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文檔簡介
烈度及頻譜,并根據信息處理結果得出診斷結論,提出相應措施。主題詞:提升機;振動分析;故障診斷;DMS1概述為提高設備現代化管理水平,確保礦井安全生產,克服現行設備維修體制造成的設備維修過剩和維修不足,逐步由計劃維修轉向預知維修,平頂山煤業集團公司與重慶大學合作,采用CDMS系統開展了機電設備狀態監測故障診斷工作。CDMS信息處理、故障診斷、振動分析系統,硬件由傳感器、接口箱、微型計算機、打印機、繪圖儀等組成,軟件為中英文兩種文體的CDMS,具有數據采集、信號處理、系統分析、振動監測、故障診斷等多種功能,是機電設備狀態監測故障診斷的基本工具,可根據需要用于設備在線監測,也可進行隨機診斷。現將對我公司四礦主井提升機的監測診斷情況介紹如下。2.1主井提升機基本參數主井提升機由電機、減速機、卷筒組成,屬低速重載設備,各轉軸部分均采用滑動軸承,潤滑方式為集中稀油潤滑,其基本性能參數為:根據上述性能參數對主要振源分析如下:電磁基波產生電磁振動的特征頻率為50、100、電機磁場不均產生的電磁振動的特征頻率為第1級軸轉頻12.33Hz第3級軸轉頻2.47XZ22/Z3=0.62Hz第1級齒輪嚙合頻率各級齒輪嚙合頻率及其倍頻見表1.表1各級齒輪嚙合頻率及倍頻2.2傳感器選擇及測點布置主井提升機屬旋轉機械設備,其振動監測有位移、速度、加速度3種參數,測定頻帶在0100Hz采用位移測定,101000Hz采用速度測定,1000Hz以上則采用加速度測定,以保證測試有較高的靈敏度。由主井提升機基本參數及前述計算的主要振源頻率,顯然應以速度作為測定參數,采用速度傳感器。而對旋轉機械各類振動參數測試中,又分為對軸的測定和對軸承的測定。實踐證明,非高速旋轉體測定軸承振動較方便可靠,因此測點選在各軸承處,測定軸承的徑向振動。測點布置如所示。2.3測試系統組成升驅放大。濾波-波形監視一-數據存貯一系統顯示一打印1各軸轉頻、各齒輪嚙合頻率及其倍||:士publishingHuse.AUright3測點振動烈度分析及頻譜分析3.1振動烈度時域分析利用CDMS系統對所示的各測點進行振動監測,得到時域速度有效值見表2.表2時域速度有效值mm/s測點振動烈度0.動烈度較大,處于臨界狀態,必須查明原因,同時加強現場監控,掌握其變化情況。其余各測點振動均在允許范圍內,屬正常情況。3.2頻譜分析為了更清楚地示各測點的信號組成及性質,了解各信號中的頻率成份及對應的幅值大小,利用CDMS系統對各信號進行了頻域分析及細化處理。限于篇幅,下面以振動烈度較大的5、6號測點為例分析。5、6號測點布置在減速機第2軸兩端軸承處,該軸上裝有齒數分別為Z2i=100、Z22=24的兩個齒輪,嚙合頻率分別為246.6Hz、59.2Hz,第2軸轉頻為2.47Hz.5、6號測點的振動頻譜見、4.從譜圖看,振幅較大各點的頻率位于兩級齒輪嚙合頻率及其高次諧頻處,且各頻率成分周圍都存在著調制邊頻帶,基頻59.2Hz及246.6Hz處振動幅值最大,說明該軸上兩個齒輪均有缺陷。而且以59.2Hz處最為嚴重。