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文檔簡介

三一重工股份

SANYHEAVYINDUSTRYLIMITEDCOMPANY

三一混凝土攪拌站

常見故障排除手冊

營銷總公司客戶效勞部

二六年十二月

前言

效勞,三一持續開展的核心競爭力之一。在競爭全面升級的今天,

效勞的持續改良尤為重要,要實現從優秀到卓越的跨越,創造顧客價

值,效勞隊伍整體素質與技能的提升已成為效勞差異化實現的核心。

縱觀三一效勞歷史長河,三一效勞人員在吸取客戶珍貴經歷的根

底上,經過多年的探索和研究,積累了豐富實用的維修經歷。為使效

勞工程師共享這些珍貴經歷,提高效勞品質,實現全面提升營銷

效勞人員專業技能的工作目標,經過近兩個月的努力,組織仝體駐外

人員和局部快反工程師精心編排了此本?三一混凝土攪拌站常見故障

排除手冊?。

全書涵蓋了混凝土攪拌站機械、電氣、控制系統、供氣、

供液等幾大系統的常見故障排除,對所列常見典型故障進展了較

為深入的原因分析并提出了解決方法,有較強的針對性。附錄中

還收錄了混凝土攪拌站等工具資料。期待本書能成為廣闊售后效

勞人員的得力助手,真誠希望廣闊讀者能從中有所裨益。

由于時間倉促和水平有限,書中不妥之處在所難免,敬請

斧正和諒解。

三一重工效勞總公司

目錄

第一章機械局部

1、粉料進料緩慢-----------------------------------------1

2、皮帶跑偏----------------------------------------------2

3、骨料進料門卡料---------------------------------------4

4、輸送粉料到罐里時,罐頂冒灰---------------------------4

5、輸送粉料到罐里后,粉料順輸送管返料------------------5

6、皮帶雨天打滑-----------------------------------------6

7、外加劑泵不上-----------------------------------------6

8、皮帶損傷----------------------------------------------7

9、皮帶輸送骨料不均勻-----------------------------------7

10、氣源三聯件中減壓閥壓力不能調整----------------------8

11、氣源三聯件中油霧器不滴油或滴油量太小----------------8

12、空壓機啟動頻繁---------------------------------------9

13、氣缸上磁性開關不能閉合或有時不能閉合----------------9

14、斜皮帶減速機運行擺動大-------------------------------10

15、稱量時負壓影響---------------------------------------11

16、攪拌主機卸料門打不開---------------------------------11

第二章控制局部

1、攪拌機主電機啟不動-----------------------------------13

2、在自動生產過程中,配料站骨料稱好后不卸料-------------14

3、斜皮帶啟不動------------------------------------------15

4、配比不下傳到儀表或儀表顯示數不上傳或儀表不啟動------15

5、稱量儀表靜態時數字漂移-------------------------------16

6、稱量儀表顯示“?------1〃或“1------1〃------------------------16

7、疊加稱量螺旋輸送機切換時其斷路器跳閘-----------------17

8、粉煤灰稱量完畢后要等很長時間才能稱量礦粉-------------17

9、用戶無法登陸管理系統---------------------------------18

10、攪拌機攪拌時間到后不卸料-----------------------------18

11、一個電磁閥動作,所有的電磁閥得電---------------------19

12、上位機系統提示未檢測到加密鎖或加密鎖初始化錯誤------19

13、無法進入操作系統-------------------------------------20

14、未啟動生產畫面顯示進料動畫---------------------------20

15、某種物料自動、手動不進料?,但操作上位機可以進料------20

16、自動生產時所有物料稱量完畢后均不卸料----------------21

17、自動生產時粉煤灰不稱量-------------------------------21

18、打印機無法打印出貨單---------------------------------22

19、粉煤灰不卸料-----------------------------------------22

20、外加劑計量不準---------------------------------------23

21、配料站各卸料門均顯示沒關門到位----------------------23

22、自動生產過程中攪拌主機不卸料------------------------24

第三章綜合故障局部

1、骨料稱量斗不進料-----------------------------------25

2、攪拌機悶機跳閘-------------------------------------26

3、攪拌機二次投料悶機---------------------------------27

4、攪拌機卸料門關門無信號-----------------------------27

5、混凝土攪拌不均勻-----------------------------------28

6、骨料稱量不準---------------------------------------28

7、粉料稱量不準---------------------------------------29

8、外加劑稱量不準-------------------------------------30

9、粉料秤計量準確后稱量儀表讀數漸漸變小--------------30

10、待料斗卸完料后有料指示燈繼續閃爍------------------30

11、待料斗偶爾不卸料至攪拌主機------------------------31

12、粉料罐料位計指示異常-------------------------------32

13、螺旋輸送機跳閘-------------------------------------33

14、混凝土卸料時堵料-----------------------------------33

附錄

附錄一:攪拌站

1、攪拌站稱重終端參數設定表-------------------------------34

2、制作攪拌站啟動盤的方法---------------------------------35

3、用U盤啟動盤進展攪拌站系統恢復的步驟------------------37

4、攪拌站上位機故障時系統自動運行操作步驟----------------47

第一章機械局部

一、粉料進料緩慢

故障現象:螺旋機送料很慢,送料時間超過2分鐘,而正常送料在

20秒左右。

原因分析:影響因素主要是粉料罐下料不暢和螺旋輸送機損壞等。粉

料下料不暢的表現形式有粉料起拱、粉料罐出料口處物料

結塊、出料蝶閥開度過小、粉料罐內物料缺乏等。而螺旋

輸送機損壞主要是螺旋葉片變形,不能正常輸送。

處理過程:1、開啟氣吹破拱裝置。

2、檢查粉料罐卸料碟閥的開度,并使碟閥處于全開的位

置。

3、檢查粉料罐出口處物料是否結塊。

4、檢查螺旋機葉片是否變形,如變形那么撤除校正或更

換。

二、皮帶跑偏

故障現象:皮帶輸送機在空載或負載運行過程中,出現往一邊跑偏或

一會而左邊跑一會而右邊跑的現象,引起漏料、設備的非

正常磨損與損壞、降低生產率,而且會影響整套設備的正

常工作

原因分析:膠帶所受的外力在膠帶寬度方向上的合力不為零或垂直于

膠帶寬度力向上的拉應力不均勻而引起的。由于導致膠帶

跑偏的因素很多,故應從輸送機的設計、制造、安裝調試、

使用及維護等方面來著手解決膠帶的跑偏,如膠帶兩側的

松緊度不一樣、膠帶兩側的上下不一樣、托輻支架等裝置

沒有安裝與膠帶運行方向的垂直截面上等都會引起皮帶

跑偏。

處理過程:

