部分對標小組對標案例(共28頁)_第1頁
部分對標小組對標案例(共28頁)_第2頁
部分對標小組對標案例(共28頁)_第3頁
部分對標小組對標案例(共28頁)_第4頁
部分對標小組對標案例(共28頁)_第5頁
已閱讀5頁,還剩23頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、安徽華塑股份(gfn)有限責任公司部分(b fen)對標小組活動案例經營(jngyng)管理部二一五年十一月 目錄(ml) TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc436752242 案例(n l)一: PAGEREF _Toc436752242 h 2 HYPERLINK l _Toc436752243 氯堿廠PVC電石(dinsh)單耗 PAGEREF _Toc436752243 h 2 HYPERLINK l _Toc436752244 案例2: PAGEREF _Toc436752244 h 6 HYPERLINK l _Toc436752245 電石廠電極殼改

2、造 PAGEREF _Toc436752245 h 6 HYPERLINK l _Toc436752246 案例3: PAGEREF _Toc436752246 h 12 HYPERLINK l _Toc436752247 電石爐新工藝操作改進 PAGEREF _Toc436752247 h 12 HYPERLINK l _Toc436752248 案例4 PAGEREF _Toc436752248 h 16 HYPERLINK l _Toc436752249 多管齊下,確保降低炭材消耗 PAGEREF _Toc436752249 h 16 HYPERLINK l _Toc436752250

3、案例5: PAGEREF _Toc436752250 h 18 HYPERLINK l _Toc436752251 減少出爐吹氧操作,保證電石爐平穩運行 PAGEREF _Toc436752251 h 18 HYPERLINK l _Toc436752252 案例6: PAGEREF _Toc436752252 h 20 HYPERLINK l _Toc436752253 提高石灰窯產能,降低石灰生燒 PAGEREF _Toc436752253 h 20 HYPERLINK l _Toc436752254 案例7: PAGEREF _Toc436752254 h 22 HYPERLINK l

4、_Toc436752255 降低供電標煤耗 PAGEREF _Toc436752255 h 22案例(n l)一:氯堿廠PVC電石(dinsh)單耗一、現狀(xinzhung)分析1、發現問題。電石成本占整個PVC生產成本的60%左右,PVC電石折標耗是氯堿廠一個重要的消耗指標,電石單耗每降低10kg,噸PVC成本可以下降約30元。目前公司電石單耗和同行業對比偏高,可以通過技改和管理手段有效降低消耗。 2、分析問題。因此,廠部各級領導認為把降低PVC電石單耗作為對標內容,對提高經濟效益有著重要的意義。二、選樹標桿對標小組通過對陜西北園進行考察,結合華塑實際工況和國家二級清凈生產標準制定對標標桿

5、。三、差異分析1、干法乙炔對成品電石要求顆粒小于3mm,電石需要經過三級破碎,在破碎過程中電石粉化消耗較高。2、發生器備機不夠,不能及時、徹底檢修,影響發生乙炔收率。3、VCM因使用低汞觸媒后觸媒翻倒頻率增加,現有轉化器不能滿足生產需要,導致觸媒不能及時翻到,轉化效率下降。4、受外部因素和和設備影響, PVC開停車、沖洗頻次較高,篩頭料、水撈料量、落地料產生量高于設計值。5、非計劃停車檢修頻次高于行業標準,系統(xtng)置換對消耗影響較大。四、對標措施(cush)表1:對標指標(zhbio)趕超路線圖序號對標名稱計量單位二季度三季度四季度1PVC電石單耗(計劃)t電石/tPVC(折標)1.4

6、41.431.43解決破碎過程中電石粉化消耗較高問題。 電石破碎嚴格執行電石“先進先破”原則;按計劃對破碎系統設備進行檢修,減少設備意外損壞產生的電石損耗;破碎系統正常檢修前必須將設備內電石用空加強巡檢,發現電石輸送管道及軟連接漏料及時聯系維修,及時回收泄漏電石。2、解決發生器備機不夠,不能及時、徹底檢修,影響發生乙炔收率問題。(1)控制發生器運行本體壓力,定期對發生器氣相管、填料、洗滌塔列管進行清理;定期清理發生器一層塔盤,減少乙炔氣夾帶的電石渣進入氣相管;班組每班定期排放洗滌塔填料隔腔污水,避免填料堵塞;根據發生器運行參數控制下渣器頻率,避免乙炔氣從發生器底部泄漏(2)根據設備使用周期,按

