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文檔簡介
1、1平常,在課本中講到活性污泥法MLSS時說應該控制在20003000mg/L。但是工程上好像有時要遠小于課本上說的,這是源于什么呢?答: MLSS具體定多少,完全取決于F/M值;所以,MLSS值不應該是固定的,與入流污廢水底物濃度及系統調整(指進水含有難降解、高SS值等情況的事前應對)有關;同時,需要考慮MLSS值中的有效成分,從而能夠綜合評估。2.為了觀測污水處理狀況,鏡檢是必須的!那么,在檢測時,lml液體里觀測到多少個微生物(鞭毛蟲、線蟲、鐘蟲、輪蟲)才能說明運行效果好?或運行效果差呢?答:個數不是關鍵,因為它會隨MLSS值、氣溫、進水成分而波動;重點是種群比例是否協調,另水質處理好壞不
2、是單個指標決定的,需要綜合其他指標考慮,從而增強判斷的準確性。3.在生化處理時,對于一些無機離子比如硫酸根離子、氯離子應該控制到什么程度?答:具體數據不詳,由于微生物具備被馴化作用,故無機鹽進水濃度是否會對活性污泥造成沖擊,尚要考慮活性污泥被馴化程度、MLSS濃度、接觸時間等;為此通過出水效果來判斷單套系統對無機鹽的承受能力比較可行。4.工業廢水在利用生物接觸氧化時,應該不應該控制進入的有機物濃度,大概在那個范圍?答:完全取決于你對出水的要求,如果接觸氧化后直接排放,應該要控制進水有機物濃度的,此濃度控制多少取決于你的接觸氧化池去除效率,可以在運行中積累數據得出你的接觸氧化池處理效率,以此判斷
3、其可能的最大抗有機負荷能力。5我現在進水量3.5方每小時,UASB出水不穩定,在10001800間,氯離子在9000mg/L左右,進好氧池后,每小時加自來水2.5方,同時加面粉75kg,好氧池兩個,每個池子有效容積100方,生物可以見少量鐘蟲,好氧A池sv32(厭氧出水帶泥)好氧B池sv20出水在650左右,我感覺就是培養不起來,去除率不高,怎么回事?答:1、既然UASB出水已經很高了,就不要在好氧區投加面粉了。2、面粉大多含有支鏈淀粉,不易快速利用和降解的,并且考慮價格問題,通常培菌不用的。3、由于還在培菌階段,建議降低進水有機物濃度為關鍵,故不要投加面粉了。加入自來水,增加水量,稀釋進水可
4、保留。4、氯離子含量較高,但是,也沒有什么辦法的,可通過積極排放好氧池活性污泥,通過更新活性污泥的方法來提高其適應能力。5、確認F/M值,以定MLSS值在合理范圍。6你所見過或者調試過的接觸氧化處理效率最大的為多少?最少的為多少?應該有個數據范圍吧?假設出水為一級標準,那么這個進水有機物濃度的范圍就出來了,當然這個好像沒有什么普遍性。答:1、穩定運行時,接觸氧化處理效率約60%95%,這個根據其在工藝中的位置和原水水質有關。2、通常在處理工業廢水,尤其是制革、染料廢水時,處理效果較低。3、接觸氧化處理在處理10001500ppm左右的進水COD濃度時比較合適。7我現在調試的是熒光增白劑廢水,原
5、料主要有三聚氯氰,DSD酸,苯氨,二乙醇氨,純堿,對氨基苯磺酸等,現處理工藝是調節池-微電解-UASB-好氧a池-沉淀池-好氧b池-二沉池。進水量3.5方每小時,由于調節池沒有曝氣,UASB出水忽高忽低,UASB出水不穩定,COD在10001800之間,氯離子在9000mg/L左右,進好氧后每小時加自來水2.5方,同時加面粉75kg,好氧兩個池,每個池子有效容積100方,生物可以見少量鐘蟲,好氧A池sv42(厭氧出水帶泥,MLSS變化較大)好氧B池sv18出水在COD650左右,好氧a池MLSS是815mg/L,好氧b池MLSS為216mg/L,好氧a池回流污泥675mg/L,好氧b池回流污泥
6、mlss是310mg/L,好氧a池每天排泥10立方,泥齡估算在8天左右,好氧b池每天排泥8個立方,泥齡在9天左右,出水混濁,我感覺就是污泥培養不起來,去除率不高,怎么回事?請問我該如何操作?答:1、原來是熒光增白劑啊,應該屬于難降解有機物類,所以,不建議通過增加自來水來稀釋濃度。以便延長在好氧池的接觸時間,同時,也要提高廢水在UASB系統內的停留時間,以便降解徹底。2、如有條件,進入生化系統前強化物化段的混凝去除效果。8我目前調試的主體工藝:缺氧+好氧+缺氧+好氧,當cod高的時候,氨氮去除效果很差。進水氨氮200、cod 1000,前段時間氨氮進水200、cod 進水200的時候,氨氮出水效
7、果很好(4050), 設計值為60, cod 主要用廢甲醇液。目前調試了1個半月,不長泥,測污泥濃度20003000, sv1015,公司要求盡快調好,但是目前怎么做比較合適? 答:1、MLSS已經有20003000ppm,請確認F/M值,再看看是否要提高其濃度了。2、你的系統就是有針對性的用以去除氨氮的,有機物濃度也充足,請確認缺氧池缺氧控制情況是否到位,并且進水停留時間是否過短。9在廢水處理工藝設計時,如果設計到水解酸化和UASB,那么,水解酸化是應該放在UASB后面還是前面呢?能給具體介紹一下嗎?網友答:肯定放前面,水解池放在前面可提高廢水生化性,去除一些無機COD, 把大分子難降解的有