(1)調整張緊機構法

膠帶運行時,假設在空載與重載的情況下都向同一側跑偏,說明膠帶

兩側的松緊度不一樣,那么可按圖A所示方向調整;如果膠帶左右跑

偏且無固定方向,那么說明膠帶松弛,應調整張緊機構。

(2)調整滾筒法

如果膠帶在滾筒處跑偏,說明滾筒的安裝欠水平,滾筒軸向竄動,或

滾筒的一端在前一端在后。此時,應校正滾筒的水平度和平行度等。

(3)調整托輻支架(或機架)法

如果膠帶在空載時總向一側跑偏,那么應將跑偏側的托輻支架沿膠帶

運行方向前移-2cm[見圖B),或將另一側托輯支架[或機架)適當

地加高。

(4)去除粘物法

如果滾筒、托短的局部上粘有物料,將使該處的直徑增大,導致該處

的膠帶拉力增加,從而產生跑偏。應及時清理粘附的物料。

(5)調整重力法

如果膠帶在空載時不跑偏,而重載時總向一側跑偏,說明膠帶已出現

偏載。應調整接料斗或膠帶機的位置,使膠帶均載,以防止跑偏。

足3J旗筒調整力.向兄部次筒閭整力向

圖A圖B

(6)調整膠帶法

如果膠帶邊緣磨損嚴重或膠帶接縫不平行,將使膠帶的兩側拉力不一

致。應重新修整或更換膠帶。

(7)安裝調偏托輯法

假設在輸送機上安裝幾組自動調心托輯(平*昆或槽輻),即能自動糾

正膠帶的跑偏現象。例如:當膠帶跑偏與某一側小擋輯出現摩擦時,

應使該側的支架沿膠帶的運行方向前移,另一側即相對地向后移動,

此時膠帶就會朝向后移動的擋輯一側移動,直至回到正常的位置。

(8)安裝限位托輻法

如果膠帶總向一側跑偏,可在跑偏側的機架上安裝限位立短;這樣,

一方面可使膠帶強制強制復位,另一方面立輻可減少跑偏側膠帶的拉

力,使膠帶向另一側移動。

三、骨料進料門卡料

故障現象:配料站石子進料氣動門被石子卡住打不開。

原因分析:配料站氣動門有大間隙門和小間隙門,大間隙門其間隙大于

般石子粒徑,因而不會出現卡料。小間隙門其間隙一般在

5"10mm,當10mm以下的石子卡入間隙時,難以把氣動門卡住。

配料站使用一段時間后,骨料出料口磨損,當間隙磨損到

20^30mm時,此時卡入較大的石子進入間隙,在開門的過程中,

石子很容易卡住(契形力),使氣動門不能翻開。

處理過程:檢查氣動門間隙并調整到適宜值,如因磨損過大不能調整到適

宜值,那么需在料口處加焊鋼板或圓鋼,使間隙到達合理值。

四、輸送粉料到罐里時,罐頂冒灰

故障現象:散裝水泥車向粉料罐泵灰的過程中,水泥罐頂有粉料灰冒出,

原因分析:粉料輸送到粉料罐是通過壓縮空氣輸送,壓縮空氣把粉料送到

粉料罐后,通過罐頂除塵機濾芯排到空氣中,如除塵機濾芯堵

塞,那么壓縮空氣不能及時排出而產生“憋壓〃,當壓力到達

罐頂平安閥開啟壓力時,平安閥翻開,壓縮空氣與粉料通過平

安閥排到大氣中,產生冒灰現象。另因料位計失效,粉料裝滿

后繼續送料,也會出現罐頂冒灰現象。

處理過程:1、檢查罐頂除塵機濾芯情況并清理。

2、一旦出現冒灰現象,必須清理平安閥周圍的粉料,防止粉

料被雨水淋濕結塊堵塞平安閥。

3、如因粉料裝得過滿而冒灰,那么必須檢查上料位計及料滿

報警裝置的可靠性。

五、輸送粉料到罐里后,粉料順渝送管返料

故障現象:散裝水泥車向粉料罐泵灰后,粉料煩輸送管返料。

原因分析:粉料輸送到粉料罐是通過壓縮空氣輸送,壓縮空氣把粉料

送到粉料罐后,通過罐頂除塵機濾芯排到空氣中,如除塵

機濾芯堵塞,那么壓縮空氣不能及時排出而產生“憋壓〃,

當料過了輸送管的出料口時,就會出現返料。但還有一種

特殊情況,我們的輸送管是在罐體面升上去的,中間是幾

根管子對焊的,有時焊接不好而開裂就也會出現這種情

況。

處理過程:1、檢查罐頂除塵機濾芯情況并清理。

2、檢查料位計安裝位置是否高于送料管的出口位置。

3、檢查料位計是否失效。

4、檢查輸送管中間的焊接處是否開裂,如開裂的現象會

是返料很多,且只要料過了開裂位置,就會有料返回,

因此要把焊接處認真檢查,如開裂了就要重新焊接。

焊好后,只要打料不過出料口,一定不會返料。

六、皮帶雨天打滑

故障現象:在下雨天,斜皮帶帶負載運轉時打滑。

原因分析:下雨天,骨料中的水分及皮帶外露局部容易潮濕,皮帶潮濕特

別是內圈潮濕,減少了皮帶與傳動滾筒之間的摩擦系數,使滾

筒傳遞給皮帶的扭炬減少,該力矩小于皮帶物料輸送所需力矩

時,皮帶就出現打滑。

處理過程:1、增加皮帶張緊裝置配重或拉緊皮帶調節絲桿,增加皮帶與