7、計劃更換軟連接、下料管,避免電石泄漏;控制電石渣含水率在4%-8%,減少電石渣中電石含量、提高發生器運行周期,減少頻繁開停車造成的損耗。加強發生工序中控和巡檢管理,中控嚴格按4-8%的工藝指標操作,巡檢配合分析人員定期對電石渣含水情況進行檢查分析,并及時將分析結果反饋給中控人員及時調整水比3、解決VCM因使用低汞觸媒后觸媒翻倒頻率增加,現有轉化器不能滿足生產需要(xyo),導致觸媒不能及時翻到,轉化效率下降。(1)選用高效觸媒(ch mi);篩選觸媒質量好的供應商;控制好乙炔與氯化氫的配比,延長觸媒使用時間,及時翻到觸媒,提高乙炔轉化率。(2)新增4臺轉換器,按計劃采購(cigu)觸媒,成立專

8、業觸媒翻倒班組翻倒觸媒,確保觸媒翻倒按計劃執行。解決受外部因素和設備影響問題(1)通過公司、分廠兩級調度統一平衡生產,日常重點做好設備維保工作,重點缺陷統一集中消缺,減少非計劃停車次數。(2)嚴格控制篩頭料,水撈料量、落地料產生量,制定考核標準,降低廢料產生量。5、對發生器洗滌冷卻水系統進行技改。乙炔12臺發生原設計洗滌塔冷卻循環水經洗滌、冷卻后進濃縮池,經過固液分離、自然冷卻由循環水泵加壓分別進入洗滌冷卻塔循環。通過技改,取消外循環,利用發生器原有管道泵對將洗滌冷卻水內部單獨循環,減少了因外循環溶解乙炔的損失。五、對標效果(xiogu)表2:對標指標(zhbio)完成情況序號對標名稱計量單位

9、二季度三季度四季度1PVC電石單耗(實際)t電石/tPVC(折標)1.4371.4151.41(1)通過對電石破碎(p su)精細化管理和技改,大大減少了電石風化損失, 對標前每月產生各類電石灰29.5t/天,目前平均8.6t/天。(2)通過規范操作、嚴格控制工藝指標,在保證每臺t發生器電石投料量不低于6t/h的基礎上保持1臺發生器正常檢修;電石渣含水合格率達到100%。(3)目前觸媒按消耗定額進行采購,VCM車間成立觸媒翻倒小組,按照計劃進行翻倒觸媒。新增4臺轉換器10月底投入使用,給翻倒觸媒提供備用轉換器。(4)根據設備運行狀況,目前每月單線停車24小時進行集中消缺,日常重點維護在線設備,

10、對有備機的故障設備限時修復,確保備機完好。通過對PVC篩頭料,水撈料量、落地料的控制,每天篩頭料、落地料量由平均3t/天降低到2.1 t/天,水撈料由每月清理一次降低到2月一次。(5)乙炔洗滌塔外循環改內循環后,pvc綜合電石單耗(dn ho)降低0.01噸,僅此一項每月減少折標電石消耗504噸,產生效益約110萬。案例(n l)2:電石(dinsh)廠電極殼改造一、背景電極殼作為電石爐生產的主要原輔材料,每月消耗各類鋼材達160噸左右,單個電極殼重量約392kg,噸電石耗鐵較高(3.2kg/t)。噸電石耗鐵量的增加不但使得電石生產中雜質增多,對下游破碎系統產生危害,也會沉積爐底,增加爐底雜質

11、,造成抬高爐底,減少電石爐使用周期;電石爐內鐵水的流出,容易損壞爐舌、鍋車、軌道等設備,有一定的安全風險。且電極殼制作過程中需沖孔操作,材料浪費較為嚴重。二、選擇標桿通過調研,決定選取“山東信發電石廠”作為對標對象。該廠作為國內一流的電石企業,成本節約意識強,操作和工藝理念成熟,是較早的一批對電極殼進行改造的電石企業之一,并且取得了顯著效果。該廠的電極殼在制作(zhzu)過程中,對大筋板內邊采用折邊25mm處理。對電極殼小筋板全部利用(lyng)大筋板制作過程中沖孔留下的邊角料進行拼接焊接而成。三、差異(chy)分析我廠使用的電極殼直徑為1.4m,有16塊弧形板焊接而成,比對標廠1電極殼1.2

