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文檔簡介
1、監理日記示例一:監 理 日 記氣溫:最高23 ;最低 11 氣象:晴、陰、雨、雪降雨雪(大、中、小)施工進展情況主要作業項目王家營特大橋:17#墩2、6#孔(1.0m),9號墩1、7、11孔(1.0m)鉆孔施工。25#墩1#樁(1.0m長21m)、3#樁(1.0m長18m)水下混凝土灌注。32#墩樁基承臺鋼筋綁扎,3#墩承臺基坑人工清底,4#挖掘機開挖承臺基坑。王家營站涵洞:1-2.5箱涵基坑承載力檢測。機械進出場情況王家營特大橋工地:挖掘機2臺,25噸汽車吊1臺,鉆機5臺工作正常王家營站涵洞工地:挖掘機1臺調出。施工人員動態王家營特大橋工地:施工負責人(隊長)xxx、安全員xxx、質檢員xx
2、x、技術員xxx,施工人員56人。王家營站涵洞工地:施工人員9人。進場材料、構配件的數量及質量狀況王家營特大橋工地:進場20園鋼(批號N9010145)18.667噸,見證試驗取樣3組,試件編號:xxxxx巡視檢查及旁站過程中發現的問題及處理情況10:1012:30,王家營特大橋5#墩1#樁水下混凝土灌注18方,施工單位制取標養試件3組。見證平行檢測試件制取3組,試件編號:JLxxxxx。水下混凝土灌注連續無中斷。14:0015:40,王家營特大橋5#墩3#樁(1.0m長18m)水下混凝土灌注16方,施工單位制取試件3組。水下混凝土灌注連續無中斷。 王家營車站2.5米箱涵基底浮土清除不徹底,棄
3、土易滑落基坑,要求清理棄土,基坑邊緣留出不少于1.0m護道,及時清除基底浮土。驗收、試驗(檢測)情況:9:009:20見證王家營車站2.5米箱涵基礎承載力輕型動力觸探檢測,承載力為190kpa,施工單位報設計人員確認。9:30-10:10對王家營特大橋7#墩6#、9#墩7#孔鋼筋籠進行檢查。15:50,7#墩6#樁成孔檢查,樁底標高1787.438,樁長20m,泥漿比重1.3,含砂率2.2%,實測樁長20.08m。需繼續進行清孔。17:30,9#墩7#樁進行成孔檢查:樁底標高1785.434,樁長22m,泥漿比重1.14,含砂率1.95%,實測樁長22.04m,需繼續清孔。安全情況王家營特大橋
4、3#墩基坑圍欄被挖掘機損壞,已要求施工單位恢復。 向承包單位發出的通知或口頭指示,承包單位提出的問題及答復意見無上級指示或指令,建設單位的有關要求,質量監督機構的檢查意見現場設計組xxx及監理項目部xxx現場確認:王家營特大橋 9號墩1孔需加深1m,樁底標高從1788.430變為1787.430。21:15,設計組xxx電話通報:王家營車站2.5米箱涵基礎承載力190kpa,滿足大于150kpa要求。尚需解決的問題及建議無附頁:1 王家營特大橋7#墩6#孔鋼筋籠:20園鋼主筋20根,蘢徑xx米,加勁箍筋間距xx,螺旋箍筋間距xx米,鋼筋籠長:xxxxxxxx,鋼筋籠搭接長度為xxm。王家營特大
5、橋9#墩7#孔鋼筋籠:2王家營特大橋5#墩1#樁,護桶頂標高:xx,樁底設計標高:xx,實測孔底標高xx;施工負責人xxx,技術員xxx,施工人員xx人;混凝土于xx時xx分開盤,現場檢測坍落度:xxx,含氣量:xxx,入模溫度xx,施工配合比:xxxx,導管長xx米,距孔底xx米,采用8方混凝土運輸車運輸混凝土,xx方料斗封底,水下混凝土灌注于xx時xx分結束,共計灌注混凝土xx方,混凝土灌注連續無中斷。王家營特大橋5#墩3#樁,護桶頂標高:xx,樁底設計標高專監/監理員: 總/專監理工程師: 第 頁日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日監理日記示例二:監 理 日 記編號:氣溫:最高28
6、 ;最低 13 氣象:晴、陰、雨、雪降雨雪(大、中、小)施工進展情況主要作業項目Xxxx隧道:K10+500502掌子面上臺階開挖、除碴、初噴、立鋼架、安裝超前支護和錨桿、噴射混凝土、小導管(或中空錨桿注漿);K10+454+462仰拱開挖;K10+410+420立二襯臺車及堵頭模板;K10+415+430鋪掛防水板。機械進出場情況風槍18桿、挖機1輛、拉碴車5輛、混凝土罐車1輛等,機具設備配置無變化,滿足施工要求。施工人員動態進洞施工xx人,其中開挖班xx人,支護班xx人,二襯施工班xx人,其他xx人。帶班xxxx和xxxxx,安全員xxxx現場施工人員無變化進場材料、構配件的數量及質量狀況
7、進場廣通中砂60立方、531毫米碎石75立方,于當日對新進場砂石料各見證取樣1組,實驗結果還未出報告。K10+500502上臺階C20初支混凝土取樣2組,其中現場監理見證1組。巡視檢查及旁站過程中發現的問題及處理情況驗收、試驗(檢測)情況K10+500502上臺階掌子面開挖的光爆效果較好,炮眼痕跡率達80%,鋼架間距按設計每片1米安裝;錨桿和小導管根據圍巖的軟硬程度進行疏密布置,按設計數量安裝錨桿35根,導管30根;K10+454+462仰拱開挖底部高程1870米、1870.01米、1870.02米、,設計為1870.053米,符合設計要求;K10+410+420二襯模板尺寸實測二襯厚度為0.
