燃煤電廠全負荷脫硝技術研究_第1頁
燃煤電廠全負荷脫硝技術研究_第2頁
燃煤電廠全負荷脫硝技術研究_第3頁
燃煤電廠全負荷脫硝技術研究_第4頁
燃煤電廠全負荷脫硝技術研究_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

摘要:為了解決寬負荷脫硝技術升溫幅度有限、改造本錢高的問題,對當前的寬負荷脫硝技術進行研究,提出了一種全負荷脫硝技術方案,并將該技術應用于300MW機組和600MW機組。結果說明,該技術可有效提高SCR入口煙氣溫度,改造費用較低;系統(tǒng)投運后,可提高SCR入口煙氣溫度至310℃以上,實現(xiàn)SCR脫硝系統(tǒng)的全負荷工況運行。關鍵詞:寬負荷脫硝;改造本錢;SCR入口煙溫按照GB13223—2021火電廠大氣污染物排放標準的要求,“十二五〞期間,國內(nèi)所有大中型火電廠都將完成脫硝改造。截至2021年,國內(nèi)絕大局部大中型火電機組已經(jīng)完成脫硝超低排放改造。近年來,隨著風電、太陽能等清潔能源的陸續(xù)推廣以及國內(nèi)大型水電站的投運,根據(jù)國家政策及行業(yè)要求,火力發(fā)電行業(yè)須配合各類清潔能源發(fā)電系統(tǒng)運行,在必要時段參與調(diào)峰運行,國家及地方政策給予一定的調(diào)峰補貼費用。但機組運行參數(shù)偏低對機組,尤其是脫硝系統(tǒng)的運行產(chǎn)生了重要影響。目前,國內(nèi)大局部火電廠選擇采用選擇性催化復原脫硝技術〔SCR〕,但由于SCR催化劑自身的微孔結構,當?shù)陀谠O計運行溫度值時,煙氣中的NH4HSO4由氣態(tài)凝結為液態(tài),易發(fā)生催化劑的NH4HSO4中毒問題。由于機組長時間參與調(diào)峰運行,SCR入口的煙氣溫度偏低,導致出現(xiàn)催化劑NH4HSO4中毒,催化劑活性降低,SCR脫硝效率降低,脫硝系統(tǒng)用氨量增加、氨逃逸率上升的問題。同時,在火電廠運行時,要求脫硝系統(tǒng)在并網(wǎng)時即投入運行,這無疑對煙氣溫度提出了更高的要求。對此,國內(nèi)外的專家學者提出了多種寬負荷脫硝技術,但都有利弊,也無法有效滿足全負荷范圍內(nèi)脫硝系統(tǒng)的運行要求。鑒于此,筆者針對當前的寬負荷脫硝技術展開研究,提出了一種全負荷脫硝技術,并對該技術在300MW機組和600MW機組的應用效果進行了分析。1技術現(xiàn)狀1.1省煤器煙氣旁路在尾部煙道處新增一路煙道旁路,煙道旁路入口接在省煤器入口,出口接在SCR的煙道入口。煙道旁路上設置有擋板門,負荷較高時,擋板門關閉;負荷較低時,擋板門開啟,省煤器入口的高溫煙氣與SCR煙道入口的低溫煙氣混合,從而提高SCR入口的煙氣溫度,滿足低負荷時SCR催化劑的運行溫度要求。但受省煤器進口煙氣溫度的限制,該技術僅能提高SCR入口煙氣溫度0~20℃,溫度提升幅度有限。1.2省煤器給水旁路在省煤器給水管道上新增一路給水旁路,給水旁路連接在省煤器進口集箱前、省煤器出口集箱后的給水管道上。給水旁路上設置調(diào)節(jié)閥門,負荷較高時,調(diào)節(jié)閥門關閉;負荷較低時,調(diào)節(jié)閥門開啟,局部給水流經(jīng)旁路管道,減少省煤器內(nèi)的給水流量,從而減少省煤器內(nèi)的換熱量,提高省煤器出口煙氣溫度,滿足低負荷時SCR催化劑的運行溫度要求。但該技術的溫度提升幅度有限,僅能提高SCR入口煙氣溫度0~10℃。1.3省煤器分級減小原省煤器的局部面積,并在SCR反響器后增設一級省煤器,總體保持省煤器的吸熱量不變。在低負荷給水時,SCR反響器前省煤器的面積減小,其吸熱量減少,省煤器出口煙氣溫度提高,滿足低負荷時SCR催化劑的運行溫度要求。但該方案涉及省煤器和集箱的改造,改造費用很高,同時高負荷時有可能出現(xiàn)SCR入口煙氣溫度超溫的問題。1.4“0〞號高加技術系統(tǒng)新增1臺高壓加熱器,在汽輪機高壓缸上增加1個新的抽汽口,高壓加熱器的水側(cè)與給水管道連接。當負荷較低時,高壓加熱器啟用,通過新增的抽汽加熱流經(jīng)高壓加熱器的給水,從而提高給水溫度,降低省煤器內(nèi)給水與煙氣的傳熱溫差,減少省煤器的換熱量,提高省煤器出口煙氣溫度,滿足低負荷時SCR催化劑的運行溫度要求。