滾筒之間的正壓力,從而到達傳動滾筒與皮帶之間的摩擦

力。

2、調整傳動滾筒附近的張緊滾筒,增大皮帶在傳動滾筒上的

包角,增大摩擦力。

3、在傳動滾筒包膠層上割直槽,增大摩擦系數。

4、如前3種方法不能解決,那么需更換防滑滾筒。

七、外加劑泵不上

故障現象:外加劑泵工作時泵不上外加劑。

原因分析:1、外加劑泵里有氣泡。

2、外加劑箱里物料缺乏。

3、外加劑泵葉輪損壞。

處理過程:1、拆開外加劑排氣孔螺釘,排出外加劑里的氣泡。

2、向外加劑箱里添加外加劑。

3、檢查外加劑葉輪情況,視情況更換零配件。

八、皮帶損傷

故障現象:使用一端時間后,皮帶外表出現脫膠、開裂、劃傷等現象。

原因分析:金屬皮帶清掃器104年所用)如不及時調整,容易損傷皮帶,

造成皮帶外表橡膠脫落。清掃器安裝不正確,比擬尖的碎石卡

在清掃器之間會損傷皮帶。皮帶本身質量不好,也容易出現上

述缺陷。

處理過程:皮帶一旦出現脫膠、開裂、劃傷等缺陷,應及時修補。當皮帶

出現損傷時,首先要解決造成皮帶損傷的因素,如清掃器損壞,

那么需立即調整或更換清掃器,然后及時修補皮帶。皮帶損傷

很小時.,可用皮帶修補膠現場修補。當皮帶損傷面較大或局部

損壞嚴重時,可把局部損傷的皮帶切除掉,更換一段皮帶,用

硫化機進展膠結。如皮帶損傷不及時處理,損傷蔓延到整條皮

帶時,那么沒有修復價值,只能整條更換。

九、皮帶輸送骨料不均勻

故障現象:骨料稱卸到皮帶上的物料有堆積,造成皮帶散料,或皮帶上輸

送的骨料有空缺,造成卵石散料。

原因分析:配料站多種骨料卸到皮帶上的順序和時間間隔可任意隨時調

整。一般卸料順序要求最后卸料的骨料為砂子,卸料時間間隔

要求為前一種骨料落在皮帶上的尾部剛好與后一種骨料落到

皮帶上的頭部重合。如時間間隔過短,那么前一種骨料與后一

種骨料有重疊堆料,堆料過多會造成散料,如時間間隔過大,

那么兩種骨料中間有空位,前一種物料如果是卵石,那么會在

皮帶上打滾而散落下來。

處理過程:

1、調整好骨料的卸料順序,保證砂子為最后卸料。

2、根據皮帶上骨料的分布情況調整各種骨料的卸料時間間

隔,保證皮帶上物料連續、均勻分布。時間間隔一般需屢

次調整,

十、氣源三聯件中減壓閥壓力不能調整

故障現象:旋轉減壓閥調節手輪,但壓力不能調整。

原因分析:1、減壓閥進出口方向裝反。

2、閥芯上嵌入異物或閥芯上的滑動部位有異物卡住。

3、調壓彈簧、復位彈簧、膜片、閥芯上的橡膠墊等損壞。

處理過程:1、檢查減壓閥進出口安裝方向是否正確。

2、拆散檢查閥芯及相關零件,并清理零件上的雜物。

3、如由零件損壞,那么更換減壓閥。

十一、氣源三聯件中油霧器不滴油或滴油量太小

故障現象:壓縮空氣流動,但油霧器不滴油或滴油很小。

原因分析:1、油霧器進出口方向裝反。2、油道堵塞。3、注油塞墊圈損

壞或油杯密封墊圈損壞,使油杯上腔不能加壓。4、氣通道

堵塞,油杯上腔未加壓。5、節流閥未開啟或開度不夠。6、

油的粘度太大。

處理過程:1檢查油霧器進出口安裝方向。

2、停氣,拆散,清洗油道;更換墊圈和密封;清理氣通道。

3、調節節流閥的開度。

4、更換粘度較小的潤滑油。

十二、空壓機啟動頻繁

故障現象:在工作過程中,空壓機頻繁啟動。

原因分析:1、空壓機壓差過小。2、氣路系統漏氣嚴重。

處理過程:1、檢查空壓機的壓差并調整,一般為0.2MPa。

2、檢查氣路系統的氣密性是否符合要求,并對漏氣部位進展

處理。

十三、氣缸上磁性開關不能閉合或有時不能閉合

故障現象:當氣缸關閉或翻開到位時,磁鋼接近磁性開關,但磁性開關不

閉合或有時不能閉合。

原因分析:1、電源故障;2、接線不良;3、磁性開關安裝位置發生偏移;

4、氣缸周圍有強磁場;5、缸內溫度過高或磁性開關部位溫度

高于70度;6、磁性開關受到沖擊,靈敏度降低;7、磁性開

關瞬時通過了大電流而斷線。

處理過程:1、檢查電源是否正常;2、檢查接線部位是否松動;3、調整

磁性開光安裝位置;4、加隔磁板。5、降溫。6、更換磁性

開關。

十四、斜皮帶減速機運行擺動大

故障現象:在正常生產時斜皮帶減速機擺動很大,甚至連主樓都振

動。

原因分析:斜皮帶減速機的動力源是由電機通過V型皮帶傳遞來的,

并通過自身的齒輪減速機構而最終將動力傳遞給驅動滾

筒,如出現運轉擺動大應為如下問題:1、V型皮帶松動;