8、機物,變成小分子,易降解了,還有一定的緩沖高負荷廢水的作用。放在UASB 池后面就沒多大必要了。三豐答:解釋得很好!補充一下,水解酸化的作用是屬于預處理范疇,而UASB是可以作為最終處理設施的。就其對進水耐受程度來講,水解酸化池應該在前面的,比如對高SS廢水流入時,水解酸化池波動不大,而UASB池卻難以承受,出水波動明顯的。10食微比是營養物質與微生物之比,但具體怎么計算呢,能說詳細點嗎?答:食微比的計算方法:食微比(F/M)實際應用中是以BOD污泥負荷率(Ns)來表示的。即:Ns=(QLa)/(XV)(kgBOD5/kgMLSSd)式中:Q污水流量(m3/d) V曝氣容積(m3) X混合液懸
9、浮固體(MLSS)濃度(mg/l) La進水有機物(BOD)濃度(mg/l)11AB工藝,日處理6.5wt工業污水,最近一段時間進水水質很差,PH值長時間超過10,最高達到13,而我廠沒有條件去調整PH,這段時間污水處理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水COD、SS都超過了進水,請問這是什么原因所導致的?應該采取何種措施來解決問題?答:1、PH值過高的廢水對活性污泥肯定是有影響的。2、PH值超過10的話,進流時間在4小時內,影響不會太大。超過4小時的,處理效果直線下降。持續超過2天的,活性污泥將基本解體。3、初期短時間內的PH值異常,可通過加大回流比來進行緩沖,以贏取抗沖擊時間。4
10、、如圖長期穩定,務必增設物化段,以抗擊PH值的異常波動。12現在調試的是熒光增白劑廢水,原料主要有三聚氯氰,DSD酸,苯氨,二乙醇氨,純堿,對氨基苯磺酸等,現處理工藝是調節池-微電解-UASB-好氧a池-沉淀池-好氧b池-二沉池由于原料里有亞硫酸鹽之類的,現在UASB出水二價硫較多,產氣較差,硫化氫的味道較重,UASB進水在3500左右,出水在1400左右,我用硫酸亞鐵做物化,COD去除了60%(工藝里沒有),現在好氧池污泥是青不白色,鏡檢有好多絲硫菌,而且好氧泡沫較多,有好多浮泥,SV在10%左右,請問我該如何操作?現在在做二期方案,我想厭氧出水進氣提,氣提脫硫后,一部分水回到UASB,這樣
11、對厭氧的甲烷菌會不會恢復,產氣率會不會提高,UASB的cod去除率會不會增加?答:1、對于難降解物質和有毒物質,通過物化段的去除是必要的。 2、就工藝而言,設計的時候終歸會有些考慮不周的,通過適當改造是需要的。3、你的絲狀硫化菌過多,對有機物去除率影響不小。4、同意你的改造方案。13我的好氧A池一夜間污泥解體了,基本上沒有污泥了,應該是中毒的表現,我想和硫較多有關,我現在該怎么辦啊!還有20天驗收了!答:1、既然您確認為活性污泥中毒導致污泥解體,消除中毒原因是必須要做的。2、離驗收還有20天,消除中毒物質的影響,再次啟動應該還來得及的。14同樣是AB工藝,最近一段時間A段的MLSS值一直很低,
12、僅為150mg/L左右。已經停止排泥三四天了,為什么還是只低不高呢? 答:1、MLSS是否過低的判斷標準是F/M值,請復核即可。2、AB法的A段 通常其MLSS值也不會只有150PPM的,需要確認曝氣是否過量,回流是否到位等。3、最終判斷目前的A段MLSS值是否合適,也可從排放水的污染物去除效果來評價。15剛接種的干污泥連續曝氣間斷進水2周,DO維持2.0-3.0之間,微生物已經適應此類工業污水,生物相出現很多輪蟲、紅斑飄體蟲,其他纖毛目的蟲均已經出現,鐘蟲屬生長較好,不知道是什么原因?而且二沉池很多水蚤,場面壯觀,而且飄浮細小污泥比較多。請問什么原因導致輪蟲和紅斑飄體蟲大量增長呢?還有一個比
13、較奇怪的問題是,由帶式壓濾出來的污泥接種2周后,現在出現很多條狀的污泥,肉眼可見,這類條狀的污泥在二沉池會互相吸附,最終成為無名指般粗和長的污泥上浮于水面。不知道這些現象是不是干泥接種的一種過程,由于小弟第一次用干泥接種,不知是否因為接種污泥投加PAM的緣故,導致污泥在接種馴化過程中出現這樣的現象。這樣的現象是屬于正常還是不正常呢?要解決以上的問題到底該如何做呢?還是這些是屬于接種過程的自然現象呢。由于接種時間才2周。生化池在連續曝氣下DO仍然是2-2.5左右,出現以上情況曝氣到底是開還是關呢?答:1、曝氣與否取決于DO值;2、輪蟲和紅斑瓢體蟲出現和你接種的干污泥有關,此類污泥投入后,有效成分
14、活性增強,無效成分積累導致輪蟲類出現;3、絮體浮泥與PAM無關;4、請適當排泥,保證干污泥的無效成分排除即可。16(接15問)第一點說的是曝氣取決DO很同意,第2個回答也同意,第3個回答說的是絮體污泥與PAM無關的話,那么和什么有關系呢?正常的情況下,活性污泥不應該是這樣的,我這里補充一下吧,其實我這里干污泥接種應該是第2次才對,第一次接種的時候我按工藝要求只接了一半的污泥,接種的過程中也象剛才我提問的一樣,但是沒有出現大量的紅斑飄蟲,由于這個公司經常開機停機,培養速度比較慢,所以我決定第二次接種干污泥,第一次接種和第二次相隔45天左右。而兩次接種,過程中一定有一次是輪蟲暴增和出現大量的水蚤還
