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文檔簡介
1、摘要4599µS/cm70.10%;噸水電耗為2.28kWh/t;產水率為75%焦化廢水 除鹽 電導率Application of electro-Sorb technology in Coking wastewater treatingKeywords: Electro-Sorb Technology; Coking wastewater; Desalination ;Conductivity; 1 背景昆明鋼鐵控股有限公司始建于1939年2月,總部位于春城昆明西南32公里的安寧市境內,占地面積約為10平方公里,是國家特大型工業企業,云南省最大的鋼鐵聯合生產基地,也是省內第一個銷售
2、收入突破100億元的云南省屬工業企業。總資產達 245億元,凈資產80億元。2005年銷售收入名列中國企業500強第218位。具備年產600萬噸鋼的綜合生產能力,是一個集鋼鐵冶金、礦業開發、機械制造、建筑安裝、房地產·開發、水泥建材、物流運輸等為一體的企業集團。昆鋼響應國家“節能減排”號召,由昆鋼水凈化科技有限公司及愛思特(北京)凈化設備有限公司共同合作,利用“電吸附除鹽設備”對昆鋼的焦化廢水進行深度除鹽處理,驗證其除鹽效果,從而證明該技術用于該類水質除鹽的可行性和技術優勢。2 試驗原理電吸附(electrosorption)除鹽的基本思想是通過施加外加電壓形成靜電場,強制離子向帶有
3、相反電荷的電極處移動,對電極的充放電進行控制,改變電極處的離子濃度,并使之不同于本體濃度,從而實現對水溶液的脫鹽。由于碳材料,如活性炭和炭氣凝膠等制成的電極,不僅導電性能良好,而且具有很大的比表面積,置于靜電場中時會在其與電解質溶液界面處產生很強的雙電層。雙電層的厚度只有110nm,卻能吸引大量的電解質離子。一旦除去電場,吸引的離子被釋放到本體溶液中,溶液濃度升高,通過這一過程實現電極材料的再生,其原理如圖1所示。再生流程圖2 工藝流程工作流程:原水池中的水通過提升泵被打入保安過濾器,固體懸浮物或沉淀物在此道工序被截流,水再被送入電吸附(EST)模塊。水中溶解性的鹽類被吸附,水質被凈化。反洗流
4、程:就是模塊的反沖洗過程,即在電吸附模塊工作結束之后先對其進行短接放電,待短接電流很小或基本放電完成時,再生水泵開始工作,使水反向進入模塊進行沖洗,使電極再生,反洗流程可根據進水條件以及產水率要求選擇一級反洗、二級反洗、三級反洗或四級反洗。電吸附除鹽工藝的優點(1)耐受性好,運行成本低核心部件使用壽命長(實際工程連續運行已達5年以上),避免了因更換核心部件而帶來的運行成本的提高。該技術屬于常壓操作,能耗比較低,其主要的能量消耗在于使離子發生遷移,并通過控制電壓使電極表面不發生極化現象。(2)水利用率高EST技術可以大大提高水的利用率,一般情況下水的利用率可以達到75%以上。(3)無二次污染電吸
5、附技術不需任何化學藥劑來進行水的處理,從而避免了二次污染問題。電吸附系統所排放的濃水系來自于原水,系統本身不產生新的排放物。(4)操作及維護簡便由于電吸附系統不采用膜類元件,因此對原水預處理的要求不高,而且即使在預處理上出一些問題也不會對系統造成不可修復的損壞。鐵、錳、余氯、有機物、鈣、鎂等對系統幾乎沒有什么影響。在停機期間也無需對核心部件作特別保養。系統采用計算機控制,自動化程度高,對操作者的技術要求較低。3 試驗設備本試驗采用的主要設備如下:l 電吸附模塊:型號EMK400,1 l 電吸附控制柜一套;l 精密過濾器:200×1200×51套備用)l 水泵:流量2 m3,
6、3臺l 水箱:0.5m3,343月21日起正式運行10天,每天取樣3次,每次分別取原水、產水pH、COD、總堿度、總硬度、氯離子、硫酸根等指4.1 電導率水的電導率與其所含的無機酸、堿、鹽的量有一定關系。在一定的濃度范圍之內,電導率隨濃度的增大而增大,因此常用于推測水中離子的總濃度或含鹽量。本試驗對電導的去除效果如下圖所示。5000原水及產水電導率/(us/cm)40003000去除率/%200010000試驗日期/天3 圖3 電吸附系統對電導率去除效果 從以上的運行結果看,原水和產水的電導率均波動不是很大,原水平均電導率為4599µS/cm;產水平均電導為1376µS/c
7、m,平均去除率為70.10%。4.2試驗日期/天600550500450400350300250200150100500圖4 原水、產水的硬度的去除效果從圖4可以看出,原水的硬度平均值為560.10mg/L,平均產水硬度為192.06 mg/L ,去除率分別達到了65.71%。4.3 氯離子原水及產水氯化物/(mg/L)去除率/%試驗日期/天圖5 氯離子濃度及去除率的變化情況由圖可知,電吸附原水和產水的氯離子濃度相對還比較穩定,原水的氯離子平均濃度為403.16mg/L,產水平均值是112.52 mg/L,平均去除率達到了72.09%。可見由于離子特性不同電吸附對氯離子的去除效果要略高與其它離
8、子。4.4試驗日期/天圖6 原水及產水硫酸根濃度的變化情況由上圖可以看出,在進水硫酸根濃度平均為1173.32mgl/L的情況下,產水的平均濃度為367.86 mg/L,去除率為70.79%,可見電吸附對硫酸根的去除效果與電導率的去除效果基本相同。4.5COD原水、產水及濃水COD濃度/(mg/L)試驗日期/天去除率/%圖7 COD濃度及去除率的變化情況從圖8可以看出電吸附技術對焦化廢水中COD的去處率還是比較高的,在原水平均濃度為78.5 mg/L時,產水為45.5mg/L,去除率達到了42.4%。但是所排放的濃水的COD也要高于原水,根據電吸附技術去除COD的機理可知,對于該種焦化廢水中一
9、部分的COD可能是被吸附掉,而另一部分是被降解掉的。4.6 噸水電耗及產水率試驗總共進行10天(最后兩天由于水樣沒有化驗),每天的耗電量及產水情況如下表所=75%5 結論本試驗采用常州愛思特凈化設備有限公司的電吸附除鹽設備,在在昆明鋼鐵控股有限公司煤焦化公司安寧分公司生化車間,對其經過微波處理之后的出水進行深度除鹽處理試驗研究,歷時10天。考察的主要指標的變化情況如下:原水平均電導率為4599µS/cm;產水平均電導為1376µS/cm,平均去除率為70.10%;原水的硬度平均值為560.10mg/L,平均產水硬度為192.06 mg/L ,去除率分別達到了65.71%;原水的氯離子平均濃度為403.16mg/L,產水平均值是112.52 mg/L,平均去除率達到了72.09%;在進水硫酸根濃度平均為1173.32mgl/L的情況下,產水的平均濃度為367.86 mg/L,去除率為70.
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