




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
三一重工股份
SANYHEAVYINDUSTRYLIMITEDCOMPANY
三一混凝土攪拌站
常見故障排除手冊
營銷總公司客戶效勞部
二六年十二月
前言
效勞,三一持續開展的核心競爭力之一。在競爭全面升級的今天,
效勞的持續改良尤為重要,要實現從優秀到卓越的跨越,創造顧客價
值,效勞隊伍整體素質與技能的提升已成為效勞差異化實現的核心。
縱觀三一效勞歷史長河,三一效勞人員在吸取客戶珍貴經歷的根
底上,經過多年的探索和研究,積累了豐富實用的維修經歷。為使效
勞工程師共享這些珍貴經歷,提高效勞品質,實現全面提升營銷
效勞人員專業技能的工作目標,經過近兩個月的努力,組織仝體駐外
人員和局部快反工程師精心編排了此本?三一混凝土攪拌站常見故障
排除手冊?。
全書涵蓋了混凝土攪拌站機械、電氣、控制系統、供氣、
供液等幾大系統的常見故障排除,對所列常見典型故障進展了較
為深入的原因分析并提出了解決方法,有較強的針對性。附錄中
還收錄了混凝土攪拌站等工具資料。期待本書能成為廣闊售后效
勞人員的得力助手,真誠希望廣闊讀者能從中有所裨益。
由于時間倉促和水平有限,書中不妥之處在所難免,敬請
斧正和諒解。
三一重工效勞總公司
目錄
第一章機械局部
1、粉料進料緩慢-----------------------------------------1
2、皮帶跑偏----------------------------------------------2
3、骨料進料門卡料---------------------------------------4
4、輸送粉料到罐里時,罐頂冒灰---------------------------4
5、輸送粉料到罐里后,粉料順輸送管返料------------------5
6、皮帶雨天打滑-----------------------------------------6
7、外加劑泵不上-----------------------------------------6
8、皮帶損傷----------------------------------------------7
9、皮帶輸送骨料不均勻-----------------------------------7
10、氣源三聯件中減壓閥壓力不能調整----------------------8
11、氣源三聯件中油霧器不滴油或滴油量太小----------------8
12、空壓機啟動頻繁---------------------------------------9
13、氣缸上磁性開關不能閉合或有時不能閉合----------------9
14、斜皮帶減速機運行擺動大-------------------------------10
15、稱量時負壓影響---------------------------------------11
16、攪拌主機卸料門打不開---------------------------------11
第二章控制局部
1、攪拌機主電機啟不動-----------------------------------13
2、在自動生產過程中,配料站骨料稱好后不卸料-------------14
3、斜皮帶啟不動------------------------------------------15
4、配比不下傳到儀表或儀表顯示數不上傳或儀表不啟動------15
5、稱量儀表靜態時數字漂移-------------------------------16
6、稱量儀表顯示“?------1〃或“1------1〃------------------------16
7、疊加稱量螺旋輸送機切換時其斷路器跳閘-----------------17
8、粉煤灰稱量完畢后要等很長時間才能稱量礦粉-------------17
9、用戶無法登陸管理系統---------------------------------18
10、攪拌機攪拌時間到后不卸料-----------------------------18
11、一個電磁閥動作,所有的電磁閥得電---------------------19
12、上位機系統提示未檢測到加密鎖或加密鎖初始化錯誤------19
13、無法進入操作系統-------------------------------------20
14、未啟動生產畫面顯示進料動畫---------------------------20
15、某種物料自動、手動不進料?,但操作上位機可以進料------20
16、自動生產時所有物料稱量完畢后均不卸料----------------21
17、自動生產時粉煤灰不稱量-------------------------------21
18、打印機無法打印出貨單---------------------------------22
19、粉煤灰不卸料-----------------------------------------22
20、外加劑計量不準---------------------------------------23
21、配料站各卸料門均顯示沒關門到位----------------------23
22、自動生產過程中攪拌主機不卸料------------------------24
第三章綜合故障局部