2、電機皮帶輪與減速機皮帶輪不在一直線上;3、減速機

皮帶輪與輸入軸的配合間隙過大;4、減速機輸入、輸出

軸軸承損壞或內部齒輪損壞;5、減速機扭矩臂安裝位置

與減速機軸向線不垂直;6、驅動滾筒輸入軸與減速機輸

送軸不同心;7、驅動滾筒軸承偏磨或損壞。

處理過程:1、檢查V型皮帶是否過松;2、檢查電機皮帶輪與減速機

皮帶輪是否在同一水平面上;3、檢查減速機皮帶輪與輸

入軸的配合間隙是否過大;4、檢查減速空載和負載運行

是否有異響判斷輸入、輸出軸軸承損壞或內部齒輪是否損

壞;5、檢查減速機扭矩臂安裝位置是否與減速機軸線垂

直;6、檢查驅動滾筒與減速機的同軸度;7、檢查驅動滾

筒軸承是否損壞。

十五、稱量時負壓影響

故障現象:生產過程中,粉料稱量將完成時,秤值出現上下嚴重波動,

嚴重時到達100KG,致使稱量不準確或物料不能全投入

攪拌機。

原因分析:有兩種情況,如果在投料過程完畢出現稱量示值為負值,

是除塵機抽風機吸力所致;如果在稱量過程將完成時,那

么是攪拌機開門放料產生的負壓。

處理過程:第一種情況,檢查除塵機所有連接收道是否暢通,因有某

處不暢通可能產生氣壓不平衡現象;檢查除塵機濾蕊是否

破裂,排氣力量過大可能造成負壓;同時可在不影響生產

次效率的情況下可適當調大T600系列參數F6.3.4

第二種情況,檢查除塵機濾蕊是否積灰過多堵塞,攪拌機

放量時不能進空氣以補充內部負壓,在可能的情況下,改

變攪拌時間,盡量避開稱量快完畢時開攪拌機門放料。

十六、攪拌主機卸料門打不開

故障現象:生產攪拌完畢后,操作臺上攪拌主機卸料門開門信號燈正

常亮,但攪拌主機卸料門不動作。

原因分析:有兩種情況,一是電路上的原因,如果攪拌機卸料門開門

電磁閥沒得電,卸料門是無法翻開的,二是液壓的原因如

果液壓油泵及溢流閥損壞,或液壓油缸內泄嚴重的話,卸

料門也是無法翻開的。

處理過程:對于第一種情況,首先切換到手動生產狀態,然后手動按

住攪拌主機卸料門全開按鈕,同時檢查PLC的13.7和Q4.6

是否亮,發現此兩點正常亮,那么用萬用表測量卸料門開

門電磁閥線圈是否有24V直流電源,檢測為電源正常;此

時判斷應為第二種情況的故障,再次用手動按住卸料門全

開按鈕,觀察卸料門壓力表壓力,發現壓力表無壓力,但

驅動電機啟動正常,此時判斷為溢流閥故障,調整溢流壓

力后故障依舊,拆開溢流閥后無異常,此時拆開油泵發現

電機與油泵連接膠套打碎,且電機端的八角形聯軸器鎖緊

螺母松脫,電機動力無法傳遞到油泵,重新裝上聯軸器后

故障排除。

第二章控制局部

一、攪拌機主電機啟不動

故障現象:按下操作臺上攪拌機啟動按鈕,攪拌機不啟動。

原因分析:1、空壓機未啟動或供氣系統壓力未到達0.4MPa。

2、攪拌主機檢修保護開關及主機上的帶鑰匙緊停開關未接通。

3、操作臺上的緊停開關未復位。

4、主機電源開關未接通。

5、主機停頓信號必須復位。

處理過程:

1、檢查壓縮空氣檢測信號(大于0.4MPa的氣壓信號)

