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文檔簡介
正憋壓解除砂橋卡一、前言目錄二、背景三、最初的打撈計劃四、正憋壓解卡思路的形成五、正憋壓解卡過程及解析六、正憋壓解卡方法的應用條件七、成功的原因分析及意義
W12-1油田的A17b井完井投產后,由于生產壓差過大,引起地層出砂。自噴生產時,油管內沉砂270米停噴;用潛油電泵接替生產,同樣由于生產壓差過大,引起地層出砂,在4-1/2”生產尾管和2-7/8”油管環空形成砂橋,卡死完井管柱。最初制定了“切割彈分段切割,再逐段套銑打撈”的方案。現場施工時,經過仔細分析后,決定先試用正蹩壓的方式解卡,經過近10小時的正蹩壓,成功實現了管柱解卡,使解卡工序大大簡化,施工周期大大提前了。一、前言
二、方法產生的背景
WZ12-1-17b井井身結構示意圖A17b井是生產調整井,在原井眼A17井內側鉆而成。完鉆井深:3835m;人工井底:3444.4m;4-1/2”生產尾管:2692.38-3475.39m;最大井斜55°;射孔段:3355.73~3385.73m/厚30m;未防砂。W12-1-A17b井TCP-ESP射孔電泵聯作管柱圖1、完井管柱:TCP-ESP聯合作業,負壓射孔。電泵:200m3/d。2、自噴生產82天停噴,日產油320-280m3,不含水。3、電泵生產,最初日產油260m3,但產量下降很快,二個月后,產油量降到日產不足80m3。4、鋼絲測壓,通井在3092米遇阻,撈砂筒撈出地層砂。測壓沒進行;5、繼續生產16天后,該井欠載停機。二、方法產生的背景
第一次進行修井作業,上提120噸,管柱提不動;分析提不動的原因是由于生產時,壓差放得過大,引起地層出砂,砂埋了井下生產管柱;由于當時平臺上不具備對該井進行大修的條件,暫時放棄了修井。二、方法產生的背景
三、最初的打撈計劃
大修:切割彈分段切割+分段套銑打撈。準備了Φ58.42mm切割彈,50m套銑加長筒、震擊器等相關打撈工具;動員了相關服務商。計劃施工時間:25天1、鋼絲作業撈出油管內的沉砂;2、從3305m往上,每50m切割一次,切割點分別是:3255m、3205m、3155m、3105m、3055m;3、先撈出3055m以上的油管;4、然后套銑沖掉3055-3105m油套環空的地層砂,帶震擊器分段撈出各切割點以上的油管。5、如此重復,逐步打撈出全部井下被卡管柱。計劃施工程序:四、正蹩壓解卡思路的形成上述方案雖然可行,但工藝繁鎖,工期長,投入大,施工有一定的風險,尤其是加長套銑。現場施工時前,希望找出一條簡單可行的辦法,于是,對井下情況做了如下分析:射孔段2-7/8”油管內的沉砂量約為270m/0.81m3;套管內的砂面未知;油管內的沉砂是自噴生產時沉積下來的;自噴生產82天,累計產油26488m3;電泵生產76天,累計產油11952m3,折算油套環空內的沉砂量應小于0.34m3(84m);口袋68.4m/可沉砂0.29m3;槍底到4.5”尾管頂的長684m/環空容積是2.66m3。環空沉砂是在電泵生產過程中形成的,引起產量逐漸減少至停機。四、正蹩壓解卡思路的形成射孔段油管內雖有270m沉砂,但有一定的滲透性,如實施正蹩壓解卡,壓力可傳到砂橋底面;30m射孔段可作為泄壓通道。如果進行“脈沖”式加壓,可使砂橋底面松動,砂柱瓦解;借助射孔段和井口瀉壓通道,使松動的砂子沉到口袋。綜合上面的分析,結合以前處理砂橋的經驗,現場認為用正蹩壓的方式解除砂卡是有可能的。