1、骨料稱量斗不進料-----------------------------------25
2、攪拌機悶機跳閘-------------------------------------26
3、攪拌機二次投料悶機---------------------------------27
4、攪拌機卸料門關門無信號-----------------------------27
5、混凝土攪拌不均勻-----------------------------------28
6、骨料稱量不準---------------------------------------28
7、粉料稱量不準---------------------------------------29
8、外加劑稱量不準-------------------------------------30
9、粉料秤計量準確后稱量儀表讀數漸漸變小--------------30
10、待料斗卸完料后有料指示燈繼續閃爍------------------30
11、待料斗偶爾不卸料至攪拌主機------------------------31
12、粉料罐料位計指示異常-------------------------------32
13、螺旋輸送機跳閘-------------------------------------33
14、混凝土卸料時堵料-----------------------------------33
附錄
附錄一:攪拌站
1、攪拌站稱重終端參數設定表-------------------------------34
2、制作攪拌站啟動盤的方法---------------------------------35
3、用U盤啟動盤進展攪拌站系統恢復的步驟------------------37
4、攪拌站上位機故障時系統自動運行操作步驟----------------47
第一章機械局部
一、粉料進料緩慢
故障現象:螺旋機送料很慢,送料時間超過2分鐘,而正常送料在
20秒左右。
原因分析:影響因素主要是粉料罐下料不暢和螺旋輸送機損壞等。粉
料下料不暢的表現形式有粉料起拱、粉料罐出料口處物料
結塊、出料蝶閥開度過小、粉料罐內物料缺乏等。而螺旋
輸送機損壞主要是螺旋葉片變形,不能正常輸送。
處理過程:1、開啟氣吹破拱裝置。
2、檢查粉料罐卸料碟閥的開度,并使碟閥處于全開的位
置。
3、檢查粉料罐出口處物料是否結塊。
4、檢查螺旋機葉片是否變形,如變形那么撤除校正或更
換。
二、皮帶跑偏
故障現象:皮帶輸送機在空載或負載運行過程中,出現往一邊跑偏或
一會而左邊跑一會而右邊跑的現象,引起漏料、設備的非
正常磨損與損壞、降低生產率,而且會影響整套設備的正
常工作
原因分析:膠帶所受的外力在膠帶寬度方向上的合力不為零或垂直于
膠帶寬度力向上的拉應力不均勻而引起的。由于導致膠帶
跑偏的因素很多,故應從輸送機的設計、制造、安裝調試、
使用及維護等方面來著手解決膠帶的跑偏,如膠帶兩側的
松緊度不一樣、膠帶兩側的上下不一樣、托輻支架等裝置
沒有安裝與膠帶運行方向的垂直截面上等都會引起皮帶
跑偏。
處理過程:
(1)調整張緊機構法
膠帶運行時,假設在空載與重載的情況下都向同一側跑偏,說明膠帶
兩側的松緊度不一樣,那么可按圖A所示方向調整;如果膠帶左右跑
偏且無固定方向,那么說明膠帶松弛,應調整張緊機構。
(2)調整滾筒法
如果膠帶在滾筒處跑偏,說明滾筒的安裝欠水平,滾筒軸向竄動,或
滾筒的一端在前一端在后。此時,應校正滾筒的水平度和平行度等。
(3)調整托輻支架(或機架)法
如果膠帶在空載時總向一側跑偏,那么應將跑偏側的托輻支架沿膠帶
運行方向前移-2cm[見圖B),或將另一側托輯支架[或機架)適當
地加高。
(4)去除粘物法
如果滾筒、托短的局部上粘有物料,將使該處的直徑增大,導致該處
的膠帶拉力增加,從而產生跑偏。應及時清理粘附的物料。
(5)調整重力法
如果膠帶在空載時不跑偏,而重載時總向一側跑偏,說明膠帶已出現
偏載。應調整接料斗或膠帶機的位置,使膠帶均載,以防止跑偏。
足3J旗筒調整力.向兄部次筒閭整力向
圖A圖B
(6)調整膠帶法
如果膠帶邊緣磨損嚴重或膠帶接縫不平行,將使膠帶的兩側拉力不一
致。應重新修整或更換膠帶。
(7)安裝調偏托輯法
假設在輸送機上安裝幾組自動調心托輯(平*昆或槽輻),即能自動糾
正膠帶的跑偏現象。例如:當膠帶跑偏與某一側小擋輯出現摩擦時,
應使該側的支架沿膠帶的運行方向前移,另一側即相對地向后移動,
此時膠帶就會朝向后移動的擋輯一側移動,直至回到正常的位置。
(8)安裝限位托輻法
如果膠帶總向一側跑偏,可在跑偏側的機架上安裝限位立短;這樣,
一方面可使膠帶強制強制復位,另一方面立輻可減少跑偏側膠帶的拉
力,使膠帶向另一側移動。
三、骨料進料門卡料
故障現象:配料站石子進料氣動門被石子卡住打不開。
原因分析:配料站氣動門有大間隙門和小間隙門,大間隙門其間隙大于
般石子粒徑,因而不會出現卡料。小間隙門其間隙一般在
5"10mm,當10mm以下的石子卡入間隙時,難以把氣動門卡住。
配料站使用一段時間后,骨料出料口磨損,當間隙磨損到
20^30mm時,此時卡入較大的石子進入間隙,在開門的過程中,
石子很容易卡住(契形力),使氣動門不能翻開。
處理過程:檢查氣動門間隙并調整到適宜值,如因磨損過大不能調整到適
宜值,那么需在料口處加焊鋼板或圓鋼,使間隙到達合理值。
四、輸送粉料到罐里時,罐頂冒灰
