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文檔簡介

中谷石化四川盛馬化工股份有限公司

風險評價記錄表(JHA)

一聯合車間

燃料油裝置

2020年7月

四川盛馬化工股份有限公司

風險評價記錄表(JHA)

工作任務全面大檢查及準備工作分析員申群焰部門名稱催化車間

工作崗位反應外操崗位日期2020.7.25班組名稱生產班組

序工作內容鹿潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等級現有控制措箱補充控制措施

號序府動事故LSR

單向阻尼閥田懸掛警示標志

1、聯系儀表調校重傕打擊傷

錘活動范國內236重鋒周圍嚴禁站人

自保系統宙

有人員專人守護

全面大檢資2、組織人員學習開工方案學習開工過程中對方案學習進行考評與月

1224可接受

及準備工作開工方案不仔細思路混亂度績效掛鉤

油品或其他嚴格按照車間占板抽堵作

3、檢查后板是否

未按照規定要介質互串,業證中的內容對所有白板

按流程和開工要236一股

求進行抽珞管線隹壓損達到正確狀態,逐一檢查

求拆卸完畢

壞設符礴認。

序工作內容震潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等破現有控制措施補充控制措施

號序雁動事故LSR

蒸汽進入裝置

管線法蘭墊

內產生水擊現

片撕裂,損勺蒸汽前加強對管線和設

象:

4、聯系調度引循環水:凈化壞設備:各的脫水力度,并且引蒸

水、電、汽、風各風開及風236一般汽要緩慢:

風和非凈化風

進裝置關閥不能按加強監控,外探人員

壓力偏低,沒res

照修要迸行加強對現場壓力的監控。

有進行檢查確

調節

現場清理人員

高空拋物財注入裝置內人員正確穿戴

處墜物勞保用品:

5、裝置全面大活物體打擊

雜物中有廢棄248一股從塔器上部活埋時用滑輪

掃手腳被雜物

的金屬墊片或籽雜物暖慢放嚴禁高

劃傷俄傷F.

其他棱角尖銳空拋機

的物品

四川盛馬化工股份有限公司

風險評價記錄表(JHA)

工作任務兩器吹掃試密分析員申群焰部門名稱催化車間

工作崗位反應外操崗位日期2020.7.25班組名稱生產班組

序工作內容履潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等級現有控制措箱補充控制措施

號序相動事故LSR

1、引凈化風、非

凈化風進行主流場地狹小使撞正確穿戴勞動防護用品

248一般

程及支線吹打試反彈物物件打擊開關閥門一定要線校

2、原料線、回燥

油、回煉油漿、

高處作業高處墜落正確穿戴勞動防護用品

干氣線、終止劑4312中等

反彈物物件打擊《作業規程》

1準備工作線及燃燒油線加

裝自板

3、打開相關網門

及余熱鍋爐入口

高處作業高處跖落正確穿戰勞動防護用品

水封罐上滿水配4312中等

場地狹小碰撞《作業規程》

合儀表啟用兩器

壓力控制儀表

序工作內容震潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等破現有控制措施補充控制措施

號序雁動事故LSR

改好煙道到煙囪

流程,關閉高昂

聞閥和煙機嫖閥

場地狹小碰撞正確穿戴勞動防護用品

聯系主風機崗位248-殷

反彈物物件打擊開關閥門一定要嫌慢

準備送風,開一

二次風閥緩慢向

再生器送風

2引風吹掃

吹掃30分鐘,檢

位松動及放空點

正確穿戴勞動防護用品

是否精通:適當場地狹小碰掙

248開工前將裝.巴內枳水清理

打開沉降器頂放濕滑滑趺-fR

干凈

空閥及提升管底

部放空陶

關閉所有放空點

手閥升至額定壓碰

場地狹小正確穿戴勞動防護用

費M

力后開始試帶,248一般

高溫部位.