是否送到PLC,即T8.0是否有信號。如18.0沒信號,

那么檢查空壓機壓力是否大于0.4MPa,當壓力到達

0.4MPa以上時,18.0還沒有信號,那么檢查電接點

壓力表調整是否正常或損壞,直到18.0有信號。

2、檢查攪拌主機檢修保護開關接通信號是否送到PLC,

即19.7是否有信號。

3、檢查操作臺上的緊停開關是否復位,TO.1是否有信

號。

4、檢查主機電源開關是否接通,13.4是否有信號。

5、檢查主機停頓按扭是否復位,15.2是否接通。

二、在自動生產過程中,配料站骨料稱好后不卸料

故障現象:在自動生產過程中,一種或多種骨料稱好在計量斗內,不

卸料,系統停頓運行。

原因分析:1、待料斗關門不到位。

2、稱量儀表沒有卸料輸出信號。

3、皮帶機未啟動。

4、骨科稱的精稱門未關到位。

5、骨料必須定義卸料順序。

處理過程:1、檢查待料斗斗閥門是否卡料或關門不到位,關門到位

后,16.7有信號。

2、檢查骨料稱量儀表是否卸料輸H信號,石料1卸料

10.4,石料2卸料10.7,砂1卸料IL5,砂2卸料

H.2。

3、檢查皮帶機是否啟動。

4、檢查骨料的精稱門是否關門到位,石料1精稱關門

18.2,石料2精稱關門18.3,砂1精稱關門18.5,砂

2精稱關門18.4o

5、檢查計算機界面,骨料卸料順序是否認義。

三、斜皮帶啟不動

故障現象:攪拌機正常啟動后,按下操作臺上斜皮帶啟動按鈕,斜皮

帶不啟動。

原因分析:1、攪拌機未啟動。

2、斜皮帶檢修停頓開關未第位。

3、斜皮帶機電源開關未接通。

4、斜皮帶機停頓按鈕開關未復位。

5、洗機按鈕未夏位。

處理過程:1、檢查斜皮帶檢修停頓開關是否復位,17.7接通。

2、檢查斜皮帶機電源開關是否接通,T7.6接通。

3、檢查斜皮帶機停頓按鈕開關是否復位,H1.4接通。

4、檢查洗機按鈕是否復位,15.3斷開。

四、配比不下傳到儀表或儀表顯示數不上傳或儀表不啟動

故障現象:1、任務設置好后,用鼠標點擊存盤下傳,但稱重儀表承受不

到計算機下傳的數據。

2、在生產過程中,稱重儀表檢測到的重量數據不能傳輸到計

算機上,計算機界面上相應的數據控件窗口無反響。

原因分析:稱重儀表與計算機之間通過一拖八串口線連接。儀表與計算機

之間的通訊線松動、斷線、短接或砌殼等都會造成儀表與計算

機之間無通訊,工控機主板上有一MOXA卡,與一拖八串口

卡直接相連接,如果此卡上某點存在故障也同樣會造成儀表與

上位機間無通訊,另儀表的參數設置不正確對通訊也有影響。

處理過程:檢查通訊線接頭是否有缺陷并處理,檢查檢查儀表參數設置是

否正確。儀表參數設置見附件。

五、稱量儀表靜態時數字漂移

故障現象:在自然狀態下,儀表顯示數據連續不斷的變化。

原因分析:稱重儀表顯示重量數據來源于傳感器接線盒傳送過來的電流信

號,儀表顯示重量波動大,那么說明傳感器接線盒傳輸過來的

電流波動。傳感器內部電橋損壞或傳感器接線盒接線頭松動都

會造成電流波動。

處理過程:撤除某個傳感器在接線盒上的所有接線、看儀表數據是否繼續

漂移。如儀表數據停頓漂移,那么可判斷該傳感器接線松動或

傳感器損壞。把拆下的傳感器所有接線重新接到接線盒上,婦

儀表數據停頓漂移,那么說明原因是接線松動所致,如儀表數

據繼續飄移,那么傳感器損壞,更換傳感器即可解決。如拆掉

某個傳感器后,儀表數據繼續漂移,那么拆另一個傳感器(已

拆傳感器的接線先不要接),按類似方法處理。

六、稱量儀表顯示“I----------1”或"1------1"

故障現象:在稱重過程中,儀表顯示“I----------1〃符號,或在卸料過程中,

儀表顯示“1------1〃。

原因分析:符號“I--------1〃的意義表示計量裝置所稱物料重量超出儀表

設定重量,即超載。符號“1------1〃的意義計量裝置內物料

重量小于儀表零點設定數值。

處理過程:當出現符號“I--------1〃時,一般是計量斗內物料超過配方值,

檢查計量斗內物料并處理。如計量斗內物料未超過配方值,那

么檢查儀表參數F1.1(最大稱量選擇)的數據是否正確,按

稱重終鍛參數設定表(附件1)進展檢查和設定。另重量傳輸

線路接頭松動、屏蔽層破損失效也有影響。

當出現符號"|------1〃時,一般重新校零點即可解決。

七、疊加稱量螺旋輸送機切換時其斷路器跳閘

故障現象:當粉煤灰稱量完畢后,轉換到礦粉螺旋啟動時就跳閘。

原因分析:因疊加稱兩條螺旋輸送機共用一個空氣開關,當粉煤灰螺旋斷

電后,其接觸器沒有立即全部斷開,此時又啟動礦粉螺旋機,

容易造成短路。

處理過程:通過調整T600.02儀表上F6.3.3.2,延長轉換時間。

八、粉煤灰稱量完畢后要等很長時間才能稱量礦粉〔疊加稱〕

故障現象:疊加秤粉煤灰稱量完畢后,要等十到四十秒才自動啟動礦

粉稱量。

原因分析:因攪拌樓存在一定的振動,并且具有振動受力不確定性,同時

攪拌機存在一定的負壓,對秤體也有一個變化的外力,影響了

二次稱量的零位校準,所以稱一直在校準零點,直到秤能平衡

為止。

處理過程:在負壓對其它秤影響不明顯的情況下,將T600.02參數F2.4

適當調大:F2.4意義:動態檢測允許范圍0—9,為分度值的倍

數)

九、用戶無法登陸管理系統

故障現象:起開工控機后,翻開監控軟件,登錄用戶點擊管理系

統,無法登錄,提示為數據庫調用失敗。

原因分析:1、可能是由于用戶登錄出錯,導致無法調用數據。

2、可能是由于數據庫中數據有損壞或登錄用戶被刪改,

導致用戶數據調用失敗。

處理過程:首先檢查系統登錄用戶名是否正確,如果不正確,更改

正來即可。再檢查是否是進入管理系統的用戶有問題,

如果是那么進展下一步:

1>在注冊表中輸入regedit。

2、查找cncrt,對其進展刪除。

3、再進入管理系統,那么彈出對話框輸入sany/sa/sao

4、再登錄超級用戶,添加新的用戶,設置權限。

5、重新登錄即可。

十、攪拌機攪拌時間到后不卸料

故障現象:在自動生產過程中,攪拌時間變為零后,攪拌機不卸料。

原因分析:正常情況下,攪拌時間變為零后,攪拌時機自動卸料,但在生

產過程中按下了操作臺上的暫停按鈕或用鼠標點擊了計算機

監控界面上的制止出料控件,那么攪拌時間到后,攪拌機不會

卸料。另卸料門電磁閥損壞,卸料門不能翻開,攪拌機也不會

卸料。

處理過程:1、檢查操作臺上暫停按鈕是否按下,如按下那么復位。

2、檢查計算機監控界面上的制止出料控件是否被激活,如激

活那么取消。

3、檢查卸料甩磁閥是否工作正常。

十一、一個電磁閥動作,所有的電磁閥得電

故障現象:在自動生產過程中,配料站所有氣動門都翻開。

原因分析:1、印刷電路板上的100號線未接或接觸不好。

2、印刷電路板上的續流二極管擊穿。

處理過程:1、檢查印刷電路板上的100號線并接好。

2、更換整塊印刷電路板或只更換損壞的續流二極管。

十二、上位機系統提示未檢測到加密鎖或加密鎖初始化錯誤

故障現象:計算機啟動后,報警提示未檢測到加密鎖或加密鎖初始化錯誤。

原因分析:混凝土攪拌控制系統是在組態軟件上進展開發的,使用組念軟

件必須把加密鎖正確安裝在計算機上,并安裝加密鎖驅動程

序。當加密鎖未安裝好或加密鎖損壞,計算機都檢測不到。加

密鎖初始化錯誤的原因是驅動程序有問題。

處理過程:1、關閉計算機,拔出加密鎖,檢查后再裝上,如屢次檢查處

理,還檢測不到加密鎖,那么需更換加密鎖或計算機主板。

2、重新安裝驅動程序。

十三、無法進入操作系統

故障現象:啟動計算機時提示插入系統啟動軟盤

原因分析:硬件或軟件原因造成系統文件喪失。

處理過程:1、用系統盤恢夏(祥見附件)。

2、重新克隆硬盤更換。

十四、未啟動生產畫面顯示進料動畫

故障現象:未啟動生產,計算機監控畫面顯示進料動畫。

原因分析:計算機監控畫面進料動畫與各氣動門的關門到位信號有關。而

關門信號是通過PLC傳輸給計算機。

處理過程:檢查PLC與計算機之間的PC/PPI通訊電纜連接是否正確可靠。

十五、某種物料自動、手動不進料,但操作上位機可以進料

故障現象:在自動或手動狀態下,按操作臺上的進料按鈕無反響,但用鼠

標點擊計算機監控界面上的進料按鈕可以進料。

原因分析:每種物料計量的最根本的條件是計量斗卸料門必須關到位,且

關門到位信號輸入到PLC,但計算機界面上的進料按鈕可跳過

該條件,強制進料。

處理過程:檢查該種物料關門信號是否到位。

十六、自動生產時,所有物料稱量完畢均不卸料

故障現象:自動生產時所有物料稱量完畢后均不卸料,生動操作氣動

蝶閥時所有卸料門均可翻開。

原因分析:此故障可分為電氣和機械方面的兩類故障,但所有物料

卸料門均不動作,應根本上能將故障范圍鎖定在電氣方

面。

處理過程:1、手動操作可翻開卸料門就可排除卸料門機械門方面的

故障;

2、切換到手動生產狀態,依次按下操作臺上各種物料卸料按

扭,檢查PLC第一個擴展模塊上相應的輸出點

Q2.0至Q3.3均有輸此但各點與100號線之間均無

電壓,故疑心檢查該擴展模塊的電源線51號線與100

號線之間的電壓,發現也為0,檢查與之對應保險

FUU,發現該保險燒壞,更換后故障排除。

十七、自動生產時,粉煤灰不稱量

故障現象:自動生產時,粉煤灰不進料?,配方值已下傳至儀表。

原因分析:此故障可能為螺旋機、氣動蝶閥、以及PLC程序或擴展模

塊本身故障。

處理過程:1、手動操作粉煤灰進料,螺旋可正常進料,可以判定螺

旋及相關電氣執行元件無故障,2、從PLC程序著手,檢

查粉煤灰啟動稱量輸入信號13.1不亮,檢測23、53號線

與100號線之間電壓正常,此時可證明電源局部無故障,

故障應為PLC輸入點13.1損壞而導致粉煤灰稱量啟動信

號Q7.2無輸出,將程序中13.1改為T6.1后下載到PLC,

故障排除。

十八、無法打印出貨單

故障現象:在執行打印出貨單操作時,系統提示打印文件夾出錯。

原因分析:能否正常打印出貨單只與打印機、打印機驅動程序、打印

機驅程序設置以及各接口電路和連接線有關。

處理過程:1、翻開系統內的打印機設置子菜單,檢查打印設置,發

現打印機狀態顯示打印機已聯機準備就緒,證明驅動程序

以及設備均正常;2、采用替換法逐一更換打印機各連接

線及加密狗,故障依舊,3、最后判斷為工控機主板上的

打印機輸出接口故障,更換該接口后故障排除。

十九、粉煤灰不卸料

故障現象:粉煤灰稱量時實際值與目標值只差L5kg,此時攪拌主機

卸料門已關閉,但粉煤灰不卸料。

原因分析:粉煤灰是否能正常卸料是與稱量是否根本到達目標值、氣

動蝶閥關門信號是否到位、氣動蝶閥電磁閥是否正常得電

有關。

處理過程:1、手動操作粉煤灰卸門可正常動作,可判斷氣動蝶閥氣

路、機械無故障;2、檢查該蝶閥關門到位信號T6.3發現

有指示;3、檢查粉煤灰稱量儀表的參數,發現卸料延時

放料控制時間參數設置不對,更改此參數后正常。

二十、外加劑計量不準

故障現象:外加劑計量不準。

原因分析:1、傳感器零點漂移

2、傳感器損壞

3、五孔接線盒損壞

4、終端顯示器損壞

處理過程:經檢查傳感器-五孔接線盒--終端顯示器的接線均沒有問

題,用“短接法〃,將五孔接線盒直接甩開,把傳感器直

接對接終端顯示器,重新校稱,正常。(可以判斷五孔接

線盒損壞)

二十一、配料站各卸料門均顯示沒關門到位

故障現象:在生產過程中突然顯示配料站4種骨料卸料門均顯示沒有

關到位,其他監控正常。

原因分析:1、線路問題,掉零線,檢查100號線

2、PLC程序故障

3、PLC電源及PLC輸出電源

處理過程:檢查操作臺PLC輸出指示燈,有正常輸出,而用萬用表

量電壓是均為0V,因此可以判斷PLC輸出沒有電源,經

檢查發現對應的保險燒壞,更換后正常。

二十二、自動生產過程中攪拌主機不卸料

故障現象:在自動生產過程中,攪拌主機突然不卸料。

原因分析:1、PLC輸出點及程序問題;

2、攪拌主機開門電機、油泵、溢流閥、電磁閥問題;

3、電氣線路問題;