故障現象:散裝水泥車向粉料罐泵灰的過程中,水泥罐頂有粉料灰冒出,
原因分析:粉料輸送到粉料罐是通過壓縮空氣輸送,壓縮空氣把粉料送到
粉料罐后,通過罐頂除塵機濾芯排到空氣中,如除塵機濾芯堵
塞,那么壓縮空氣不能及時排出而產生“憋壓〃,當壓力到達
罐頂平安閥開啟壓力時,平安閥翻開,壓縮空氣與粉料通過平
安閥排到大氣中,產生冒灰現象。另因料位計失效,粉料裝滿
后繼續送料,也會出現罐頂冒灰現象。
處理過程:1、檢查罐頂除塵機濾芯情況并清理。
2、一旦出現冒灰現象,必須清理平安閥周圍的粉料,防止粉
料被雨水淋濕結塊堵塞平安閥。
3、如因粉料裝得過滿而冒灰,那么必須檢查上料位計及料滿
報警裝置的可靠性。
五、輸送粉料到罐里后,粉料順渝送管返料
故障現象:散裝水泥車向粉料罐泵灰后,粉料煩輸送管返料。
原因分析:粉料輸送到粉料罐是通過壓縮空氣輸送,壓縮空氣把粉料
送到粉料罐后,通過罐頂除塵機濾芯排到空氣中,如除塵
機濾芯堵塞,那么壓縮空氣不能及時排出而產生“憋壓〃,
當料過了輸送管的出料口時,就會出現返料。但還有一種
特殊情況,我們的輸送管是在罐體面升上去的,中間是幾
根管子對焊的,有時焊接不好而開裂就也會出現這種情
況。
處理過程:1、檢查罐頂除塵機濾芯情況并清理。
2、檢查料位計安裝位置是否高于送料管的出口位置。
3、檢查料位計是否失效。
4、檢查輸送管中間的焊接處是否開裂,如開裂的現象會
是返料很多,且只要料過了開裂位置,就會有料返回,
因此要把焊接處認真檢查,如開裂了就要重新焊接。
焊好后,只要打料不過出料口,一定不會返料。
六、皮帶雨天打滑
故障現象:在下雨天,斜皮帶帶負載運轉時打滑。
原因分析:下雨天,骨料中的水分及皮帶外露局部容易潮濕,皮帶潮濕特
別是內圈潮濕,減少了皮帶與傳動滾筒之間的摩擦系數,使滾
筒傳遞給皮帶的扭炬減少,該力矩小于皮帶物料輸送所需力矩
時,皮帶就出現打滑。
處理過程:1、增加皮帶張緊裝置配重或拉緊皮帶調節絲桿,增加皮帶與
滾筒之間的正壓力,從而到達傳動滾筒與皮帶之間的摩擦
力。
2、調整傳動滾筒附近的張緊滾筒,增大皮帶在傳動滾筒上的
包角,增大摩擦力。
3、在傳動滾筒包膠層上割直槽,增大摩擦系數。
4、如前3種方法不能解決,那么需更換防滑滾筒。
七、外加劑泵不上
故障現象:外加劑泵工作時泵不上外加劑。
原因分析:1、外加劑泵里有氣泡。
2、外加劑箱里物料缺乏。
3、外加劑泵葉輪損壞。
處理過程:1、拆開外加劑排氣孔螺釘,排出外加劑里的氣泡。
2、向外加劑箱里添加外加劑。
3、檢查外加劑葉輪情況,視情況更換零配件。
八、皮帶損傷
故障現象:使用一端時間后,皮帶外表出現脫膠、開裂、劃傷等現象。
原因分析:金屬皮帶清掃器104年所用)如不及時調整,容易損傷皮帶,
造成皮帶外表橡膠脫落。清掃器安裝不正確,比擬尖的碎石卡
在清掃器之間會損傷皮帶。皮帶本身質量不好,也容易出現上
述缺陷。
處理過程:皮帶一旦出現脫膠、開裂、劃傷等缺陷,應及時修補。當皮帶
出現損傷時,首先要解決造成皮帶損傷的因素,如清掃器損壞,
那么需立即調整或更換清掃器,然后及時修補皮帶。皮帶損傷
很小時.,可用皮帶修補膠現場修補。當皮帶損傷面較大或局部
損壞嚴重時,可把局部損傷的皮帶切除掉,更換一段皮帶,用
硫化機進展膠結。如皮帶損傷不及時處理,損傷蔓延到整條皮
帶時,那么沒有修復價值,只能整條更換。
九、皮帶輸送骨料不均勻
故障現象:骨料稱卸到皮帶上的物料有堆積,造成皮帶散料,或皮帶上輸
送的骨料有空缺,造成卵石散料。
原因分析:配料站多種骨料卸到皮帶上的順序和時間間隔可任意隨時調
整。一般卸料順序要求最后卸料的骨料為砂子,卸料時間間隔
要求為前一種骨料落在皮帶上的尾部剛好與后一種骨料落到
皮帶上的頭部重合。如時間間隔過短,那么前一種骨料與后一
種骨料有重疊堆料,堆料過多會造成散料,如時間間隔過大,
那么兩種骨料中間有空位,前一種物料如果是卵石,那么會在
皮帶上打滾而散落下來。
處理過程:
1、調整好骨料的卸料順序,保證砂子為最后卸料。
2、根據皮帶上骨料的分布情況調整各種骨料的卸料時間間
隔,保證皮帶上物料連續、均勻分布。時間間隔一般需屢
次調整,
十、氣源三聯件中減壓閥壓力不能調整
故障現象:旋轉減壓閥調節手輪,但壓力不能調整。
原因分析:1、減壓閥進出口方向裝反。
2、閥芯上嵌入異物或閥芯上的滑動部位有異物卡住。
3、調壓彈簧、復位彈簧、膜片、閥芯上的橡膠墊等損壞。
處理過程:1、檢查減壓閥進出口安裝方向是否正確。
2、拆散檢查閥芯及相關零件,并清理零件上的雜物。
3、如由零件損壞,那么更換減壓閥。
十一、氣源三聯件中油霧器不滴油或滴油量太小
故障現象:壓縮空氣流動,但油霧器不滴油或滴油很小。
原因分析:1、油霧器進出口方向裝反。2、油道堵塞。3、注油塞墊圈損
壞或油杯密封墊圈損壞,使油杯上腔不能加壓。4、氣通道
堵塞,油杯上腔未加壓。5、節流閥未開啟或開度不夠。6、
油的粘度太大。
處理過程:1檢查油霧器進出口安裝方向。
2、停氣,拆散,清洗油道;更換墊圈和密封;清理氣通道。
3、調節節流閥的開度。
4、更換粘度較小的潤滑油。
十二、空壓機啟動頻繁
故障現象:在工作過程中,空壓機頻繁啟動。
原因分析:1、空壓機壓差過小。2、氣路系統漏氣嚴重。
處理過程:1、檢查空壓機的壓差并調整,一般為0.2MPa。
2、檢查氣路系統的氣密性是否符合要求,并對漏氣部位進展
處理。
十三、氣缸上磁性開關不能閉合或有時不能閉合
故障現象:當氣缸關閉或翻開到位時,磁鋼接近磁性開關,但磁性開關不
閉合或有時不能閉合。
原因分析:1、電源故障;2、接線不良;3、磁性開關安裝位置發生偏移;
