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文檔簡介
1、QC消除轉向節軸齒面震紋-湘電集團重型裝備股份有限2022/10/10QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限QC消除轉向節軸齒面震紋-湘電集團重型裝備股份有限202QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限名詞解釋 1、電動輪自卸車:一種大型礦山運輸裝備。采用交直流傳動方式,由發動機帶動發電機發出交流電,整流后變成直流電,輸送至汽車后橋的直流牽引電機,以驅使汽車前進。 2、組成部分:動力系統、前橋后橋及懸架系統、液壓系統、制動系統、電傳動系統、車架等系統組成。 3、轉向節軸:屬于前橋系統,連接轉向架和前輪,起轉向和支持作用。一臺車
2、有兩個轉向節軸。QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限名詞解釋QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限108噸電動輪自卸車榮獲“國家科技進步獎金獎”,220噸電動輪自卸車榮獲“中國機械工業科學技術獎一等獎”“第二屆中國工業大獎表彰獎”。 小機車車間齒輪班加工齒輪的方法有:滾齒、插齒、銑齒、磨齒等,連續三年獲得“優秀班組”。 湘電集團有限公司創建于1936年,是我國電工行業的骨干企業、國家重大技術裝備的生產、研制基地、國防裝備定點生產廠家,被譽為“中國電機工業的搖籃”。 重型裝備股份有限公司主要從事電動輪自卸車、工礦機車等礦用運輸、軌道運輸裝備的研發和生產。 公司概況QC消除轉
3、向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限108噸電動輪自卸車榮獲“國家科技進步獎金獎”,220噸電動 “創新”QC小組成立于2011年3月,是專注于現場質量問題分析解決的攻關小組。活動時間2011年3月至9月。小組由車間多名經驗豐富的技術人員、一線職工、行政領導參加活動,為QC活動的良好開展提供了有力的智力保障。一、小組介紹QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限 一、小組介紹QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集轉向節軸作為108噸電動輪自卸車的重要零件之一,其加工要求也高。隨著公司的發展,工藝的提高,公司對轉向節軸滾齒加工質量的要求也越來越高。2011年轉向節軸加工時候齒面出現震紋現象,需要
4、通過人工修磨的方式來達到公司要求,不僅造成人員、財力的浪費,還嚴重影響質量。消除轉向節軸齒面震紋二、選題理由QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限轉向節軸作為108噸電動輪自卸車的重要零件之一,其加工要求也2011年轉向軸節齒面質量分析 不合格現象主要體現在齒面有明顯的震紋、手感明顯粗糙。 經檢測粗糙度只有6.3三、現狀調查QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限2011年轉向軸節齒面質量分析三、現狀調查QC消除轉向節軸1、綜合以上數據,3、4月份加工轉向節軸不合格數為5件,合格率僅僅68.75%,而公司下達到班組的質量目標99.96%。2、3、4月份8臺108噸電動輪自卸車
5、的轉向節軸由于出刀位置有震紋,造成粗糙度差。只要能消除出刀位置的震紋,可滿足齒面粗糙度,達到圖紙要求,粗糙度3.2。3、本次攻關活動得到了車間領導的高度重視和大力支持,并召開了專題會進行討論。因此,本次活動的目標是:將轉向節軸齒面震紋消除四、目標確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限1、綜合以上數據,3、4月份加工轉向節軸不合格數為5件,合格職工不符合要求 5.刀具刃磨質量差2.機床刀桿精度差4.材料硬度不均勻 6.精加工余量過多 3.刀具不合格刀具問題材料問題1.技能偏低,質量意識不高消除轉向節軸齒面震紋人物料加工、操作方法問題五、原因分析機 7.工件裝夾不當法 8.刀具對中不
6、正確 9.精加工方法不正確機床問題QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限職工不符合要求 5.刀具刃磨質量差2.機床刀桿精度差4.材六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份要因確認一:職工技能偏低,質量意識不高確認方法:理論和操作考試標準要求:成績達到良以上確認地點:小機車車間確認過程:車間對組員進行相關培訓,再進行考核。結論:組員成績全達到要求,此因素為非要因。2011.05.04六、要因確定Q
7、C消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限要因確認一:職工技能偏低,質量意識不高六、要因確定QC消除要因確認二:機床刀桿精度差確認方法:用百分表打表檢測標準要求:刀桿徑向偏差不超過0.02毫米確認地點:小機車車間確認過程:先清潔刀桿等部位,裝上百分表,轉動主軸,百分表顯示超差0.12毫米。結論:刀桿跳動比要求超過6倍,嚴重影響齒面粗糙度,此因素為要因。2011.05.04六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限要因確認二:機床刀桿精度差六、要因確定QC消除轉向節軸齒面要因確認三:刀具不合格確認方法:用游標卡尺檢測標準要求:符合加工要求確認地點:小機車車間確認過程:現滾刀
8、有效全齒深為7.0mm,刀具加工至工件220臺階處全齒深度約8.0mm。結論:滾刀根部參與切削,影響齒面粗糙度,此因素為要因。2011.05.04六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限要因確認三:刀具不合格六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋要因確認四:材料硬度不均勻確認方法:硬度檢測標準要求:調質硬度為HB240-276確認地點:質量部確認過程:小組將熱處理后的轉向節軸送質量部抽檢,并進行硬度檢測,結果顯示硬度超過HB276。結論:從測量數據顯示,材料硬度超過要求。加工時嚴重影響刀具,甚至有時燒損刀具,此因素為要因.2011.05.06硬度檢測表和硬度檢測設備六、要因確