15、有二沉遲飄泥浮泥的現象,第一次接種,我選擇排泥,我排走一部分泥,但是情況一直沒有好轉。由于泥小,最后我取消排泥。我想知道,這些條狀肉眼可見的污泥到底是什么回事呢?答:1、條狀物和PAM無關,是因為,來自干污泥內的PAM在曝氣作用下與水體充分混合后,其濃度不可能達到絮凝活性污泥的作用的。2、確認一下碳氮比是否失衡,導致池底的活性污泥反硝化后放出氣體,最終導致污泥上浮后絮凝,并發生條狀絮凝物。(后續提問者回復:老師的兩次回答都很完美,經過我這兩天的判斷和老師的診斷。首先確定造成條狀污泥現象主要原因還是因為輪蟲的問題,還有就如老師說的反硝化,實際上就是碳氮比例不平衡。但是輪蟲大量繁殖的原因是因為溶解
16、氧一直過高,(一直檢測的溶解氧是2-3范圍其實是溶解氧出現問題,所以導致本人判斷錯誤,由于曝氣池連續幾天瘋狂曝氣溶解氧估計有7天左右是維持5以上)就如老師之前說的一樣,排泥是一定的,現在我開始排泥,由于設計正常處理污水的MLSS是1000所以很難控制,也不敢多排。現在首先控制好曝氣池DO,處理后的污水循環進入水池,等待生產車間正常投產后才進污水培養微生物。)17過年放長假(半個月)的時候,生化池怎么處置比較好?而且現在公司的廢水也少了好多。答:1、可以的話儲存一部分水,平均分配到每一天,開個幾小時即可。2、較大的處理設施,盡量將MLSS降低。3、記得每天間隔12小時開一次曝氣設備,每次30分鐘
17、即可。18池體環氧樹脂防腐的話要防止氟酸腐蝕,能具體給介紹下防止氟酸的具體措施嗎?答:1、如果氟酸濃度很低的話也可不予考慮。2、較高濃度的話,可內襯PVC板即可!后續提問:內襯PVC板施工方便嗎?施工難度大不大?再就是可不可以砌耐酸磁磚呢?當然,耐酸磁磚的成本是相當高的.我只是想知道耐酸磁磚對工藝控制方面有沒有影響?答:內襯PVC板應該比較容易啊,相反搪瓷磚施工比較麻煩的。19書上講“活性污泥不能過高的廢水,如COD20000則產生的MLSS為8000,這樣由于二沉池的沉淀能力無法使用”,對吧?這是引自廢水生物處理中的一段話,而我們運行的高濃度正好是這樣的數值,卻用三級好氧活性污泥法,有各自的
18、回流,只有最后排泥,最后流向四級好氧池CASS池中,使用的很好,只不過去除率比較低,高濃度水不是用好氧也行嗎?采用每級排泥是不是更好一些呢?而書上說每級排和最后排都行?是這樣嗎?答:1、高濃度廢水處理,二沉池的沉淀能力無法使用,我不太贊成的。可以增大二沉池容積和加大回流量來實現。問題倒是在曝氣能力上,因為,溶解氧飽和度有限,加之曝氣越猛力,對水和污泥的剪切力越大,對污泥的絮凝破壞較強。2、我建議你采用多級排泥。因為,就理解排泥的目的而言,有助于你的污泥活性提高,正好應對你的去除率低的問題。20水解酸化池常有污泥上浮,是不是因為厭氧產生氣體上浮?答:1、是厭氧后的氣體導致的污泥上浮。2、出現這樣
19、的情況也是正常的。21這個方法挺好的(見問題17),但是如果半個月完全沒有一丁點水進入到生化池,只是降低MLSS,并每隔12小時曝氣30分鐘能維持嗎?因為我這里要改造一些設備,可能也會遇到生化池停水的情況呢。還有一個問題,哪些原因可能造成二沉池池面浮粘性泡泡呢?答:粘性泡沫可能原因如下:1、高負荷廢水流入生化系統(白色粘性);2、絲狀菌膨脹(活性污泥色泡沫,粘性強,易成浮渣);3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)。22能不能闡述一下污泥老化形成粘性泡沫的機理呢?答:粘性泡沫的產生主要以下兩個方面(進水含洗滌劑除外):1、進水有機物過高,使經過曝氣后的水體呈現表面張力加大,形成泡沫,因夾雜高有
20、機物,泡沫顯得帶粘性,這個從水躍發生時,周圍聚結的泡沫程度可見一斑,如,自然水體發生水躍時,泡沫堆積有限,通常不超過半米,而廢水處理設施排口存在水躍的話,泡沫堆積超過半米是常有的事情。而我們知道自然水體有機物含量很低(25PPM左右)。2、活性污泥老化后會產生解體,細小的活性污泥顆粒會黏附在產生的泡沫上,助長了泡沫的不易破裂性。由于泡沫黏附了解體的活性污泥,自然粘性會加強。23現在接觸一個葡萄糖酸鈉廢水的處理,化學需氧量為9000mg/l,懸浮物為4000。因為生產工藝保密,無法得知,只是廠家說里面沒有什么添加劑,看看采用什么工藝?答:因為屬易降解廢水,單從你提供的數據,我認為,如果為了達到3
21、級標準,物化混凝沉淀+傳統活性污泥法即可。如果是一級標準的話,增加生物塔于傳統活性污泥法之前也可。24采用一級物化處理河道污水,河水中含有較多有機物,COD約150,水質已發黑發臭 ,通過投加絮凝劑等沉淀后排放,由于氣溫較高,污泥中有機物含量較多,在污泥池中存放時間較長,發生了厭氧,并不斷冒出氣泡,污泥不能沉降,不能絮凝,污泥池沒有特殊結構,即為空池體,沒有辦法采取很好的措施對污泥進行投藥、攪拌等處理,只能通過壓濾脫水。但無論采用什么類型的PAM,均不能形成絮凝體,污泥從濾帶中透出,不能形成泥餅。這該怎么處理?答:河道污水用物化法,略覺奇怪;既然不能脫水,可否試試用干化場進行干化處理呢。25關