為更清楚地示故障原因,將頻率中心為59.2Hz的嚙合頻段進行頻譜細化處理,5、6號測點對應的頻譜細化圖如、所示,在59.2Hz至2倍頻118.4Hz這一段頻譜圖上邊頻帶較寬,并在61.67處出現了振幅較大的振動分量,該頻率成分與基頻的差值恰為2.47Hz,等于第2軸的轉動頻率,邊頻帶上其它振幅較大點之間的頻率之差都接近2.47Hz,顯然各諧波的邊頻帶是受第2軸轉頻調制造成的。據此可得出結論,第2軸上兩齒輪都存在均勻磨損,除此之外尚有集中缺陷。可能是偏心或者個別齒面點蝕剝落,而且齒數為24的齒輪的集中缺陷最為嚴重,均勻磨損形成調制信號,集中缺陷則產生頻譜圖上的振動峰值。另外,細化頻譜上出現了14.67Hz的低頻振動,可能是該滑動軸承預緊力不足,造成軸瓦松動引起的。4監測結論和建議4.1監測結論6號測點頻譜細化圖見:減速機中與第2軸上兩齒輪相嚙合的兩對齒輪都存在均勻磨損,且有點蝕、剝落和偏心,第2軸上Z22=24的齒輪缺陷最為嚴重,6號測點滑動軸承軸瓦松動,5、6號測點振動烈度過大是齒輪均勻磨損、點蝕剝落和軸承軸瓦松動共同作用的結果。對其它各測點進行同樣的分析后得出綜合結正常。卷筒和減速機聯軸節有輕度不對中,由于減速機磨損較嚴重,使齒輪嚙合間隙增大,造成沖擊,1通過對5端測點的時域、頻域振動分析可秘此現噥機、機寸十分顯著箕斗裝載控制裝置的改造劉峰,趙鳳舞(山東省七五煤礦,山東微山277606)效果較好。主題詞:箕斗;給煤機;自動控制;裝置我礦主井采用箕斗提升,裝載采用給煤機與計量斗相配合的裝煤方式,隨著礦井生產能力的提高,對主井電控系統及箕斗進行了改造。改造后的提升系統實現了自動化提升,但是裝載控制裝置一直影響著提升效率,已不適應自動化提升的需要,嚴重制約著礦井生產。a)原裝載控制裝置采用人工控制,當需要向計量斗給煤時,由司機起動給煤機,給煤機向計量斗給多少次煤,由司機計數。這種方式給煤次數不準,造成箕斗裝煤多少不一,有時箕斗裝載過多,甚至造成絞車過卷,而引起其它故障;有時箕斗裝載過少,即增加了提升鉤數,延長了提升時間,也增加了設備磨損量,增加了設備的維修量。原計數方式也分散值班司機的精力,司機要邊操作設備,邊計數,不符合安全操作。a)計量斗扇形門與給煤機之間沒有電氣閉鎖,扇形門有時閉合不到位,司機就起動給煤機,造成煤亂撒,增加了井底清理煤的工作量,有時由于扇形門閉合不好,甚至產生被箕斗撞壞的現象,這樣既增加了維修量、、提高了維修費用,同時也耽誤了正常提升,影響了礦井正常生產。a)給煤機的起動與停止全由司機操作,有時司機操作不及時,造成不能及時向箕斗裝載,延長了提升時間;有時甚至空載提升,浪費了電能。2改造的方法及原理2.1改造方法a)在1和2給煤機的搖臂上安裝霍爾傳感器作為給煤計數的取樣信號,給煤機每給一次煤,該傳感器便輸出一脈沖信號作為計數信號。(2)在1和2計量斗的扇形門上安裝接近開關,作為給煤機起動的控制信號,只有扇形門閉合到位,接近開關導通,給煤機才能運行,否則給煤機就無法起動。4.2診斷建議a)加強對減速機第2軸的振動監測,振動有顯著變化時開箱檢修,以免工作情況進一步惡化造成突發事故。a)采用鐵譜分析法監測減速機磨損趨勢,進行潤滑油品質分析,必要時更換潤滑油。(4)消除卷筒與減速機間聯軸節的不對中。實踐證明,上述監測結論和措施是正確的,該系統為確保
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