4、氣缸周圍有強磁場;5、缸內溫度過高或磁性開關部位溫度
高于70度;6、磁性開關受到沖擊,靈敏度降低;7、磁性開
關瞬時通過了大電流而斷線。
處理過程:1、檢查電源是否正常;2、檢查接線部位是否松動;3、調整
磁性開光安裝位置;4、加隔磁板。5、降溫。6、更換磁性
開關。
十四、斜皮帶減速機運行擺動大
故障現象:在正常生產時斜皮帶減速機擺動很大,甚至連主樓都振
動。
原因分析:斜皮帶減速機的動力源是由電機通過V型皮帶傳遞來的,
并通過自身的齒輪減速機構而最終將動力傳遞給驅動滾
筒,如出現運轉擺動大應為如下問題:1、V型皮帶松動;
2、電機皮帶輪與減速機皮帶輪不在一直線上;3、減速機
皮帶輪與輸入軸的配合間隙過大;4、減速機輸入、輸出
軸軸承損壞或內部齒輪損壞;5、減速機扭矩臂安裝位置
與減速機軸向線不垂直;6、驅動滾筒輸入軸與減速機輸
送軸不同心;7、驅動滾筒軸承偏磨或損壞。
處理過程:1、檢查V型皮帶是否過松;2、檢查電機皮帶輪與減速機
皮帶輪是否在同一水平面上;3、檢查減速機皮帶輪與輸
入軸的配合間隙是否過大;4、檢查減速空載和負載運行
是否有異響判斷輸入、輸出軸軸承損壞或內部齒輪是否損
壞;5、檢查減速機扭矩臂安裝位置是否與減速機軸線垂
直;6、檢查驅動滾筒與減速機的同軸度;7、檢查驅動滾
筒軸承是否損壞。
十五、稱量時負壓影響
故障現象:生產過程中,粉料稱量將完成時,秤值出現上下嚴重波動,
嚴重時到達100KG,致使稱量不準確或物料不能全投入
攪拌機。
原因分析:有兩種情況,如果在投料過程完畢出現稱量示值為負值,
是除塵機抽風機吸力所致;如果在稱量過程將完成時,那
么是攪拌機開門放料產生的負壓。
處理過程:第一種情況,檢查除塵機所有連接收道是否暢通,因有某
處不暢通可能產生氣壓不平衡現象;檢查除塵機濾蕊是否
破裂,排氣力量過大可能造成負壓;同時可在不影響生產
次效率的情況下可適當調大T600系列參數F6.3.4
第二種情況,檢查除塵機濾蕊是否積灰過多堵塞,攪拌機
放量時不能進空氣以補充內部負壓,在可能的情況下,改
變攪拌時間,盡量避開稱量快完畢時開攪拌機門放料。
十六、攪拌主機卸料門打不開
故障現象:生產攪拌完畢后,操作臺上攪拌主機卸料門開門信號燈正
常亮,但攪拌主機卸料門不動作。
原因分析:有兩種情況,一是電路上的原因,如果攪拌機卸料門開門
電磁閥沒得電,卸料門是無法翻開的,二是液壓的原因如
果液壓油泵及溢流閥損壞,或液壓油缸內泄嚴重的話,卸
料門也是無法翻開的。
處理過程:對于第一種情況,首先切換到手動生產狀態,然后手動按
住攪拌主機卸料門全開按鈕,同時檢查PLC的13.7和Q4.6
是否亮,發現此兩點正常亮,那么用萬用表測量卸料門開
門電磁閥線圈是否有24V直流電源,檢測為電源正常;此
時判斷應為第二種情況的故障,再次用手動按住卸料門全
開按鈕,觀察卸料門壓力表壓力,發現壓力表無壓力,但
驅動電機啟動正常,此時判斷為溢流閥故障,調整溢流壓
力后故障依舊,拆開溢流閥后無異常,此時拆開油泵發現
電機與油泵連接膠套打碎,且電機端的八角形聯軸器鎖緊
螺母松脫,電機動力無法傳遞到油泵,重新裝上聯軸器后
故障排除。
第二章控制局部
一、攪拌機主電機啟不動
故障現象:按下操作臺上攪拌機啟動按鈕,攪拌機不啟動。
原因分析:1、空壓機未啟動或供氣系統壓力未到達0.4MPa。
2、攪拌主機檢修保護開關及主機上的帶鑰匙緊停開關未接通。
3、操作臺上的緊停開關未復位。
4、主機電源開關未接通。
5、主機停頓信號必須復位。
處理過程:
1、檢查壓縮空氣檢測信號(大于0.4MPa的氣壓信號)
是否送到PLC,即T8.0是否有信號。如18.0沒信號,
那么檢查空壓機壓力是否大于0.4MPa,當壓力到達
0.4MPa以上時,18.0還沒有信號,那么檢查電接點
壓力表調整是否正常或損壞,直到18.0有信號。
2、檢查攪拌主機檢修保護開關接通信號是否送到PLC,
即19.7是否有信號。
3、檢查操作臺上的緊停開關是否復位,TO.1是否有信
號。
4、檢查主機電源開關是否接通,13.4是否有信號。
5、檢查主機停頓按扭是否復位,15.2是否接通。
二、在自動生產過程中,配料站骨料稱好后不卸料
故障現象:在自動生產過程中,一種或多種骨料稱好在計量斗內,不
卸料,系統停頓運行。
原因分析:1、待料斗關門不到位。
2、稱量儀表沒有卸料輸出信號。
3、皮帶機未啟動。
4、骨科稱的精稱門未關到位。
5、骨料必須定義卸料順序。
處理過程:1、檢查待料斗斗閥門是否卡料或關門不到位,關門到位
后,16.7有信號。
2、檢查骨料稱量儀表是否卸料輸H信號,石料1卸料
10.4,石料2卸料10.7,砂1卸料IL5,砂2卸料
H.2。
3、檢查皮帶機是否啟動。
4、檢查骨料的精稱門是否關門到位,石料1精稱關門
18.2,石料2精稱關門18.3,砂1精稱關門18.5,砂
2精稱關門18.4o
5、檢查計算機界面,骨料卸料順序是否認義。
三、斜皮帶啟不動
故障現象:攪拌機正常啟動后,按下操作臺上斜皮帶啟動按鈕,斜皮
帶不啟動。
原因分析:1、攪拌機未啟動。
2、斜皮帶檢修停頓開關未第位。
3、斜皮帶機電源開關未接通。
4、斜皮帶機停頓按鈕開關未復位。
5、洗機按鈕未夏位。
處理過程:1、檢查斜皮帶檢修停頓開關是否復位,17.7接通。
2、檢查斜皮帶機電源開關是否接通,T7.6接通。
3、檢查斜皮帶機停頓按鈕開關是否復位,H1.4接通。
4、檢查洗機按鈕是否復位,15.3斷開。
四、配比不下傳到儀表或儀表顯示數不上傳或儀表不啟動