22、于白色泡沫:我的標準標放口有時帶著大量的白色泡沫, 有粘性,測COD在50以下,這是什么原因?生化池里都沒這種現象的。答:前已說過,水躍明顯,所以泡沫容易堆積,另外COD=50較一般河流高了1倍,所以,也較河流內容易堆積。26AB工藝,過去我廠一直都是2臺離心式鼓風機不間斷運行進行曝氣,風量通常都是在4000m3/h左右,這樣A、B曝的DO值都可以保持在其正常范圍內,A曝在0.5-1mg/L,B曝在2mg/L左右。可是近兩天,2座曝氣池的DO值都大幅上升,為了控制其不再上升,關閉一臺鼓風機,將風量保持在500-1000m3/h左右,可是DO值卻仍然沒有降低的趨勢,幾個空氣調節閥的開啟度都很小(
23、沒有全關,為防止污泥全部沉降下去)。昨天關閉了鼓風機,停止曝氣,結果15分鐘以后2個曝氣池的DO全都降低到了0,這就排除了儀表的問題。我想請問,為什么會有這種情況?應該如何解決?答:請從以下方面考慮:1、需求降低,主要表現在活性污泥濃度降低,是否為正常降低,可從系統去除率是否變化過大來確認。2、設備問題,比如原來可能曝氣頭有堵塞,最近調整曝氣量或攪拌后,出現堵塞部分通暢了,曝氣效率提到了。3、進流水已經帶有一定的溶解氧了。4、水體冬季溶解氧飽和度可以提高到夏季的35%左右。也就是曝氣量就可以降低35%左右的。27我們廠的油水分離裝置分不出油來,通常是因為什么原因?答:1、設計不合理,穩流不到位
24、2、進流水水流過大,沖擊明顯3、油類乳化4、撇油不及時28我剛剛接觸水處理,現在正在做造紙黑液的處理cod:60000mg/L ss:9400mg/L色度:6000 ph:8工藝:A/O (uasb)請問我應該如何調試?能具體講解一下過程嗎?答:1、造紙黑液濃度高,進入生化系統前,通過物化段有效去除SS可以大大降低有機物含量,減輕對后段生化系統的沖擊。2、培菌力求逐漸提高進水量。3、進入生化系統的營養劑和排放水的營養劑含量需要多分析,找出去除率,以確認補充量需要否。29水解酸化階段起主要作用的微生物是哪類?對溶解氧有何要求?答:個人認為,在一套生化系統前再增加一套(不論設么形式的),都是會降低
25、后續生化系統的壓力的,至少改善出水水質,就如傳統活性污泥法前可以增加生物濾池,來降低沖擊負荷一樣。同理,增加水解池于好氧池前段,自然也有此等功效。水解池在水解時,高分子可水解為小分子有機物,利于后段再降解,大家都知道的。另外,有些SS成分,同樣會因為水解作用而變得更加細小,也就是說流入好氧池的顆粒物質粒徑可以變小,這是非常有利于在一定污泥齡情況下及時降解有機物,避免在好氧池過度堆積的。氧控制的話盡量做到微氧狀態,完全缺氧不太可能的。參考一下,我也沒做過什么平衡實驗,自己的理解而已!30我們現在的曝氣池里出現了黃褐色粘性泡沫,也就是您說的第二種情況,請問要如何才能消除這些泡沫呢?背景:粘性泡沫可
26、能原因如下:1、高負荷廢水流入生化系統(白色粘性)2、絲狀菌膨脹(活性污泥色泡沫,粘性強,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)答:1、絲狀菌膨脹產生的泡沫,治本的話自然是消除絲狀菌膨脹現象2、降低活性污泥濃度也可在一定程度上給與緩解3、*消泡對絲狀菌膨脹初期產生的泡沫有效4、有關具體絲狀菌膨脹的對策,我的新書中有介紹,目前已向全國各建筑書店配發中,可作參考。31假如讓您調試一個工業廢水,調試工藝是調節池+水解酸化+好氧活性污泥+二沉池+活性炭吸附。調試的時候經常出現缺水情況,缺水的情況就如沒法生產因而沒有正常的污水產生的情況下,而且是連續一個星期生產車間正常狀態,然后一個或兩個星期
27、不能生產的狀態,在這樣不正常供水的情況下,不知道老師有什么辦法可以保證穩定處理后出水的指標呢,實際上應該是問如何保證活性污泥里的微生物正常生長?答:如果要保出水,應該沒有問題,因為你的負荷不高,后段有活性炭吸附,自然出水OK。培菌的話,初期底物濃度不夠,可外加碳源,慢慢培養即可,水量和濃度沒有有效提升前,不必期望過高的污泥濃度的,所謂水到渠成。為了應付驗收的話,業主要看到污泥,你就要求他們加外加碳源吧32(接31)其實我就是屬于業主方,因為設計方因某些原因沒有過來調試,所以在這樣的情況下,只好由我這個污水處理站的管理者來調試。首先說清楚一點的就是,我采用干泥接種的,所以污泥一早就存在了。之前所
28、問的是在這樣的情況下,如果不外加碳源的情況下怎么控制好微生物的生活環境?如果污水是穩定供應的話,調試起來就方便和簡單,但是碰上這樣的問題,既然我是業主方,很多時候要考慮成本的問題的,畢竟不是每個老板都愿意掏太多的錢來做這個事。所以我在尋求最好的方法,其實在調試過程中,微生物接種成功了很多次了,但是總是在缺水的情況下難以保證它的活性,當有污水來的時候,微生物又不能很快適應污水,活性不夠。答:既然你是業主,問題就容易了。1、施工安裝單位為了按照合同交差,條件不成熟時很為難的。2、既然業主在調,那么,出水合格就行了,至于活性污泥是否形成,我覺得不重要了。3、待進水穩定后,再行調試即可,這樣節約成本效
