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文檔簡介
步進梁式加熱爐節能減排改造研究摘要:加熱爐性能一般以加熱能力、加熱溫度、加熱均勻度、燃料單耗來表示。有的把爐子噪聲控制和污染物排放量作為爐子性能組成部分也是正確的。熱支出項主要包括:加熱鋼坯有效熱、煙氣排放物理熱、煙氣中不完全燃燒帶走化學熱、爐體散熱損失、水冷(包括爐輥水冷和爐筋管汽化冷卻等)、爐門溢氣和輻射熱損失等。分析馬鋼2250mm熱軋3-370t/h步進梁式加熱爐,使用汽化冷卻系統經過節能減排效果,在實踐生產中的優化狀況。關鍵詞:馬鋼2250mm熱軋;步進梁式加熱爐;汽化冷卻系統步進梁動作時,通過步進梁的上升--前進--下降--后退的循環動作完成鋼坯的輸送和加熱。步進梁的結構形式主要有連桿托輪式和斜軌式兩種,前者已逐步淘汰,先進、大型的步進爐均采用斜軌式。1.步進梁式加熱爐的主要性能馬鋼2250熱軋2250mm板帶,3-370t/h步進梁式加熱爐,使用汽化冷卻系統。加熱爐性能一般以加熱能力、加熱溫度、加熱均勻度、燃料單耗來表示。有的把爐子噪聲控制和污染物排放量作為爐子性能組成部分也是正確的。詳細分析時,也有將爐內鋼坯的燒損量、水冷梁的壽命、耐火材料的壽命、電力單耗、冷卻水單耗、爐子的可控性等作為爐子的性能的一部分。加熱能力步進梁式加熱爐由于沒有推鋼式爐因拱鋼而對爐長的限制,所以可增大加熱能力。步進梁式加熱爐現已達到450t/h,理論上可以建造更大能力的爐子。加熱溫度鋼坯的加熱溫度因鋼種而異(按鐵一碳平衡圖在線以上30-50°C為宜),一般為1100-1250C。加熱均勻度熱軋帶鋼廠從加熱爐出來的板坯,通過粗軋機軋制到約30mm左右,在進精軋機前進行溫度控制。用步進梁式加熱爐加熱板坯時,精軋機入口的溫度差在30C(包括黑印處)以下,但用推鋼式加熱爐加熱板坯測的溫度差(包括黑印處)比較大,約50-60C。1.4燃料單耗節能型步進梁式加熱爐根據加熱方坯、板坯的不同,其燃料單耗一般可達1.20-135CJ/t(助燃空氣預熱溫度450C),方坯爐多取下限而板坯爐多取上限,如進一步提高鋼坯的熱裝溫度,還可大幅度降低燃料單耗。配備配重液壓系統后,加熱爐液壓站的高壓泵從5臺(4用1備)減至4臺(3用1備),每臺泵的電機是132kW,以每年工作7200h計:110kWx1x7200h=792000kWh。粗算1臺爐子每年可節電近79萬度,如果按工業用電1.0元/度計算,一年就節約79萬元,節能效果也是非常明顯的。步進梁式加熱爐節能減排改造問題2.1蒸汽流量負荷變化時汽包水位三沖量不受控制蒸汽包是汽化冷卻系統的核心設備效果是使蘇打汽水彈出里面的蘇打混合離開,產生大量的蒸汽,保持內梁、立柱軟水利用。在蒸汽分配管路中在原設計上,有一個蒸汽壓力調節器T的閥門啟閉和汽包設定壓力值,只有開啟后造成假水位,并輻射數量不知道【1】。起初我們是在蒸汽的情況下在主蒸汽后輸送管道壓力和排放管路按閥門,并添加連接線,并安裝一個手冊上蝶閥,管道的主要部分其作用是在蒸汽釋放時打開F閥,并使用主蒸汽管子由主蒸汽管道的流量隔開節流孔被稱為耗散流,它給它的三個脈沖的蒸汽量。主要原因是什么時候蒸在A-B線不能手動蝶閥可自我操作時蒸汽量的變化額外的蒸汽會導致壓力上升高,氣泡水位波動【2】,假水位常產生,三沖量控制失靈,嚴重影響蒸汽包的正常供水蒸出。2.2軟水浪費嚴重馬鋼2250熱軋2250mm板帶,3-370t/h步進梁式加熱爐,使用汽化冷卻系統。在正常生產中這兩個爐子只需一個或兩個水泵就能容納蒸汽包的供水要求生產初期由于操作不當,造成兩人泵出口閥與管道之間的焊縫開裂、柔軟泄漏,幸好泄漏量小,且由于生產調試時間緊張,不能及時停止處理【3】,然后用修理焊縫將完全修復。步進梁式加熱爐的計算某廠要求高爐煤氣和焦爐煤氣按比例混合,形成熱值為1800kcal/Nm3,高-焦爐混合煤氣供應軋鋼車間使用。混合后氣體含濕量:39.65g/Nm3(干氣)煤氣加壓所需輸入功率按下式計算:Qp一一加壓機加壓煤氣的平均流量(Nm3/h)KV一一工況下體積校正系數△Pp—一接平均流量在加壓機性能曲線上確定的升壓(mmH2O)ni—風機產品的全壓效率(按0.8計)n2一一機械傳動效率(按0.98計)n3一一電機效率(按0.92計取)2.2.1先加壓后混合單獨加壓高爐煤氣輸入功率:計算高爐煤氣在80°C、大氣壓100kPa、表壓8kPa體積校正系數:KVBFG=1.314△P=(15-8)kPa=7kPa=700mmH2O要加壓的高爐煤氣小時流量為:QBFG=QMx0.677=174000x0.677Nm3=117798Nm3/h將上述數據代入(1)式得:NBFG=409.1KW同上計算焦爐煤氣加壓輸入功率:體積校正系數:KVCOG=1.087△P=(15-4.5)kPa=11.5kPa=1050mmH2OQCOG=QMx0.323=174000x0.677Nm3=56202Nm3/hNCOG=242.2KW總加壓功耗:N先加壓后混合=NBFG+NCOG=651.3KW2.2.2先混合后加壓根據焦爐煤氣壓力4.5kPa和混合站阻損1.5kPa,混合煤氣壓力為:3kPa;按照絕熱混合過程,計算混合后溫度為63.73C體積校正系數:kVm=1.311△P=(15-3)kPa=12kPa=1200mmH2OQM=174000Nm3/h將上述數據代入(1)式得:N先混合后加壓=1033.5KW從上述計算可以看出,先加壓后混合比先混合后加壓每小時節電382.2kW,約37%。電耗差異相當明顯。步進梁式加熱爐節能減排改造優化冷卻水在膨脹容器中的使用更為重要,增加原膨脹容器底部的管道門是一個旁路,位置是在底部添加的蝶閥上方。這樣,門就可以通行了膨脹容器內部形成連接裝置,每次使用污水管道上的手動閥不需要再次打開它通過門。當臺階梁上升時,蓄能器內的油液進入氣缸的無極腔,有助于推動梁升。當橫梁下降時,油箱內無桿腔中的油被壓回蓄能器,使其反復工作。結束語汽化冷卻在步進梁式加熱爐節能減排改造中的應用將會實踐工藝技術的優化,對汽包虛假水位進行有效地控制,保證汽包水位精度得到提升軟水消耗也將會降低。馬鋼2250熱軋2250mm板帶,3-370t/h步進梁式加熱爐,使用汽化冷卻系統經過節能減排改造之后溫度均勻性明顯提升,避免較大的噪聲將污染物的排放量控制在最低范圍。參考文獻王安芳,張茂杰.步進梁式加
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