處理過程:1、首先檢查操作臺上暫停按鈕看是否亮燈,發現沒有亮

燈,監控畫面上暫停投料也未點擊;2、切換到手動

生產狀態,用手按下攪拌主機全開門按鈕,發現油泵

電機不啟動,用萬用表測量開門電磁閥線圈電壓為

0V,線圈電阻為23歐姆,此時初步判斷為電氣線路

問題;3、再次按下全開門鈕同時檢查攪拌主機開門

信號PLC輸入點13.7,發現13.7正常亮但開門信號

輸出點Q4.6不亮;4、以上結果可判斷為PLC程序問

題或程序鎖死,接著再次檢查操作臺上暫停按鈕,并

用手反復按兩次,發現為暫停按鈕被按下程序鎖死,

但由于暫停按鈕指示燈己燒壞未及時發現,將該按鈕

復位后故障排除。

第三章綜合局部

一、骨料稱量斗不進料

故障現象:在自動狀態,按下循環啟動或單盤啟動,一種或幾種骨料

不稱料。

原因分析:在自動狀態下,骨料稱量的過程為,PLC給儀表一稱量信

號,稱重儀表根據配方設定值輸出粗稱和精稱信號給PLC,

PLC接收到粗稱和精稱信號后,在骨料稱量斗卸料門關閉

的情況下,再輸出信號給粗稱和精稱進料門的電磁閥,電

磁閥得到信號后,使精稱和粗稱進料門翻開,開場稱料。

當骨料秤重量到達精稱要求時,儀表的粗稱信號停頓輸

出,粗稱電磁閥斷電,粗稱門關閉。當骨料秤重量到達落

差值時,儀表的精稱信號停頓輸出,精稱電磁閥斷電,精

稱門關閉,稱量完成。從生產過程中可以看出,影響稱量

的因素有:稱重儀表是否給PLC稱重信號,PLC是否給電

磁閥信號、電磁閥是否能正常換向等。

處理過程:1、檢查稱量斗卸料門的關門到位情況,1#石子稱量斗關

門到位信號15.5,2#石子稱量斗關門到位信號15.6,

1#砂子稱量斗關門到位信號16.0,2#砂子稱量斗關門

到位信號15.7。

2、檢查儀表輸出的稱重信號,石1粗稱信號10.5,石1

精稱信號10.6,石2粗稱信號II.0,石2精稱信號

Tl.1,砂1粗稱信號II.6,砂1精稱信號II.7,砂2

粗稱信號II.3,砂2精稱信號II.4。

3、檢查PLC的輸出信號,石1粗稱進料信號Q0.0,石1

精稱進料信號Q0.1,石’2粗稱進料信號Q0.2,石2精

稱進料信號Q0.3,砂1粗稱進料信號Q0.6,砂1精稱

進料信號Q0.7,砂2粗稱進料信號Q0.4,砂2精稱進

料信號G0.5。

4、當有信號輸出到電磁閥而不進料,那么檢查電磁閥線圈

是否燒壞或閥芯是否發卡。

二、攪拌機悶機跳閘

故障現象:在投料攪拌過程中,攪拌主機因電流過大出現悶機跳閘。

原因分析:1、投料過多,引起攪拌機負荷過大。

2、攪拌系統葉片與襯板之間的間隙過大,攪拌過程中,

增大了阻力。

3、三角傳動皮帶太松,使傳動系統效率低。

4、攪拌主機上蓋平安檢修開關被振松,引起停機。

處理過程:1、檢查配料系統是否超標和是否有二次投料現象。

2、檢查攪拌機葉片與襯板之間的間隙是否在3~8mm。

3、檢查傳動系統三角皮帶的松緊程度并調整。

4、檢查主機上蓋平安開關是否松動(19.7)。

三、攪拌機二次投料悶機

故障現象:攪拌機在攪拌生產時,待料斗內料未投入攪拌機皮帶

又運上一盤料,致待料斗內料滿出并廢料。

原因分析:骨料卸料需要程序檢測到待料斗內料已經放到攪拌機

內,但程序檢測的是與待料斗門到位開關有關的量,

如果此開關誤動作,那么有可能引起二次進料。

處理過程:加強待料斗門到位開關信號可靠性,在開門與關門到位

位置各并排裝兩到三個磁性檢測開關一般能消除此類

故障;如果生產時突然出現故障,首先檢查此位置檢測

開關是否移位或損壞失效,特別注意:溫度過高可引起

磁性開關失效。

四、攪拌機卸料門關門無信號

故障現象:攪拌機卸完料后,卸了料門關閉,但無關門信號,造成程

序停頓運行。

原因分析:攪拌機卸料門接近開關與卸料門上的轉柄指針接近距離不

超過5mm才能感應信號0當卸料門因油泵壓力未到達要求

或卸料門在關閉時被攪拌機里的殘料卡住時,接近開關接

近不到轉柄指針而沒有信號,因接近開關或轉柄指針松動,

使接近距離超過5nmi時,接近開關也感應不到信號。如接

近開關損壞也沒有信號輸出。

處理過程“、檢查卸料門液壓系統工作壓力是否到達要求(13MPa)..

