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文檔簡介

1、淺談降低脫硝液氨消耗量的技術(shù)措施 某廠#2鍋爐脫硝入口NOx濃度較高,隨著NOx排放標(biāo)準(zhǔn)由100mg/m3降至50mg/m3,液氨消耗量居高不下,一方面運(yùn)行成本增強(qiáng),另一方面,大量噴氨造成了局部液氨逃逸增強(qiáng),危害了鍋爐尾部空預(yù)器、低溫省煤器、電除塵的平安運(yùn)行。鑒于此,分析了影響液氨消耗的各種因素,并實(shí)行相應(yīng)措施,從而盡可能降低各種不利因素帶來的影響,力求使脫硝液氨消耗最小化。 某廠兩臺鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的型號為HG-1962/25.4-YM3的超臨界直流鍋爐。鍋爐為一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道、固態(tài)排渣、對沖燃燒、旋流燃燒器、型鍋爐。煙氣脫硝實(shí)行低氮燃燒+抉擇性催化還原法(SC

2、R)工藝,脫硝系統(tǒng)實(shí)行高塵布置。 鍋爐投產(chǎn)后脫硝入口NOx濃度較高,造成液氨消耗量居高不下,一方面運(yùn)行成本增強(qiáng),另一方面,大量噴氨造成局部液氨逃逸增強(qiáng),危害鍋爐尾部空預(yù)器、低溫省煤器、電除塵的平安運(yùn)行。本文通過分析影響液氨消耗的各種因素,實(shí)行相應(yīng)的措施,盡可能降低各種不利因素帶來的影響,力求使脫硝液氨消耗最小化,并確保鍋爐平安運(yùn)行。 1鍋爐存在的實(shí)際問題 #2鍋爐NOx排放濃度偏高,鍋爐原煙氣中NOx達(dá)到500mg/m3以上,對鍋爐的環(huán)保運(yùn)行造成了很大壓力;#2機(jī)組脫硝裝置出口與煙囪入口NOx濃度偏差較大;采取超低排放標(biāo)準(zhǔn)后,液氨消耗量同比增強(qiáng)了17.7%。 2緣由分析 影響液氨消耗量的主要緣

3、由包括以下幾個方面: (1)人的因素,包括:操作不重視、操作技能不夠、節(jié)省意識差、缺陷發(fā)覺不準(zhǔn)時、缺陷未準(zhǔn)時消退等。 (2)機(jī)械因素,包括:系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理、氨逃逸表不準(zhǔn)、NOx表計(jì)指示不準(zhǔn)、閥門內(nèi)漏、管道閥門破損外漏、流量計(jì)不準(zhǔn)等。 (3)環(huán)境因素,包括:運(yùn)行過程中催化劑自然積灰、催化劑活性衰減、機(jī)組負(fù)荷、入廠煤煤質(zhì)、機(jī)組檢修質(zhì)量等。 (4)物料因素,包括:催化劑運(yùn)行中損壞堵灰、催化劑質(zhì)量差、催化劑失效、液氨品質(zhì)差等。 3實(shí)行的措施 本文通過分析主要奢侈源頭,尋覓可以立刻整改和可以在機(jī)組運(yùn)行中調(diào)節(jié)的奢侈點(diǎn),決定了6個主要影響因素,并針對主要緣由實(shí)行了相應(yīng)的技術(shù)措施。 3.1節(jié)省意識不夠,調(diào)節(jié)不

4、夠準(zhǔn)時 緣由分析:NOx排放濃度控制,是按照鍋爐負(fù)荷、脫硝進(jìn)出口NOx濃度、總出口NOx濃度、噴氨量、氨逃逸量等多項(xiàng)指標(biāo)舉行噴氨調(diào)整,并調(diào)整鍋爐二次風(fēng)、燃盡風(fēng)門開度降低NOx生成量,達(dá)到削減噴氨量的目的,倘若沒有嚴(yán)格執(zhí)行就會造成液氨消耗量的增強(qiáng)。因?yàn)橹蛋嗳藛T節(jié)能意識較差,調(diào)整噴氨量時沒有主動性,導(dǎo)致總出口NOx排放濃度常常在20mg/m3左右,氨逃逸量常常達(dá)到10ppm以上。 實(shí)行措施:將噴氨量、氨逃逸量列入小指標(biāo)比賽項(xiàng)目,提高運(yùn)行人員主動調(diào)整的樂觀性。一方面削減液氨的消耗,另一方面削減氨逃逸量,保障鍋爐尾部設(shè)備的平安運(yùn)行。 3.2未定期舉行系統(tǒng)燃燒調(diào)節(jié)來削減氮氧化物生成量 緣由分析:因?yàn)槲春?/p>