故障現象:1、任務設置好后,用鼠標點擊存盤下傳,但稱重儀表承受不
到計算機下傳的數據。
2、在生產過程中,稱重儀表檢測到的重量數據不能傳輸到計
算機上,計算機界面上相應的數據控件窗口無反響。
原因分析:稱重儀表與計算機之間通過一拖八串口線連接。儀表與計算機
之間的通訊線松動、斷線、短接或砌殼等都會造成儀表與計算
機之間無通訊,工控機主板上有一MOXA卡,與一拖八串口
卡直接相連接,如果此卡上某點存在故障也同樣會造成儀表與
上位機間無通訊,另儀表的參數設置不正確對通訊也有影響。
處理過程:檢查通訊線接頭是否有缺陷并處理,檢查檢查儀表參數設置是
否正確。儀表參數設置見附件。
五、稱量儀表靜態時數字漂移
故障現象:在自然狀態下,儀表顯示數據連續不斷的變化。
原因分析:稱重儀表顯示重量數據來源于傳感器接線盒傳送過來的電流信
號,儀表顯示重量波動大,那么說明傳感器接線盒傳輸過來的
電流波動。傳感器內部電橋損壞或傳感器接線盒接線頭松動都
會造成電流波動。
處理過程:撤除某個傳感器在接線盒上的所有接線、看儀表數據是否繼續
漂移。如儀表數據停頓漂移,那么可判斷該傳感器接線松動或
傳感器損壞。把拆下的傳感器所有接線重新接到接線盒上,婦
儀表數據停頓漂移,那么說明原因是接線松動所致,如儀表數
據繼續飄移,那么傳感器損壞,更換傳感器即可解決。如拆掉
某個傳感器后,儀表數據繼續漂移,那么拆另一個傳感器(已
拆傳感器的接線先不要接),按類似方法處理。
六、稱量儀表顯示“I----------1”或"1------1"
故障現象:在稱重過程中,儀表顯示“I----------1〃符號,或在卸料過程中,
儀表顯示“1------1〃。
原因分析:符號“I--------1〃的意義表示計量裝置所稱物料重量超出儀表
設定重量,即超載。符號“1------1〃的意義計量裝置內物料
重量小于儀表零點設定數值。
處理過程:當出現符號“I--------1〃時,一般是計量斗內物料超過配方值,
檢查計量斗內物料并處理。如計量斗內物料未超過配方值,那
么檢查儀表參數F1.1(最大稱量選擇)的數據是否正確,按
稱重終鍛參數設定表(附件1)進展檢查和設定。另重量傳輸
線路接頭松動、屏蔽層破損失效也有影響。
當出現符號"|------1〃時,一般重新校零點即可解決。
七、疊加稱量螺旋輸送機切換時其斷路器跳閘
故障現象:當粉煤灰稱量完畢后,轉換到礦粉螺旋啟動時就跳閘。
原因分析:因疊加稱兩條螺旋輸送機共用一個空氣開關,當粉煤灰螺旋斷
電后,其接觸器沒有立即全部斷開,此時又啟動礦粉螺旋機,
容易造成短路。
處理過程:通過調整T600.02儀表上F6.3.3.2,延長轉換時間。
八、粉煤灰稱量完畢后要等很長時間才能稱量礦粉〔疊加稱〕
故障現象:疊加秤粉煤灰稱量完畢后,要等十到四十秒才自動啟動礦
粉稱量。
原因分析:因攪拌樓存在一定的振動,并且具有振動受力不確定性,同時
攪拌機存在一定的負壓,對秤體也有一個變化的外力,影響了
二次稱量的零位校準,所以稱一直在校準零點,直到秤能平衡
為止。
處理過程:在負壓對其它秤影響不明顯的情況下,將T600.02參數F2.4
適當調大:F2.4意義:動態檢測允許范圍0—9,為分度值的倍
數)
九、用戶無法登陸管理系統
故障現象:起開工控機后,翻開監控軟件,登錄用戶點擊管理系
統,無法登錄,提示為數據庫調用失敗。
原因分析:1、可能是由于用戶登錄出錯,導致無法調用數據。
2、可能是由于數據庫中數據有損壞或登錄用戶被刪改,
導致用戶數據調用失敗。
處理過程:首先檢查系統登錄用戶名是否正確,如果不正確,更改
正來即可。再檢查是否是進入管理系統的用戶有問題,
如果是那么進展下一步:
1>在注冊表中輸入regedit。
2、查找cncrt,對其進展刪除。
3、再進入管理系統,那么彈出對話框輸入sany/sa/sao
4、再登錄超級用戶,添加新的用戶,設置權限。
5、重新登錄即可。
十、攪拌機攪拌時間到后不卸料
故障現象:在自動生產過程中,攪拌時間變為零后,攪拌機不卸料。
原因分析:正常情況下,攪拌時間變為零后,攪拌時機自動卸料,但在生
產過程中按下了操作臺上的暫停按鈕或用鼠標點擊了計算機
監控界面上的制止出料控件,那么攪拌時間到后,攪拌機不會
卸料。另卸料門電磁閥損壞,卸料門不能翻開,攪拌機也不會
卸料。
處理過程:1、檢查操作臺上暫停按鈕是否按下,如按下那么復位。
2、檢查計算機監控界面上的制止出料控件是否被激活,如激
活那么取消。
3、檢查卸料甩磁閥是否工作正常。
十一、一個電磁閥動作,所有的電磁閥得電
故障現象:在自動生產過程中,配料站所有氣動門都翻開。
原因分析:1、印刷電路板上的100號線未接或接觸不好。
2、印刷電路板上的續流二極管擊穿。
處理過程:1、檢查印刷電路板上的100號線并接好。
2、更換整塊印刷電路板或只更換損壞的續流二極管。
十二、上位機系統提示未檢測到加密鎖或加密鎖初始化錯誤
故障現象:計算機啟動后,報警提示未檢測到加密鎖或加密鎖初始化錯誤。
原因分析:混凝土攪拌控制系統是在組態軟件上進展開發的,使用組念軟
件必須把加密鎖正確安裝在計算機上,并安裝加密鎖驅動程
序。當加密鎖未安裝好或加密鎖損壞,計算機都檢測不到。加
密鎖初始化錯誤的原因是驅動程序有問題。
處理過程:1、關閉計算機,拔出加密鎖,檢查后再裝上,如屢次檢查處
理,還檢測不到加密鎖,那么需更換加密鎖或計算機主板。
2、重新安裝驅動程序。
十三、無法進入操作系統
故障現象:啟動計算機時提示插入系統啟動軟盤
原因分析:硬件或軟件原因造成系統文件喪失。
處理過程:1、用系統盤恢夏(祥見附件)。