發現問題做好記

錄,聯系處理

氣密試臉

3試密合格后,降

低兩落壓力后打

開沉降器頂放場地狹小碰撞正確穿戴勞動防護用品

24一般

空、提示管底部反彈物物件打擊8開關閥門一定要緩慢

放空及油氣線大

自板前放空

四川盛馬化工股份有限公司

風險評價記錄表(JHA)

工作任務點F101兩器升溫分析員申群一部門名稱催化車間

工作崗位反應外操崗便日期2020.7.25班組名稱生產班組

序工作內容/潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等級現有控制措施補充控制措施

號程序隔動,故LSR

檢查兩器所連接電打火必須有分旨主

非電氣人員產禁操作

閥門,保證正確電打火投髭任保管并聯系電氣調

岫電3412中等但用前仔細檢查電打火火好

聯系電工送電并違章操作試好,并且點火必須由

情況

檢臉電打火主任親自操作

引天然氣至

FI0I前脫水,保周圍有動火作脫水試火期間周圍嚴禁動火停止辦理動火及臨時

爆炸4416重大

持天然氣壓力業作業用電作業票

0.5MPa.試火

1準備工作

檢點并吹掃瓦斯著火

金屬軟管開范加強巡檢,及時發現泄漏,及備用部分軟管

火嘴,調整一二爆炸4416成大

瓦斯泄漏時更換.

次風閥開度

外取熱汽包提的正確穿戴勞動防護用品

場地狹小碰撞

上水并控制液面248一般開工前將裝置內積水清理干

濕滑滑跌

40—60%凈

檢瓷爐體看火孔密閉不嚴漏火傷人339中等修補更換備用部分備件

序工作內容/潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等飯現有控制措施補充控制措施

號程序/活動事故LSR

未點燃后沒有

進行有效啖

按規程點F101掃,違反操作仇膝4312中等亞格按期穩作法》進行操作

規程.達到里

炸范圍

兩器及提升

嚴格按照升溫曲踐進行,及時

升溫速度過快管內襯里鼓236一股

比對修正

點火后注意調節包、開裂

主風量及一、二

把這兩個控制點作為硬性指

次風fit按升溫曲爐腔或主風分兩器內設備

248一殷標,一旦超標,可關天然氣緊

線升溫產格控制布管嚴苴超息損壞嚴重

點火急息爐

2F101爐勝溫度,

升品

950C,主風分布

現場經常。DCS控制室時照

管次度才600C現場與遠傳偏設備超溫損

248一般遵撕就裔不就低的原則

差壞

及時聯系儀表處理

高海設符燙

兩器升溫至高處作業

碰正確穿戴勞動防護用品

315c5501c時場地1輝412中等

跣3

滑?作業規程》

恒溫熱素

iW&i體

反彈物

四川盛馬化工股份有限公司

風險評價記錄表(JHA)

工作任務沉降器切換空氣分析員申群焰部門名稱催化車間

工作崗位反應外操崗位日期2020.7.25班組名稱生產班組

序工作內容履潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等級現有控制措箱補充控制措施

號序相動事故LSR

關非凈化風至反

應總蒸汽線,引

蒸汽至反應蒸汽引蒸汽過快,

管線法蘭淮

總管,并給好:未及時脫水,嚴格控制引蒸汽速度,成

漏,管畿開

預提升熱汽、名引起水擊339中等分脫水

裂:

噴嘴霧化蒸汽、高溫管戰正確穿戴勞動防護用品

燙傷

汽提段汽提蒸

汽、松動反吹蒸

沉降器切汽、防焦蒸汽

1

換空氣

檢查各孔板,發

現堵案及時處理

保證暢通引燃燒燃燒油排凝閥引燃燒油時so米內嚴禁動

停止辦理動火及臨時用

油至謂節閥處并未關,下面有燃燒埸炸4416重大”作業,仔細檢查引油流

電作業票

脫水,檢杳加劑動火作業程,確保不發生跑討滴洞

流程并打通,提

升管底部排凝

四川盛馬化工股份有限公司

風險評價記錄表(JHA)