12、m直徑大。因為廠電極殼內部大筋板深入長度較長,為增加強度,特在每個大筋板上焊接了一根20mm*1.6m的加強筋。我廠電極殼在制作過程總,的每個電極殼都會產生112塊(108mm*60mm*3mm)廢料,材料浪費較多。我廠電極殼小筋板由16塊440mm*240mm的鋼板(3mm厚)組成,小筋板在電極殼安裝中大部分作用為定位作用,此處材料完全可以用廢料拼焊而成。四、改造措施通過對標學習,經過技術分析和專題會議討論,結合我廠實際情況,決定電極殼內部的16根20*1.6m圓鋼制作的加強筋改為8根20*1.45m圓鋼制作的加強筋,剩下筋板這邊25mm處理。改造前大筋板 改造后大筋板 2、電極殼下方定位用

13、小筋板一次性全部(qunb)去除,小筋板規格由440mm*240mm改為108mm*60mm,改用裁下的邊角料方形板材拼焊,三塊為一組,塊與塊之間要焊實,焊接電極殼下方,代替原有的小筋板。改造(gizo)前圖紙 改造(gizo)后圖紙 為保證改造的電極殼能適應我廠電石爐使用,對每個焊接的電極殼都要有制作(zhzu)廠家和我廠技術人員雙方對質量進行檢驗簽字確認。在電極殼對接過程中,為保證改造小筋板后的電極殼對接質量,不但專人進行驗收和監督,還制定了電極殼對接管理辦法,已保證改造后電極殼安全(nqun)使用。改造(gizo)效果通過技改,經測算,每個電極殼可節約鋼材約64.08kg,利用廢棄邊角材

14、料約10kg。2、單個電極殼制作成本降低約300元,按全年電石廠使用量約4400個電極殼計算,可節約成本約1320000元;3、經過改造后,電極殼整體重量下降約54kg/個,可減少噸電石含鐵量約0.5kg;有效的減少了電石爐內鐵水聚集量,提升了電石爐的安全生產。改造(gizo)實際效果圖 改造(gizo)前 改造后通過措施的認真落實與實施(shsh),促使公司生產逐步實現了穩產高產,各項消耗逐步降低,其中電石單耗逐月下降,由最高的1.44降低到目前最低的1.40,有效提高了生產管理水平。為實現2016年各項任務奠定基礎。案例(n l)3:電石(dinsh)爐新工藝操作改進背景(bijng)電石

15、生產中,如何節能降耗,達到高產、低耗、優質生產一直是電石行業不斷摸索前進的方向。如何最大程度發揮電石爐生產裝置的潛在能力,實現(shxin)電石生產節能降耗、優質高產的理想目標。通過不斷的摸索和同行業的學習交流,逐步找到一條適合我廠生產操作模式。發現問題1、在以往的電石生產中,為了保證電石爐功率,我們采取的是提升電極電流,從而帶動功率提升。2、為了保證電流,電極入爐深度較深,無形中壓縮了電石爐熔池空間,電石爐內壓力大,電石流動性受到約束,出爐難。3、因為大電流操作,電極入爐深度深,電極電壓低,電石爐功率因素不高,電極無用功較多,熱能損耗較多。4、因爐內空間小,壓力大,電石流動差,出爐困難,要不

16、斷循環開眼,人員勞動強度大。三、解決問題 操作要點:高檔位、高負荷、大電壓、小電流、低配比1、確保電極總長度控制由原來的22002400mm縮短到17001900mm 之間,短于1600mm必須加強壓放;2、時刻(shk)對照電爐變壓器銘牌表,盡量做到電極電流、電極電壓與變壓器的二次電流、二次電壓相對應;3、電極入爐深度控制在600800mm之間,三相(sn xin)電極位差越小越好,盡量控制在5080mm以內;4、及時平衡三相電極的電流、電壓、電阻,每當兩相電流大小超過(chogu)2000A時必須徐徐升降電極以保持三相電極的電流穩定;5、抓住出爐時電流下降的有利時機及時升檔位,拉長電弧長度