但該技術的溫度提升幅度有限,僅能提高SCR入口煙氣溫度0~10℃。同時,由于新增設備為高壓容器,改造費用較高。1.5給水再循環(huán)技術系統(tǒng)新增給水再循環(huán)管路,通過新增的爐水循環(huán)泵,將下降管的高溫爐水送至省煤器入口的給水管道中。當負荷較低時,給水再循環(huán)系統(tǒng)啟用,通過高溫爐水與省煤器的給水混合,提高省煤器進口的給水溫度,降低省煤器內(nèi)給水與煙氣的傳熱溫差,減少省煤器的換熱量,提高省煤器出口的煙氣溫度,滿足低負荷時SCR催化劑的運行溫度要求。使用該技術提升SCR入口煙氣溫度0~15℃,同時改造費用較高。1.6全負荷脫硝改造技術以上技術只能在一定程度上擴大SCR脫硝催化劑的運行負荷范圍,無法滿足全負荷工況下的運行要求。因此,筆者提出了一種改良的全負荷脫硝改造技術,即全負荷脫硝旁路煙道技術。系統(tǒng)新增一組旁路煙道,旁路煙道進口連接在轉(zhuǎn)向室后的豎井煙道上、低溫過熱器或低溫再熱器前,旁路煙道出口連接在省煤器出口的主煙道上,旁路煙道上設置有調(diào)節(jié)擋板,省煤器出口的主煙道上裝有調(diào)溫煙氣擋板,如圖1所示。圖1全負荷脫硝旁路煙道技術當負荷較低時,旁路煙道上的調(diào)節(jié)擋板開啟,轉(zhuǎn)向室的高溫煙氣與省煤器出口的煙氣混合,從而提高了SCR入口的煙氣溫度,滿足低負荷時SCR催化劑的運行溫度要求。通過旁路煙道上的調(diào)節(jié)擋板以及省煤器出口主煙道上調(diào)溫煙氣擋板的相互配合,該技術的溫度提升幅度到達50℃以上,可以滿足鍋爐在全負荷工況下的SCR運行要求,同時,該方案的改造費用很低。2應用效果及分析2.1機組概況A電廠5號機組裝機容量600MW,該機組所用鍋爐為東方鍋爐廠制造的自然循環(huán)鍋爐,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為2070t/h,過熱蒸汽出口溫度為541℃,再熱蒸汽流量為1768.2t/h。燃燒器為旋流式、前后墻對沖布置,機組煙道布置為雙通道煙道,并設置有調(diào)節(jié)擋板。B電廠2號機組裝機容量300MW,該機組所用鍋爐為哈爾濱鍋爐廠制造的自然循環(huán)鍋爐,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1025t/h,過熱蒸汽出口溫度為540℃,再熱蒸汽流量為866.9t/h。燃燒器為四角切圓布置,機組煙道布置為單通道煙道。2臺鍋爐SCR脫硝設施運行存在以下問題:脫硝催化劑有使用溫度要求,一般在300~410℃溫度范圍內(nèi)。當機組負荷較高時,脫硝裝置進口煙溫正好在催化劑正常運行范圍;當機組負荷較低時,脫硝裝置進口煙溫較低,低于催化劑的正常使用溫度。這將致使電廠在低負荷時只能將脫硝裝置解列運行,從而煙氣NOx排放的質(zhì)量濃度高于50mg/Nm3,給環(huán)境帶來不利的影響。2.2改造前SCR入口煙氣溫度改造前2臺鍋爐的SCR入口煙氣溫度如圖2所示。當鍋爐負荷率低于35%時,SCR入口煙氣溫度均低于催化劑運行允許溫度300℃。圖2改造前SCR入口煙氣溫度2.3改造后SCR入口煙氣溫度改造后,SCR入口煙氣溫度顯著提高,如圖3所示。圖3改造后SCR入口煙氣溫度表1摻燒污泥凈化前后入口煙氣比照綜上所述,當摻燒比為5.54%時,垃圾燃燒廠污泥協(xié)同燃燒對煙氣污染物的排放影響較小,總體可控,原有煙氣凈化系統(tǒng)脫酸反響塔增設頂部堿液脫酸系統(tǒng)作為應急脫酸單元,滿足酸性氣體的處理要求。3結語a)生活垃圾燃燒廠污泥干化及協(xié)同燃燒的應用,能夠利用現(xiàn)有的燃燒系統(tǒng)、汽輪機抽汽系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)、除塵除臭系統(tǒng)等,實現(xiàn)對市政污泥的無害化、減量化和資源化處理。b)設計污泥干化至含水率40%,摻燒比為5.54%。在此前提下,污泥熱值與生活垃圾熱值接近,不影響燃燒系統(tǒng)運行

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論