29、果更好。33請教一下在什么情況下出水COD在70 但看起來很混濁呀 ? 不知道什么原因?水解接觸氧化法,還有測MLSS和測SS的方法是一樣的吧?答:1、出水混濁原因很多,接觸氧化法的話多半和進水有關,如進流負荷波動過大、進水SS含量高、廢水成分突變(或難降解有毒物質等流入)2、MLSS與SS檢測方法相同,只是MLSS過濾時受活性污泥易堵塞濾紙的緣故,最好是用抽濾。34剛到一家公司調式,合成革廢水生化接觸氧化法,測了生化池PH為5-6,找不到堿,他們說一直沒加堿的,且出水正常運行了半年,水質前幾天剛變壞,出水變渾濁,他們說是負荷過載的原因。您能解釋下這樣的PH值下能正常運行的原因嗎?今天早上還發
30、現二沉池飄了點小塊黃色泥。答:1、既然有半年穩定運行概念,PH=56也是可以的2、這樣的PH值對一般微生物來講無法適應的,特別是本來運行在正常PH范圍內的微生物,突然將PH降到56的話,在持續時間超過48小時的情況下,出水會明顯惡化。3、改處理設施PH=56仍然能夠運行應該與如下原因有關:a、培菌階段原水PH值也是在56的水平b、微生物已經被原水水質所馴化c、微生物種群與一般活性污泥類微生物有區別4、此種狀態被訓化的微生物,特異性強,也就是水質變化對其沖擊會擴大5、為此,個人認為,進水水質波動導致出水變差為主要原因。35不知道為什么,很多的污水站,都沒有顯微鏡,不能做鏡檢! 答:如果沒有顯微鏡
31、的話,強化對SV30觀察時的各種狀態把握,也可以做到對活性污泥形狀的了解。36生化池SV30為20%,上部泥質松散很渾濁,下部緊密,早上還發現二沉池有小顆粒污泥塊飄浮。能發析一下是什么原因產生的嗎?我認為是低負荷運行的結果,不知正確否,但是進水量濃度和平時都差不多。答:1、上部泥質松散很渾濁,下部緊密的話,請確認是否有惰性物質過量流入,如物化段沉淀效果不佳。2、另外,您說的低負荷運行,雖然進水濃度不變,但是活性污泥濃度過高的話,同樣會出現低負荷,并因為污泥老化而并發飄泥。37接觸氧化也適合低濃度的有機廢水?答:1、生物膜法的特點中有一點就是抗沖擊負荷能力強,也就是高負荷對生物膜的損毀程度較對活
32、性污泥法的活性污泥要小。為此,工藝搭配上多半是膜法放在活性污泥法前面進行串聯運行的。2、低負荷方面,如果僅僅是為了出水有機物濃度再一步降低而已的話,確實接觸氧化法比活性污泥法穩定,因為活性污泥在低負荷狀態下更加不易維護,而生物膜法可較好的適應。38進水COD為120左右,NH3-N為40,要求出水COD為80,NH3-N為20,采用A2/O工藝,因為進水COD太低,污泥一直培養不起來,不過COD達標是沒有問題,經過幾個生化池后出水為70左右,可NH3-N卻不達標,一直是在30左右,而且進水設計是6萬T/d,可實際只有2萬T/d。現在有兩種想法,一種是加污泥馴化,可因為進水COD太低,需每天大量
33、投加營養維持,似乎不太現實;另一種是在缺氧區投加化學物質(有攪拌機),或者在曝氣池內投加,用化學法去除NH3-N,二沉池當作絮凝沉淀池用。哪種方法更好一點,或者說有什么其他更好的方法來處理?答:1、進水有機物濃度不上去,我想氨氮去除效果很難提高。2、您說的化學法處理,還請說的詳細點。3、適當延長污水在A池的停留時間,以便厭缺氧充分,應該有助于氨氮的去除,如此需降低回流給與配合問:1、好像加MgCl26H2O和Na2HPO412H2O或MgO和H3PO4能生成磷酸銨鎂的沉淀物,不知道這樣去NH3-N行不行?2、另外,根據我上面說的情況,投加污泥進行培養,進水中加有機物以提高進水COD,不知道這方
34、案可行嗎?成本是不是會太大?另外效果不知道行不行?NH3-N能有效去除嗎?3、當延長污水在A池的停留時間,以便厭缺氧充分來幫助去除氨氮,那我是不是可以把厭缺池的出水回流到進水管,這樣就能延長污水在A池的停留時間了。可是,因為水中沒有污泥,應該基本沒有硝化跟反硝化反應,增加停留時間對去除氨氮會有用嗎?答:客觀原因限制,處理難度較大。所以,可以多種方法參試一下的,這樣在尋找方法的同時也是在提高自己的經驗。39現在石油廢水(包括采油廢水,鉆井廢水,石油化工的工業廢水)的處理方式有哪些?成本是不是很高?尤其是采油廢水、鉆井廢水。我看到的大多是絮凝,不知還有沒有更好的辦法呢? 答:礦物油類確實不容易被降
35、解,我們從其深埋地下如此漫長的時間未被生物降解,足可見,生物處理效果不佳,就物化處理應該是首推的,混凝沉淀、氣浮、過濾等,我想比較經濟實用些!達標降解難度就比較大了。40污水處理工程里的各種管道(如污水管,風管等)一般漆成什么顏色?答:污水管確實是深棕色(鐵銹色);空氣管好像就是鍍鋅管色;自來水綠色;天然氣黃色。411、水解酸化池和缺氧池有何區別?2、一般我見到的水解酸化池是不曝氣的,掛填料缺氧池需要曝氣嗎?3、關于缺氧池的建造查不到什么資料,是不是敞口的、曝氣少量?如果是,那么曝氣量怎么確定?答:1、水解酸化是為了降解有機物(降低有機物濃度,難降解轉化易降解);2、缺氧池為脫氮提供場所;3、