工作任務反應裝轉催化劑,兩器流化分析員申群焰部門名稱催化車間

工作崗位反應外操崗位日期2020.7.25班組名稱生產班組

序工作內容履潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等級現有控制措箱補充控制措施

號序相動事故LSR

關閉兩器所有排高溫設備管線燙

碰5210中等正確穿戴勞動防護用品

凝點、放空點場地狹窄

檢查所有松動、

開工過程中隨時將積水清

反吹點是否給汽濕滑滑跣26一股

3理干凈

(風)正常

1準備工作

給上大型加料線

所有松動風保證反彈物物體打擊開關腹門要緩慢

26一股

暢通:催化劑嵯粉塵粉塵傷害3州城防塵口罩

檢尺充壓

控制外取熱汽包

汽水混合物飛開放空網動作要慢?用鐵

正常液位,蒸汽燙傷5210中等穿皎高溫隔熱服及胃溫

濫皮遮擋

放空手套

序工作內容震潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等破現有控制措施補充控制措施

號序雁動事故LSR

提高F10I出口

溫度,關再閥待

同.打開提升管

底部排凝:先開

弼底大型加料加劑時閥門開熱催化劑倒嚴格按照先開輸送風,吹

2510中等

腳,用輸送風及關順序錯誤流,燙傷打更通后再開大型加劑閥

松動風吹打員通

2裝傕化劑然后開城底大型

加料閥,向再生

器加平衡劑

當密相敏量達

響燃燒油開始時量要嚴格

30t床溫3901c

燃燒油未點燃控制,如果沒有未點燃,

時噴燃燒油提溫尾燃4312中等

m加大油城護床濯福島lO'CiHnft.畸

至iXJU'C-:)加t

希以后再加大量

城續加催化劑

調整各項蒸汽

量.打開內閥調

壑開度使反應顯

度才530C,汽提

段見料位后開大FI01熄滅后確保后火嘴手

轉傕化劑特閥.催化劑循FI0I天然氣手閥關嚴.并立即按照白板

3爆炸3515重大

兩器流化環正常,汽提段網沒有關嚴抽堵作業規定在FI0I前加

達400匕以上建裝白板

立賦!ft9t.流化

過程中觀察各項

指標變化,流化

正常炮FI01

序工作內容震潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等破現有控制措施補充控制措施

號序雁動事故LSR

四川盛馬化:股份有限公司

風險評價記錄表(JHA)

工作任務拆油氣大自板分析員申群焰催化車間生產部

工作崗位反應外操崗位日期2020.7.25班組名稱生產班組

序工作內容履潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等級現有控制措施補充控制措施

號序能動事故LSR

流化正常設法無

故障.三路塔外

循環正常已升溫

熱緊,氣壓機試

拆大白板的燙

車達到開車條高溫設得管線

基本條件和碰正確穿戴勞動防護用品

件.改單器流化.場地狹窄中等

跣9

1滑33

之前的操作隨時清理積水

降再生壓力和主濕滑

條件

風量,打開各處

放空同時降低沉

降等各項用汽

fit.量至最小

序工作內容震潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等破現有控制措施補充控制措施

號序雁動事故LSR

大百板拆除后,

快夏反應系統各

項蒸汽地,沉降高溫管線設得燙傷正確穿戴勞動防護用品

339中等2

海頂大量見汽濕滑滑跳隨時將積水清理干凈

10分鐘后,趕空

氣結束

關閉沉降器頂放

空,油氣管線放

空,巨板前放空,

川外餡塔頂訕氣

2拆除人向板

姝閥控制反應壓

力。分飽塔內進

油.改為塔內循

環:快組兩器流油氣蝶閥未正反應系統憋海氣探網在正常投用前找

248一般

化,為陰止在轉常投用壓儀表校隊完好

劑過程中,部分

傕化劑帶入分儲

塔對油漿衙環正

常影響,所以保

持油漿一定外甩

fib并定時分析

油漿固含量

四川盛馬化工股份有限公司

風險評價記錄表(JHA)

工作任務提升管進油全面開工分析員申群焰部門名稱催化車間

工作崗位反應外操崗位日期2020.7.25班組名稱生產班組

序工作內容履潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素風險等級現有控制措箱補充控制措施

號序相動事故LSR

噴然燒油,將再

生床溫控制

650C--680c.

控制再生壓力燃燒油調節閥加強檢查,發現及時將調

易燃物存在3412中等

0.17—0.19MPa.泄海節閥切除,聯系儀表處理

沉降器壓力

0.13—0.15MPa.

拆除新鮮進料啜

準備工作場地狹窄碰撞

1嘴與油漿噴嘴前26一股《作業規程3

反彈物物體打擊3

的白板

控制提升管出口

溫段才53OC.雙

動滑閥、待生富

閥、再生滑閥等高溫設的管線燙傷339中等正確穿戴勞動防護用品

設備正常.分慵

塔底溫度200C

以上

序工作內容震潛在危害/風險評價

工作步驟危險因素

溫馨提示

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