2、切換到手動,把攪拌機卸料門翻開,使卡住的殘料掉落

后再關上。

3、檢查接近開關和轉柄指針是否松動。

4、檢查接近開關是否損壞。

五、混凝土攪拌不均勻

故障現象:攪拌機卸出的混凝土不均勻,一邊干、一邊濕。

原因分析:攪拌時間過短會攪拌不均勻,另攪拌機噴水管噴嘴安裝不

正確,那么噴水不均勻,更容易使混凝土一邊干、一邊濕。

處理過程:1、檢查攪拌時間是否過短(一般為30秒),如攪拌時間

過短可延長攪拌時間。

2、檢查噴水管噴嘴的安裝排列順序是否正確,正確的排

列順序是排水泵邊的噴嘴最小,另一邊的噴嘴最大,

中間按從小到大的順序均勻排列安裝。

六、骨料稱量不準

故障現象:1、骨料稱量總是偏多。

2、骨料稱量總是偏少。

3、骨料稱量一會多一會少。

原因分析:骨料稱量誤差與細設定、落差及卸料的均勻性有密切的聯

系。細設定數據必須大于落差,否那么,細設定信號尚未

輸出,落差信號已發出,停頓卸料。

處理過程:1、骨料總是偏多,可通調大落差的方法解決。落差調大

后,需檢查其數值是否小于細設定值,如落差大于細

設定,那么應相應調大細設定的數值。

2、骨料總是偏多,可通調小落差的方法解決。落差調小

后,細設定值一般不需調整。

3、骨料稱量一會多一會少,首先檢查卸料的均勻性,檢

查卸料口是否有雜物卡住等,然后再調整細設定和落

差。

七、粉料稱量不準

故障現象:1粉料稱量總是偏多。

2、粉料稱量總是偏少。

3、粉料稱量一會多一會少。

原因分析:與粉料稱量有關的因素有落差的設定、螺旋機的送料均勻

性、主樓除塵負壓的影響等。

處理過程:總是偏多或總是偏小可通過調整落差來改正。當稱量不穩

定時?,應檢查螺旋機送料的均勻性(主要看粉料罐下料是

否順暢)并處理。另檢查主樓除塵管路和除塵機濾芯是否

堵塞。

八、外加劑稱■不準

故障現象:1、外加劑稱量總是偏多。

2、外加劑稱量總是偏少。

3、外加劑稱量一會多一會少。

原因分析:主要是落差和手動球閥開度的影響。

處理過程:先調整落差,如調整落差后稱量仍有問題,那么把外加劑

管路中手動球閥關小,再調整落差。

九、粉料秤計量準確后稱■儀表讀數漸漸變小

故障現象:在自動生產過程中,粉料計量斗內的物料稱好后漸漸變小。

原因分析:主要是卸料氣動蝶閥關不嚴所引起。而氣動蝶閥關不嚴的因素

有:氣動蝶閥組裝時限位螺釘位置不適宜造成蝶閥本身關不到

位,另蝶閥出口處粘了物料?,也會造成氣動蝶閥關不到位。

處理過程:1、先拆開與氣動蝶閥相聯的紅色膠管,檢查是否有物料粘在

蝶閥上,如有,那么在蝶閥開啟狀態下,用鋼刷把物料清

理掉。

2、檢查蝶閥的限位頂絲位置是否適宜,可通過調整頂絲來限

制蝶閥的開度。

十、待料斗卸完料后有料指示燈繼續閃爍

故障現象:待料斗卸完料,斗閥門關閉,有料指示燈繼續閃爍。

原因分析:當待料斗卸料時、待料斗有料指示燈開場閃爍,當卸料完畢斗

閥門關閉,關門到位信號到位后(16.7),待料斗有料指示燈

停頓閃爍。斗閥門關閉,有料指示燈繼續閃爍,那么可判斷斗

閥門未關到位或關門到位行程開關或磁性開關安裝位置松動,

接近開關或磁性開關損壞也會出現該故障。

處理過程:檢查待料斗斗閥門的關閉情況,如氏骨料或其他原因卡住未關

到位,切換到手動狀態,按下待料斗卸料按鈕,翻開斗閥門,

使卡住斗閥門的骨料掉落,再松開待料斗卸料按鈕,使斗閥門

關閉到位后,再切換到自動狀態。也可在自動狀態下,用鼠標

點擊計算機監控界面上的待料斗卸料控件,翻開斗閥門,去除

物料后再關閉。

如行程開關或氣缸上的磁性開關安裝松動,特別是磁性開關松

動,把開關位置調正后緊固。如關門到位,開關位置正常‘,那

么需檢查行程開關或磁性開關是否損壞。

十一、待料斗偶爾不卸料至攪拌主機

故障現象:所有原材料稱量完畢,骨料已到待料斗內,但在自動情況下偶

爾無法往攪拌機內放料,手動情況下正常。

原因分析:1、攪拌機關門信號不到位;

2、某原材料稱量完畢后螺旋機未停頓;

3、氣壓不夠;

4、程序問題;

5、所有電滋閥均未接到卸料信號;

6、水或水泥的卸料信號未發出;

7、斜皮帶時間未計時。

處理過程:由于故障是偶爾發生的,大多數情況下正常,故先排除D、

E可能性;檢查空壓機調壓裝置正常,排除C可能性;在

現場等待直至故障再次發生時,將攪拌機反復關門仍無反

響,排除A可能性;此時監控畫面顯示待料斗有料,排除

G可能性;檢查PLC發現水卸料信號未到位,量取稱重顯

示控制器34#電壓為24Vl正常為低電平輸出0V),肯定

為稱重顯示控制器故障。

十二、粉料罐料位計指示異常

故障現象:粉了罐里有料、沒料,料位計都顯示有料。

原因分析:當粉料罐內粉料覆蓋料位計時,料位計旋轉葉片受到阻力停頓

轉動,此時,料位計給出有料信號。當料位機旋轉葉片粘料過

多到一定程度或旋轉葉片與安裝座之間間隙過少而發卡,料位

計無法轉動,料位計會輸出有料信號。另料位計接線錯誤或料

位計損壞也會發出錯誤信號。

處理過程:1、撤除料位計,清理旋轉葉片上所站的粉料。

2、檢查旋轉葉片與安裝座套之間的間隙是否足夠,如過小那

么需進展處理。

3、檢查料位計的接線是否正確。

4、撤除通電實驗,判斷料位計是否損壞。

十三、螺旋輸送機跳閘

故障現象:螺旋輸送機電動機能啟動但隨后馬上就停

原因分析:1、電源電壓過低或空氣開關調整電流過低。。

2、粉料里有異物卡住。

3、螺旋機旋轉方向反了。

4、螺旋機安裝變形。

處理過程:1、檢查電源、空氣開關調整電流是否符合耍求。

2、清理檢查螺旋機的的異物。

3、檢查螺旋機的轉向。

4、檢查螺旋機的直線度。

十四、混凝土卸料時堵料

故障現象:攪拌機在卸料過程中,混凝土堵在攪拌車的入口不能進入,造

成混凝土堵在卸料斗內。

原因分析:堵料原因是卸料太快所致。攪拌機半開開度過大時;會使混凝

土卸料過快。攪拌機半開時間過短時,在轉到全開時,也會使

混凝土卸料過快3

處理過程:如在半開過程中堵料,那么把攪拌機卸料門半開開度調小。如

在半開轉全開時堵料,那么需把半開時間延長。

附錄

附錄一:攪拌站

1、稱重終端參數設定表

代后、、1#砂2#砂1#石2#石水泥粉煤灰粉加劑水添加劑注釋

30003(X)0300030001500100050050030最大秤量選擇

F1.1

F1.21I1I05OS0505DOS分度值選捋

F1.30000

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