2、重新克隆硬盤更換。
十四、未啟動生產畫面顯示進料動畫
故障現象:未啟動生產,計算機監控畫面顯示進料動畫。
原因分析:計算機監控畫面進料動畫與各氣動門的關門到位信號有關。而
關門信號是通過PLC傳輸給計算機。
處理過程:檢查PLC與計算機之間的PC/PPI通訊電纜連接是否正確可靠。
十五、某種物料自動、手動不進料,但操作上位機可以進料
故障現象:在自動或手動狀態下,按操作臺上的進料按鈕無反響,但用鼠
標點擊計算機監控界面上的進料按鈕可以進料。
原因分析:每種物料計量的最根本的條件是計量斗卸料門必須關到位,且
關門到位信號輸入到PLC,但計算機界面上的進料按鈕可跳過
該條件,強制進料。
處理過程:檢查該種物料關門信號是否到位。
十六、自動生產時,所有物料稱量完畢均不卸料
故障現象:自動生產時所有物料稱量完畢后均不卸料,生動操作氣動
蝶閥時所有卸料門均可翻開。
原因分析:此故障可分為電氣和機械方面的兩類故障,但所有物料
卸料門均不動作,應根本上能將故障范圍鎖定在電氣方
面。
處理過程:1、手動操作可翻開卸料門就可排除卸料門機械門方面的
故障;
2、切換到手動生產狀態,依次按下操作臺上各種物料卸料按
扭,檢查PLC第一個擴展模塊上相應的輸出點
Q2.0至Q3.3均有輸此但各點與100號線之間均無
電壓,故疑心檢查該擴展模塊的電源線51號線與100
號線之間的電壓,發現也為0,檢查與之對應保險
FUU,發現該保險燒壞,更換后故障排除。
十七、自動生產時,粉煤灰不稱量
故障現象:自動生產時,粉煤灰不進料?,配方值已下傳至儀表。
原因分析:此故障可能為螺旋機、氣動蝶閥、以及PLC程序或擴展模
塊本身故障。
處理過程:1、手動操作粉煤灰進料,螺旋可正常進料,可以判定螺
旋及相關電氣執行元件無故障,2、從PLC程序著手,檢
查粉煤灰啟動稱量輸入信號13.1不亮,檢測23、53號線
與100號線之間電壓正常,此時可證明電源局部無故障,
故障應為PLC輸入點13.1損壞而導致粉煤灰稱量啟動信
號Q7.2無輸出,將程序中13.1改為T6.1后下載到PLC,
故障排除。
十八、無法打印出貨單
故障現象:在執行打印出貨單操作時,系統提示打印文件夾出錯。
原因分析:能否正常打印出貨單只與打印機、打印機驅動程序、打印
機驅程序設置以及各接口電路和連接線有關。
處理過程:1、翻開系統內的打印機設置子菜單,檢查打印設置,發
現打印機狀態顯示打印機已聯機準備就緒,證明驅動程序
以及設備均正常;2、采用替換法逐一更換打印機各連接
線及加密狗,故障依舊,3、最后判斷為工控機主板上的
打印機輸出接口故障,更換該接口后故障排除。
十九、粉煤灰不卸料
故障現象:粉煤灰稱量時實際值與目標值只差L5kg,此時攪拌主機
卸料門已關閉,但粉煤灰不卸料。
原因分析:粉煤灰是否能正常卸料是與稱量是否根本到達目標值、氣
動蝶閥關門信號是否到位、氣動蝶閥電磁閥是否正常得電
有關。
處理過程:1、手動操作粉煤灰卸門可正常動作,可判斷氣動蝶閥氣
路、機械無故障;2、檢查該蝶閥關門到位信號T6.3發現
有指示;3、檢查粉煤灰稱量儀表的參數,發現卸料延時
放料控制時間參數設置不對,更改此參數后正常。
二十、外加劑計量不準
故障現象:外加劑計量不準。
原因分析:1、傳感器零點漂移
2、傳感器損壞
3、五孔接線盒損壞
4、終端顯示器損壞
處理過程:經檢查傳感器-五孔接線盒--終端顯示器的接線均沒有問
題,用“短接法〃,將五孔接線盒直接甩開,把傳感器直
接對接終端顯示器,重新校稱,正常。(可以判斷五孔接
線盒損壞)
二十一、配料站各卸料門均顯示沒關門到位
故障現象:在生產過程中突然顯示配料站4種骨料卸料門均顯示沒有
關到位,其他監控正常。
原因分析:1、線路問題,掉零線,檢查100號線
2、PLC程序故障
3、PLC電源及PLC輸出電源
處理過程:檢查操作臺PLC輸出指示燈,有正常輸出,而用萬用表
量電壓是均為0V,因此可以判斷PLC輸出沒有電源,經
檢查發現對應的保險燒壞,更換后正常。
二十二、自動生產過程中攪拌主機不卸料
故障現象:在自動生產過程中,攪拌主機突然不卸料。
原因分析:1、PLC輸出點及程序問題;
2、攪拌主機開門電機、油泵、溢流閥、電磁閥問題;
3、電氣線路問題;
處理過程:1、首先檢查操作臺上暫停按鈕看是否亮燈,發現沒有亮
燈,監控畫面上暫停投料也未點擊;2、切換到手動
生產狀態,用手按下攪拌主機全開門按鈕,發現油泵
電機不啟動,用萬用表測量開門電磁閥線圈電壓為
0V,線圈電阻為23歐姆,此時初步判斷為電氣線路
問題;3、再次按下全開門鈕同時檢查攪拌主機開門
信號PLC輸入點13.7,發現13.7正常亮但開門信號
輸出點Q4.6不亮;4、以上結果可判斷為PLC程序問
題或程序鎖死,接著再次檢查操作臺上暫停按鈕,并
用手反復按兩次,發現為暫停按鈕被按下程序鎖死,
但由于暫停按鈕指示燈己燒壞未及時發現,將該按鈕
復位后故障排除。
第三章綜合局部
一、骨料稱量斗不進料
故障現象:在自動狀態,按下循環啟動或單盤啟動,一種或幾種骨料
不稱料。
原因分析:在自動狀態下,骨料稱量的過程為,PLC給儀表一稱量信
號,稱重儀表根據配方設定值輸出粗稱和精稱信號給PLC,
PLC接收到粗稱和精稱信號后,在骨料稱量斗卸料門關閉
的情況下,再輸出信號給粗稱和精稱進料門的電磁閥,電
磁閥得到信號后,使精稱和粗稱進料門翻開,開場稱料。
當骨料秤重量到達精稱要求時,儀表的粗稱信號停頓輸
出,粗稱電磁閥斷電,粗稱門關閉。當骨料秤重量到達落
差值時,儀表的精稱信號停頓輸出,精稱電磁閥斷電,精