17、,而不是下電極;6、關注爐料質量變化,穩定爐料配比,15根料管必須一致,切忌加副石灰,減少人為改變爐料局部比電阻的因素;7、不要輕易降檔運行。出爐前電流上升較快時應慢慢上提電極,以消除電流釋放壓力,電極上提超過100mm仍然效果不佳再降檔位;8、定期處理料面,送電前必須測準電極,嚴禁閉料送電干燒。爐前出爐:1、每班出67爐,必須按時、及時打開爐眼,嚴格控制出爐時間在25分鐘以內;2、如果流速不佳或冒氣(火)或出生料,應及時封堵爐眼十幾分鐘后再重開爐眼,以防出爐時間過長熱損過大;3、原則上用燒穿器開眼,盡量避免或少吹氧氣,嚴禁用鋼釬帶電開眼以防打破(d p)打壞出爐嘴;4、認真維護好爐眼,確保爐

18、眼位置(wi zhi)最低,形狀符合要求:外大(300mm)里小(100mm)喇叭口,深度500mm600mm,底部角度小于15度;四、改進(gijn)效果1、在穩定爐況方面:因為大電壓操作會增加電弧的長度,可以起到擴大熔池加快電石反應速度(化學反應速度與反應空間成正比)的作用;大電壓操作還可使料層結構透氣性好,可以減少大塌料乃至翻電石的概率,為穩定爐況起到很好的作用;大電壓操作由于料面呈整體沉降之狀,料面溫度并不會高,因此對電爐設備不會產生不良影響;另外,只要二次電壓得到保證,爐底是不會太高的。2、在提升產能方面:大電壓操作因為電極電流小,變壓器載荷輕,電爐功率由原來的25000KVA可以長

19、期穩定在30000KVA以上,產量也得到同步提升,較過去的操作方法相比提高1520%。工業產值數據同時,大電壓操作要求在平衡二次電壓的前提下平衡二次電流。采取的是主動改變電極入爐深度,確保三相電極電弧長度一致來調整爐況。而非被動的加強出爐頻次或降低電爐負荷來調整爐況。因此在電爐長時間停電后恢復生產提升負荷能夠做到快速、輕松、節約、穩定。3、在降低成本方面:大電壓操作加低配比爐料可使爐內的炭和鈣進行完全(wnqun)反應,能有效避免“沉炭”及出生料(電石中含有未完全(wnqun)反應的焦炭),可降低電單耗50100度左右,降低焦炭消耗20公斤左右;因電石反應完全流動性好,還可大大降低吹氧管及鋼釬

20、的消耗。電 耗(單耗)焦耗(單耗,t/t)吹氧管(單耗t/t)鋼 釬(月用量 新操作法未執行前31400.770.9543t新操作法執行后30980.750.6935t4、在減輕(jinqng)勞動強度方面:大電壓操作會因料面疏松而縮短測電極時間減少冒黑煙的幾率;大電壓操作還因熔池的擴大而可延長開爐眼時間,并可提高電石在爐內的流動性,出爐時不僅可以減少倒眼頻次,還可減輕出爐工的勞動強度,更可為爐前檢修提供充足的時間,如更換出爐嘴不需要降負荷或停爐。自采用大電壓操作以來,爐前出爐工隊伍極其穩定, 電石生產是一條不斷探索和改進的過程,只有打破傳統觀念,不斷學習和改進,才能尋求到最好的結果。案例(n

21、 l)4多管齊下,確保(qubo)降低炭材消耗背景(bijng)自投產以來,電石廠炭材消耗居高不下,單耗一直維持在0.77-0.80t/t,嚴重制約了公司及電石廠的生產經營成果。影響炭材消耗的原因是多方面的,電石廠做為使用單位,如何通過管控提高炭材利用率,是當前急需解決的關鍵。為此電石廠廠部領導帶隊分批次去山東信發進行對標學習,從原材料驗收把關、過程損耗、工藝控制等方面入手,降低消耗。發現問題進廠原料質量不過關,進廠焦炭含水含末量大,嚴重影響炭材消耗。每日進廠量大,焦炭取樣缺少代表性,不能真實的反應來料的質量。卸車過程缺少有效監督,部分廠家以次充好,碾壓嚴重。炭材使用過程損耗較大。如何解決這些

