(shí),轉(zhuǎn)子中心沒調(diào)整好;以致產(chǎn)生中心不正共振。緊固件有松動(dòng):軸承座與基礎(chǔ)臺(tái)板貼合不緊;基礎(chǔ)和基礎(chǔ)臺(tái)板的貼合不緊。轉(zhuǎn)動(dòng)部分與靜止部分的摩擦:葉輪與擴(kuò)壓器摩擦,輪蓋與密封的摩擦;軸封間隙過小。潤滑系統(tǒng)不正常:潤滑油供給不足,造成油膜不穩(wěn)或破壞;軸瓦間隙太大,使油膜建立不起來;油品不好,含雜質(zhì)或水,或有皂化、乳化等。18000空壓機(jī)運(yùn)行七年后,檢查軸瓦3、空壓機(jī)選型與維護(hù)排氣量下降電壓不足或電網(wǎng)頻率低;進(jìn)氣溫度高;進(jìn)氣壓力的影響;海拔為2260m,比海海拔為60m,空氣量下降近30%RIK80COOPER3MSGEP-25/15RIK90

11000m3/h91000Nm3/h

128000Nm3/h102000m3/h80000Nm3/h

108000Nm3/h3、空壓機(jī)選型與維護(hù)冷卻水溫、冷卻水量及中間冷卻器效率對(duì)空氣量的影響;當(dāng)冷卻水溫度升高15℃時(shí),相當(dāng)于空氣量下降4.2%;冷卻器水側(cè)結(jié)垢或氣側(cè)損壞;密封間隙大;葉輪結(jié)垢、結(jié)灰,降低了葉輪的工作效率。3、空壓機(jī)選型與維護(hù)

某鋼廠氣體公司運(yùn)行不到五年的RIK80空壓機(jī)冷卻器情況3、空壓機(jī)選型與維護(hù)RIK90空壓機(jī)運(yùn)行五年左右冷卻器情況3、空壓機(jī)選型與維護(hù)RIK90運(yùn)行五年左右的氣封情況3、空壓機(jī)選型與維護(hù)18000制氧COOPER空壓運(yùn)行七年葉輪情況3、空壓機(jī)選型與維護(hù)空壓機(jī)的喘振吸入端阻力過大。如導(dǎo)葉開度過小,過濾器阻力過大??諌簷C(jī)排氣管路有堵塞。空壓機(jī)內(nèi)部流道不暢通。如新鋼6000空分空壓機(jī)增風(fēng)改造,只改一級(jí)葉輪;濟(jì)鋼RIK80更換冷卻器后(增加卻器換熱面積,把冷卻管加粗,使用冷卻器流通面積減小,阻力增大),當(dāng)導(dǎo)葉開大到一定開度出現(xiàn)喘振。喘振控制不完善。如放風(fēng)線離喘振線過近。3、空壓機(jī)選型與維護(hù)3.3空壓機(jī)的維護(hù)空壓能運(yùn)行周期與機(jī)型、日常的維護(hù)以及安裝、定修的質(zhì)量有著密切的關(guān)系。多軸機(jī)型的空壓機(jī)對(duì)動(dòng)平衡要求高,若是開式葉輪(美國COOPER公司MSG機(jī)型)對(duì)進(jìn)口空氣要求高度的潔凈,特別運(yùn)行中因機(jī)殼、機(jī)間管內(nèi)壁腐蝕脫落的鐵銹,可致葉輪破損,如國內(nèi)出現(xiàn)了多例此類型事故。單軸機(jī)型空壓機(jī)一般采用閉葉輪,轉(zhuǎn)速較低,運(yùn)行要平穩(wěn),尤其是等溫型壓縮機(jī),其運(yùn)行效率比多軸型要高,但氣封的易磨損,輪蓋密封磨損后會(huì)造成同級(jí)的氣流短路,而軸封的磨損會(huì)導(dǎo)致級(jí)間的氣流短路,這些問題都會(huì)致空壓機(jī)的效率下降。潤滑油,潤滑油應(yīng)定期檢測,一般一年做一次鐵譜分析,一季做一次常規(guī)檢測,不合格堅(jiān)決給更換,普通潤滑油使用周期一般為一年半到二年要更換;油溫應(yīng)控制在45℃左右,新鋼18000Nm3/h空壓機(jī)這次檢修中發(fā)現(xiàn)軸瓦結(jié)碳厲害,原因是運(yùn)行中油溫偏高,常年處在在56℃(顯示為51℃,測溫探頭誤差偏低5℃)。3、空壓機(jī)選型與維護(hù)