稱門關閉,稱量完成。從生產過程中可以看出,影響稱量
的因素有:稱重儀表是否給PLC稱重信號,PLC是否給電
磁閥信號、電磁閥是否能正常換向等。
處理過程:1、檢查稱量斗卸料門的關門到位情況,1#石子稱量斗關
門到位信號15.5,2#石子稱量斗關門到位信號15.6,
1#砂子稱量斗關門到位信號16.0,2#砂子稱量斗關門
到位信號15.7。
2、檢查儀表輸出的稱重信號,石1粗稱信號10.5,石1
精稱信號10.6,石2粗稱信號II.0,石2精稱信號
Tl.1,砂1粗稱信號II.6,砂1精稱信號II.7,砂2
粗稱信號II.3,砂2精稱信號II.4。
3、檢查PLC的輸出信號,石1粗稱進料信號Q0.0,石1
精稱進料信號Q0.1,石’2粗稱進料信號Q0.2,石2精
稱進料信號Q0.3,砂1粗稱進料信號Q0.6,砂1精稱
進料信號Q0.7,砂2粗稱進料信號Q0.4,砂2精稱進
料信號G0.5。
4、當有信號輸出到電磁閥而不進料,那么檢查電磁閥線圈
是否燒壞或閥芯是否發卡。
二、攪拌機悶機跳閘
故障現象:在投料攪拌過程中,攪拌主機因電流過大出現悶機跳閘。
原因分析:1、投料過多,引起攪拌機負荷過大。
2、攪拌系統葉片與襯板之間的間隙過大,攪拌過程中,
增大了阻力。
3、三角傳動皮帶太松,使傳動系統效率低。
4、攪拌主機上蓋平安檢修開關被振松,引起停機。
處理過程:1、檢查配料系統是否超標和是否有二次投料現象。
2、檢查攪拌機葉片與襯板之間的間隙是否在3~8mm。
3、檢查傳動系統三角皮帶的松緊程度并調整。
4、檢查主機上蓋平安開關是否松動(19.7)。
三、攪拌機二次投料悶機
故障現象:攪拌機在攪拌生產時,待料斗內料未投入攪拌機皮帶
又運上一盤料,致待料斗內料滿出并廢料。
原因分析:骨料卸料需要程序檢測到待料斗內料已經放到攪拌機
內,但程序檢測的是與待料斗門到位開關有關的量,
如果此開關誤動作,那么有可能引起二次進料。
處理過程:加強待料斗門到位開關信號可靠性,在開門與關門到位
位置各并排裝兩到三個磁性檢測開關一般能消除此類
故障;如果生產時突然出現故障,首先檢查此位置檢測
開關是否移位或損壞失效,特別注意:溫度過高可引起
磁性開關失效。
四、攪拌機卸料門關門無信號
故障現象:攪拌機卸完料后,卸了料門關閉,但無關門信號,造成程
序停頓運行。
原因分析:攪拌機卸料門接近開關與卸料門上的轉柄指針接近距離不
超過5mm才能感應信號0當卸料門因油泵壓力未到達要求
或卸料門在關閉時被攪拌機里的殘料卡住時,接近開關接
近不到轉柄指針而沒有信號,因接近開關或轉柄指針松動,
使接近距離超過5nmi時,接近開關也感應不到信號。如接
近開關損壞也沒有信號輸出。
處理過程“、檢查卸料門液壓系統工作壓力是否到達要求(13MPa)..
2、切換到手動,把攪拌機卸料門翻開,使卡住的殘料掉落
后再關上。
3、檢查接近開關和轉柄指針是否松動。
4、檢查接近開關是否損壞。
五、混凝土攪拌不均勻
故障現象:攪拌機卸出的混凝土不均勻,一邊干、一邊濕。
原因分析:攪拌時間過短會攪拌不均勻,另攪拌機噴水管噴嘴安裝不
正確,那么噴水不均勻,更容易使混凝土一邊干、一邊濕。
處理過程:1、檢查攪拌時間是否過短(一般為30秒),如攪拌時間
過短可延長攪拌時間。
2、檢查噴水管噴嘴的安裝排列順序是否正確,正確的排
列順序是排水泵邊的噴嘴最小,另一邊的噴嘴最大,
中間按從小到大的順序均勻排列安裝。
六、骨料稱量不準
故障現象:1、骨料稱量總是偏多。
2、骨料稱量總是偏少。
3、骨料稱量一會多一會少。
原因分析:骨料稱量誤差與細設定、落差及卸料的均勻性有密切的聯
系。細設定數據必須大于落差,否那么,細設定信號尚未
輸出,落差信號已發出,停頓卸料。
處理過程:1、骨料總是偏多,可通調大落差的方法解決。落差調大
后,需檢查其數值是否小于細設定值,如落差大于細
設定,那么應相應調大細設定的數值。
2、骨料總是偏多,可通調小落差的方法解決。落差調小
后,細設定值一般不需調整。
3、骨料稱量一會多一會少,首先檢查卸料的均勻性,檢
查卸料口是否有雜物卡住等,然后再調整細設定和落
差。
七、粉料稱量不準
故障現象:1粉料稱量總是偏多。
2、粉料稱量總是偏少。
3、粉料稱量一會多一會少。
原因分析:與粉料稱量有關的因素有落差的設定、螺旋機的送料均勻
性、主樓除塵負壓的影響等。
處理過程:總是偏多或總是偏小可通過調整落差來改正。當稱量不穩
定時?,應檢查螺旋機送料的均勻性(主要看粉料罐下料是
否順暢)并處理。另檢查主樓除塵管路和除塵機濾芯是否
堵塞。
八、外加劑稱■不準
故障現象:1、外加劑稱量總是偏多。
2、外加劑稱量總是偏少。
3、外加劑稱量一會多一會少。
原因分析:主要是落差和手動球閥開度的影響。
處理過程:先調整落差,如調整落差后稱量仍有問題,那么把外加劑
管路中手動球閥關小,再調整落差。
九、粉料秤計量準確后稱■儀表讀數漸漸變小
故障現象:在自動生產過程中,粉料計量斗內的物料稱好后漸漸變小。
原因分析:主要是卸料氣動蝶閥關不嚴所引起。而氣動蝶閥關不嚴的因素
有:氣動蝶閥組裝時限位螺釘位置不適宜造成蝶閥本身關不到
位,另蝶閥出口處粘了物料?,也會造成氣動蝶閥關不到位。
處理過程:1、先拆開與氣動蝶閥相聯的紅色膠管,檢查是否有物料粘在
蝶閥上,如有,那么在蝶閥開啟狀態下,用鋼刷把物料清
理掉。
2、檢查蝶閥的限位頂絲位置是否適宜,可通過調整頂絲來限
制蝶閥的開度。
十、待料斗卸完料后有料指示燈繼續閃爍
故障現象:待料斗卸完料,斗閥門關閉,有料指示燈繼續閃爍。