征得生產部同意后,進行了正蹩壓解卡方法試驗。四、正蹩壓解卡思路的形成五、正蹩壓解卡過程及解析經過近10小時的努力,正蹩壓的方式成功解除了A17b井的砂橋卡完井管柱,使解卡工序大大簡化,施工周期大大提前。正蹩壓處理;替入高粘液攜砂并正循環洗井;起原井TCP-ESP聯作管柱。上提58t解封電泵封隔器,繼續上提直至75t時,井下管柱整體解卡成功。起出的2-7/8”油管內沒有砂。說明油管內270m沉砂也通過正蹩壓的方式清除了。探砂面在3414米,口袋沉砂22.782m;口袋68.35m,這也說明是砂橋卡管柱。步驟時間處理方式壓力、時間變化及備注12:30-3:30正憋壓至3800psi,壓力降為0約需9分鐘。重復3次。油管壓力上升后,套壓從280psi緩慢上升到450psi,為氣壓,無溢流。23:30-6:30快速正打壓至3800psi,然后快速釋放壓力。重復操作很多次。套管出口進閉排。
在2.5分鐘內,打到3800psi所需的泵速從5SPM和緩慢增加至14SPM。36:30-7:15泵壓升高至3800psi,停泵,讓泵壓自然緩慢降至0;多次重復。在固定泵沖14SPM,打到3800psi所需時間越來越長,而壓力降為0所需的時間越來越短。47:15-9:00保持3800psi的壓力正擠。最后當泵速為16SPM時,泵壓可以穩定于3600psi。套管出口有電纜粗的原油溢流。590:00-10:00繼續開泵正蹩,泵沖保持16SPM,泵壓從3600psi逐步下降至3250psi,10:00從套管口取樣觀察有原油返出。泵壓逐漸降低。610:00-11:00繼續憋壓正循環洗井泵沖22spm,泵壓3050psi,出口取樣見少量地層砂。711:00-12:00繼續憋壓正循環洗井,泵沖逐步提高到100spm,泵壓降為1300spi,進入正常循環壓井。
近10小時努力,成功!①“脈沖”式波動加壓,逐步使砂橋底面松動,砂柱瓦解,而不壓實砂橋;②射孔段和井口作泄壓通道,砂橋松動沉入口袋。③油管內沉砂能通過油套管通道沉入口袋。①管內有砂,壓力還是能傳到砂橋;②射孔段沒埋死,成為泄壓通道;③可初步判斷,砂橋不是太厚。希望能蹩通砂橋希望能蹩通砂橋。泵速為16SPM時,泵壓可以穩定于3600psi。說明砂橋厚度變小了,或者是在砂橋上有了小的通道。繼續蹩壓:套管返出,循環通道已打通。保持泵沖16SPM,泵壓逐步下降說明循環通道越來越好蹩壓循環洗井,泵壓繼續下降,泵沖上升,出口取樣見砂,蹩壓解卡大體成功。泵沖逐步提到100spm,泵壓降至1300spi,進入正常循環洗井,可以判斷砂卡已解除。五、正蹩壓解卡過程及解析六、正憋壓解卡法的應用條件1、有沉砂口袋;2、射孔段可作為泄壓通道;3、地層漏失速度小于泵入速度;4、砂橋厚度不是太大、未被壓實。
七、成功因素和意義成功的因素2、正確的思路和操作策略
歷史資料的分析;井下情況的判斷分析;解卡處理的細節分析1、正確的分析3、執著堅定地貫徹了正蹩壓解卡思路和策略處理方式和手段得當,初期使用“脈沖”式加壓方式來處理,而不是死蹩壓實砂橋;在砂橋松動且部分瓦解后再強行憋壓解卡。成功的意義
2、為今后解決類似問題提供了一個成功的范例。砂橋卡管柱是油田生產作業中時常會遇到的,比如環空加砂壓裂、套管生產、沖砂作業、TCP-ESP生產管柱等。
1、避免了原
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