8、6、0.7、0.65、0.63米,符合設計0.6米的要求;防水板檢查安全情況無向承包單位發出的通知或口頭指示,承包單位提出的問題及答復意見無上級指示或指令,建設單位的有關要求,質量監督機構的檢查意見無尚需解決的問題及建議見附頁附頁:根據超前地質預報結果,現掌子面前方100米范圍內未見設計圖標識的斷層,現場反映的巖性為節理中度發育的砂質角礫巖(硬質巖)夾少量泥質頁巖軟弱面(軟巖)和超前預報結果相符。我單位在收到施工方的建議后,已將上述情況及時向設計和建設單位進行溝通,同意施工方提出的將原設計在K10+502+560段的雙液帷幕注漿取消,仍按原設計中K10+400+500段的級圍巖支護措施進行。在
9、施工中結合超前鉆孔預報的結果調整注漿參數,并在施工中進一步加強預報,提前預知斷層位置。專監/監理員: 總/專監理工程師: 第 頁日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日監理日記示例三:監 理 日 記編號:氣溫:最高23 ;最低 11 氣象:晴、陰、雨、雪降雨雪(大、中、小)施工進展情況主要作業項目1、DK10+100DK10+300段CFG樁進行地基處理,完成××樁施工,共計×根,長螺旋鉆管內泵壓混凝土灌注法施工。2、DK12+100DK12+700段換填處理開挖,采用機械開挖(底部30cm采用人工開挖)、機械攤鋪(人工配合)、分層碾壓的施工方法。機械進出場情況
10、地基處理:××型號樁機×臺,混凝土運輸罐車×臺,輸送泵車×臺。換填處理開挖:××型挖掘機×臺、推土機×臺、自卸汽車××輛,各種機械設備試機檢查性能正常, 現有機械無變化施工人員動態施工xx人,其中xxx班xx人,xxx班xx人,xxx班xx人,其他xx人。帶班xxxx和xxxxx,安全員xxxx。 進場材料、構配件的數量及質量狀況進場531.5碎石75立方,進場HRB33522鋼筋78.54t1、CFG樁施工過程中對混凝土現場進行坍落度進行了×次見證檢測,坍落度值為×
11、;,符合要求。施工過程中見證取樣混凝土試件兩組,試件編號為:××××、××××。2、531.5碎石見證取樣,編號為:××××。3、HRB33522鋼筋78.54t見證取樣及見證試驗,編號為:××××、××××。巡視檢查及旁站過程中發現的問題及處理情況1、對DK10+100DK10+300段CFG樁施工,DK12+100DK12+700段換填處理開挖進行日常巡視檢查。2、對DK10+100DK10+
12、300段CFG樁施工進行全過程旁站,并對施工情況填寫旁站記錄。3、對DK12+100DK12+700段換填處理開挖底部地質情況核查、開挖情況進行隱蔽前檢查驗收。驗收、試驗(檢測)情況(一)、DK10+100DK10+300段CFG樁施工質量情況: 1、樁位測量放線定位完成,經現場復測精度符合要求。2、現場核查試驗報告,水泥、粉煤灰、碎石及外加劑等原材料合格,施工配合比按現場試驗含水率進行了調整。原材料品種、規格與配合比選定報告要求相符,同意使用。混凝土拌制計量嚴格按施工配合比進行,原材料用量計量偏差符合驗收標準規定,現場對混凝土坍落度進行了×次見證試驗檢測,分別為×
13、5;×,符合選定報告要求。混凝土泵送量按試樁確定的數量進行了有效控制,拔管速度按試樁確定的參數進行控制,為××m/min,拔管速度有時過快,拔管至樁頂,各樁頂標高經測量均高于樁頂設計標高50mm以上,浮漿厚度小于20。旁站過程對CFG樁樁長、樁位中心、間距、樁經、垂直度現場測量,符合設計要求,各項偏差控制在允許偏差范圍內。(二)、DK12+100DK12+700段換填處理開挖質量情況:1、換填土層按設計要求挖除,測量放線時底部的開挖寬度為××,大于路堤寬度加放坡寬度。2、機械開挖至距底部30時停止,下部30采用人工開挖清理,并按施工方案做好了臨