原因分析:當待料斗卸料時、待料斗有料指示燈開場閃爍,當卸料完畢斗
閥門關閉,關門到位信號到位后(16.7),待料斗有料指示燈
停頓閃爍。斗閥門關閉,有料指示燈繼續閃爍,那么可判斷斗
閥門未關到位或關門到位行程開關或磁性開關安裝位置松動,
接近開關或磁性開關損壞也會出現該故障。
處理過程:檢查待料斗斗閥門的關閉情況,如氏骨料或其他原因卡住未關
到位,切換到手動狀態,按下待料斗卸料按鈕,翻開斗閥門,
使卡住斗閥門的骨料掉落,再松開待料斗卸料按鈕,使斗閥門
關閉到位后,再切換到自動狀態。也可在自動狀態下,用鼠標
點擊計算機監控界面上的待料斗卸料控件,翻開斗閥門,去除
物料后再關閉。
如行程開關或氣缸上的磁性開關安裝松動,特別是磁性開關松
動,把開關位置調正后緊固。如關門到位,開關位置正常‘,那
么需檢查行程開關或磁性開關是否損壞。
十一、待料斗偶爾不卸料至攪拌主機
故障現象:所有原材料稱量完畢,骨料已到待料斗內,但在自動情況下偶
爾無法往攪拌機內放料,手動情況下正常。
原因分析:1、攪拌機關門信號不到位;
2、某原材料稱量完畢后螺旋機未停頓;
3、氣壓不夠;
4、程序問題;
5、所有電滋閥均未接到卸料信號;
6、水或水泥的卸料信號未發出;
7、斜皮帶時間未計時。
處理過程:由于故障是偶爾發生的,大多數情況下正常,故先排除D、
E可能性;檢查空壓機調壓裝置正常,排除C可能性;在
現場等待直至故障再次發生時,將攪拌機反復關門仍無反
響,排除A可能性;此時監控畫面顯示待料斗有料,排除
G可能性;檢查PLC發現水卸料信號未到位,量取稱重顯
示控制器34#電壓為24Vl正常為低電平輸出0V),肯定
為稱重顯示控制器故障。
十二、粉料罐料位計指示異常
故障現象:粉了罐里有料、沒料,料位計都顯示有料。
原因分析:當粉料罐內粉料覆蓋料位計時,料位計旋轉葉片受到阻力停頓
轉動,此時,料位計給出有料信號。當料位機旋轉葉片粘料過
多到一定程度或旋轉葉片與安裝座之間間隙過少而發卡,料位
計無法轉動,料位計會輸出有料信號。另料位計接線錯誤或料
位計損壞也會發出錯誤信號。
處理過程:1、撤除料位計,清理旋轉葉片上所站的粉料。
2、檢查旋轉葉片與安裝座套之間的間隙是否足夠,如過小那
么需進展處理。
3、檢查料位計的接線是否正確。
4、撤除通電實驗,判斷料位計是否損壞。
十三、螺旋輸送機跳閘
故障現象:螺旋輸送機電動機能啟動但隨后馬上就停
原因分析:1、電源電壓過低或空氣開關調整電流過低。。
2、粉料里有異物卡住。
3、螺旋機旋轉方向反了。
4、螺旋機安裝變形。
處理過程:1、檢查電源、空氣開關調整電流是否符合耍求。
2、清理檢查螺旋機的的異物。
3、檢查螺旋機的轉向。
4、檢查螺旋機的直線度。
十四、混凝土卸料時堵料
故障現象:攪拌機在卸料過程中,混凝土堵在攪拌車的入口不能進入,造
成混凝土堵在卸料斗內。
原因分析:堵料原因是卸料太快所致。攪拌機半開開度過大時;會使混凝
土卸料過快。攪拌機半開時間過短時,在轉到全開時,也會使
混凝土卸料過快3
處理過程:如在半開過程中堵料,那么把攪拌機卸料門半開開度調小。如
在半開轉全開時堵料,那么需把半開時間延長。
附錄
附錄一:攪拌站
1、稱重終端參數設定表
別
代后、、1#砂2#砂1#石2#石水泥粉煤灰粉加劑水添加劑注釋
30003(X)0300030001500100050050030最大秤量選擇
F1.1
F1.21I1I05OS0505DOS分度值選捋
F1.30000
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 嶺南師范學院《峨眉武術2》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 四川長江職業學院《升學與就職指導》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 上海工商職業技術學院《跨國公司管理》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 四川省瀘州市瀘縣一中2025年高三5月選考模擬考試物理試題含解析
- 景德鎮藝術職業大學《小學教育專業導論與職業生涯規劃》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 沙洲職業工學院《科技英語翻譯》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 深圳大學《合唱》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 四川化工職業技術學院《道路橋梁工程施工技術》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 寧波諾丁漢大學《園藝生態學》2023-2024學年第二學期期末試卷
- 二零二五版銷售提成合同書
- 第三節鋼筋混凝土排架結構單層工業廠房結構吊裝課件
- 普通高中學生綜合素質評價檔案
- 產品路標規劃-綜述2.1
- 2023年鄭州工業應用技術學院單招考試面試題庫及答案解析
- 《電子制造技術-電子封裝》配套教學課件
- 二月份循證護理查房課件
- 粉筆國考行測模考大賽第八季
- JJF(湘) 09-2018 純水-超純水系統監測儀表(電導率)計量校準規范-(高清現行)
- 延安市幼兒教師心理健康現狀調查分析
- 中藥斗譜排序
- 數學建模“如何進行人員分配”問題
評論
0/150
提交評論