冷卻出氣側(cè)冷凝水的排放要暢通,冷凝水的排放極其重要,冷凝水的積蓄,不僅影效率,而且,易造成轉(zhuǎn)子結(jié)垢、積灰、流道和冷卻器翅片的腐蝕,尤其是靠煉鋼和冶煉廠近的,因大氣中含有SO2、H2S等酸性氣體,極易腐蝕流道和冷卻器翅片??諌簷C(jī)啟動(dòng)過程是對(duì)空壓機(jī)軸承的一次沖擊,盡量減少停開機(jī)次數(shù)。空機(jī)運(yùn)行3~4年應(yīng)做一次揭蓋檢查,重點(diǎn)檢查冷卻器、軸承、氣封、葉輪(清洗)。4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高4.1氮壓機(jī)基本情況

機(jī)型排氣量(Nm3/h)排氣壓力(bar)臺(tái)數(shù)投產(chǎn)時(shí)間5C150MX5N2241002552004年投產(chǎn)一臺(tái),2009年投產(chǎn)三臺(tái),在建一臺(tái)3C70MX5N2110002512003年4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高最大的問題是冷卻器極易結(jié)垢造成冷卻器排氣溫度超過聯(lián)鎖值,2004年投產(chǎn)的一臺(tái),從投產(chǎn)到2007年之間,前先后經(jīng)過七次解體,對(duì)冷卻器抽心用第奧克斯98酸洗劑進(jìn)行浸泡,也就是說,每5~6個(gè)月,對(duì)冷卻器抽心清洗一次。4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高4.2冷卻器的特點(diǎn)X

冷卻器為內(nèi)置在機(jī)殼中,外形尺寸上受限制,使換熱之間距離小;X換熱管內(nèi)翅片的結(jié)構(gòu)型式,水走殼程,氣走管程;X水、氣的行程都短;4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高X對(duì)水質(zhì)要求苛刻

水垢是由于水中原有的Ca(HCO3)2及Mg(HCO3)2遇熱分解而生成的,又由于CaCO3和MgCO3較為特殊,溫度越高在水中的溶解度卻越小,從而導(dǎo)致其在溫度落差較大處(即換熱器及周邊管道)以沉淀的形式析出。而英格索蘭氮壓機(jī)對(duì)水質(zhì)有較苛刻的要求,要求冷卻水總硬度須小于100mg/L(以CaCO3計(jì)),PH值在6.0~8.5之間,懸浮物顆粒不得超過50mg/L,朗格利爾指數(shù)在+0.5~+1.0之間,4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高4.3應(yīng)對(duì)措施藥劑水處理藥劑水處理分為阻垢、緩蝕、殺菌滅藻三種方法,通常三種方法組合使用,不僅阻止冷卻器結(jié)垢,以防止水冷系統(tǒng)設(shè)備管道腐蝕。阻垢緩蝕劑改用一種耐高溫,抗氧化性,不易分解等特點(diǎn)的產(chǎn)品。ZT-305A(適合180℃以下)改用ZT-305C(在1000℃以下時(shí)不會(huì)分解,穩(wěn)定非常好)。4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高

保持適當(dāng)?shù)淖韫妇徫g劑,2×25000Nm3/h制氧工程配套三臺(tái)氮壓機(jī),于2009年投產(chǎn),2011年初出現(xiàn)冷卻器溫差偏高問題,通過提高冷水量和降低水中PH值等措施,并未得到有效控制。,根據(jù)同行業(yè)經(jīng)驗(yàn),總堿度200-300mg/L之間總磷應(yīng)為2-3mg/L,通過增加阻垢緩蝕劑劑量的措施,冷卻器溫差增大的趨勢得到了控制,并逐漸下降。4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高3月和9月三臺(tái)氮壓機(jī)最高溫差比較時(shí)間2#機(jī)四級(jí)3#機(jī)四級(jí)1#機(jī)一級(jí)措施前(3月)17.3℃16.4℃13.5℃措施后(9月)8.9℃7.4℃6.8℃4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高x降低循環(huán)冷卻水溫