22、問題?1、成立大宗原料驗收(ynshu)取樣小組,對重要崗位(gng wi)的原料取樣人員實行月度輪崗制。建立(jinl)監督機制,安排廠部科室人員每日對炭材取樣情況進行監督,杜絕人為干擾因素,保證來料取樣的公平、公正。2、嚴把炭材進口質量關,對目視不合格的炭材原料堅決給予退貨處理。3、試用蘭炭,由于蘭炭特性和電石廠輸送線現狀,2015年7月份試用小顆粒蘭炭,試用過程中損耗較大,嚴重影響炭材單耗,從2015年8月下旬開始,將蘭炭進貨粒度調整放大,有效的減少了過程損耗。4、對入爐前焦炭篩板進行改造,為增加炭材利用率,在炭材篩分環節,根據電石爐生產情況,大膽的將原先的5mm孔徑篩網更換為3mm孔徑

23、,進一步減少了炭材粉末量,提高利用率。5、適當調整操作工藝,降低料面溫度和減少爐內負壓操作,大大減少爐內損耗。6、部分焦炭堆積時間較長,自燃風干較多,水份含量較低,也一定程度上減少了炭材損耗。改善效果 通過以上幾個方面的調整,電石廠雖然8、9月份生產極度被動,但是炭材單耗卻逐月下降,8月份炭材單耗為0.75t/t,9月份炭材單耗為0.73t/t,截止至2015年11月份,炭材單耗基本在0.720.74t/t之間,炭材消耗較之前有大輻降低,對標成果顯著。案例(n l)5:減少(jinsho)出爐吹氧操作,保證電石爐平穩運行背景(bijng) 在電石爐新開爐時期,由于出爐人員技術不熟練,吹氧常態化

24、,對吹氧常造成大塌料、翻電石生產事故的發生。發現問題經濟方面:單純從出爐消耗材料來看,表面上使用吹氧管可以節約元鋼、燒穿用電量等,但電爐的平均單位消耗費用是卻是有增無減的,出爐過程中吹氧管、氧氣使用量大幅超標,造成生產成本大幅上升。對電石爐爐況的影響:吹氧操作對爐內料層影響較大,造成爐況較差,出爐困難,大塌料、翻電石生產事故頻發。同時因常進行吹氧操作,電石爐爐眼又細又長,迫使整個出爐流料時間延長,導致熱量損失,延誤了電石爐的正常生產。安全性:出氧設施簡陋,氧氣瓶不按要求擺放,有時(yush)吹氧者與氧氣瓶開啟者配合不當,會發生氧氣管回火,輕則燒傷人員,重則造成氧氣瓶回火爆炸。如何解決(jiju

25、)這個問題?通過召開專題會議決定(judng),要求電石車間嚴格控制吹氧管、氧氣使用量,并制定電石車間吹氧管、氧氣使用量制定月度消耗定額,超出消耗定額嚴格考核。對出爐工進行出爐技能培訓,提升出爐操作水平。嚴格執行開爐操作指令,嚴格服從配電工要求。嚴格按照工藝操作規程要求對爐眼進行維護,對電石爐出爐爐眼位置、形狀進行固化,確保爐眼位置的準確、穩定,保證出爐順暢。 嚴格執行電石廠工藝管理考核標準,對違反工藝指令的操作行為,嚴厲問責。對爐前工具及氧氣瓶進行定置擺放。引進自動出爐堵眼機,減少人工吹氧出爐帶來的惡劣影響。改善效果吹氧管噸電石消耗量由去年的0.95t/t降低至現在的0.46t/t,大幅減少

26、了吹氧管、氧氣的使用量,有效的降低了電石生產成本。濫用吹氧管行力得到了遏制,出爐人員操作水平有較大提升。減少了吹氧操作(cozu),有效的降低了電石爐事故率,確保了電石爐安全穩定運行,促進了電石產質量的提高。案例(n l)6:提高(t go)石灰窯產能,降低石灰生燒一、背景 石灰是電石爐主要原材料之一,每臺電石爐每天用石灰約200噸左右,石灰質量的好壞嚴重影響著電石爐安全穩定生產,確保充足、優質的石灰供應是實現電石爐安、穩、常、滿、優先決條件。但由于受進廠石灰石質量影響,石灰窯石灰質量及產量均未達到設計要求,為降低石灰生過燒,公司及電石廠上下高度重視,特組織人員進行全方面對標學習,攻克難關。二