36、工藝上水解池后續設施無混合液回流到水解池,缺氧池后續設施混合液有回流;4、缺氧池無需曝氣、敞口。42我在新鄉新亞集團環保公司看到他們利用的是:在曝氣池邊緣有直徑10公分的管子(耐腐蝕),上面有很多小孔,利用壓力泵抽取曝氣池污水,那么水就從小孔以適當的壓力射出,可以消泡,但只能是部分,只能保證泡沫不跑到池子外面。聽他們說這樣也不影響出水。(處理的是造紙廢水,堿回收法+卡魯塞氧化溝)答:1、治標的話,消泡劑和噴淋水皆可。2、治本的話,找出泡沫產生原因是關鍵,除絲狀菌導致的浮渣泡沫外,其他情況處理效果還是有保證的。43厭氧工藝里厭氧池的污泥培養大致需要多少時間?系統穩定運行又需要多少時間?答:受厭氧
37、狀態、水質、負荷、溫度、設計等影響,培菌差異較大,通常在1個月左右。44化工廢水,水中主要含丙烯酸、丙烯酸脂、甲醇、甲醛、氨;工藝:混凝沉淀+水解酸化+UASB+接觸氧化;現好氧池出現大批粘狀粘稠膠體透明物,像鼻涕,條狀的,鏡檢也看不出什么不明微生物,出水COD嚴重超標。是何原因?答:1、多半是填料上的絲狀菌增殖所致;2、出水嚴重超標不一定和此類物質有關,可能與你系統整體工況控制有關。45緩沖池水質比快濾池水質好?洗水廠(洗牛仔較多),日處理2000噸,日加藥量150公斤氯化鋁,加藥是經攪拌后每2小時再抽進加藥箱,但緩沖池水質比快濾池的要好,肉眼看上去緩沖池色度要比快濾池的淡處理工藝是進水-調
38、節池-斜板沉淀池-緩沖池-水池酸化池-化學氧化池-斜板沉淀池2快濾池(三級標準)-回到城市污水管網。答:色度分真色和假色;物理法去除假色,通過斜板詞可以做到,過生化系統,特別是厭氧后,水內經過生化反應后,真色增加,此真色過濾法這個樣的物理方法去除率不高,所以,你的情況就此可以解釋。46檸檬酸廢水,原先設計標準是cod300,bod150,ss200,現在需要改造,按新標準cod100,bod20,ss70,工藝是廢水-調節池-uasb-曝氣調節池-沉淀池-接觸氧化池-氣浮-排放,還需要增加流程嗎?如果不增加流程運行好的話能達標嗎?答:您只說了排放標準,進水情況沒有說清楚!不過您的工藝就原水水質
39、而言,應該沒有問題的,有問題我想也是操作方面的。47有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,水無法排出,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因?答:水不流則腐,可能是這個原因吧!48我想問的是對營養物質,公司的高級顧問說對于工業污水最好是不要采用污泥接種,也不須再投加什么營養物質,就讓它自己慢慢的形成菌種所需的環境。但是這樣不是與我們以往所看的資料和書本上介紹的東西相違背了嗎?在實際操作中,我們也是這樣做的,也不知道效果會是什么樣的。這樣做好不?答:自身培養自然培養出的菌種更符合當前廢水,并且抗沖擊能力強,但是,我想不能一概而論,比如原水缺乏某些成分(微生
40、物生長所必需的部分),還是需要補充的,否則去除效率不高。另外,有的要趕工期的話,接種污泥相對啟動和完成培養時間較短。49概況如下:1、工藝:(含物化段)中和槽-曝氣調節池-SBR-排水2、水量(設計及實際)設計120t/d,實際70 t/d3、運行周期或頻率24h4、進水水質概況:酸性廢水,生產二元酸后產生的,主要含有小分子的酸,PH=25、出水水質概況:曝氣調節池基本沒有作用,SBR池開始調試的時候還可以,總是運行一段時間后,就不行了。6、各指標進出水處理效率:進水COD10000左右,我們的目標是出水1000以下7、活性污泥負荷F/M8、活性污泥濃度MLSS9、溶解氧控制水平DO10、活性
41、污泥沉降比SV3011、污泥齡ts12、營養劑投加依據及出水氮磷含量:人工投加氮磷量,通過計算投加出現的問題:1、運行一段時間后,SBR池出現大量泡沫,上清液發黃,逐步污泥就會很多2、通過檢測,SBR池的pH值能夠達到9,甚至更大,什么原因?3、通過檢測,人工投加氮磷后,實際水中的氮磷量沒有計算的多,而且低很多,不知怎么回事?4、像這樣的廢水可能就不應該用這樣的工藝,應該用什么樣的工藝才合適呢?1.B/C=0.5;2.F/M=0.7,MLSS=4000;3.溶解氧控制還可以,多數情況都是2以上,但是也是不穩定,處理效果惡化的時候就低下來了。4.顯微鏡觀察,在初期調試的時候鐘蟲,累枝 . 答:1
42、、進水濃度過高是導致出水不穩定的關鍵;2、F/M值過高,自然去除效果差,出現白色泡沫也是表征進水濃度過高;3、雖然F/M值過高,但是,MLSS也到了很高的濃度了,所以,建議如下:1)降低F/M值,方法是稀釋,可采取處理后水回流的方法實現,使F/M值降低到0.3以下,或者延長處理時間,并小水量處理。2)活性污泥活性提高方面,請多多排泥,將混雜在活性污泥中的無機雜質排除,以提高活性。3)適當延長反應時間,即曝氣時間,以保證處理的充分性。50我們公司的污水在三期的部分:沉淀池和生化池,二期的部分:沉淀池和生化池出現水質惡化,顏色變黑,但是PH值在7.3左右,曝氣也正常,請問出現上述情況是什么原因 ?