24000m3/h空分循環(huán)冷卻水系統(tǒng)使用兩臺(tái)噴霧冷卻塔,處理水量3000t/h,夏季運(yùn)行時(shí)給水溫度達(dá)36.5℃。對(duì)兩臺(tái)噴霧冷卻塔進(jìn)行改造:①兩臺(tái)冷卻塔各加裝一臺(tái)190000m3/h風(fēng)量的冷卻風(fēng)機(jī);②塔內(nèi)增加厚1000mm的聚丙烯波紋填料。通過改造,夏季給水溫度保持在32℃以下。

地因此,在2×25000Nm3/h制氧工程中,冷卻塔選型時(shí),處理水量定為用水量的1.5倍。4、英格索蘭氮壓機(jī)氣體冷卻后溫度偏高改善冷卻器的傳熱效果

改善冷卻器的傳熱效果,有效降低冷卻管水側(cè)的溫度,2007年6月,三、四級(jí)全部更換更高效冷卻器(由國內(nèi)廠商制造,這種冷卻器采用了高效換熱管,有效換熱面積增加了20%以上)至今,運(yùn)行四年多,排氣溫度與給水溫差仍在3℃~4℃左右。5、氧透事故及故障5、氧透事故及故障事故一:誤操作噴氮閥門引起過濾器濾網(wǎng)破損

2008年4月15日,因高壓倒電,要將18000m3/h制氧機(jī)的氧氣通過低壓氧聯(lián)通管倒入24000m3/h制氧機(jī)的氧透壓縮。在導(dǎo)氣過程中,操作人員發(fā)現(xiàn)因抽氣過快導(dǎo)致18000m3/h制氧機(jī)氧透的進(jìn)口壓力迅速下降,有可能形成負(fù)壓。操作人員希望通過打開氮?dú)庠囓嚵髀返恼{(diào)壓閥PIC8116和PCV1301(直徑為25mm)氮?dú)鈦硌a(bǔ)充氧透的進(jìn)口壓力。由于操作的失誤,錯(cuò)把噴氮閥FCV1301(直徑為200mm)打開,瞬間大量0.5MPa的氮?dú)馔ㄟ^進(jìn)口過濾器進(jìn)入氧透本體。氧透停機(jī)后檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)口過濾器的過濾網(wǎng)一塊約Φ200mm被撕裂,膨脹節(jié)也出現(xiàn)了變形錯(cuò)位。5、氧透事故及故障事故二:出口止回閥故障引起高壓氧氣倒回致使進(jìn)口過濾器沖壞手動(dòng)停機(jī)做法是:先慢慢打開回流閥,并降壓(分級(jí)逐步往下設(shè)定),等壓力基本卸完,再關(guān)送氧閥,然后全開放空閥,最后停電機(jī),一直以來,沒有出現(xiàn)任何問題,但2010年2月4日,18000m3/h制氧機(jī)的氧透準(zhǔn)備停機(jī),打開中壓回流閥HCV1300和高壓回流閥FCV1303時(shí),機(jī)組壓力無法卸掉,而且空分的氧氣產(chǎn)量急劇下降,5、氧透事故及故障操作人員在機(jī)組壓力沒有卸完的情況下立即將氧透停下來,且立即將氧氣入口閥FCV1300關(guān)閉,此時(shí)樓下過濾器處出現(xiàn)轟轟的氣流響聲,氧透一層一片灰蒙蒙的,強(qiáng)烈的氣流將地上的灰塵吹起,當(dāng)時(shí)情況危險(xiǎn),由于泄漏的是氧氣,一旦有個(gè)火源后果不堪設(shè)想。當(dāng)時(shí)操作室人員初步判斷可能是高壓氧氣倒流,立即關(guān)閉了出口送氧閥Hcv1302,打開了放空閥,此時(shí)氣流聲才噶然而止,事后檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)口過濾器頂部壓蓋法墊沖破,過濾網(wǎng)撕裂,各級(jí)進(jìn)口膨脹節(jié)嚴(yán)重變形,檢查氧透出口止回閥(翻板式)發(fā)現(xiàn)翻板孔與軸間

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