5、理計(jì)劃燃燒調(diào)節(jié)項(xiàng)目,#2鍋爐已有兩年多時光未舉行針對NOx的綜合燃燒調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)。運(yùn)行中燃燒器存在風(fēng)門拉桿跑位的狀況,會導(dǎo)致燃燒器一、二次風(fēng)量比例及內(nèi)、外旋流強(qiáng)度發(fā)生一定程度的變化,從而影響NOx的生成量,導(dǎo)致液氨消耗增強(qiáng)。 實(shí)行措施:定期通過系統(tǒng)性的運(yùn)行方式的調(diào)節(jié),最大程度降低鍋爐原煙氣中NOx含量,并總結(jié)出一整套控制NOx含量的運(yùn)行控制優(yōu)化策略,為鍋爐日常運(yùn)行操作調(diào)節(jié)供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。 3.3脫硝噴氨勻稱性差 緣由分析:因?yàn)槿肟贜Ox濃度分布不均,在相同的噴氨條件下,造成局部出口NOx濃度偏高、局部氨逃逸量偏大,液氨消耗量增強(qiáng)。為使排放指標(biāo)合格,只能加大噴氨量,造成氨逃逸嚴(yán)峻偏高,不但導(dǎo)致了液氨奢

6、侈,還威逼到空預(yù)器及尾部煙道的平安運(yùn)行。 實(shí)行措施:定期舉行噴氨勻稱性優(yōu)化調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn),確保SCR裝置運(yùn)行一段時光后能較平安、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,避開反應(yīng)器出口截面局部區(qū)域消失氨逃逸濃度超標(biāo),并為SCR運(yùn)行供應(yīng)技術(shù)數(shù)據(jù)。 3.4運(yùn)行管理措施落實(shí)不到位 緣由分析:未準(zhǔn)時調(diào)節(jié)運(yùn)行方式,制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式安頓、配煤摻燒、配風(fēng)方式抉擇均存在不足。 實(shí)行措施:抉擇合適的配風(fēng)方式,控制NOx生成;合理安頓制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式,將風(fēng)煤比大的煤種安頓靠上層運(yùn)行;舉行配煤摻燒,優(yōu)化入爐煤煤質(zhì),提高入爐煤的干燥無灰基百分比;增強(qiáng)參數(shù)報(bào)警設(shè)置,提前預(yù)控;合理舉行機(jī)組負(fù)荷分配,優(yōu)先安頓低氮燃燒效果差的鍋爐降負(fù)荷。 3.5噴氨調(diào)整閥

7、調(diào)節(jié)不夠準(zhǔn)確,未能實(shí)現(xiàn)自動調(diào)整 緣由分析:因?yàn)榘眳^(qū)的液氨汽化器進(jìn)口氣動閥屬于開關(guān)式閥門,造成實(shí)際管路中的供氨壓力在0.30.45波動,進(jìn)而影響機(jī)組供氨流量同步波動,使脫硝出口值在機(jī)組負(fù)荷、風(fēng)量未顯然變化的狀況下展現(xiàn)波動趨勢;煙囪脫硝出口濃度(送環(huán)保局)與鍋爐脫硝裝置出口NOx濃度有一定偏差;因?yàn)镃EMS裝置設(shè)有反吹掃系統(tǒng),使得脫硝進(jìn)出口濃度在反吹掃期間大幅變動。 實(shí)行措施:將氨區(qū)開關(guān)式氣動門改為繼續(xù)型調(diào)門,可削減脫硝系統(tǒng)因?yàn)楣┌眽毫Σ▌訋淼臄_動;進(jìn)一步提高SCR裝置出口NOx濃度分布勻稱性,降低局部過高的氨逃逸濃度;提高SCR出口NOx濃度在線測量值的代表性;通過實(shí)驗(yàn),實(shí)行有效的控制策略,實(shí)

8、現(xiàn)噴氨調(diào)整自動化。 3.6系統(tǒng)設(shè)計(jì)不夠合理 緣由分析:因?yàn)橄到y(tǒng)設(shè)計(jì)不夠合理,導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)入口煙氣流場不均,引起脫硝入口煙氣溫度偏差大、局部NOx濃度嚴(yán)峻偏高、兩側(cè)出口NOx濃度偏差大、兩側(cè)噴氨流量不全都等一系列問題。 實(shí)行措施:頂部采用斜頂結(jié)構(gòu),持續(xù)優(yōu)化煙氣流場;增強(qiáng)噴氨管路,由18分支改為72分支,提高噴氨勻稱性;噴氨管路噴嘴過于容易,需舉行優(yōu)化改造,進(jìn)一步提高噴氨的勻稱性;增強(qiáng)脫硝前強(qiáng)聲波吹灰器,優(yōu)化吹灰頻率,削減催化劑積灰。 4結(jié)語 影響脫硝液氨消耗的因素有許多,除了設(shè)計(jì)緣由、環(huán)境因素運(yùn)行中較難克服外,其余影響因素可以在運(yùn)行中加以控制。但對沖燃燒的鍋爐往往存在燃燒器區(qū)域側(cè)墻水冷壁高溫腐蝕的狀況,若一味地強(qiáng)調(diào)降低NOx,將會造成

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