43、 答:1、曝氣正常,只能保證曝氣池正常,沉淀池如果停留時間過長,水質COD處理效果不佳時,可以發生水質發黑。2、如果市政污水,進流途經管道較長,在進處理廠時因為缺氧,也會發生水質變黑,如此,出流處理水也會發黑。51我這里有個這樣的項目,日產氧化鋅300噸,今后可能還要擴產,請問用什么樣的工藝最好,我們這里先用了純堿預處理,但處理效果還是不達標!有什么先進的經驗?答:1、純堿雖然有產泥量少的優點,但是其效果不如氫氧化鈣,還請調整后做實驗確認一下!2、如果后段有個砂濾或活性炭吸附,自可保萬無一失。52關于垃圾滲濾液處理:我們廠是市政垃圾處理廠,垃圾處理量很小,30噸天。、滲濾液超少,在11月到下年
44、的月份都沒有滲濾液!調節池沒水,污水水源供不上,所以在這期間只投加營養物到厭氧反應器,每天運行攪拌個小時,而氧化池不管,放置了個月!、現在月份下雨,調節池儲有污水,現在想重新培養污泥,不知道還能不能培養起來?、滲濾液測得COD620,BOD200,PH8,氨氮60,SS200出水主要檢測這些。、進水8噸小時。現在遇到的問題是:、領導要把污泥培養起來,在現在的情況下,不打算接種污泥不知道行不行?處理工藝:污水調節池厭氧反應器個污泥氧化池個(帶初沉池,100回流)二沉池生物穩定塘(水葫蘆處理)排水。、不排泥,也沒污泥排,想保住污泥都難,進水底物太低!現在最主要把污泥培養起來,經常有人來參觀,但是來
45、卻看到處理站都沒運行。答:1、進水如此不均衡,我想以后還會發生設備閑置和再培養的問題。2、污泥培養方面,如果周邊條件允許還是接種為好,畢竟垃圾滲濾液處理難度不低的。自培養耗時較長(1月以上)。3、培養及運行過程中不要考慮污泥量的過高保持,一切根據F/M值來確定,根據您的F值,我想M值在800PPM左右即可。但低負荷運行,出水效果(特別是SS)會差一些。53電鍍法產氧化鋅的工廠最好使用什么工藝,既節省成本又能達到很好的效果呢?一般的電鍍法產氧化鋅污水水質一般是什么呢?因為有一舊廠要遷新址,污水方面由我負責,但我確不懂這個污水。答:1、污染物還是在重金屬方面;2、建議氫氧化鈣調整PH值+混凝沉淀+
46、PH調整+砂濾(如水量不大,輔以活性碳+石英砂過濾)。54. 目前接觸了一種廢水:廢水中的主要成分是苯胺,環己胺,還有一些苯系副產物樹脂等。廢水在物化處理的時候,絮凝沉降后,很清澈、透明,在ph持續增加到14的過程中,也未見沉淀物。后經過生化,調節ph后,絮凝物很多,這時ph值在11左右,我懷疑是廢水中存在堿溶的物質。在經過生化以后,改性在堿性條件下析出了。不知道是否有道理?考察過混入廢水中的部分生活污水,在堿性條件下未發現這股水的水中有能夠沉淀的鈣鎂等能夠沉淀的物質。還有就是,此類水在生化后,絮凝的過程中,加入PAC,PAM,還有氫氧化鈣,發現沉淀池表面,有白色,好像水里下了霧的感覺。不知道
47、是否是石灰的作用?停止加入石灰還是有這種情況,不知道是怎么回事?難道是沉淀池底層的未排泥,沉淀的氫氧化鈣的作用?一直在思考,請指點迷津!答:如果兩個疑問歸為一個原因的話,個人覺得是生化系統出水SS不低,故投加PAC、PAM后形成絮體所致,因活性污泥被PAC、PAM絮凝后,絮體容易夾雜氣泡而形成浮渣,您沉淀池液面可能與此有關。55果醬工藝產生的污染物有哪些?這類廢水的COD BOD 大致在什么范圍?答:果醬廢水,我想植物纖維較多,所以類同于造紙抄造廢水,但比造紙廢水可生化性要好,我估計B/C在0.450.5左右。56電鍍氧化鋅的渣怎么處理最經濟最易操作,還能通過環保驗收?還有如果要回收怎么做?工
48、藝是什么?有什么要求?答:我覺得還是專門委托附近的專業回收公司去做吧,那樣也能拿到出售費用,環保問題也不用考慮了(確認對方資質即可),目前這樣的專業回收公司還是比較多的。57在做COD實驗時,有時加硫酸汞來屏蔽氯離子,請問這對試驗結果有影響嗎?會不會測的結果比實際的要低呢?答:既然按照國標在做,應該沒有什么影響。58.現在我采集到的水樣進水水質是:總鎳:0總汞:0.15揮發酚:0.13 總砷:1.42 化學需氧量167.9 懸浮物14.9 PH 10.69 總磷 1.31 氨氮 7.35總鎘 0.025請問這個處理工藝采用什么樣的好呢?還有渣量回收?處理水量不大,30立方/每天!(這個廠是做電
49、鍍氧化鋅的)答:這個水量的話,混凝沉淀+加過濾(石英砂+活性炭)我想沒有問題了的。脫水污泥含重金屬,需要委托資質單位處理,不可作為一般水處理污泥。59關于自培菌:請問采用自培菌方式,剛開始引進曝氣池進行悶曝的污水是經物化處理后的污水還是原水(即未經物化處理)?采取接種培菌方式也是一樣處理嗎?答:都應該是原水(即未經物化處理),如果是處理水,大多是底物濃度較低,有效成分被降解過的,不利于培菌的進行。60要調試一脫水房項目:30-60m3/h,含水率99.2%,我不知道怎么選擇計量泵流量和壓力大小。能這樣請教嗎? 我的計算:(1) 按8kg/T-DS,1500的脫水機處理量最大按40m3/h ,