9、定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限要因確認四:材料硬度不均勻硬度檢測表和硬度檢測設備六、要因確要因確認五:刀具刃磨質量差確認方法:現場檢測標準要求:符合加工要求確認地點:小機車車間確認過程:檢測刀具刃磨角度,機床砂輪形狀及平整性。結論:刀具前刀面刃磨產生誤差,并有磨損現象,影響齒面加工質量,此因素為要因。2011.05.06六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限要因確認五:刀具刃磨質量差六、要因確定QC消除轉向節軸齒面要因確認六:精加工余量過多確認方法:用公法線千分尺檢測標準要求:符合圖紙要求確認地點:小機車車間2011.05.06確認過程:同等條件下,做
10、三次精加工,余量分別為0.5、0.35、0.2毫米。右圖分別為余量0.5和0.2的加工情況。結論:經檢測,齒面粗糙度相差不大,此因素為非要因。六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限要因確認六:精加工余量過多確認過程:同等條件下,做三次精加工要因確認七、八:工件裝夾不當,刀具對中不正確確認方法:現場確認標準要求:按工藝步驟要求進行確認地點:小機車車間確認過程:小組隨機對兩個班次4名職工的操作步驟進行檢查結論:職工均按照要求進行操作,七、八因素為非要因.2011.05.08六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限要因確認七、八:工件裝夾不當,刀具對中不正確
11、六、要因確定QC要因確認九:精加工方法不正確確認方法:現場加工確認標準要求:符合圖紙要求確認地點:小機車車間確認過程:精加工至220mm臺階處,因刀具吃刀量增加,受力增大,機床刀架出現振動,直接影響齒面質量。結論:此處震紋明顯,此因素為要因。2011.05.08六、要因確定QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限要因確認九:精加工方法不正確六、要因確定QC消除轉向節軸齒七、制定對策QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限七、制定對策QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份對策實施一. 材料硬度不均勻時 間:05月16-18日地 點:電鍍熱處理分公司責任人:馬爭游實施情況:熱
12、處理調質過程中嚴格按照有關工藝文件執行,規范機床操作規程,并對工件進行檢查。確認效果:數據顯示,工件材料硬度控制在HB240-276間。此措施有效。八、對策實施QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限對策實施一. 材料硬度不均勻八、對策實施QC消除轉向節軸齒對策實施二 .刀具刃磨質量差時 間:05月16-19日地 點:小機車車間責任人:陳志實施情況:調整磨刀機精度,對刀具刃磨人員進行再培訓,并 在第三次進刀前檢查刀具鋒利 程度,在不夠完全鋒利情況下, 即需重新刃磨刀具。確認效果:經檢測,刀具前刀面角度正確,表面光滑、無燒痕。此措施有效。上圖為數控滾刀刃磨機床八、對策實施QC消除轉向節軸
13、齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限對策實施二 .刀具刃磨質量差上圖為數控滾刀刃磨機床八、對策實對策實施三:刀具不合格時 間:5月16-18日地 點:小機車車間責任人:歐陽祖祥實施情況:測量新購滾刀具有效全齒深10.0mm,銑削至出刀位置 220mm臺階處時,有約8mm的切削深度,有約2.0mm空隙。確認效果:新滾刀根部沒有參與 切削,能夠承受增加的切力,沒 有震動。此措施有效。八、對策實施QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限對策實施三:刀具不合格八、對策實施QC消除轉向節軸齒面震紋對策實施四:刀桿精度差時 間:5月17-21日 地 點:小機車車間 責任人:蔡華立實施情況:自制32刀桿
14、,粗車、調質、精車、磨削,達到機床附件刀桿精度要求,安裝上刀架頭。確認效果:打百分表檢測,徑向跳動僅0.01mm0.02mm。此措施有效。 八、對策實施QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限對策實施四:刀桿精度差八、對策實施QC消除轉向節軸齒面震紋對策實施五:精加工方法不對時 間:5月18-20日地 點:小機車車間責任人:姜杰輝實施情況:轉向節軸的加工分為粗滾、半精滾、精滾三刀進刀,精滾余量控制0.3mm左右,加工速度在I檔,滾刀加工至220臺階處采用停-進給-停的加工方法。確認效果:齒面光滑、平整,經粗糙度檢測為3.2。此措施有效。八、對策實施QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝
15、備股份有限對策實施五:精加工方法不對八、對策實施QC消除轉向節軸齒面1、2011年6-9月加工26件,情況如下: 由上表知:經過對策實施后,轉向節軸齒面震紋得到有效消除,粗糙度在3.2范圍內。九、效果檢驗完成目標QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限1、2011年6-9月加工26件,情況如下: 由上表知2、經濟效益: (1)按攻關前合格率為68.75%計算,措施實施(4件)和攻關后共加工30件轉向節軸,至少減少了9件轉向節軸齒面靠手工修磨,一件需修磨16小時,工價為20元/小時。 節約返工工時成本:16 9 20 =2880(元) (2)在活動中未投入任何成本。 (3)自制模具,節約
16、外委模具制造費用約1500元。 活動內可節約4380元3、無形價值:(1)為班組其他產品加工提供了改進依據和技術支持;(2)攻克了一項技術難題,提升了小組分析和解決問題的能力,增強了職工的團隊精神;(3)增強小組成員的創新意識,激勵成員間相互學習。九、效果檢驗QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限2、經濟效益:九、效果檢驗QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集1、鞏固期 班組通過6-9月鞏固,轉向節軸齒面粗糙度達到圖紙要求。2、標準化措施 技術、質量部所確定的加工方法和注意事項修改作業指導書。3、培訓措施 技術、人力部對機床操作者進行培訓,使之掌握作業指導書內容,并能夠嚴格遵守,熟練操作。十、鞏固提高QC消除轉向節軸齒面震紋湘電集團重型裝備股份有限1、鞏固期 班組通過6-9月鞏固,轉向節軸齒面粗糙度達 通過此次活動取得的圓滿成功
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