27、、發現問題石灰窯設計產量600噸/天,但目前(mqin)石灰窯生產能力達不到設計產能。進廠石灰石質量(zhling)差,距石灰窯工藝要求40mm-100mm差距很大,要求低于40mm以下粒徑不得超過5%,但目前粉料量一直處于16%左右。高于100mm以上粒徑比例最高達30%左右。入爐石灰工藝(gngy)要求生燒8%,通過石灰檢測數據來看,入爐石灰生燒常態化都在15%-20%左右。石灰窯與電石爐生產環環相扣,入爐原材料質量較差導致電石爐生產事故頻發,電石爐作業率較低,致使煤氣供應不足,造成石灰窯經常停窯,形成惡性循環。三、如何解決這些問題?嚴把入廠石灰石質量關,嚴格控制石灰石粒度及粉料量,積極提

28、高石灰石煅燒質量。增加窯前篩分裝置,減少入窯石灰石粉料量,增加石灰窯內物料的透氣性,提高石灰產量。優化工藝操作,設定合理參數控制。優化輸送裝置,減少石灰破損率。采用30-70mm粒徑石灰石煅燒,解除石灰輸送B線單層篩、破碎機,將雙層篩上層篩板拆除僅保留8mm篩板,減少二次破碎產生的石灰粉料量,增加了石灰的可利用率。提高煤氣熱值,確保煤氣供應充足后,為石灰窯穩步提產提供(tgng)保障。 四、改善(gishn)效果自3#石灰窯于2015年4月開始采用30-70mm小顆粒石灰石進行煅燒實驗,經過(jnggu)一系列的工藝調整后,于13日成功產出5%生燒率的石灰,并將該生燒率保持直至4月19日小顆粒

29、石灰石完全消耗。說明通過上述各項措施的落實,在保證石灰石質量的前提下,石灰窯石灰質量是能達到5%的生過燒率指標要求的。案例7:降低供電標煤耗一、背景華塑熱電廠工程規模為21025t/h亞臨界參數的煤粉爐和2300MW亞臨界抽凝式汽輪發電機組,1、#2機組分別于2012年7、8月入商業運行,受環境、設計因素的影響自投產以來各項經濟指標一直居高不 ,調試期間供電標煤耗高達358g/kwh,綜合廠用電率5.2%。二、選樹標桿(biogn) 熱電廠煤耗因華塑熱電廠是自備電廠,電、熱負荷受園區生產影響較大,缺少同類可比標桿值。依據2014年實際指標325g/kwh進行測算,同時考慮季節因素,根據(gnj

30、)公司下達指標任務確定平均目標值:320g/kwh。序號項目單位2015年一季度完成先進標桿對標實施計劃目標值2015年12月底計劃完成值達標時間(年月)1供電標煤耗g/kwh3223203202015.12三、差異(chy)分析1、廠用電的影響廠用電率每升高1%,供電標煤耗增加3.445g/kwh:園區揚塵污染造成輔機濾網積灰堵塞導致電機負載增加;長期雙循泵、雙真空泵運行,新型節能新技術在我廠應用較少,尤其變頻器的應用率低,廠用電一直偏高。煤含硫量偏高,增加吸收塔循環泵的出力,相應也增加了脫硫低壓變的電量。2、受循環水量、循環水補水水質、園區粉塵污染的影響,循環水氯離子、濁度嚴重超標,15年

31、1-4月份報表統計氯離子含量平均250mg/L、濁度16NTU,凝汽器及其它冷卻器的腐蝕、通流部分結垢嚴重,熱交換能力減弱,機組熱效率降低是影響供電煤耗主要原因。3、機組(jz)效率的影響:鍋爐用高壓閥門質量不達標,連續排污(pi w)、定期排污、蒸汽吹灰、鍋爐本體疏水閥門存在不同程度的內漏,甚至部分高壓閥門(定排)新更換機組啟動后就發現內漏,降低鍋爐效率(發電標煤耗bs 0.123/cp )汽機效率的影響:汽機疏水系統存在內漏,汽機凝結水系統從精處理(chl)設備進出口流量差值分析,凝結水用戶調節閥有泄露,凝汽器補水偏高。4、凝汽器真空的影響:#1機真空系統漏風,真空嚴密性試驗結果都超過1.kPa/min,凝結水化驗結果含氧量偏高;園區粉塵污染的影響冷水塔填料腐蝕嚴重,冷卻效果較差。四、達標措施1、有計劃有條不紊的做好停機消缺工作,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論