14、時防排水措施。3、開挖完成后對底部換填層范圍地質情況、換土范圍進行了核實,符合設計要求,經現場檢查驗收合格,同意進入下道工序。安全情況樁機移位作業時指揮人員有脫崗現象。已通知施工負責人xxx,要求立即整改。向承包單位發出的通知或口頭指示,承包單位提出的問題及答復意見無上級指示或指令,建設單位的有關要求,質量監督機構的檢查意見無尚需解決的問題及建議無附頁:部分CFG樁樁頂澆注超設計樁頂標高過大,造成浪費。主要是由于拔管過程中未及時進行觀查及量測造成。應加強控制,認真做好拔管過程記錄,及時檢查量測。專監/監理員: 總/專監理工程師: 第 頁日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日施工日志填寫示例
15、一:施 工 日 志單位工程名稱:DK660+795王家營特大橋 氣候:(晴、雨、陰、雪)施工單位:中鐵十六局第三項目隊 2009年 3 月 20 日1、施工部位、作業內容及設計簡述作業內容:1)7#墩2#孔、6#孔;9號墩1#孔、7#孔、11#孔鉆孔施工。2)5#墩1#樁、3#樁水下混凝土灌注。3)2#墩樁基承臺鋼筋綁扎,3#墩承臺基坑人工清底,4#挖掘機開挖承臺基坑。設計簡述:1)、7#墩2#孔(1.0m鉆孔樁,長18m)、6#孔(1.0m鉆孔樁,長18m);9號墩1#孔(1.0m鉆孔樁,長18m)、7#孔(1.0m鉆孔樁,長18m)、11#孔(1.0m鉆孔樁,長18m)。嵌巖不少于2.0m
16、,終孔前需通知設計人員進行地質確認。2)5#墩1#樁(1.0m長21m)、3#樁(1.0m長18m)水下混凝土C30。2、質量檢查驗收情況:7#墩6#孔15:50進行成孔檢查:樁底標高1787.438,樁長20m,泥漿比重1.3,含砂率2.2%,實測樁長20.08m,監理xxx驗收合格。9#墩7# 17:30進行成孔檢查:樁底標高1785.434,樁長22m,泥漿比重1.14,含砂率1.95%,實測樁長22.04m,監理xxx驗收合格。5#墩水下C30混凝土灌注:1#樁于10:1012:30灌注,混凝土18方,坍落度21cm,溫度23,取試件3組。3#樁于14:0015:40灌注,混凝土16方
17、,坍落度20.5cm,溫度23,取試件3組。水下混凝土灌注連續無中斷,監理xxx旁站。3、安全檢查情況:3#墩基坑圍欄損害部分已恢復,其余安全情況正常。4、文明施工及環水保情況:4號5號墩間道路泥濘處已鋪墊,泥漿池無溢流。5、現場作業人員及施工機具進場退場情況:現場施工人員56人,挖掘機2臺,25噸汽車吊1臺,鉆機5臺工作正常。6、試件取樣及試驗情況:5#墩1#樁、3#樁現場制取標養試件各3組,試件編號:xxxxxx。監理見證1#樁平行檢測試件3組,試件編號:JLxxxxx。進場20園鋼(批號N9010145)18.667噸,試驗取樣3組,試件編號:xxxxx7、地質核查或變更設計情況:監理x
18、xx及設計組xx對7#墩6#孔、9#墩7#孔進行地質核對,確認地質條件符合設計要求。9號墩1孔需加深1m,樁底標高從1788.430變為1787.430,以保障嵌入基巖不少于2m。8、施工小結: 5#墩1#、3#樁完成水下混凝土灌注。7#墩6#孔、9#墩7#孔鉆孔完成,7號墩2#孔鉆機移位完成開始鉆孔,其余鉆孔進度正常。4號墩承臺基坑開挖完成約30左右。9、相關部門檢查情況: 項目隊總工程師xxx現場檢查墩位、樁位放線情況,要求技術主管、質檢人員及施工員要對放線數據相互核對確認,技術主管要堅持技術交底制度。明確9號墩1孔加深1m。10、需解決的問題:11、上下道工序要求及交接情況:7#墩6#孔