50、則投加藥2.56kg/h, 投加母液濃度0.5%,則為512L/H ,每臺計量泵選大于512L/H的,是這樣嗎? (2)兩個泵都要投加2.56kg/h ,則制備系統配制能力至少為512+512=1024,我們用配制能力2000L/H的,體積4立方,熟化時間約2小時吧。夠用了嗎?答:母液0.5%好像高了,如此濃度投藥后不易與污泥混合,效果較差,建議 0.1% 左右,如此需要儲存體積較大,為應對,也可在投藥管上增加稀釋水管,適當混合后也可,如此,調節比較靈活。泡藥周期不見得2小時就夠了,還請向設備廠家確認為好。61前兩周分別用厭氧后的水及原水做過小試驗,兩種都是加水,調節后PH,營養物后悶曝一天,
51、之后每天倒掉約70%的上清液后再引入污水。大概進行了10天,但并沒有看到任何原生動物,而且用原水試驗的水樣有點發臭。不知是不是試驗有問題還是未控制好?答:1、成分單一的工業廢水或難降解廢水,培菌10天沒有看到原生動物也很正常,原生動物的出現需要依賴于菌膠團的形成。、2、曝氣不足容易導致水體發臭,當然,同等條件下曝氣,如果原水有機物濃度高,也會導致耗氧需求大,繼而供氧跟不上。所以,原水要比厭氧后水體更容易發臭,請確認試車溶解氧。62F/M怎么來確定,控制在什么范圍?其和MLSS有何相互關系?答:MLSS:活性污泥混合液懸浮固體濃度,就是活性污泥濃度,控制值根據F/M決定,通常氧化溝的F/M控制較
52、低(0.05左右),傳統活性污泥法可控制高一點(0.10.3上下)。63遼寧營口排水公司,工藝是傳統活性污泥法,出水設計指標為一級B,為了能滿足中水回用的生產要求,我們將生化池的一部分改造為A2O工藝,在好氧段加入生物膜填料,提高好氧段的降解效率。經過近3個月的試驗運行,通過檢測出水水質,COD、T-N、T-P的去除率效果很明顯,處理效率遠大于傳統活性污泥法。但是,我們也發現了幾個問題,一直沒有得到合理的解決辦法。1、當水量增大時,(原來為8萬噸/日,增到9萬噸/日)出水指標有明顯變化,而且持續幾天不好轉。我分析的原因是,水量增大后,回流污泥沒有進行補充,造成好氧段污泥濃度偏低,污泥負荷過大,
53、曝氣時間過短。如果是這樣,是不是說明這個工藝抗沖擊能力很差呢?以后再要增大水量,應該提前增大污泥回流量嗎?2、由于我們的A2O是后改造的,所以沒有自控能力。我認為,A2O工藝的自控參數應該是DO、MLSS、進水流量。但是,由于我們在好氧段加入了填料,曝氣除了給水增加DO外,還有對填料進行攪拌的作用,所以曝氣量一般都保持在使填料能夠流動的狀態,這樣就不能根據反應條件來改變曝氣量。MLSS我理解為污泥濃度,它是懸浮在水中固體物質的濃度,我們在檢測的時候只能檢測水中懸浮的,卻不能檢測填料的,所以我認為我們能檢測到的MLSS只是實際數值的一部分,那么也不能通過MLSS來控制工藝。您能根據我的介紹大概判
54、斷一下,我們應該采用什么指標來判斷工藝狀態嗎?我經常看到關于氧化還原電位法來判斷反應狀態,我們的工藝是否也可以參考呢?答:1、出水指標在水量上升時,出現波動也很正常,原有的微生物適應了之前的進水環境,改變這個環境,微生物要有個適應過程,穩定的話3周左右還是需要的。2、工藝控制參數選擇,我想進出水指標對比也可,雖然反應時間慢些,但不受工藝不同而影響。再者,顯微鏡觀察法也可作為較好的輔助參考,這些指標都不會因為工藝不同而變化過大的。64有個問題請教:牛仔廢水,工藝是物化+水解酸化+接觸氧化,現在接觸氧化池SV30有85%,DO23,進水COD600左右,出水COD150200,現在二沉池上面漂浮很
55、多泥,很細。因為在調試培養期間,已經有一個半月沒有排泥,每天進水量350400t,池容積350m3。鏡撿發現絲狀菌較多,菌群數量很少。請問這種情況是否是污泥老化嚴重,并且出現污泥膨脹?想采取多排泥、加大回流并多投加營養(尿素、磷肥、生粉)的措施解決。這樣是否有效?排泥的量大概多少?每天排多少排幾次合適?答:浮渣產生與絲狀菌膨脹有關,其機理是絲狀菌膨脹后導致夾帶氣泡能力上升,由曝氣導入的氣泡即可夾帶污泥上浮,對策還是在絲狀菌的控制上,可以的話重新培養,否則進水水質成分單一需改變以達長效目的。當然各工藝指標控制合理,也可帶絲狀菌狀態穩定運行,只是抗沖擊負荷能力偏弱。工藝方面保持F/M值的合理范圍,
56、曝氣區不留死角。營養物質檢查后合理投加須考慮,另外,不論何種情況,長期不排泥是不行的。問:請教:氧化池污泥濃度很高,且沉降速度慢是否因為污泥老化?要是長時間靜置(23h),污泥沉降只有50%。帶絲狀菌穩定運行需要控制好哪些因素?關鍵是什么?絲狀菌也可達到去除COD的效果。答:1、氧化溝污泥濃度高不高的直接證據是MLSS值。2、污泥老化只會導致沉降加速,不存在沉降慢的問題。3、控制好絲狀菌穩定運行,難度很大,所以最好清除絲狀菌,如果要運行穩定的話,食微比合適,廢水成分均衡,無沖擊負荷是關鍵。4、絲狀菌是可以去除COD,由于其整沉作用,上清液清澈,故出水SS優良,COD指標也可較好降解,只是膨脹控制復雜。65.請問一下污泥負荷計算公式F/M采用kgBOD/kgMLVSS比用kgBOD/kgMLSS來的更為準確呢?因為MLSS受無機污泥影響較大。答:1、還是實用點的吧,kgBOD/kgMLSS。2、工藝控制絕非靠一個參數的,必須多參數控制。3、順便說一句,MLVSS檢測有設備要求不說,實驗過程要求也很
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