19、、9#墩7#孔正進行清孔,檢測合格后及時報驗,做好混凝土灌注準備。4#噸基坑已有積水,要及時安排抽水設備。12、其他施工負責人: 記錄人:施工日志填寫示例二:施 工 日 志工程名稱:×××× 隧道(出口) 氣候(晴、雨、陰、雪)施工單位:××× 工程局 ××× 2009年××月××日1、施工部位、作業內容及設計簡述 (1)作業項目:12:0003:00 K10+500502掌子面上臺階開挖、除碴、初噴、立鋼架、安裝超前支護和錨桿、噴射混凝土、小導管(或中空
20、錨桿注漿);K10+454+462仰拱開挖;K10+410+420立二襯臺車及堵頭模板;K10+415+430鋪掛防水板。(2)施工方法:掌子面開挖采用兩臺階預留核心土4步流水法(即上臺階開挖、下臺階錯位開挖、仰拱開挖灌注、二襯混凝土、上臺階及上循環預留核心土開挖);錨桿和導管安裝布置根據超前預報和圍巖揭示情況,在設計的數量范圍內對隧道開挖輪廓的不同部位進行疏密調整;初噴采用濕噴工藝;防水板焊接采用爬焊施作; 按設計描述,現掌子面目前已進入昆明逆斷層級破碎角礫巖且富水地帶,但根據超前地質預報結果,前方100米范圍內未見斷層,現場反映的巖性為節理中度發育的砂質角礫巖(硬質巖)夾少量泥質頁巖軟弱面
21、(軟巖)和超前預報結果相符。掌子面無水,圍巖收斂和變形量小。已將上述情況向設計、監理和建設單位反映,要求將原設計在K10+502+560段的雙液帷幕注漿取消,仍按原設計中K10+400+500段的級圍巖支護措施進行。在施工中結合超前鉆孔預報的結果調整注漿參數,并將預報結果及時和設計溝通。2、質量檢查驗收情況: K10+500502上臺階掌子面開挖的光爆效果較好,炮眼痕跡率達80%,鋼架間距按設計每片1米安裝;錨桿和小導管根據圍巖的軟硬程度進行疏密布置,按設計數量安裝錨桿35根,導管30根;K10+454+462仰拱開挖底部高程1870米、1870.01米、1870.02米、,設計為1870.0
22、53米,符合設計要求;K10+410+420二襯模板尺寸實測二襯厚度為0.6、0.7、0.65、0.63米,符合設計0.6米的要求;防水板檢查K10+500+502上臺階鋼架驗收兩榀,錨桿和小導管按設計布置,鋼架間距符合設計要求。 K10+410+420立二襯模板之前鋼筋布置經監理工程師檢查合格,二襯臺車模板經自檢后報驗監理檢查后合格,施工縫中埋式止水帶按設計要求安裝。K10+454+462仰拱開挖至設計高程,端頭中埋橡膠止水帶按設計要求安裝,基底浮砟已清除干凈,并報驗,監理檢查合格。3、安全檢查情況 進出洞人員登記清楚,安全員xxx在現場進行卡控;仰拱和二襯距掌子面的距離分別為40米和90米
23、,符合鐵道部66號文的要求;圍巖監控量測數據顯示圍巖收斂和沉降均衡穩定,每日圍巖拱頂下沉速率小于0.15mm/d,邊墻收斂變化速率小于0.2mm/d,安現有的設計支護參數施工,可以滿足安全和隧道剛度的要求,但個別地段的監控布點需要按要求進行加密。4、文明施工及環水保情況:按規定將棄碴堆放于棄碴場。針對風大干燥的氣候對施工變道進行撒水防止揚塵。對已快淤滿的污水沉淀池進行清理,保證施工和生活污水滿足排放要求。5、現場作業人員及施工機具進場退場情況:進洞施工xx人,其中開挖班xx人,支護班xx人,二襯施工班xx人,其他xx人。帶班xxxx和xxxxx,安全員xxxx風槍18桿、挖機1輛、拉碴車5輛、
24、混凝土罐車1輛等,機具設備配置無變化,滿足施工要求。進場廣通中砂60立方、531毫米碎石75立方。6、試件取樣及試驗情況:K10+500502上臺階C20初支混凝土取樣2組,其中現場監理見證1組。新進場砂石料各取樣1組,并經現場監理工程師見證。K10+410+420二襯鋼筋接頭取樣2組K10+390+400C30二襯混凝土抗壓試驗2組,強度分別達到34MPa和33MPa7、地質核查或變更設計情況:無變更,K10+500+600圍巖變更建議,已向建設各方匯報反映8、施工小結:上臺階完成開挖支護2m。完成K10+500+502上臺階鋼架兩榀;K10+500+502上臺階鋼架初支混凝土噴射兩榀;K1
25、0+454+462仰拱開挖完成8米、K10+410+420立二襯模板10米。9、相關部門檢查情況:王指揮檢查中存在的二襯和仰拱跟進不及時,現已調整完成10、需解決的問題:11、上下道工序要求及交接情況:K10+454+462仰拱8米、K10+410+420二襯模板10米已由現場技術員組織作業班組進行交接,同時進行技術交底。目前現場施工試驗人員正在出具混凝土施工配合比,準備混凝土澆灌前的相關工作。12、其他情況 目前我單位的施工進度,經過前期的調整和改正后,在指揮部的幫助下,已步入正軌,其中2007年1月2007年12月,在、級圍巖交互出現的情況下,平均月掘進進尺達到了140m米;出口工區更是實
26、現了2007年3月12月平均月掘進進尺160m、最高月進尺200m的高產紀錄(后部仰拱及二次襯砌緊跟,支護結構及時封閉成環),遠遠超過了施組要求的進度指標(級圍巖120m、級圍巖80m),實現了連續高產、均衡施工施工負責人: 記錄人:施工日志填寫示例二:施 工 日 志單位工程名稱:xxxxxxxxxxxxxxx 氣候:(晴、雨、陰、雪)施工單位:中鐵十六局第三項目隊 2009年 3 月 20 日1、施工部位、作業內容及設計簡述1)DK10+100DK10+300段CFG樁進行地基處理,完成××樁施工,共計×根,長螺旋鉆管內泵壓混凝土灌注施工,按實際樁經的1.25倍
27、考慮備料。2)DK12+100DK12+700段進行換填處理開挖,采用機械開外(底部30cm采用人工開挖)、機械攤鋪(人工配合)、分層碾壓的施工方法。 2、質量檢查驗收情況:(一)、DK10+100DK10+300段CFG樁施工質量情況: 1、樁位測量放線定位完成,經復核精度符合要求,經現場監理核查驗收合格。2、原材料合格,混凝土配合比選定報告一份經監理審查同意使用。3、完成的××根CFG樁樁長經現場測量,樁長、樁位布置符合設計要求。施工全過程對樁身垂直度、樁位中心、樁直徑進行了量測,各項偏差控制在允許偏差范圍內。4、混凝土拌制計量嚴格按施工配合比進行,現場對混凝土坍落度進
28、行了×次試驗檢測,分別為×。5、混凝土泵送量按試樁確定的數量進行了有效控制,拔管速度按試樁確定的參數進行控制,為××m/min,拔管速度均勻,拔管至樁頂,各樁頂標高經測量均高于樁頂設計標高50mm以上,浮漿厚度小于20。(二)、DK12+100DK12+700段換填處理開挖質量情況:1、換填土層按設計要求挖除,測量放線時底部的開挖寬度為××,大于路堤寬度加放坡寬度。2、機械開挖至距底部30時停止,下部30采用人工開挖清理,并按施工方案做好了臨時防排水措施。3、采用××t壓路機對開挖底部原土進行了碾壓,開挖路基底部縱
29、橫向坡度經檢查符合設計要求。4、對底部換填層范圍地質情況、換土范圍、深度進行了核實,符合設計要求,經現場監理工程師驗收合格,同意進入下道工序。3、安全檢查情況:1、作業人員按要求著裝,特種作業人員經檢查均持證上崗,施工過程中安全員xxx全過程巡視監控。2、現場施工用電規范, 樁機移位、土方機械作業時有專人指揮,操作人員嚴格按操作規程作業,無違章作業現象發生。4、文明施工及環水保情況:工地進場便道灑水防塵處理,現場標識標志按規定設置,現場CFG樁用余料按要求進行集中處理,未對周圍環境及水土造成影響。5、現場作業人員及施工機具進場退場情況: 施工人員:xxx組xxxx人,xxx組xxxx人,。,帶班xxxx和xxxxx,安全員xxxx進
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